内蒙能源供电安全评价总.docx
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内蒙能源供电安全评价总
内蒙能源供电系统专项安全评价
2015年5月7日至15日,集团公司组织对内蒙能源公司“五矿两厂”供电系统开展了专项安全评价,分别从安全可靠性、经济合理性方面,结合各单位行业特点,对七个单位供电系统进行了全面覆盖式评价,评价内容如下:
一、总体评价:
内蒙能源公司2014年底统计电力总负荷160000KW,实际使用电力总负荷80000KW,2014年总用电量39017万KWH。
通过对七个单位查阅制度、资料和现场检查,内蒙能源公司各单位供电系统设计较为合理、系统相对简单、系统负载能力大均能满足负荷要求,并有较大富余量,供电设备先进可靠,保护装置齐全。
2、主要工作亮点
(一)内蒙能源公司机电部加强职工培训,注重培训效果。
引导各单位创新和改进培训方式,采取走出去请进来的方式进行业务培训,参加各种技术交流活动、到设备生产厂家学习参观、到专业组织机构进行培训等,聘请专家进行专业知识讲解、与高等院校进行定期交流等。
组织相关人员到各公司进行培训并邀请厂家技术人员来公司安培中心进行维修和操作方面培训共计387人次,并到使用现场解决存在问题。
(二)内蒙能源公司机电部与地方供电部门积极协调,实现上级110KV变电站及“五矿两厂”高压供电系统分列运行,提高了供电安全性。
(三)长城一矿更改主变基本电费收取方式
通过积极联系上级电业部门,矿井基本电费收取方式由原来的按容量收取变更为按需量收取。
按容量收取月基本电费为:
20000×2×19=76万元(基本电费1KVA/19元)。
按需量收费,月基本电费为:
20000×2×28×0.4=44.8万元(基本电费1KVA/28元,需量按变压器容量40%收取)。
年节约电费374.4万元。
(四)长城二矿主运系统实施“三班两运转”,节约用电。
利用井下煤仓布置特点,结合矿井主运系统运输能力,充分发挥皮带机效能,采用集中运输煤矸方式,实现皮带机两班运转,减少皮带了运行时间,每天至少比以前减少运行4小时,延长了胶带、托辊的使用寿命,年节约电费54万元。
(五)长城三矿对供电系统继电保护整定及时调整,保证供电系统安全稳定运行。
机电工区技术人员每半年进行一次全矿供电系统短路电流计算,根据负荷变化情况及时进行高压供电系统保护装置整定计算及全矿高压供电系统图更新,每月进行一次低压供电系统负荷统计、整定计算及低压供电系统图更新,并核验高低压供电系统短路保护的灵敏度。
确保了继电保护满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。
(六)长城五矿供电系统所有变配电所(35KV变电所、通风机房变电所、副井绞车房变电所、压风机房变电所、锅炉房变电所、+800中央变电所)均采用直流屏作为控制电源,电源可靠性强。
(七)长城六矿根据负荷情况,延期投用35KV降压站。
同时把建井期间的两条10KV进线直接接到35KV降压站10KV配电室,带目前的所有负荷;每年可减少基本电费960余万元。
(八)恒坤化工通过工艺循环泵更换高效节能泵,由原来开三台710KW泵,降为开两台泵运行。
(九)中心洗选厂原洗选一期、二期洗选系统交替使用,经供电系统优化改造,可两期洗选系统同时开机生产,减少辅助设施运行时间,每年可节约电费支出120余万元。
三、评价存在的主要问题
本次评价共检查问题91项,其中技术管理方面29项,现场管理方面62项,针对查出的问题逐条提出整改措施。
(一)供电管理制度不完善,更新不及时,缺少现场记录。
主要表现在未健全直流屏维护制度、供用电设备设施定期试验检测制度、高压选漏管理制度、设备停送电管理规定、防止反送电制度,缺少直流屏充放电试验、无人值守岗位巡检、小电流选线装置试验等记录。
(二)设备动态检查、维护不到位,隐患排查力度和重视程度不够。
