热工模拟量控制系统MCS定期扰动试验方案设计.docx
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热工模拟量控制系统MCS定期扰动试验方案设计
热工模拟量控制系统(MCS)定期
扰动试验方案
汽包水位调节系统(单冲量)内扰试验方案1
汽包水位调节系统(单冲量)定值扰动试验方案3
汽包水位调节系统(电泵三冲量)内扰试验方案5
汽包水位调节系统(电泵三冲量)定值扰动试验方案7
A侧一级过热汽温调节系统内扰试验方案10
A侧一级过热汽温调节系统定值扰动试验方案13
B侧一级过热汽温调节系统内扰试验方案16
B侧一级过热汽温调节系统定值扰动试验方案19
A侧二级过热汽温调节系统内扰试验方案22
A侧二级过热汽温调节系统定值扰动试验方案25
B侧二级过热汽温调节系统内扰试验方案28
B侧二级过热汽温调节系统定值扰动试验方案31
A侧再热汽温调节系统内扰试验方案34
A侧再热汽温调节系统定值扰动试验方案37
B侧再热汽温调节系统内扰试验方案40
B侧再热汽温调节系统定值扰动试验方案43
炉膛压力调节系统定值扰动试验方案46
送风调节系统定值扰动试验方案49
一次风母管压力调节系统定值扰动试验方案52
A磨煤机入口风量调节系统定值扰动试验方案55
A磨煤机出口温度调节系统定值扰动试验方案58
B磨煤机入口风量调节系统定值扰动试验方案61
B磨煤机出口温度调节系统定值扰动试验方案64
协调控制系统负荷扰动(7MW/min)试验方案67
协调控制系统负荷扰动(21MW/min)试验方案72
除氧器水位调节系统定值扰动试验方案75
凝汽器水位调节系统定值扰动试验方案77
汽机轴封压力调节系统定值扰动试验方案79
高加水位调节系统定值扰动试验方案81
低加水位调节系统定值扰动试验方案83
附录记录表格样式84
汽包水位调节系统(单冲量)内扰试验方案
1试验项目
汽包水位调节系统(给水旁路调整门)内扰试验。
2试验目的
检验低负荷(0%—25%ECR)时单冲量水位调节系统(给水泵出口旁路调节门)的调节品质。
3试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,旁路调节门开度及指令。
4试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷30MW;
b)给水泵出口旁路为正常运行状态;
c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确;
d)汽包水位相关保护装置投入运行;
e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号;
f)给水泵最小流量再循环控制及保护系统随对应给水泵投入运行。
5试验步骤
a)投入给水旁路自动。
b)运行人员将汽包水位调整到-30—-40mm,并稳定5—10分钟。
c)运行人员将给水旁路切至手动,并迅速增加给水旁路门开度15%后重新将给水旁路门投入自动。
d)热控专业试验人员同时计算给水流量恢复到扰动前的值的时间,并打印记录曲线。
6质量指标
a)在25%负荷以下单冲量方式运行时,汽包水位允许动态偏差为±80mm;
b)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;
c)内扰:
当给水流量扰动(额定负荷的15%~20%)时,给水流量的恢复时间应小于30s。
。
7安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织与试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。
e)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。
f)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
g)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将给水调节系统切至手动:
──给水压力低于允许最低压力;
──锅炉负荷稳定工况下,汽包水位超过报警值;
──给水自动控制系统发生故障。
h)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
8试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)记录曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
9时间安排
200年月日时~月日时。
汽包水位调节系统(单冲量)定值扰动试验方案
10试验项目
汽包水位调节系统(给水调整门)水位设定值扰动试验。
11试验目的
检验低负荷(0%—25%ECR)时单冲量水位调节系统(给水泵出口旁路调节门)的调节品质。
12试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,旁路调节门开度及指令。
13试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷30MW;
b)给水泵出口旁路为正常运行状态;
c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确;
d)汽包水位相关保护装置投入运行;
e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号;
f)给水泵最小流量再循环控制及保护系统随对应给水泵投入运行。
14试验步骤
a)运行人员将给水旁路门投入自动。
b)运行人员将汽包水位设定值调整到-30mm,并等待汽包水位稳定5—10分钟。
c)运行人员将汽包水位设定值快速提高40mm。
d)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。
e)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
f)运行人员将汽包水位设定值快速降低40mm。
g)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。
