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造纸工业废水处理中的预处理

造纸工业废水处理中预处理

  造纸工业所产生废水具有种类繁多、水量大、有机污染物含量高特点,属难处理工业废水之一,废水来源于制浆及造纸各个工艺环节中,其物理性质及有机污染物浓度各不相同,针对废水特征确定有效处理工艺,当前用于造纸工业废水处理主要方法有沉淀、气浮、吸附、膜分离、好氧生物、厌氧生物等处理方法以及几种工艺结合处理方法。

无论采用什么样方法,废水都需要进行预处理,预处理主要是为了改善废水水质,以便满足各工艺进水要求,提高废水处理整体效果,确保整个处理系统稳定性,因此预处理在造纸工业废水处理中具有非常重要地位。

造纸工业废水处理中预处理可分为厂内预处理和厂外预处理,厂内预处理主要是对白水中纸浆进行回收,常采用过滤、气浮等进行回收利用,能够避免大量纸浆进入废水处理系统中,既提高了纸浆得率又节约了废水处理成本;厂外预处理主要是为了保证进入物化、生化等处理系统废水能够最大程度满足工艺要求,能够使系统稳定运行。

  预处理工艺主要有:

格栅、筛网、纤维回收系统、调节水量及水质、等工艺组成。

可根据不同造纸工业废水水质采取不同预处理手段,去除一部分污染物,改善废水水质,使整个废水处理系统处理效果达到最佳。

  1.格栅、筛网

  由于造纸工业废水中常含有树皮、木屑、塑料、纸浆纤维屑等细小悬浮物,如以木材为原料制浆厂在备料过程中排放废水中往往含有树皮、木屑等,在造纸过程中抄纸等工序中会产生大量白水,白水中含有较高纤维浓度。

这些物质会对水泵等造成损害对主体处理工艺造成影响,特别是对生物处理中UASB、水解酸化等工艺布水系统造成严重堵塞,因此在进入水泵及主体处理系统之前对其进行拦截,设置格栅拦截大悬浮物,设置筛网拦截细小悬浮物。

  格栅一般用在大水量造纸废水处理中,由于废水水量大,且悬浮物颗粒种类较多,设置格栅能够有效拦截较大悬浮物,处理能力高,不易堵塞,针对造纸废水特点我公司在工程实践中一般设置粗细格栅,粗格栅栅缝间隙常采用10-15mm,细格栅栅缝间隙通常采用1-5mm。

格栅机主要有回转式机械格栅机、网式转链格栅机、固定式格栅机、反切式旋转细格栅机等,我公司常用主要有反切式旋转细格栅机、网式转链格栅机、固定式格栅机等。

  筛网通常应用在水量相对较小、废水中含有大量细小悬浮物如纸浆等,同时还可以去除大颗粒漂浮物,对悬浮物及大颗粒物质去除率可达到90%以上。

工程实践表明,筛网间隙一般为30~60目,安装形式采用固定式安装,安装角度为40~50°,安装角度不易过大,过大则造成过水负荷降低,使处理能力降低同时也增加了部分投资,过小则易造成筛网堵塞,加大了清渣难度,影响处理效果。

  2.纤维回收系统

  造纸废水中含有大量纸浆纤维,如果不对纸浆纤维进行回收,将有大量纸浆进入废水处理系统中,严重影响废水处理系统处理效果,同时造成纸浆浪费。

厂内纤维回收系统主要用于造纸白水纤维回收,一方面进行白水循环减少白水排放量,另一方面采用筛网、多圆盘过滤、气浮、沉淀等方法进行回收纸浆纤维,厂外纤维回收常采用筛网过滤方法进行纸浆纤维回收。

  筛网过滤主要有:

重力自流式筛网过滤、普通旋转过滤机、反切单向流旋转过滤机、双向流旋转过滤机等。

  重力自流式筛网过滤是废水通过集水槽溢流堰均匀布水到筛网上,由于重力作用,滤液从筛网缝隙中流出,纸浆纤维在重力及水冲力作用下沿筛网流入集渣槽中,达到浆水分离作用。

  普通旋转过滤机过滤滚筒及安装地面有一角度,废水从上部进入滚筒,进水口滤网内壁程90度角,过滤滚筒在旋转过程中滤液从滤网缝隙中排出,纸浆自动排到滚筒另一端。

  反切单向流旋转过滤机采用卧式滚筒结构,传动方式可分为链条式和齿轮式,废水均匀布水到逆水流方向滤网内壁上,水流及滤网形成反切相对运动,滤液从网缝隙中排出,纸浆纤维被截留在网内壁,在导板作用下,从排渣端自动排出。

