如何从设备管理挖潜增效讲义.docx

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如何从设备管理挖潜增效讲义

2014运营提升设备管理措施

一、提高设备安全稳定,保障生产持续平稳

1.落实包保责任,提升机电仪人员素质

检修人员的技能和责任心是至关重要的,员工若在设备性能、产品特点、工艺指标、生产流程等方面不能完全掌握,在技术上捉襟见肘,不但会造成检修质量问题,还会给生产带来更大的隐患。

因此,根据分厂签订的包保责任书内容,我们从班段建设中的会议、培训、演练、考试四项列为重点监督考核项目,要求责任人必须参加,每次执行不到位考核责任人安全抵押金5%。

班段

内容

负责人

班段

内容

负责人

一段

陈红亮

会议(1/月)

王亚阁

二段

姚仝印

会议(1/月)

王亚阁

培训(1/月)

王亚阁管明立

培训(1/月)

王亚阁管明立

演练(1/月)

王亚阁任应战

演练(1/月)

王亚阁任应战

考试(1/月)

管明立

考试(1/月)

管明立

班段

内容

负责人

班段

内容

负责人

三段

杨发

会议(1/月)

管明立

四段

蒋星光

会议(1/月)

王亚阁

培训(1/月)

管明立

培训(1/月)

王亚阁管明立

演练(1/月)

管明立任应战

演练(1/月)

王亚阁任应战

考试(1/月)

管明立

考试(1/月)

管明立

班段

内容

负责人

班段

内容

负责人

机修

赵国宏

会议(1/月)

靳平

电仪

李广亮

会议(1/月)

靳平

培训(1/周)

靳平管明立

培训(1/周)

靳平管明立

考试(1/月)

管明立

演练(2/年)

靳平任应战

考试(1/月)

管明立

分析

王华华

会议(1/月)

管明立

培训(1/周)

管明立

考试(1/月)

管明立

2.2、落实综合维修、状态监控,提升设备完好率:

序号

项目

目标

完成情况

1

材料费用控制(计划240万)

≤预定费用

233.58万

2

机、电、仪设备及备机完好率

100%

100%

3

机、电、仪设备消缺率

100%

100%

4

连锁装置投用率

100%

100%

3.2013年度设备管理目标及完成情况:

4.2014年度设备管理目标:

序号

项目

目标

完成情况

1

材料费用控制(计划264万)

≤预定费用

2

机、电、仪设备及备机完好率

95%

3

机、电、仪设备消缺率

100%

4

连锁装置投用率

100%

5.2014年设备完好率定于95%,是因为我们的7#压缩机在1月21日出现了活塞杆断裂,使三级气缸缸盖撞飞,导致设备部分组件损坏,由于备件加工需要45-60天,所以7#机暂时不能修复备机。

6.为了保证压缩机安全平稳的运行,我们在继续执行生产综合检修(事后检修、计划检修、改善检修、预知维修)的同时,今年重点做好压缩机的状态监控,状态监控分在线监控和现场测量监控,在线监控由工艺管理部门负责;现场测量监控由检修段负责,设备厂长负责监督,严格按照设备考核制度考核。

7.新增监测项目列表:

监测部位

检测内容

频率

责任人

运行压缩机

振动测量

每周

李洪峰赵国宏

活塞杆

垂直、水平跳动测量

60天

李洪峰赵国宏

气缸组件

椭圆度、活塞尺寸

更换导向环时

李洪峰赵国宏

润滑油

油质分析、真空过滤

2000小时

李洪峰赵国宏

设备管道

测厚

李洪峰赵国宏

8.3、提高巡检质量,落实设备包机制度

9.按照我们制定的设备包机制度,明确各组成的职责分工,严格执行设备点巡检标准以及设备考核制度。

为了提高包机人巡检质量,要求从2月1日开始,机电仪巡检时间:

上午7:

30—9:

00点,下午14:

00—15点,晚上22:

00—23点。

同时为了培养机电仪人员的技能知识和养成良好的计划性检修习惯,从2月1日开始,检修周期停机或压缩机临时停机的检修计划,由检包机人组织本班段员工提前讨论编写,编写完成段长审批后报设备厂长审批执行,一次不编写或者编写不合格按照制度对包机人和班段长进行考核,对编写质量高的包机人当月进行奖励,以上考核纳入班组年度竞赛中。

设备名称

包机责任人

工种

检修计划编写人

审批人

审批人

1#压缩机

刘照杰

检修

刘照杰

李洪峰

靳平

李广亮曹芳芳

电仪

李广亮曹芳芳

李洪峰

靳平

2#压缩机

郭晓魏

检修

郭晓魏

李洪峰

靳平

李祥曹芳芳

电仪

李祥曹芳芳

李洪峰

靳平

3#压缩机

仓宽宽

检修

仓宽宽

李洪峰

靳平

张亚峰张文霈

电仪

张亚峰张文霈

李洪峰

靳平

4#压缩机

丁帅超

检修

丁帅超

李洪峰

靳平

张文霈温凯歌

电仪

张文霈温凯歌

李洪峰

靳平

5#压缩机

徐明生

检修

徐明生

李洪峰

靳平

李祥李冬冬

电仪

李祥李冬冬

李洪峰

靳平

6#压缩机

胡彪

检修

胡彪

李洪峰

靳平

李碧辉陈起龙

电仪

李碧辉陈起龙

李洪峰

靳平

7#压缩机

赵国宏

检修

赵国宏

李洪峰

靳平

李冬冬祈国瑞

电仪

李冬冬祈国瑞

李洪峰

靳平

400#区域

赵国宏

检修

赵国宏

李洪峰

靳平

祈国瑞

电仪

祈国瑞

李洪峰

靳平

100#200#300#区域

赵国宏

检修

赵国宏

李洪峰

靳平

温凯歌

电仪

温凯歌

李洪峰

靳平

配电室

李广亮

电仪

李广亮

李洪峰

靳平

10.4、运用检修过程控制卡,做好标准化检修工作

11.为了提高检修效率,做好标准化检修工作,我们在继续完善检修过程控制卡的同时,每周由设备厂长对机电仪人员一次抽查,按照检修过程控制卡的内容,考验检修人员对某项工作的安全措施、工具和物料的准备情况,检修过程的标准化操作情况;对完成质量高和用时短的员工,我们要当月进行进行奖励,对于完成不好的员工进行考核,班段长进行连带,以上考核纳入班组年度竞赛中。

12.二、合理利用资源,做好物料管理

13.我们在做好备品备件管理台账和制度的同时,准备对备品配件进行定额管理,截止2014年2月1日,我们统计全厂所有备品备件库存共计159万元。

每月末对仓库盘查后的清单交公司有关部门,每月统计预报计划材料消耗和实际使用消耗,材料领用填写领料单并由设备厂长签字才能领取,做到每个螺丝都有登记都有去处,做好材料消耗成本控制。

我们整理仓库,将我厂专用备件和普通备件分开,将公司各分厂都能使用的公共备件统计,统计材料详单或实际备品交予仓库统一管理(需公司统一协调),达到合理使用资源、减少占用资金、节能降耗的目的。

14.以下是公司可利用的公共备品统计:

可回收库存数

序号

物品名称

型号

单位

数量

价格

合计

1

闸阀

Z41H-150LbDN40

16

890

14240

2

Z41H-150LbDN50

9

1150

10350

3

Z41H-300LbDN40

5

955

4775

4

Z41H-300LbDN50

1

920

920

5

Z4H-300LbDN150

7

4560

31920

 

