硬岩段盾构掘进专项施工方案.docx

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硬岩段盾构掘进专项施工方案

硬岩段盾构隧道掘进施工技术

1工程概况

本区间范围内上覆第四系人工堆积层(

)、第四系上更新统冲洪积层、下伏震旦系长岭子组钙质板岩、中生代燕山辉绿岩等。

右线主要穿越的地质条件为中风化钙质板岩,天然抗压强度在50MPa以上。

地下水按赋存条件主要为孔隙水及基岩裂隙水,局部地段基岩裂隙水与海水相互连通。

该工程选用了具备三种模式的复合式土压平衡盾构机。

2刀盘刀具的设置

2.1刀盘的布置

从一定程度上说,选择合理的盾构机设计是盾构隧道施工成败的关键,而其中最关键的是刀盘刀具的设计。

根据地质条件,对刀盘刀具进行了合理的设计。

刀盘设计为辐条加面板结构,设六个主刀梁和六个副刀梁(面板),刀盘的开口率为28%。

刀盘前面共设置了5个添加剂注入口,其中3个为专用泡沫口,另外2个为专用的膨润土注入喷口。

在磨损较多的部位,如刀盘进土口、刀盘开挖面、搅拌棒、刀盘边缘等处,大量堆焊了网格状耐磨硬质合金,大大提高了刀盘的耐磨性能和使用寿命。

2.2刀具的布置

刀盘共布置了4把中心滚刀(8刃)、32把单刃滚刀,滚刀直径为432mm;配置了切刀48把,刮刀12把,切削刀具采用大块硬质合金结构形式刀具。

滚刀的刀间距为90mm,刀具采取高低搭配,滚刀伸出量为165mm,刮刀伸出量为120mm。

滚刀高出齿刀45mm,以便在硬岩地段掘进时保护切刀,掘进中以滚刀先破开岩层,刮刀将破碎的岩石刮进土仓。

刀具采用耐磨性能和冲击性能都非常优越的E5(日本标准)类硬质合金头。

刀盘、刀具的布置详见图1和图2。

图1盾构机刀盘正面

图2盾构机刀盘背面

3硬岩段盾构隧道的主要掘进技术

3.1掘进模式的选择

承担本区间的盾构具有一机三模式功能,即土压平衡式、开趟式和半开趟式,各模式可以互换。

在硬岩地层掘进中,由于掌子面很稳定,为了加快推进速度,一般采用开趟式推进,盾构机切削下来的碴土进入土仓内后,,即刻被螺旋输送机排出,土仓内仅有少量碴土。

掘进中刀盘和螺旋输送机所受反扭力较小,由于不需控制土仓压力,刀盘扭矩较低,掘进推力较低,掘进进度快。

3.2掘进参数的设定

硬岩地段盾构施工主要掘进参数的设定原则以保护刀具为原则,掘进参数的选择以刀具贯入度为基准来控制掘进速度和总推力。

正常推进时速度宜控制在25mm/min之内,同时根据监测数据适当加快或放慢推进速度。

在此原则下,对该区间硬岩掘进参数设定如下:

(1)盾构推进速度控制在0~25mm/min之间;

(2)总推力控制在8000~12000kN之间;

(3)刀盘扭矩控制在1000~2000kN·m之间;

(4)刀盘转速控制在1.6~2r/min之间。

3.3渣土改良情况

在硬岩段地层掘进中,由于以滚刀破岩为主,渣土破碎后直径在1~3cm左右,渣土以针片状碎石为主。

在初期施工中,我们在刀盘前面注入泡沫以期对渣土进行改良,但实际效果很不理想。

主要原因是由于地下水十分丰富,在大量地下水的稀释作用下,泡沫基本无法对碎石状渣土形成改良效果。

为此,在后续施工中,我们大胆的提出取消泡沫注入,通过一段时间的实践,我们认为在富水条件下完全可以取消泡沫的注入,但要及时注意观察渣土的情况,一旦地下水有所变化就要及时调整渣土改良方案。

图3没有注入泡沫的渣土

4硬岩段盾构掘进存在的主要问题分析及应对措施

4.1刀具磨损严重

在硬岩地层掘进,首先遇到的一个问题就是刀具的磨损。

由于岩层强度高,刀具挤压、切削围岩效率低,对刀具、刀盘的磨损相应也大。

因此在硬岩地层对刀具质量、刀具的检查与更换等提出了更高的要求。

在掘进至41环,对刀具进行检查时发现,滚刀磨损较大,特别是边缘滚刀磨损严重,磨损情况见表1。

为保证开挖直径,防止盾构机被卡住,确保盾构安全,我们对32~41号边缘滚刀进行了更换。

根据相关经验,边缘滚刀在磨损超过8mm,必须进行更换。

从刀具检查情况来看,滚刀以正常磨损为主,没有出现偏磨等非正常损坏现象。

更换下来的滚刀见图4、掌子面照片见图5,从该图可以看出掌子面滚刀破岩效果非常好,轨迹线清楚,一定程度印证了刀具的设计布置十分合理。

表12011年9月4日晚开仓检查刀具磨损记录

刀具序号(#)