从而达到纸浆及废水分离作用;反切双向流过滤机原理及单向流相同。

  3.调节

  由于造纸工业在生产过程废水排放多样性,使排出废水水质及水量在一日内有一定变化,因此要求对废水进行进行调节,均衡水质,使其能够均匀进入后续处理单元,提高处理效果。

废水调节主要分为:

水量调节和水质调节。

  废水处理设备及构筑物都是按一定水量标准设计,要求均匀进水,特别对生物处理系统更为重要,为了保证后续处理系统正常运行,在废水进入处理系统之前,预先调节水量,使处理系统满足设计要求。

  根据造纸工业工艺不同,废水水量、水质不同,调节池停留时间也各不相同,当处理水量比较小时,停留时间可选大些,当处理水量比较大时,停留时间可根据具体情况选小些,一般为4~8个小时。

  虽然废水在进入调节之前通过格栅、纤维回收等措施去除了大部分悬浮物,但还是会有一部分悬浮物特别是纸浆流进调节池,为了防止沉淀,同时为了加强废水均匀性,可考虑在调节池内增加曝气装置,可有效改善废水水质特性。

  4、结论

  总之,造纸工业废水是一种水量大、色度高、悬浮物含量大,有机物浓度高、组分复杂难处理有机废水,通过大量工程实践证明,造纸工业废水综合治理工艺路线中废水预处理工艺是非常重要,它关系到整个系统稳定运行和达标排放,同时也涉及到运行成本高低,废水进行预处理后可大大改善废水水质,有利于造纸废水进行进一步处理,最终达到去除污染物之目。

因此预处理工艺在造纸工业废水处理中是必不可少关键技术之一。

 

轧制高压管循环冷却水处理

前言

  衡阳钢管厂高压锅炉管工程,设计规模为年产管径25~114mm、壁厚2.5~12mm热轧无缝钢管16.5×104t。

主要设备三大主机为:

穿孔机,连轧机,张碱机,由德国德马克公司提供。

  投运初期,生产不正常,加上补充水水质较好,系统全为新设备,故未对水处理给予足够重视。

但是在1999年底全厂大修时,将设备打开后发现问题严重。

一是腐蚀,从设备表面看,多处呈均匀腐蚀。

经测定点蚀深度最大处为1.2mm,水中铁离子含量高达2.4mg/L,碳钢腐蚀速率为0.45mm/a,远大于国家标准0.125mm/a。

二是微生物及藻类繁殖,目视可见冷却塔填料、积水池壁青苔及藻类。

分析表明:

水中异养菌总数达5.5×106个/mL。

细菌引起粘泥大量沉积在换热设备中,堵塞水管冷却塔填料及换热设备。

如12台电机设备,30台换热器,加热炉4座,运行不到一年时间因腐蚀不得不更换。

因此,必须进行循环水加药处理。

1 循环冷却水系统概况

1.1 系统组成

  详见工艺流程图1、图2。

 

1.2 工艺参数

  该项目总用水量为2320m3/h,其中净环水系统为1307m3/h,设计水循环率为94.8%,浓缩倍数为2.5,采用两座600m3/h、温差△t为10℃(进水42℃,出水32℃)冷却塔,补充水量120m3/h,水质见表1。

浊环系统为1013m3/h,循环率为92%,浓缩倍数为2.0,采用一座1000m3/h冷却塔,其补充水为净环系统排放水,约为50m3/h。

两个系统中主要材质都为a3钢、黄铜。

 

表1补充水水质

项目

参数

总硬度/(mmol·L-1)

2.5

浊度/(mg·L-1)

2~5

pH值

6~8

硫酸盐/(mg·L-1)

25

氯化物/(mg·L-1)

6

碱度/(mg·L-1)

100

溶解氧/(mg·L-1)

8~10

好氧量/(mg·L-1)

1.5~2.0

总溶固/(mg·L-1)

140

2 水处理方案

2.1 药剂筛选

  根据Langelier和Ryzner指数法对水质进行分析得出,补充新水属腐蚀型水质,当浓缩倍数为3倍时,呈轻度结垢倾向。

夏季,微生物繁殖严重,藻类和青苔在系统四壁到处可见。

  根据衡阳地区水质特点及我厂循环水系统运行所出现问题,我们着重进行了缓蚀及杀灭微生物方面药剂评定和筛选。

在进行“旋转挂片”腐蚀试验中,着重考察了有机膦酸盐、聚羧酸盐、磺酸类共聚物、无机磷系、锌盐、钼酸盐等药剂以及相互间协同效应。

净环水浓缩倍数K取2.5倍,浊环水控制悬浮物SS<100mg/L,油含量20mg/L。

水稳配方侧重考察缓蚀效果,以表1所示补充水水质,配成浓缩倍数为3倍水质进行试验。

旋转挂片试验结果见表2。

 