主要存在变电所开关柜触头测温不规范,无法测定触头实际温度,高压开关柜保护装置软压板投退不规范,高压开关柜保护整定与图纸不符,现场缺少供电系统图、各开关柜完好牌无整定值,长城一矿塌陷区内扭斜跨步杆塔未采取针对性检查治理措施,长城二矿南翼部分线路杆塔距施工地点过近,未制定专项防范措施,各矿存在线路名称标示、安全警示牌标识不完善现象。
(三)供电管理力量薄弱,业务素质较低。
主要体现在缺少规范供电系统图、短路电流计算书、负荷统计、供电能力校验,高压整定计算书计算不规范,编制的操作规程无针对性及指导性,“两票”制度执行不规范。
四、主要建议
(一)安全可靠性方面
1、长城二矿35KV两回路进线电缆两侧均装设接地,容易形成环形电流,造成击穿电缆绝缘薄弱部位,建议拆除一侧接地。
2、长城三矿35KV变电站双回路形成后,断开长城二矿35KV变电站供长城三矿的10KV临时供电线路。
3、长城三矿井下中央配电所三回路供电,操作程序复杂,建议改为两回路供电,在两回路供电不能满足要求时恢复第三路供电。
4、地方供电部门提供的电能质量较差,保护定值偏小,建议内蒙能源联系地方协商解决。
(1)长城五矿35KV变电所进线过流I段整定值小(20A),电缆故障时可能造成矿井进线跳闸。
建议与地方供电部门联系修改整定值。
(2)长城六矿矿井10KV进线过流II段时限值0.4秒,下级配电所无法实现级差配合,建议与地方供电部门沟通调整为0.9秒。
5、恒坤化工随着变频设备增多易造成供电电能质量下降,建议对系统电能质量进行定期检测,根据检测数据进行综合治理。
6、中心洗煤厂缺乏供电管理技术人员,建议配备充实。
(二)经济合理性方面
1、长城三矿矿井现运行负荷7130KW,预计2年内矿井及洗选厂负荷最高达到20000KW,现运行两台40000KVA变压器,负荷率太低,建议主变调剂更换为两台25000KVA,预计年降低基本电费400余万元。
2、长城五矿矿井现阶段负荷为最大总负荷4700KW,平均负荷2700KW。
运行16000KVA变压器两台,负荷率太低,供电部门按最大需量收取年基本电费430万元,建议将35KV两回路电源及系统停用,使用35KV线路直供10KV电源年收取基本电费约100余万元,待矿井投产后,10KV供电能力不能满足要求时再恢复35KV供电,预计年可节约基本电费300余万元。
3、长城六矿35KV系统延缓送电运行时间,待10KV系统不能满足生产时投运。
建议35KV系统投运前校核运行负荷情况,如两台12500KVA变压器满足要求,将两台25000KVA变压器更换,预计年减少基本电费约300余万元。
五、其他
1、建议能源公司根据集团公司及当地供电部门相关要求,统一下发供电管理制度目录及标准,便于统一管理考核。
2、建议各单位加强相关人员的技术培训,提高供电管理能力。
3、建议在各配电所增加直流屏,提高供电可靠性。
4、建议内蒙能源根据主变压器使用效率情况,对各单位主变压器在内部进行调剂更换。
附:
各单位安全评价内容
长城一矿供电系统安全专项评价
一、矿井供电系统概况
(一)西区
35KV变电所设在工业场地北侧,两回路电源分别引自上海庙110KV变电站35KVⅠ段、Ⅱ段母线,两回路输电线路导线型号均为LGJ—185,I回路进线线路长度为13.01km,II回路进线线路长度12.932km,全线架设GJ—50避雷线,直线杆采用拔梢混凝土双杆,耐张、转角、终端用带拉线的等径混凝土双杆,特殊地段采用角钢塔。
35KV变电所采用全桥进线,单母线分段运行,所内设主变压器两台,型号为SZ11—20000/35/10KV。
35KV变配电设备11台,10KV高压开关柜35块,主井、副井、提风机、压风机及下井电源均为双回路供电。
35KV变电所内设两台SCB10-800/10/0.4KV型干式变压器,分列运行,向地面各个低压用电地点提供400V电源。
井下+920水平、+650水平各设一个中央变电所,实现双回路供电,下井电缆分别引自35KV变电所两段10KV母线,沿老主井井筒敷设。
+920中央配电所下井电缆选用2条MYJV22—10KV-3×185-1100m,电缆载流量490A;+650中央配电所下井电缆选用2条MYJV22—10KV-3×120-2200m,电缆载流量343A。
