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缩短SC325型提速道岔既有线插铺时间QC.docx

缩短SC325型提速道岔既有线插铺时间QC

 

缩短SC325型提速道岔既有线插铺时间

 

中铁四局八分公司浙赣电气化提速改造经理部

缩短SC325型提速道岔插铺时间QC小组

二○○四年十二月

缩短SC325型提速道岔既有线插铺时间

一、QC小组概况

根据浙赣电气化提速改造工程的特点及要求,成立了SC325型提速道岔既有线插铺QC攻关小组,各组员由专业技术人员和专业管理干部组成,这样即保证了理论与实践的有机结合,同时在实践工作中不断的发现问题,解决问题,为QC攻关打下良好的基础。

(见下表)

小组名称:

浙赣电气化提速改造QC小组

小组类型:

攻关型

课题名称:

SC325型提速道岔既有线插铺

小组成立日期:

2004年2月16日

注册登记号:

BGS-2004-005

序号

姓 名

性别

年龄

文化程度

职称或职务

组内职务

接受TQM教育时间

1

李光发

32

大专

总工

组 长

48h

2

汪国龙

28

中技

副经理

副组长

48h

3

彭四华

23

中专

技术员

组员

48h

4

孙涛

31

中技

队长

组 员

48h

5

刘勇

31

中技

队长

组 员

48h

6

武鹏

23

中专

工程部长

组 员

48h

7

王波军

23

中专

技术员

组 员

48h

8

刘涛

24

本科

助工

组 员

48h

二、工序简介

施工按如下步骤进行:

点前准备→最后一列车通过封闭给点→设置防护→拆除旧道岔→更换道碴→纵、横移插入新道岔→联结线路、上碴整道→线路及道岔整细、清理施工限界→钉固道岔、联合检查→撤除防护、线路开通。

 

三、选题理由

运营需求车辆繁多,封锁时间短

生产部门需求每次施工不得超过240分钟

工序难点施工实际用时不能满足生产要求

选定课题缩短提速道岔插铺时间

三、现状调查

普通P60-1/12单开道岔的特点道岔直向允许通过速度≤160Km/h,侧向允许通过速度≤50Km/h;转辙器采用60AT12.4m弹性可弯尖轨,跟端固定部分设限位器;尖轨设置两个牵引点,采用分动外锁闭装置,第一个牵引点设计动程为160mm,第二个牵引点设计动程为75mm,在正常情况下尖轨理论总转换力为3.33KN;道岔钢轨设置1:

40的轨底坡或轨顶坡;护轨为分开式,护轨顶面高出基本轨顶面12mm;护轨垫板采用弹条扣压基本轨;转辙器设置弹片滑床板;钢轨轨下和护轨垫板下设置5mm厚橡胶垫板,其它垫板下均设置10mm厚橡胶垫板;道岔各钢轨件均进行轨头顶面全长淬火。

SC325型提速道岔的特点是旅客列车道岔直向允许通行速度200km/h,侧向允许通过速度≤50Km/h,岔枕枕底宽300mm,顶宽260mm,高为220mm;尖轨为复曲线半切线型,采用60AT14.2m弹性可弯尖轨,尖轨尖端为藏尖式,跟端采用限位器结构,尖轨设置三个牵引点,采用分动钩型外锁闭装置,第一个牵引点设计动程为160mm,第二个牵引点设计动程为114mm,第三个牵引点设计动程为55mm,在正常情况下尖轨理论总转换力不大于6KN,可动心轨辙叉采用组合式,心轨采用60AT钢轨,短心轨后端为滑动端,翼轨采用模锻翼轨与60Kg/m钢轨焊接的长翼轨以适用于超长无缝线路;心轨设置两个牵引点,采用分动外锁闭装置,第一个牵引点设计动程为100.8mm,第二个牵引点设计动程为57.8mm,在正常情况下尖轨理论总转换力不大于6KN,转辙器第一、三个牵引点后安尖轨限位防跳装置,辙叉心轨尖端锻制出防跳凸台与模锻翼轨配合防跳,翼轨轨腰安设防跳顶铁;为加强基本轨稳定性,减小外测和减小轨距扩张,在基本轨外侧牵引点附近新设新型弹性轨撑;道岔钢轨设置1:

40的轨底坡或轨顶坡;护轨为分开式,护轨顶面高出基本轨顶面12mm;护轨垫板采用弹条扣压基本轨;转辙器设置弹片滑床板;钢轨轨下和护轨垫板下设置5mm厚橡胶垫板,其它垫板下均设置10mm厚橡胶垫板。

在坑口站施工中,拨接的那几天连续都是阴雨天,且施工经验不足、施工人员多、施工设备不齐全,未配置软轴高频捣固机,施工方法不科学,施工组织安排不周全,施工工作量大、要点封锁时间短、质量要求高。

坑口站施工虽然满足了南昌铁路局要求车站道岔插铺时间,但经过QC小组成员进行现场实地调查研究发现,施工可以提前完成道岔插铺。

四、设定目标

既有线施工中,封锁时间有限,必须在封锁时间内完成施工任务。

在浙赣线上车流量大,铁道部和南昌铁路局考虑对运能方面的影响,每次插铺时间仅给了4个小时。

因此确定了本次活动的目标:

五、分析原因

针对SC325型提速道岔在插铺中出现的问题,QC小组进行讨论分析,找出影响因素:

 

换碴操作不当

人员分配不当

测量失误

协作性差

锯轨失误

滑轮、台车误差

线路和道岔养护万向轮对位失误

滑轮、台车

软轴高频捣固机车流量大

万向轮

车速快

因果图

六、要因确认

1、人工分配不当:

坑口站施工是我单位初次在既有线上施工的项目,由于经验不足,再施工组织上有所疏忽,在施工上(下)行时,若下(上)有车时,部分民工在出料的次序比较混乱,影响出料时间,但这个原因导致出料减速仅1分钟。

因而不是主要因素。

2、协作性差:

在施工中,仅民工就500多人,因而把民工分成一个个小组,一个小组负责几空,拆除道岔、扒碴时,由于民工与民工之间并不是很熟悉,不能互相协作,还出现过在小组与小组之间留一空没人管,但这个原因导致施工进度减慢仅2分钟。

因而不是主要因素。

3、扒碴操作不当:

在施工中,整个扒碴过程仅靠人工在封锁时间内完成,仅这个原因就导致施工进度减慢20分钟。

因而是主要因素。

4、测量失误,在既有线上施工,车流量大,车速快,而测量仪器精度高,既有线行车时震动引起仪器水平、竖直出现误差,在坑口、河下、横峰站施工中均未出现过测量失误。

因而不是主要因素。

5、锯轨失误:

由于天气变化快和钢轨热胀冷缩大,施工前锯轨风险大。

锯轨虽不占用施工时间,但施工时间密切相关。

因而是主要因素。

6、滑轮、台车失误,在纵横移过程中,使用滑轮、台车可节约施工时间约10分钟。

因而是主要因素。

7、万向轮对位误差:

将纵横移对位的道岔落在万向轮上,(万向轮是将三个实心钢球固定成一个三角形,可自由转动),万向轮可向每个方向拨300mm。

通过设计岔位桩、线间距及计算预留轨缝值精确控制设计岔位,人工用撬棍拨动道岔在万向轮上进行精确对位。

分段顶起道岔,取出万向轮,道岔就位。

在坑口、河下、横峰站施工中均未出现过万向轮对位失误。

因而不是主要因素。

8、线路及道岔养护:

使用使用软轴高频捣固机配合道岔捣机一起对新铺和线路进行捣固,用道岔捣固机和软轴高频捣固机逐空对线路和道岔进行捣固,可节约捣固10分钟的时间

因而是主要因素。

根据以上分析,我们得出三条主要原因:

1、换碴操作不当

2、锯轨失误

3、滑轮、台车误差

七、制定对策

针对以上要因,我们制定相应的对策如下表:

序号

主要因素

对  策

目  标

措  施

责任人

完成日期

1

换碴操作不当

提前换碴

提前20分钟完成换碴

在封锁前一天,隔六孔枕木扒一孔碴,碴扒至枕底350mm,并回填捣固

刘勇

孙凤国

施工前一天

2

锯轨失误

反复测量

精确计算

施工时现场不锯轨

每天根据轨温量合拢口,计算合拢口钢轨长

武鹏

刘涛

王波军

施工前一天

3

滑轮、台车误差

指挥得力

节约施工时间约10分钟

岔前、岔尾均有一人指挥,统一指挥,

李光发

汪国龙

封锁时间内

4

线路及道岔养护

使用道岔捣固机

加强捣固质量、缩短捣固时间

道岔捣固机配合软轴高频捣固机

刘勇

孙凤国

封锁时间内

八、按对策实施

1、1、换碴:

在施工准备时,先将新碴倒运至换碴位置附近,部分装袋备在线路两侧,部分堆放在两线间,堆放道碴的高度不得侵入限界,在封锁前一天,隔六孔枕木扒一孔碴,碴扒至枕底350mm,并回填捣固,在封锁时就大大减少了工作量。

在封锁前的慢行时间内,将道碴扒至与枕木底平。

在封锁前的慢行时间内,将道碴扒至与枕木底平。

封锁时间开始,既有线路及道岔拆除后,立即进行彻底扒碴、按要求扒至枕底350mm,找平后,经工务段、监理签认后方可进行部分道碴回填,新碴回填至低于设计轨枕底3~5cm,以便道岔及线路起道找平。

2、锯轨失误:

根据轨温,铺轨长公式计算,预留轨缝值=0.0118*(T当地最高轨温-T测量轨温)*L铺轨长。

计算后与现场实际轨缝相比较,拨接前两天,早、中、晚均对轨温进行测量。

并对整个施工段长度进行反复测量,同时对已预拼装的道岔长度及接头相错量进行测量,通过精确计算,预留好轨缝,把所有合拢口钢轨提前锯好。

在施工过程中严格按计算好的轨缝进行预留,从而能得以精确控制合拢口位置,顺利接轨,避免了因现场锯轨耽误开通时间。

3、滑轮、台车误差:

(1)、道岔横移:

封锁前,先将滑轨穿入预铺岔钢轨下,每组道岔按其单位重量等分成八个支点。

起道机同起同落将整组道岔抬起后,将单滑轮穿在岔轨与滑轨之间,打好防溜木楔。

封锁线路,换填道碴至要求高度后,接长滑轨,绑好牵引绳,取出防溜木楔,由施工负责人指挥,缓慢而均匀地拉动牵引绳,并配合人工推动整组道岔缓缓移入至设计岔位。

再用起道机顶起整组道岔,抽出滑轨,将道岔落到万向轮上,完成道岔横移。

(2)、道岔纵移:

部分道岔因无法在设计岔位外侧预拼装,封锁施工时,不但需要横移对位,还需要进行纵移对位。

首先要横移至封锁线路上,然后用起道机整组顶起,取出横移单滑轮,将单滑轮转动90度,放于岔枕底下,作为道岔纵移用。

如纵移时需经过既有道岔,需采用轨道台车放入道岔底下进行纵移。

设计岔位处换碴至标准后,铺设临时滑道,将道岔纵移到位,用起道机顶起整组道岔,抽出轨道台车和临时滑道,将道岔缓缓落至万向轮上,完成道岔纵移。

九、检查效果

序号

施工

工序

活动前(分钟)

目标值(分钟)

活动后(分钟)

1

拆除旧道岔及既有轨道

30

30

30

2

更换道碴

90

70

65

3

纵、横移对位

40

30

25

4

精确对位

15

15

15

5

上碴整道及线路道岔养护

45

45

45

6

应急预留时间

20

20

20

7

合计

240

210

200~210

实施前后施工时间比较柱形图

十、巩固措施

通过对既有线插铺SC325型提速道岔问题的研究、讨论,从中我们找到了产生问题的各种原因,并制订了对策和措施,在实践工作中被证明行之有效,收到了明显效果。

通过此次QC小组活动,使我们完善作业程序,规范操作摸式。

同时也填补了本企业在既有线上插铺提速道岔这一施工项目的空白。

在此基础上,我们进一步组织学习QC小组活动知识,让每个成员都真正能够运用PDCA工作法去开展工作,在工作中及时发现问题、解决问题,并进行全过程监控,确保我企业在浙赣线上立于不败之地。

十一、认识和打算

SC325型提速道岔的插铺对我们来说是一种新鲜事物,还在不断摸索和积累经验阶段,在使用过程中还会不断出现这样那样的问题,我们通过QC小组攻关,探索出适合我们自己,科学、安全的操作方法,使之规范化、程序化,为既有线施工安全保驾护航。

今后,我们将发扬战无不胜、攻无不克的精神,努力学习理论知识,加强现场实践,在理论联系实际中,充分自己提高业务水平,掌握专业技能,争取获得更大成功。

 

浙赣电气化提速改造QC小组

二○○四年十二月

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