Z4H-300LbDN350

2

15000

30000

6

截止阀

DN50J41H-2.5MPa

2

275

550

7

DN25J41H-2.5cDN502.5MPa

4

215

860

8

DN25J41H-2.5MPa

2

525

1050

9

J41H-150Lb

4

3300

13200

10

J41H40mmDN25

11

650

7150

11

波纹截止阀

J41H-25cDN15-PN25

2

325

650

12

球阀

DN25

4

65

260

13

Q41F-25Lb

5

290

1450

14

DN150

1

738

738

15

疏水阀

32H-J190DN20

4

210

840

16

升降式止回阀

H41H-16DN40

1

520

520

17

导淋阀

DN40150Lb

1

110

110

18

焊接弯头

DN50

9

9

81

19

DN80

15

18

270

20

DN100

1

27

27

21

DN150

3

45

135

22

焊接三通

DN50

1

25

25

23

DN80

9

75

675

24

法兰

DN100

11

65

715

25

DN90

8

50

400

26

内径DN90

8

78

624

27

法兰盖

 

2

46

92

28

钢板

600×900+330×400

1

1152.24

1152.24

29

1570×910

1

1320

1320

30

970×1510

1

1593

1593

31

950×1520

1

2603.71

2603.71

32

镀锌管

DN402.53米

1

145

145

33

DN506米

8

197.75

1582

34

油漆

铁红

18kg/桶

11

612

6732

35

白色

18kg/桶

3

612

1836

36

灰色

18kg/桶

3

612

1836

37

黄色

18kg/桶

2

630

1260

38

绿色

18kg/桶

1

620

620

39

稀料

16kg/桶

8

612

4896

合计

148202.95

15.以下是2012年、2013年材料费用对比:

16.

历年材料费用对比

年度

2012

2013

2014

计划费用

180万元

240万元

264万元

实际消耗

103万元

233.58万元

≤预定费用

产品氢气总量

1.54亿方

1.758亿方

2.2亿方(计划)

每方氢气费用

0.67分/立方

1.329分/立方

1.2分/立方

17.材料费用说明:

18.2012年共发生材料费用103万元,不含外协费用和车辆使用费用,占计划费用的60%,是因为本年消耗的基本是压缩机厂家安装时配送的备件,由于12年生产氢气量较少1.54亿方,2012年材料费用占氢气价格的0.38分/立方。

19.2013年发生材料费用233.58万元,由于13年生产氢气量1.758亿方,2013年材料费用占氢气价格的1.329分/立方。

20.2014年目标氢气量2.2亿方,计划材料费用控制264万,占每方氢气费用1.2分/立方,14年计划在技改后可实现高产,在产品氢气价格内实际减少0.129分/立方,则全年可为公司节约:

2.2亿方×0.129分/方=28.38万元。

21.三、技术创新是实现节能减排的重要措施

22.增强员工节能减排理念,处处发掘节能潜力,小发明、小革新、小创造、小窍门、小改进往往也能解决大问题,对实质性的创新改进,我们要根据情况给予奖励。

23.我们在本年度正在和准备进行技术革新有以下工作:

24.1、四级进气阀改造(已对1、2、3、4、7机改造)

25.技改原因:

由于原料气中含酸,腐蚀四级气阀,导致运行不到700小时就密封不严,影响压缩机打气量,必须停车检修。

26.技改措施:

我们将4机气阀有原来的马氏体不锈钢制阀片气阀改为奥氏体不锈钢制PEEK气阀,增强阀体和阀片的耐腐蚀性能。

27.措施跟踪:

目前已改造5台压缩机,气阀运行周期由不到700小时提高至4200小时以上,运行状况良好。

28.效益跟踪:

技改前进气阀的阀片缓冲片只能运行不到700小时,整个气阀1440小时必须更换一次;更换一次4级进气气阀阀片缓冲片共8张(120×8=960元),在运行一年4200小时内需要更换4次阀片缓冲片(960×4=3840元),需要更换气阀两次8组(1450×8=11600);全年单台压缩机可节约3840+11600=15440元。