磨损量(mm)

滚刀位置

刀具序号(#)

磨损量(mm)

滚刀位置

9

2

正面

26

4

正面

10

2.5

正面

27

2.5

正面

11

2.5

正面

28

3

正面

12

3

正面

29

4

正面

13

2.5

正面

30

5

正面

14

3

正面

31

5

正面

15

2.5

正面

32

6

边缘滚刀

16

3

正面

33

6

边缘滚刀

17

3

正面

34

7.5

边缘滚刀

18

3

正面

35

7.5

边缘滚刀

19

4

正面

36

7.5

边缘滚刀

20

3

正面

37

7.5

边缘滚刀

21

3

正面

38

8

边缘滚刀

22

4

正面

39

7.5

边缘滚刀

23

3

正面

40

7.5

边缘滚刀

24

3

正面

41

10

边缘滚刀

25

4

正面

图4更换下来的10把边缘滚刀

图5掌子面滚刀轨迹线

9月14日,我们开仓对刀具进行了检查,发现2把新更换的边缘滚刀出现蹦圈现象,同时部分刮刀出现蹦刃现象。

见图6、图7。

图6边缘滚刀刀圈崩裂

图7刮刀蹦刃

根据有关研究资料,23MPa的岩石强度是滚刀偏磨的分界线,因此在硬岩掘进中,滚刀非正常磨损现象比复合地层相对要少,但如果掌子面岩层破碎,节理发育,则同样会造成严重的偏磨等非正常磨损.在大连地铁101标港湾广场站~中山广场盾构区间的施工中就比较明显。

该区间在通过辉绿岩地层中,平均强度在90MPa左右,但由于掌子面岩层裂隙多,节理发育,造成了很严重的刀具非正常磨损。

该区间掌子面照片见图8,从图可以看出,滚刀的轨迹线基本没有,岩层节理发育、裂缝很多,掌子面不平整,岩石强度也较高。

图8大连地铁港~中区间掌子面状况

由于掌子面的不平整、岩石强度高,造成该区间盾构施工进度十分缓慢,刀具磨损非常严重,必须每环进行刀具检查。

滚刀损坏情况见图9。

图9大连地铁港~中区间施工中滚刀损坏情况

4.2应对措施

4.2.1建立刀具的定期、不定期检查制度

对定期检查而言,就是在在掘进中应每隔20环进行刀具的检查和量测。

在遇到地质情况有变化,掘进参数异常以及渣土出现异常等特殊情况下,应立即进行刀具检查。

4.2.2刀具的磨损标准

在硬岩中推进,刀具在正常磨损情况下的更换标准为:

边缘滚刀磨损超过8mm,中心滚刀磨损超过15~20mm时就需要进行更换。

此时磨损的刀圈的刀刃变宽,其冲击压碎和切削岩石的能力降低,盾构掘进时的推力和扭矩就会增大,从而加大了盾构液压系统和电机系统的负荷,严重降低掘进效率。

对非正常磨损的损害的刀具也需及时进行更换。

因为一旦一把刀具失去作用,势必加重相邻刀具的负荷,加快相邻刀具的损害,并造成连锁反应,产生不可挽回的重大损失。

4.2.3高度重视刀具更换质量

在更换过程中,要确保各安装面清洁干净、干燥,确保定位精度及螺栓的紧固质量。

针对滚刀螺栓容易松动的现象,采取焊接钢筋固定螺栓的措施,实际使用效果良好。

如果安装质量存在问题,则会造成很多困难。

例如在边缘滚刀安装中,如因安装不到位有1mm的间隙,将直接影响开挖直径8~10mm,对中心滚刀而言,若螺栓没有按要求紧固到位,将会造成滚刀轴向窜到,进而造成刀具不正常损害。