35KV变电所电源线路未分接任何负荷,未装设负荷定量器,保护装置每年由有资质的技术检测公司进行一次整定试验,确保整定合格,保护动作灵敏可靠。
电源线路及供电线路均符合要求,无“T”接现象。
(二)东区35KV变电所。
矿井东区两回35kV电源一回引自上海庙110kV变电站,为改造原引至西区的线路,线路导线规格LGJ-185,长度12km,另一回电源引自焦化园区110kV变电所,导线截面为LGJ-240,长度9km。
变压器采用两台16000KVA变压器
二、矿井供电能力校验
(一)西区
35KV变电所两路进线,导线型号均为LGJ-185mm2,单条线路持续允许负荷26000KW。
目前矿井最大负荷11000KW,平均负荷7000KW,导线负荷富余量较大,能够满足要求。
线路LGJ-185线路单位负荷矩时电压损失百分数:
当cosφ=0.9时为0.0297%MW·km。
矿井最大负荷1.1MW,线路长度13.01km,则电源压降为:
U%=1.1×13.01×0.0297%=0.425%<5%
电源线路安全载流量及电压降均符合要求。
1、+920中央变电所两路进线电缆均为MYJV22-3×185mm2,持续允许负荷6100KW,I回路进线来自西区35KV变电所9112#板,供Ⅰ段母线,实际最大负荷3070KW,平均负荷630KW。
II回路进线来西区35KV变电所9212#板,供Ⅱ段母线,实际最大负荷3710KW,平均负荷500KW,主要负荷为+920水平排水负荷、二采一层部分负荷,电缆供电能力能够满足负荷要求。
(按单条电缆供所有负荷校验)
线路MYJV42-3×185mm2电缆单位负荷矩时电压损失百分数:
当cosφ=0.8时为0.174%MW·km。
运行最大负荷3.71MW,线路长度1.1km,则电源压降为:
U%=3.71×1.1×0.174%=0.71%<5%
电源线路安全载流量及电压降均符合要求。
2、+650中央变电所两路进线电缆均为MYJV22-3×120mm2,持续允许负荷4800KW,I回路进线来自西区35KV变电所9102#板,供Ⅰ段母线,实际最大负荷4230KW,平均负荷680KW。
2#进线来自西区35KV变电所9209#板,供Ⅱ段母线,实际最大负荷3980KW,平均负荷670KW,主要负荷为本井田+650水平排水负荷、采区负荷、掘进工作面负荷,导线供电能力能够满足负荷要求。
(按单条电缆供所有负荷校验)
线路MYJV22-3×120mm2电缆单位负荷矩时电压损失百分数:
当cosφ=0.8时为0.235%MW·km。
运行最大负荷4.23MW,线路长度2.2km,则电源压降为:
U%=4.23×2.2×0.235%=2.187%<5%
电源线路安全载流量及电压降均符合要求。
三、工作亮点
(一)负荷审批优化
针对长城一矿新增机电维修人员多,业务素质参差不齐,机电运营部重新对接(解)火审批单进行优化,接(解)火审批单增加了机电设备管理要求、电气安全技术措施、接地保护装置标准。
自实行新接火单以来,机电设备状态明显好转。
(二)更改主变基本电费收取方式
通过积极联系上级电业部门,矿井基本电费收取方式由原来的按容量收取变更为按需收取。
按量收取月基本电费为:
20000×2×19=76万元(基本电费1KVA/19元)。
按需量收费,月基本电费为:
20000×2×28×0.4=44.8万元(基本电费1KVA/28元,需量按变压器容量40%收取)。
月节约电费76-44.8=31.2万元。
四、下一步重大项目投入情况
(一)完善焦化园110KV变电站至西区35KV变电所线路。
(二)新建焦化园110KV变电站至东区35KV变电所线路。
(三)改造上海庙110KV变电站至东区35KV变电所线路。
(四)改造上海庙110KV变电站至西区35KV变电所塌陷区线路杆塔。
五、上次排查问题整改情况
(一)1#主变C相接线柱漏油。
整改情况:
未整改,计划5月底完成。
(二)35KV绝缘手套电压等级为27KV,绝缘等级低。
整改情况:
已整改。