另外我们正常压缩机运行1440小时需要停机计划检修,此方法可降低压缩机倒车次数。

单台压缩机每年正常倒车3次(每年单台累计运行4200小时,每运行1440小时正常倒车一次)。

7台正常倒车21次,倒车一次需要的电、煤气、氮气费用为650元,全年可节约费用13650元。

29.综上计算,按照全年5机运行共计节约15440×5+13650=90850元。

30.2、四出止回阀改造

31.技改原因:

由于原料气中含酸,四出止回阀腐蚀密封不严,管道振动大,会出现高压串低压现象,对产品气量和设备安全影响极大,必须停车检修。

32.技改措施:

我们准备将4出止回阀有原来的马氏体不锈钢制阀片气阀改为奥氏体不锈钢制PEEK气阀。

33.此技改暂未实施,准备实施日期为2月份开始。

34.效益跟踪:

技改前止回阀的阀片缓冲片只能运行不到700小时,更换一次4级止回阀阀片缓冲片共3张(350×3=750元),在运行一年4200小时内需要更换6次阀片缓冲片(750×6=4500元),全年7台压缩机可节约4500×7=31500元。

压缩机倒车费用和四级进气阀检修重合,不再计入。

35.3、200#300#程控阀气源改造

36.技改原因:

进入冬季,200#300#程控阀因气温变低,常出现程控阀的控制部分因仪表气极度快速膨胀和压缩,使控制阀结霜不动作,有时一天出现10多次阀门不能正常开闭,应急措施稍微处理不及时就会影响生产甚至系统停产。

37.技改措施:

安装缠绕预热装置。

38.措施实施:

我们在300#仪表总管进口处,安装自制的缠绕预热装置,使300#进口气温度提高20°C,末端提高10°C;并对整个仪表管线保温,截止目前为止,没有再出现阀门因结霜不动作现象。

39.效益分析:

此举可消除因200#300#程控阀故障而引起的紧急停车事故。

按照全年1次紧急事故概率计算,如果产量在25000m³/小时,整个系统停车到全部产量恢复须10小时,共计损失产品氢气11.5万m³,每立方利润0.49元,刨除前两个小时准备时间的水电费用,共计损失119350元。

40.4、压缩机4出加装程控阀技改

41.技改原因:

压缩机四出阀门现在为DN150闸阀,使用寿命为1年,曾与2013年2月22日系统停车更换一次。

42.技改措施:

在原有DN150闸阀前再加装自动程控阀门。

43.措施实施:

材料已到位,须停车技改

44.效益分析:

因为技改前的阀门如果泄漏将无法对压缩机进行置换检修,前期泄漏量小(1年寿命内)可以加装盲板进行置换检修,如果我们连续开车2年以上,泄漏量增大,不能加装盲板进行检修。

45.按照三年1次停车更换阀门计算(4560×7=31920元),折合每年材料费用31920÷3=10640元。

如果产量在25000m³/小时,整个系统从停车检修到产量恢复需要约30小时,共计损失产品氢气56.5万m³,每立方利润0.49元,刨除前20个小时检修和开车准备时间的水电费用,共计损失906850元。

平均每年302300+10640=312940元。

46.5、压缩机润滑油监控过滤

47.压缩机润滑油使用8000小时需要更换,我们通过对7台压缩机油进行监控,每2000小时定期分析,并根据分析结果及时使用真空过滤机对油质进行过滤,4000小时清理机身油池和管道,有效的延长压缩机润滑油使用寿命4000小时。

此项省润滑油30桶,按每桶3000元合计节约90000元。

48.6、400#入口0102放空阀加装手动蝶阀技改、0406放空阀前加装蝶阀技改。

49.技改原因:

0102、0406放空阀在实际运行中无法对其检修,当阀门失效时不能起到超压保护作用。

50.技改措施:

0102、0406放空阀前加装手动蝶阀。

51.措施实施:

材料已到位,须停车技改

52.效益分析:

可对整个系统安全运行起保护作用。

53.以上技改全部实施可为2014年节约费用53.72万元,按照目标氢气量2.2亿方计算,节约占氢气价格的0.24分/方。

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