h)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
15质量指标
a)在25%负荷以下单冲量方式运行时,汽包水位允许动态偏差为±80mm;
b)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;
c)定值扰动:
当水位定值改变40mm时,控制系统衰减率Ψ=0.7~0.8、稳定时间(水位恢复到给定值上的允许偏差范围内的时间)为:
小于2min。
水位应在2min内稳定在新的给定值(水位恢复到给定值的±25mm范围内的时间)。
16安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织与试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。
e)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。
f)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
g)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将给水调节系统切至手动:
──给水压力低于允许最低压力;
──锅炉负荷稳定工况下,汽包水位超过报警值;
──给水自动控制系统发生故障。
h)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
17试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)记录曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
9、时间安排
200年月日时~月日时。
汽包水位调节系统(电泵三冲量)内扰试验方案
18试验项目
汽包水位调节系统(电泵三冲量)给水流量内扰动试验。
19试验目的
检验低负荷(25%—80%ECR)时汽包水位调节系统(电动给水泵转速调节)在内扰作用下的调节品质。
20试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,给水流量,主汽流量,给水泵勺管开度及指令。
21试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷80MW;
b)电泵运行,主给水管路为正常运行状态;
c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确;
d)汽包水位相关保护装置投入运行;
e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号;
f)给水泵最小流量再循环控制及保护系统随对应给水泵投入运行。
22试验步骤
a)投入给水泵勺管自动。
b)运行人员将汽包水位设定值调整到-30mm,并等待测量值稳定5—10分钟。
c)运行人员将电泵勺管切至手动,并迅速增加给水流量350t/h后重新将电泵勺管投入自动。
d)热控专业试验人员同时计算给水流量恢复到扰动前的值的时间,并打印记录曲线。
23质量指标
a)控制系统正常工作时,给水流量应随蒸汽流量迅速变化;在汽包水位正常时,给水流量与蒸汽流量应基本相等;
b)锅炉稳定运行时,汽包水位允许偏差应为±50mm;
c)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;
d)内扰:
当给水流量扰动(额定负荷的15%~20%)时,给水流量的恢复时间应小于30s;
24安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织参加试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
e)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。
f)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。
g)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将给水调节系统切至手动:
──给水压力低于允许最低压力;
──锅炉负荷稳定工况下,汽包水位超过报警值;
──给水自动控制系统发生故障。
h)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
25试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)记录曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
26时间安排
200年月日时~月日时。
汽包水位调节系统(电泵三冲量)定值扰动试验方案
27试验项目
汽包水位调节系统(电泵三冲量)水位设定值扰动试验。
28试验目的
检验中负荷(25%—80%ECR)时汽包水位调节系统(电动给水泵转速调节)在定值扰动作用下的调节品质。
29试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,选择后的汽包水位,汽包水位设定值,给水流量,主汽流量,给水泵勺管开度及指令。
30试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷80MW。
b)电泵运行,主给水管路为正常运行状态。
c)汽包电接点水位信号运行正常,指示准确。
d)汽包水位相关保护装置投入运行。
e)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号。
f)给水泵最小流量再循环控制及保护系统随对应给水泵投入运行。
31试验步骤
a)投入电泵勺管自动。
b)运行人员将汽包水位调整到-30mm,并等待汽包水位稳定5—10分钟。
c)运行人员将汽包水位设定值快速提高40mm。
d)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。