4.3管片上浮的问题

4.3.1管片上浮的原因分析

(1)引起管片上浮的因素很多,如工程地质、水文地质、同步注浆质量、盾构姿态等。

就七~西盾构区间而言,由于地下裂隙水十分丰富,围岩为岩层,收敛变形小,围岩与管片外侧存在14cm的空隙,为管片上浮提供了空间。

(2)管片脱出盾尾后,即使及时进行了同步注浆,也因为浆液初凝时间一般较长长,不仅无法对管片提供约束,相反提供了上浮力。

经计算,在砂浆注满的情况下,每环管片要承受的浮力为540kN,但管片的自重仅160kN,两者相差380kN,自然会造成管片上浮。

管片在刚拼装完成后,受盾尾刷的限制,上浮受限,但会造成盾尾间隙上小下大的现象,严重会破坏盾尾刷。

在管片脱出盾尾后,上浮逐渐加大,在脱出盾尾5~6环左右达到最大值,上浮量在12~14cm左右。

(3)由于线路纵坡为2.8%的下坡,一旦盾构机的轴线与线路纵轴线存在夹角,那么推力就会产生一个垂直向上的分力,加剧管片的上浮。

对下坡线路,管片后方的水会往盾构机处汇集,加剧管片的上浮。

(4)盾构机的姿态也影响管片的上浮。

盾构机在掘进中,要通过调整分区油缸的压力来盾构机的姿态。

一般在掘进中,下部油缸的压力要大于上部油缸的压力。

根据在始发阶段的经验,下部油缸的压力为100bar左右,上部油缸压力位70bar,上下油缸的压力差将产生的压力差在60t左右。

不均匀的管片受力加剧了管片的上浮。

4.3.2应对措施

(1)在掘进中,将盾构姿态下调10~12cm,以抵消管片上浮造成的轴线偏位。

(2)将注浆方式由同步注浆改为后方注浆。

从设在盾尾的同步注浆管里进行同步注浆时,地下水极易将浆液稀释并流入土仓,注浆效果较差,并会给正常掘进带来一些困难。

经实践摸索,采用后方注浆方式,注浆效果较好。

后方注浆就是将浆液从盾尾后10环左右的管片注浆孔注入。

(3)尽量采用双液浆注浆,以便尽快固定管片。

对同步注浆采用普通砂浆,但尽量缩短砂浆的初凝时间,尽量控制在6h以内。

浆液应具有良好的稠度,可以适当添加外加剂,如高效减少早强剂。

在注浆中,尽量降低注浆压力。

加强二次补浆,二次补浆以双液浆为主。

(4)加强管片螺栓的紧固工作。

我们采用的气动扳手用于螺栓紧固,紧固力必须达到该级螺栓要求的紧固力,同时加强对螺栓的复紧工作。

(5)加强对盾构姿态的控制,盾构纠偏要不能过急、过大,以免加剧千斤顶油缸压力差,严重造成管片环面受力不均。

4.4管片的开裂、破损、错台的问题

4.4.1原因分析

七~西区间在始发阶段,管片出现的开裂、破损、错台现象比较突出,严重的影响了盾构隧道的质量和外观。

(1)管片的整体外观和实体质量较差。

管片局部出现严重的蜂窝,见图10。

经我部对管片进行回弹检测,强度普遍偏低,特别是管片的边缘部位,回弹强度仅35Mp左右,说明管片砼存在离析、振捣不到位、管片的养护不当等的现象,管片的贯通裂缝见图11。

图10管片边缘出现的严重蜂窝图11管片出现贯通裂缝

(2)在掘进中,盾构机姿态控制不好、管片选型不当、管片上浮会造成盾尾间隙过小,从而使管片被盾构机外壳挤压破损,见图12、图13.

图12管片边缘出现的破裂图13管片出现破损

(3)操作人不熟练造成的管片破损等质量缺陷,见图14、图15.。

图14管片吊装孔的破裂图15管片吊装孔的破损

(4)盾构机油缸行程差大、压力不均匀造成管片破损。

4.4.2预防措施

要最大限度的减少管片存在的质量问题,应采取以下措施:

(1)加强管片的验收,最大程度的减少不合格管片进场。

虽然管片由业主统一供应,但我们要严格按规范要求,对每块进场的管片进行细致的验收,对存在裂缝、缺边掉角等问题管片坚决不予进场。

(2)在管片的场内运输、井下运输及安装过程中,要加强对管片的保护,要轻拿轻放、平稳运输,不得碰撞。

(3)管片安装前要对管片进行清洗,特别是管片的吊装口和四周一定要清洗干净。

(4)加强对操作工人的培训,建立考核奖励机制。

(5)加强盾构姿态的控制,严格控制油缸的行程差、减少环面的不均匀受力、技术测量控制盾尾间隙。

(6)加强对吊装口的保护,取出吊装头时严禁硬拉和敲击吊装头。

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