(三)工作票、操作票填写不规范。
整改情况:
正在整改,5月底完成。
六、评价存在问题
(一)管理、制度方面
1、供电管理制度不完善,更新不及时,落实执行不力。
无高压选漏管理制度、供用电设备设施定期试验检测制度和直流屏维护制度,负荷审批制度和移动变电站管理制度内容过于简单操作性不强。
整改措施:
完善高压选漏管理制度、供用电设备设施定期试验检测制度、直流屏维护制度、负荷审批制度和移动变电站管理制度。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月30日
2、无短路电流计算书、负荷统计、供电能力校验,高压整定计算书错误多:
无审核签字、无上级变电站定值和35KV高压开关柜计算和洗选厂高压开关柜计算;定值计算可靠系数选择1.4,反馈系数0.85,无定值灵敏度校验:
+650配电所10#高压开关柜速断定值按两台移变的额定值*4计算,不合格。
整改措施:
补齐短路电流计算、负荷统计、供电能力校验等资料,领导审核后存档管理。
建议重新对高压整定计算,首页注明上级变电站定值,补齐上级变电站定值和35KV高压开关柜和洗选厂高压开关柜整定计算;微机保护反馈系数按0.95计算,可靠系数按1.1计算,进行灵敏度系数校验;+650配电所10#高压开关柜速断定值按1600KVA移变启动电流+1000KVA移变的额定电流计算。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月30日
3、地方供电部门提供35KV进线过流值2.6A,时限0.9S,定值小。
由12500KVA主变更换未20000KVA主变后定值未修改。
整改措施:
协调地方供电部门重新计算35KV进线过流值(按20000KVA主变修改定值)。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
6月30日
4、+650中央变电所操作规程无针对性及指导性。
整改措施:
根据现场设备操作内容进行修改。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月30日
5、“两票”制度执行不规范,工作票与操作票不对应,工作票停电程序填写错误。
整改措施:
加强“两票”制度落实。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月9日
6、高低压供电系统图未按照集团公司要求进行绘制。
整改措施:
按照集团公司标准进行重新绘制。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
6月30日
(二)现场方面
1、西区35KV变电站从上海庙110KV站来的两路电源线路部分在采空区内,因塌陷严重造成两回路73-78号水泥对杆有扭斜跨步现象,影响供电线路安全。
整改措施:
将两回路73-78号水泥对杆改为角钢塔或钢管塔,改造前将两回路塌陷区内所有杆塔杆做好标记,定期专人巡查并做好记录。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
12月31日
2、西区35KV变电所开关柜触头测温不规范,隔玻璃窗口测温,无法测定触头实际温度。
整改措施:
安装无线测温装置。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
12月31日
3、西区35KV变电站后台II段个别显示不准确,开关接点闭合状态显示断开状态。
整改措施:
联系厂家尽快处理。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
6月30日
4、西区35KV变电所直流屏电池组2007年安装至今未进行充放电试验;中央配电所不间断控制电源自2009年安装后至今未进行测试,存在控制电源失效隐患,影响供电安全。
整改措施:
按照《机电技术管理规范》和直流屏使用说明书要求进行充放电试验。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月30日