e)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
f)运行人员将汽包水位设定值快速降低40mm。
g)等待汽包水位过渡到稳定值,并稳定5—10分钟。
h)热控人员记录水位最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
32质量指标
a)控制系统正常工作时,给水流量应随蒸汽流量迅速变化;在汽包水位正常时,给水流量与蒸汽流量应基本相等;
b)锅炉稳定运行时,汽包水位允许偏差应为±50mm;
c)锅炉稳定运行时,控制系统的执行机构不应频繁动作;
d)内扰:
当给水流量扰动(额定负荷的15%~20%)时,给水流量的恢复时间应小于30s;
e)定值扰动:
当水位定值改变40mm时,控制系统衰减率Ψ=0.7~0.8、稳定时间(水位恢复到给定值上的允许偏差范围内的时间)为:
小于2min。
水位应在2min内稳定在新的给定值(水位恢复到给定值的±25mm范围内的时间)。
33安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织参加试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
e)建议在扰动试验时增加一名运行人员,一人负责操作,一人负责监视。
f)在扰动试验过程中,请运行人员密切注意与汽包水位相关的系统(如除氧器水位、凝汽器水位等)的状态。
g)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将给水调节系统切至手动:
──给水压力低于允许最低压力;
──锅炉负荷稳定工况下,汽包水位超过报警值;
──给水自动控制系统发生故障。
h)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
34试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
35时间安排
200年月日时~月日时。
A侧一级过热汽温调节系统内扰试验方案
36试验项目
A侧一级过热汽温调节系统减温水流量内扰试验。
37试验目的
检验A侧一级过热汽温调节系统的调节品质。
38试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,A侧一级过热汽温,A侧一级过热汽温设定值,A侧一级减温器后汽温,A侧一级减温调节门指令及开度。
39试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷在在70%ECR-100%ECR范围内,且负荷稳定;
b)主蒸汽各级温度、再热汽温度指示准确;
c)减温水调节门有足够的调节裕量;
d)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号。
40试验步骤
a)投入A侧一级过热汽温调节系统自动。
b)运行人员将A侧一级汽温设定值和测量值稳定在正常值的高限,并维持10—20分钟。
c)运行人员将A侧一级过热汽温调节系统切至手动,并迅速增加减温水流量10%(额定值)后重新将A侧一级过热汽温调节系统投入自动。
d)热控专业试验人员同时计算减温水流量恢复到扰动前的值的时间,并打印记录曲线。
41质量指标
a)锅炉稳定运行时,过热蒸汽温度允许偏差为:
±4℃。
b)执行器不应频繁动作。
c)内扰:
减温水扰动10%时,过热汽温从投入自动开始到扰动消除时的过渡过程时间应不大于2min;
d)定值扰动:
过热汽温给定值改变±4℃时,控制系统衰减率Ψ=0.75~1、稳定时间为:
小于12min。
e)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于1%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±4℃;
f)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于3%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±8℃;
42安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织参加试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)建议在试验过程中增加一名运行人员,一人操作,一人监视。
e)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
f)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将调节系统切至手动:
──锅炉稳定运行时,过热汽温超出报警值;
──减温水调节门已全开,而汽温仍继续升高或减温水调节门已全关,而汽温仍继续下降;
──控制系统工作不稳定,减温水流量大幅度波动,汽温出现周期性不衰减波动;
──减温水调节门内漏流量大于其最大流量的15%;
──锅炉运行不正常,过热汽温低于额定值。
g)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
43试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)记录曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
44时间安排
200年月日时~月日时。
A侧一级过热汽温调节系统定值扰动试验方案
45试验项目
A侧一级过热汽温调节系统汽温设定值扰动试验。
46试验目的
检验A侧一级过热汽温调节系统的调节品质。
47试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,A侧一级过热汽温,A侧一级过热汽温设定值,A侧一级减温器后汽温,A侧一级减温调节门开度及指令。
48试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷在70%—100%ECR范围内;
b)主蒸汽各级温度、再热汽温度指示准确;
c)减温水调节门有足够的调节裕量;
