预应力管桩首件施工总结报告.docx
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预应力管桩首件施工总结报告
预应力管桩
首件工程施工总结
编制:
审核:
批准:
1、编制依据及目的
1.1编制依据
(1)《高速铁路路基施工技术指南》铁建设〔2010〕241号;
(2)《高速铁路路基施工质量验收标准》(TB10751-2010);
(3)《铁路工程基桩检测技术规程》(TB10218-2008);
(4)《铁路工程地基处理技术规程》(TB10106-2010);
(5)《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009);
(6)《新建铁路福州至平潭铁路路基工点设计图》;
(7)《新建铁路福州至平潭铁路路基工程设计与施工参考图集》
(8)福州至平潭铁路**标**《路基工程施工组织设计》;
(9)福州至平潭铁路**标**《预应力管桩专项施工方案》;
(10)现场踏勘调查所获得的工程地质、水文地质、当地资源、交通状况及施工环境等调查资料。
1.2、编制目的
(1)为了加强工程质量管理,立足于“预防为主,先试点”的原则,认真贯彻执行“以工序保分项,以分项保分部,以分部保单位,以单位保证总体”的质量保证体系。
(2)对预应力管桩施工过程中的工艺工法、质量检测标准进行综合评价,以确定出最佳的施工工艺,使之成为样板工程,以指导后续预应力管桩工程大规模施工。
(3)总结过程中存在的问题并加以分析解决,消除后续施工中的各种安全质量隐患,确保一次成优。
2工程概况
2.1工程概况
我分部主要承担**标段平潭岛内线下工程,分部起点里程DK76+901.095,终点为本项目终点DK88+099.55,全长11.3km。
在DK85+700~DK88+850段设平潭车站,长3150m,DK85+700前接区间路基工地,DK88+850后接平潭站维修工区。
区间路基工地主要采用CFG桩、预应力管桩两种方法;DK85+700-DK88+099.55站场段主要采用CFG桩、预应力管桩和高压旋喷桩三种方法。
站场预应力管桩(PHC-500-AB型-100)根数为:
8569根,长度250374延米.
本次首件施工区域为DK87+800~DK87+900段落,本区域内含管桩468根,9819米。
2.2设计参数
平潭车站段DK87+800~DK87+900段预应力管桩设计桩长为26m~30m,间距2.5m,成正方形布置;护坡段间距2.8m,矩形布置管桩桩帽设计尺寸为:
1.6m×1.6m×0.45m。
填芯采用C30混凝土,长度不低于1.2m,桩帽为C35混凝土。
2.3地质情况及单桩承载力
该段区域地质情况为:
(1)-1粉质黏土:
褐黄色,软塑,σ=120kpa,Ⅱ
(2)-4细砂:
褐黄色、褐灰色,稍密、饱和,σ=150KPa;Ⅰ
(2)-5粉质黏土:
褐黄色、浅灰色,硬塑,σ=160KPa;Ⅱ
(3)-1淤泥质黏土:
褐灰色,灰绿色,流塑,σ=65KPa;Ⅱ
(8)-1花岗闪长岩:
灰白、褐黄色,全风化,σ=250KPa;Ⅲ。
本段设计单桩承载力为1110KN。
3资源配置
3.1施工组织机构
根据施工情况,分部按照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力、确保安全的原则,专门成立预应力管桩施工领导小组,配备业务能力强、具有经验丰富的一线施工管理人员、工程技术人员以及专业的施工队伍,按照上级单位施工文件的要求组织进场施工。
预应力管桩施工配备人员见下表。
表1:
预应力管桩施工配备人员表
姓名
职务
分工
项目经理
对施工质量进度安全负总责
总工程师
技术总负责人
副经理兼安全监察长
组织协调现场施工
