丰华美景小区室外配套基础设施建设工程评估报告.docx

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丰华美景小区室外配套基础设施建设工程评估报告

 

第三师44团丰华美景小区室外配套基础设施建设

室外道路

 

竣工质量评估报告

 

编制人:

审批人:

 

 

1、工程概况:

工程名称:

第三师44团丰华美景小区室外配套基础设施建设

建设单位:

第三师44团

建设地点:

图木舒克市

质检单位:

施工单位:

监理单位:

要求:

工程质量达到国家有关规定及合同约定的要求。

二、评估依据

1、施工规范、规程和工程验收标准

1)《沥青路面施工及验收规范》(GBJ92-86)

2)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)

3)《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91)

2、工程勘察设计文件

1)地质勘察资料

2)施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集

3)设计交底会议纪要、设计变更文件

4)建设单位提出的工程变更文件

3合同

1)建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同

2)建设单位与施工单位签订的建筑工程施工合同

三、工程监理情况

1、抓好事前控制,严把开工关。

在整个监理过程中,监理部坚持以事前控制和主动控制为主,依据合同和设计文件编制了监理规划,制订了具体的监理工作程序,明确了工作内容,行为主体,验收标准及工作要求。

本工程开工前,依据监理规范要求,监理部审查了施工单位的资质,现场质量管理、技术管理组织机构、人员、制度及特殊工种操作人员的资格、上岗证等。

依据承包单位报送的施工组织设计方案报审表,对施工组织设计进行了审查,进一步明确了监理目标和要求,为监理工作的顺利开展创造了条件。

2、严把原材料、半成品进场关

凡是进场原材料、半成品首先要进行书面检查,即查验合格证、检测报告等,符合要求后进行外观检查,没有异常情况后监理见证取样送兰州建科检测中心复检,做到材料进场先复检后使用,不合格的材料拒绝用于工程上。

本工程建筑材料合格证、复检报告齐全,其中我们共查验钢材合格证、复检报告共5份,水泥出厂合格证、复检报告12份,细骨料复检报告8份,粗骨料复检报告8份,粉煤灰及石灰的复检报告各2份,全部达到合格要求。

3、严格工序检查,强化过程控制

在施工监督过程中,强化了施工工序报验手段,做到先报验后施工,上道工序未经验收不得进入下道工序的施工,对隐蔽工程的验收我们项目监理部尤其重视,现场监理人员对重点、关键部位进行了旁站监督,如路基翻浆处理,面层的砼浇筑等。

施工中,我们对砼面层施工质量给予了高度的重视和严格的控制,在整个施工过程中,我们把伸缩缝、胀缝位置的确定、胀缝钢筋的安放、基层的处理、模板的稳固程度、面板厚度、砼配合比及浇筑完的砼养护等方面作为重点来控制,以确保砼的施工质量。

四、路基工程及路面工程的质量状况

1、路基工程质量状况

由于此工程为厂区旧路改扩建工程,部分路段路基质量经多年使用已出现翻浆,且考虑到此道路为银光厂主要危险品运输通道,因此我监理方对路基工程施工提出了较高的质量要求,每开挖段只要出现土质情况不相同时均要求施工方试验员现场提取样品做击实试验,以确保压实度的准确性,对翻浆路段必须将橡皮泥彻底挖除后再用天然砂砾分层夯实监理员旁站,对整改情况实行了进一步跟踪检查,做到了一项内容不合格不允许进入下一道工序的要求,路基施工完成后共做了10个检验批次,其中各实测项目检测次数如下:

压实度:

93点合格率100%

平整度:

218点合格率91.17%

纵断面高程:

220点合格率86.21%

横坡:

294点合格率90.96%

从质量控制及实测数据值反映路基质量达到合格标准

2、路面工程质量状况

1)天然砂砾垫层质量

路床验收合格后按流水施工垫层所用建材为天然砂砾石,施工前已对料源取样完成击实试验,并根据每天的工作能力及砂砾石虚铺厚度初步计算出布料步距后进行夜间布料,白天装载机摊铺,机械初平后人工进行二次挂线精平,在整平后的路段双钢轮压路机碾压,初压后,施工方试验员检测其含水量,接近最佳含水量时,压路机按由低到高,由边至中,每次轮迹重复1/2~1/3的原则进行碾压,碾压完成后,监理员及施工方试验员现场用灌砂法检测压实度,若实测压实度值达不到设计要求,压路机再次碾压直至符合要求,施工过程中施工员同步检测其平整度及宽度,虚铺厚度等,各实测项目基本在受控范围内,对各实测项目监理员也同步进行随机抽检,做到了各实测项目均在受控范围内,未造成大面积的返工,为确保流水作业施工,施工方与监理方密切配合,采取了分段施工,分段验收的方法,验收完成路段做到了及时洒水,并禁止车辆通行,保证了垫层质量,全路段共划分了9个检验批,其中实测项目值检测如下:

压实度:

82点合格率100%

平整度:

217点合格率88.75%

宽度:

124点合格率100%

纵断面高程:

222点合格率88.0%

横坡度:

298点合格率90.2%

厚度:

36点合格率100%

从质量控制过程及实测项目数据值反映,垫层质量达到合格标准

2)二灰碎石底基层

图纸要求二灰碎石底基层中二灰与碎石比例为5:

15:

80,施工中为确保计量准确,我监理方严格要求电子秤配料,搅拌机拌和,摊铺方法、整平、碾压过程均与垫层施工工艺相同,为确保混合料配比及碾压密实度,监理随时抽检电子计量数据及混合料的含水量,考虑到料源的干湿度,注水量根据实际所测含水量情况做适当调整,从碾压效果看,含水量基本控制在最佳含水量值,因此碾压密实度全达到了设计要求,在施工作业前已对劳务人员进行了严格的质量技术交底,施工过程中基本未出现骨料集窝、平整度、横坡度严重偏离规范要求的现象,经过对底基层施工工艺严格控制,各实测项目值均在允许偏差范围内,做到了二灰碎石底基层质量受控,全路段共划分为9个检验批,其实测实量数据汇总如下:

压实度:

42点合格率100%

平整度:

217点合格率90.5%

宽度:

110点合格率100%

纵断面高程:

223点合格率91.97%

横坡度:

295点合格率91.87%

厚度:

28点合格率100%

从质量控制过程及实测项目数据值反映,二灰碎石底基层质量达到合格标准。

3)水泥稳定碎石基层质量

水泥稳定碎石基层中水泥剂量为5%,其标号采用32.5级王岘水泥,与二灰碎石底基层一样采用了电子秤配料搅拌机拌和方式,为确保剂量准确,工地试验员每天对水泥剂量进行随机取样做滴定试验,监理员每天进行巡视,抽检,甚至旁站监督混合料的摊铺、碾压全过程,发现水泥剂量不足4.5%时,要求施工方对已到场的混合料按照差值增加水泥比例,并进行现场二次拌和,经过严格的监督控制混合料的水泥剂量已完全满足规范要求,混合料拌和,摊铺碾压也按规范要求进行,其质量基本在受控范围内,碾压完成路段及时做压实度及其它实测项目检测,检测合格后洒水并铺塑料薄膜养护,养护期限大于7d,越冬前完成的一号路部分路段未完成砼面层施工,因此为确保水稳基层不受冻,采取了表层铺塑料薄膜,薄膜上方铺15~30cm厚的砂砾石的越冬防护措施,次年开工后,检查该部分路段,其结果显示越冬措施达到了预期效果,基层未受冻害,从施工全过程、实测数据、外观检查表明基层质量达到合格标准,全路段划分为8个检验批次,其实测实量数据如下:

压实度:

36点合格率100%

平整度:

218点合格率91.55%

宽度:

110点合格率100%

纵断面高程:

218点合格率90.19%

横坡度:

274点合格率91.6%

厚度:

33点合格率100%

从质量控制过程及实测项目数据值反映,水稳碎石基层质量达到合格标准。

4)水泥砼面层质量

水泥砼面层采用了三辊轴摊铺机摊铺,人工配合补料的施工方法,其摊铺分两幅进行,每幅3m宽,全宽6m,在砼施工前,对进场的原材料进行了严格抽检,保证了碎石的硬度及几何尺寸,洗砂的含泥量及水泥的安定性与稳定性,在正式开盘前,已要求施工方对C30砼进行了试配,试配砼正常后开始正式浇筑,砼浇筑现场监理员全过程旁站,砼浇筑前,监理员已按规范要求复核了模板支撑的稳固性,相邻模板高差,面板厚度,基层清扫及洒水湿润情况等准备工作,达到合格标准后开始浇筑砼,在浇筑过程中每布料5-10米左右时,振动棒按“S”形路线开始均匀振捣,之后摊铺机开始整平提浆作业,摊铺机作业保证了砼表面浆体均为砼原浆,抹面过程中未出现自制水泥浆贴补现象,确保了路面正常通行后路面不会出现掉皮现象,图纸要求每6m设置一道假型缩缝,故要求施工方将施工缝尽可能留置在缩缝或胀缝处,保证路面板的自然裂缝整齐,切缝时间按规范要求基本控制在了24h内,有效防止了温差裂缝,抹面完成后的路段及时采用了薄膜养护与草帘覆盖洒水养护相结合,保证了砼的后期强。

但在次年砼施工时,正处于六七月份,施工过程中未考虑到太阳直射温度,同时为了加快砼施工进度,中午12:

00至下午3:

00的时间段安排了正常的砼施工,以至每天完成段超过百米,施工缝留置段过长,且草帘覆盖洒水养护周期未严格达到7d,因此由不均匀温度应力发生的温度应变导致路面出现裂缝,针对裂缝问题总监与监理部监理员及施工方相关负责人对裂缝问题进行了认真的分析后提出了如下要求,a控制砼的配合比;b注意切缝时间;c因气温因素中午12:

00~下午3:

00不允许浇筑砼;d缩短施工缝的留置长度;e加强草帘覆盖洒水养护;确保砼7d内处于湿润状态,在以后的砼浇筑过程中,严格按照以上要求,砼裂缝得到了有效的控制,对于已出现的裂缝,3#路采取了切除后植筋再补浇筑砼的办法对裂缝进行处理,效果良好,对其他已无法切除的路段,采取了专业处理裂缝灌注胶进行处理,效果达到预期要求,对砼面层的总体质量进行实测实量,并对外观质量进行检查达到了合格标准,全路段共划分为8个检验批,其实测实量数据如下:

纵断面高程:

221点合格率88.98%

平整度:

216点合格率91.5%

宽度:

109点合格率100%

横坡度:

275点合格率91.79%

相邻板高差:

215点合格率94.04%

纵缝直顺度:

45点合格率85.61%

横缝直顺度:

109点合格率84.51%

蜂窝麻面面积:

197点合格率89.63%

厚度:

31点合格率100%

全过程施工中共留置了70组标养试块,基本做到了每天一组,其28d龄期强度全部达到了设计强度值。

从质量控制过程及实测项目数据值反映,水泥砼面层质量达到合格标准

五、附属工程的质量状况

附属工程主要由排水沟及圆管涵两部分组成,此部分工程施工监理做了巡检与抽检控制,其质量受控,浆砌排水沟所用的毛石,质地坚硬,砌筑过程中坐浆密实,无通缝,各实测实量数据表明质量达到合格标准,埋地PVC双壁波纹管排水沟其管材无划痕,内壁光滑,施工中承插口连接紧密,无漏水现象,采用黄砂铺底,黄砂回填侧壁及管顶有效保护了管壁,管道敷设完毕后对其排水管坡度进行复核,最小坡度为0.8%,达到了最小排水坡度0.3%的要求,通过检测其质量达到合格标准,全段排水沟共做了6个检验批,其实测实量数据如下:

沟断面尺寸:

3点合格率:

100%

沟底高程:

8点合格率:

80%

墙面垂直度:

5点合格率:

90%

墙面平整度:

5点合格率:

90%

边线垂直度:

5点合格率:

80%

留置砂浆试块2组,均达到合格标准。

(八)施工中发行过的质量事故、问题,原因分析及处理结果

在施工全过程中发生的质量事故为砼面层裂缝,部分为半幅通缝,部分为1米左右的短缝,但均为横向裂缝,无纵横交错的现象。

1、原因分析:

裂缝的主要因素为:

a中午施工段太阳直射温度太高;b砼施工缝的留置段过长;c草帘覆盖洒水养护周期未严格达到7d;d个别切缝时间超过规定切缝时间段;e个别洗砂中含泥量偏高;

2、处理方法:

施工方根据路面裂缝情况其主要的施工工艺为:

裂缝处理→用修补胶埋设灌胶嘴→封缝→密封检查→配制灌缝胶→灌胶→结束→检验

其中施工中的主要要点为:

先用毛刷对裂缝进行清扫,除尘

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