d)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号。
49试验步骤
a)运行人员将A侧一级汽温稳定在正常值,并保持10—20分钟。
b)运行人员将A侧一级汽温设定值快速降低4℃。
c)等待A侧一级汽温过渡到稳定值,并稳定10—20分钟。
d)热控人员记录A侧一级汽温最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
e)运行人员将A侧一级汽温设定值快速增加4℃。
f)等待A侧一级汽温过渡到稳定值,并稳定10—20分钟。
g)热控人员记录A侧一级汽温最大动态偏差、过渡时间等参数,并打印记录曲线。
50质量指标
a)锅炉稳定运行时,过热蒸汽温度允许偏差为:
±4℃。
b)执行器不应频繁动作。
c)内扰:
减温水扰动10%时,过热汽温从投入自动开始到扰动消除时的过渡过程时间应不大于2min;
d)定值扰动:
过热汽温给定值改变±4℃时,控制系统衰减率Ψ=0.75~1、稳定时间为:
小于12min。
e)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于1%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±4℃;
f)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于3%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±8℃;
51安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织参加试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)建议在试验过程中增加一名运行人员,一人操作,一人监视。
e)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
f)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将调节系统切至手动:
──锅炉稳定运行时,过热汽温超出报警值;
──减温水调节门已全开,而汽温仍继续升高或减温水调节门已全关,而汽温仍继续下降;
──控制系统工作不稳定,减温水流量大幅度波动,汽温出现周期性不衰减波动;
──减温水调节门内漏流量大于其最大流量的15%;
──锅炉运行不正常,过热汽温低于额定值。
g)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
52试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)记录曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
53时间安排
200年月日时~月日时。
B侧一级过热汽温调节系统内扰试验方案
54试验项目
B侧一级过热汽温调节系统减温水流量内扰试验。
55试验目的
检验B侧一级过热汽温调节系统的调节品质。
56试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,B侧一级过热汽温,B侧一级过热汽温设定值,B侧一级减温器后汽温,B侧一级减温调节门指令及开度。
57试验条件
a)锅炉运行正常,机组负荷在在70%ECR-100%ECR范围内,且负荷稳定;
b)主蒸汽各级温度、再热汽温度指示准确;
c)减温水调节门有足够的调节裕量;
d)M/A操作站工作正常,跟踪信号正确,无切手动信号。
58试验步骤
a)投入B侧一级过热汽温调节系统自动。
b)运行人员将B侧一级汽温设定值和测量值稳定在正常值的高限,并维持10—20分钟。
c)运行人员将B侧一级过热汽温调节系统切至手动,并迅速增加减温水流量10%(额定值)后重新将B侧一级过热汽温调节系统投入自动。
d)热控专业试验人员同时计算减温水流量恢复到扰动前的值的时间,并打印记录曲线。
59质量指标
a)锅炉稳定运行时,过热蒸汽温度允许偏差为:
±4℃。
b)执行器不应频繁动作。
c)内扰:
减温水扰动10%时,过热汽温从投入自动开始到扰动消除时的过渡过程时间应不大于2min;
d)定值扰动:
过热汽温给定值改变±4℃时,控制系统衰减率Ψ=0.75~1、稳定时间为:
小于12min。
e)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于1%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±4℃;
f)机组协调控制系统负荷变动速率小于或等于3%ECR/min时,过热汽温最大偏差不应超过±8℃;
60安全措施
a)试验正式开始前将试验方案发至各相关部门;
b)试验前由生产经营部生技分部组织参加试验人员详细讨论试验方案;
c)试验过程中参加试验人员听从当值值长的统一指挥;
d)建议在试验过程中增加一名运行人员,一人操作,一人监视。
e)试验过程中如遇危及设备和人身安全的不安全因素应立即终止试验。
f)发生以下情况时,运行人员可根据实际情况将调节系统切至手动:
──锅炉稳定运行时,过热汽温超出报警值;
──减温水调节门已全开,而汽温仍继续升高或减温水调节门已全关,而汽温仍继续下降;
──控制系统工作不稳定,减温水流量大幅度波动,汽温出现周期性不衰减波动;
──减温水调节门内漏流量大于其最大流量的15%;
──锅炉运行不正常,过热汽温低于额定值。
g)试验后水位调节系统参数与状态恢复原运行方式。
61试验分工
a)指挥:
当值值长;
b)操作:
当值运行人员;
c)记录曲线设定:
维修部热控分部;
d)参数记录:
热控专业试验人员;
e)配合:
维修部热控分部负责;
f)主持及资料汇总:
热控专业。
62时间安排
200年月日时~月日时。
B侧一级过热汽温调节系统定值扰动试验方案
63试验项目
B侧一级过热汽温调节系统汽温设定值扰动试验。
64试验目的
检验B侧一级过热汽温调节系统的调节品质。
65试验仪器及数据记录
a)试验设备:
工程师站1台,操作员站1台。
b)记录参数:
机组负荷,B侧一级过热汽温,B侧一级过热汽温设定