5、+650中央变电所高压开关柜保护装置软压板投退不规范,高防开关整定值大,与图纸不符,短路保护有时限。
整改措施:
规范高压开关柜保护装置软压板投退,根据整定计算书修改高防整定值。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月20日
6、+650中央变电所沙箱位置放置不当,部分绝缘用具未检验。
整改措施:
将沙箱放置在规定位置,对绝缘用具进行检验。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月20日
7、+650中央变电所无低压供电系统图;+920移变由1250KVA更换为800KVA后供电图未及时更新。
整改措施:
及时张挂、更新低压供电系统图。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月20日
8、+920入仓皮带配电点无检修空间。
整改措施:
将低压配电点挪至皮带机头外巷道内。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月30日
9、+650中央配电所高压开关柜继电保护装置漏电功能未投用。
整改措施:
高压开关柜继电保护装置投用漏电保护功能。
整改负责人:
孙天华
完成时间:
5月20日
七、建议
(一)长城一矿西区、东区35KV系统供电规划:
西区35KV变电所两回路供电一路由上海庙110KV变电站供电,另一回路由焦化园110KV变电站供电,东区变电所两回路供电一路由上海庙110KV变电站供电,另一回路由焦化园110KV变电站供电。
建议:
原上海庙110KV变电站至西区35KV变电站两回路一路供西区,一路改为自48#杆转向供东区。
焦化园110KV变电站至西区供电线路正在施工尽快形成供电能力,暂不建设焦化园110KV变电站至东区供电线路,增加西区35KV变电站馈出盘,形成西区35KV变电所供东区35KV变电所线路。
建议请设计部门对本建议进行可行性论证。
(二)井下高压电缆封闭敷设,且顶板变形处与电缆之间间隙小,不便于检查、安装和撤除,建议制定井下高压电缆专项检查制度,重点对巷道顶板变形处进行检查,并绘制高压电缆分布示意图。
(三)+650中央变电所从变电所母线上外接负荷未经馈出板,建议将负荷改至馈出板供电。
长城二矿供电系统专项安全评价
一、矿井供电系统概况
(一)北翼
地面设35KV变电所一座,两回路电源来自上海庙110KV变电站,同塔架设两路LGJ-185-14.35km引入地面变电所。
变电所内安装2台主变,采用分列运行方式。
电源线路未分接任何负荷,未装设负荷定量器,保护装置每年由有资质的技术检测公司进行一次整定试验,确保整定合格,保护动作灵敏可靠。
供电线路及电源均符合要求,无“T”接现象。
地面35KV变电所2台主变型号为SZ11-12500/35,安装11台XBG-40.5型35KV高压开关柜,28块XGBG-12型10KV高压开关柜。
+850、+520中央变电所、主通风机、1#、2#副井绞车、主运系统、压风机房均实现双回路供电。
(二)南翼
在矿井南翼工业场地建35/10kV变电站一座,其变压器型号为SZ11-20000/35两台,其两回35kV电源均引自现有的上海庙110kV变电站,以LGJ-185/14.35km双回共塔架空线路,从该线路的中间断开,从断开处延引至南翼工业场地,延引部分的导线采用LGJ-185,改造后上海庙110KV变至南翼工业场地35kV变线路长度约为11km。
本变电站以10KV电压为南翼井下设备、南翼副立井提升机、南翼工业场地空压机房、南翼锅炉房、南翼工业场地制氮设备、南翼通风机电动机、强排系统提供电源,以0.4KV电压为南翼副立井井口房、空气加热室、材料库、生活污水处理站、黄泥灌浆站、日用消防水池泵房、井下水处理站、室外照明、35/10KV变电站站内用电及其它负荷提供电源。
二、矿井供电能力评价
(一)北翼