表2旋转挂片试验结果

配方

腐蚀速率/碳钢(mm/a-1)

阻垢率/%

净环水

浊环水

净环水

浊环水

空白试验

0.82

0.75

 

 

1#

0.106

0.113

92.5

92.3

2#

0.112

0.098

90.1

90.8

3#

0.079

0.104

93.14

91.5

4#

0.083

0.108

88.3

87.5

5#

0.046

0.039

97.4

96.2

6#

0.068

0.073

93.4

94.0

7#

0.093

0.089

90.3

91.0

8#

0.102

0.095

86.4

82.5

9#

0.032

0.041

98.2

96.4

10#

0.066

0.068

90.1

90.5

注:

水稳定剂用量均为30mg/L。

 

  由表2中可见,所选9#配方效果最佳,该配方主要成份为:

有机膦酸盐HEDP,丙烯酸-磺酸盐共聚物[1],锌及铜缓蚀剂苯骈三氮唑。

2.2 动态模拟实验

  动态模拟实验采用9#配方,预膜选用无机磷及苯磺酸盐和表面活性剂组成复合配方,调pH值6.5~7.5,预膜36h,试验共进行20d。

实验结果见表3。

表3动态模拟试验结果

测定项目

碳钢

不锈钢

试验时间/h

320

320

试管长度/mm

140

140

试管腐蚀面积/cm2

40.2

35.2

试管原重/g

33.2977

29.3952

试管试验后重/g

33.5190

29.5569

污垢增重/g

0.2685

0.1652

试管去污后重/g

33.2505

29.3911

腐蚀失重/g

0.0472

0.0035

腐蚀率/(mm·a-1)

0.035

0.0031

试管试验前后体积差

0.045

0.066

平均垢厚/mm

0.1254

0.0838

污垢热阻/(m2·K·W-1)

2.88×10-4

2.88×10-4

污垢沉积率/(mg·cm-2·m-1)

13.4

9.39

  由表3知,碳钢试管腐蚀速率和污垢热阻均小于国家标准[2]。

2.3 杀菌剂选择

  根据循环水中微生物、藻类较严重这一点,我们选用了两种杀菌剂交替使用。

一种是以剥离为主非氧化型杀菌剂新洁尔灭,该药剂不但具有很强剥离作用,还有很好杀菌能力,尤其对硫酸盐还原菌。

日常投加杀菌剂是以抑制为主非氧化型杀菌剂异噻唑啉酮。

经试验,该种杀菌剂杀菌率可达99%以上。

3 现场应用

3.1 系统清洗及钝化

  首先对净、浊循环水系统进行了不停车清洗。

其次是对整个系统表面及管道、填料中粘泥及藻类进行一次杀生剥离。

所投清洗剂为柠檬酸加表面活性剂OP及缓蚀剂,控制pH值2~3,运行24h后置换排放,并进行钝化处理。

钝化剂以NaNO2为主,调pH至9.5,24h后置换排放。

分析结果显示:

总共洗掉铁锈(以FeO计)454kg,粘泥及泥垢全部洗掉,大多数设备表面呈现金属本色。

3.2 预膜及日常运行

  系统清洗钝化处理后,随即投入预膜处理,在pH为7.0时加入1000mg/L预膜剂(主要成分为三聚磷酸钠、苯磺酸钠和表面活性剂),运行48h,挂片表面呈暗亮色,说明预膜效果良好。

然后转换排放,使预膜剂含量降至100mg/L后转入正常投药。

  日常投药采用加药装置,用计量泵进行。

加量为30mg/L。

对浊环系统加药,采用净环水排污水作为浊环水补充水,适当再补加约10mg/L及净环系统相同药剂。

同时用碳钢挂片进行监测,每天对水质及药剂含量进行分析。

投药运行至今已有一年,整个轧钢生产线水处理指标正常,系统浓缩倍数达3倍。

腐蚀控制在0.035mm/a,微生物指标经测定为2.1×102个/mL。

4 存在问题

  经过对循环水投药运行后,解决了系统腐蚀和微生物问题,但水中油含量(>20mg/L)和作为轧管冷却剂石墨粉(≤200目),对设备影响还是显而易见。

下一步准备采用投加无机及有机高分子絮凝沉降剂,将此问题解决。

使浊环系统乳化油降至10mg/L以下,去除石墨粉使循环水处理更进一步。

 

 

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