地面35KV变电所两路进线型号为LGJ-185mm2,单条线路持续允许负荷25000KW。
目前最大总负荷11000KW,平均负荷9100KW,导线负荷富余量较大,能够满足要求。
线路LGJ-185线路单位负荷矩时电压损失百分数:
当cosφ=0.9时为0.0297%MW·km。
矿井负荷9.1MW,线路长度14.35km,则电源压降为:
U%=9.1×14.35×0.0297%=3.87%<5%
电源线路安全载流量及电压降均符合要求。
1、+850水平中央变电所两路进线电缆均为MYJV22-3×185mm2,其长时允许负载电流450A,持续允许负荷4208KW。
实际最大负荷2200KW,正常工作负荷1200KW,主要负荷为排水负荷,电缆供电能力能够满足负荷要求。
线路MYJV22-3×185mm2电缆单位负荷矩时电压损失百分数:
当cosφ=0.8时为0.174%MW·km。
运行负荷1.2MW,线路长度1.5km,则电源压降为:
U%=1.2×1.5×0.174%=0.3132%<5%
电源线路安全载流量及电压降均符合要求。
2、+520水平中央变电所两路进线电缆为MYJV22-3×185mm2,允许电流450A,持续允许负荷4208KW,+520水平中央变电所最大负荷3420KW,正常工作负荷为2600KW,主要负荷为工作面运行负荷和排水负荷,电缆供电能力能够满足负荷要求。
线路MYJV22-3×185mm2电缆单位负荷矩时电压损失百分数:
当cosφ=0.8时为0.174%MW·km。
运行负荷2.6MW,线路长度2.5km,则电源压降为:
U%=2.6×2.5×0.174%=1.131%<5%
电源线路安全载流量及电压降均符合要求。
三、工作亮点
(一)主运系统实施“三班两运转”,节约用电。
利用井下煤仓布置特点,结合矿井主运系统运输能力,充分发挥皮带机效能,采用集中运输煤矸方式,实现皮带机两班运转,减少了皮带运行时间,每天至少比以前减少运行4小时,延长了胶带、托辊的使用寿命,月节约电费4.5万元。
(二)进行原煤运输系统优化。
针对采掘皮带运输,采取同煤种采掘皮带集中运输方式,提高运输效率,有效减少皮带机运行时间,每月可节约电费1.78万元。
同时,随回采工作的推进,运输系统逐渐缩短,及时调整运输皮带机负荷,改变“大马拉小车”现象,提高皮带电机的效率,降低电量消耗,每月减少电费1.12万元。
四、下一步重大投入情况
(一)完善焦化园110KV变电站至北翼35KV变电所两回路线路。
(二)改造上海庙110KV变电站至南翼35KV变电所两回路线路。
五、上次排查问题整改情况
(一)10kv供电系统存在多路馈出共用一个馈出盘,馈出盘负荷侧即是电源又是负荷等现象,10kv供电系统严重不合理,存在重大隐患。
整改情况:
正在整改,月底完成。
(二)操作高压设备不执行高压停送电制度。
整改情况:
已完成。
(三)高压开关柜整定值与图纸不一致。
整改情况:
已完成。
(四)地面变电所主变没有呼吸器。
整改情况:
1#主变已完成,2#主变未安装,预计5月31日前完成。
(五)35kv绝缘手套电压等级为30KV。
整改情况:
已做计划,未到货,预计5月31前完成。
六、存在问题
(一)管理、制度方面
1、缺少供用电设备设施定期试验检测制度,“两票”制度缺少工作票制度,干部上岗制度未规定上岗频次。
整改措施:
健全供用电设备设施定期试验检测制度、“两票”制度和干部上岗制度。
整改负责人:
王才
完成时间:
5月31日
2、无短路电流计算书、负荷统计、供电能力校验和高低压供电总图。
整改措施:
补齐短路电流计算、负荷统计、供电能力校验、高低压供电总图等资料,领导审核后存档管理。
整改负责人:
王才
完成时间:
5月31日
3、高压整定计算书错误多,定值计算可靠系数选择1.4,反馈系数0.85,无定值灵敏度校验,供副井的高压开关柜实际多处互感器变比与实际不符,+850泵房水泵开关柜速断定值比过流小。
整改措施:
建议重新对高压整定计算,微机保护反馈系数按0.95计算,可靠系数按1.1计算,进行灵敏度系数效验;+850泵房速断值按一台水