副经理兼工程部部长
现场组织工作
架子二队一工班队长
施工队施工现场负责人
物资部部长
负责调配施工机械并保证良好运转
试验室主任
试验负责人
安质部部长
安质负责人
测量队长
负责现场施工测量
路基工程师
施工现场技术负责人
施工员
施工队现场技术负责人
3.2机械设备配备
我分部拟采用1台DJB-90步履式柴油锤打桩机进行试桩工作,相关机械见表2。
表2:
施工机械配备表
名称
单位
数量
备注
步履式柴油锤击机
台
1
DJB90
电焊机
台
1
吊车
台
1
25t
装载机
台
1
ZL50B
4预应力管桩施工
4.1预应力管桩施工工艺流程
4.1.1工艺流程图
4.1.2施工准备
(1)平整场地。
清除表面腐殖性土和草根杂物,使场地满足施工要求。
平整场地
(2)管桩进场验收。
对进场的管桩进行外观尺寸和质量进行验收。
表3外观质量检查
序号
项目
外观质量检查
1
粘皮和麻面
局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的0.5%;每处粘皮和麻面的深度不得大于5mm。
2
局部磕损
局部磕损深度不应大于5mm,每处面积不得大于5000mm2
3
内外表面漏筋
不允许
4
表面裂缝
不得出现环向和纵向裂缝,但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。
表4外观尺寸检测
序号
项目
允许偏差(mm)
检验方法
1
内径
0,+20
尺量检查不少于两处
2
外径
0,+20
3
管壁厚度
±10
4
长度
0,+20
尺量检测
外观尺寸验收
进场合格证
进场验收记录表
(3)测量放样。
测量放线
(4)沉桩前先放出定位轴线和控制点,控制点设置在远离沉桩区域不受干扰的地方,并加以固定保护。
放出控制线
做出桩位点
4.1.3预应力管桩沉桩施工工艺
管桩施工前应进行试桩施工,试桩不少于三根,根据试桩结果确定施工参数和施工工艺。
试桩报告
(1)沉桩机器就位。
沉桩机就位后,应对准桩位,启动平台支腿油缸,校正平台处于水平状态,启动门架支持油缸,使门架作15°倾斜,以便吊管桩。
打桩机就位
(2)吊桩定位,调整垂直度。
吊桩前在桩身上标明刻度,以便于施工记录和贯入度控制。
标画刻度
吊桩定位
检测垂直度
(3)打桩。
打桩开始时应用较低落距,靠其自身锤重将桩体压入土层,之后采取锤击沉桩。
锤击沉桩
(4)接桩。
采用焊接法接桩,接桩前应将端板及桩套箍板坡口处表面的锈蚀清理干净,表面呈金属光泽后方可焊接,焊接后冷却时间至少8分钟。
焊接法接桩
焊缝探伤检测
涂抹防锈漆
等待8分钟
(5)锤击沉桩的收锤标准
根据试桩结果,结合地质条件、桩承载力性状,采用以控制贯入度为主,桩尖设计标高为辅的双控措施。
贯入度根据下面公式确定:
e=
为防止桩身损坏,单桩的总锤击数:
PHC桩不宜超过2500击,最后1m的沉桩锤击不宜超过300击,当持力层为较薄弱的强风化覆盖层,且上覆土层较软弱时,最后贯入度可适当减少,但不宜小于25mm/10击。
控制贯入度
(6)切割桩头
测量出设计桩头标高,根据测量标高画出切割部位线,用环向切割机切割桩头,并确保桩头高出设计桩顶标高5~20cm。
切割桩头
孔口防护
(7)管桩检测
1)桩位、桩间距检测。
桩间距检测
2)低应变和单桩承载力检测。
根据设计要求对施工完的桩进行低应变和单桩承载力检测。
低应变检测
单桩承载力检测
4.2桩帽施工工艺
(1)基底清土
桩间土清理采用人工配合小型机械开挖。
开挖至设计标高后,人工整平,并采用小型打夯机夯实。
基地压实
基地清理
(2)桩帽填芯
按照设计图纸,制作芯管内钢筋,安装完毕后,浇筑芯管内混凝土,混凝土标号为C30,芯管内混凝土高度不低于1.2m。
管桩填芯
(3)测量放样、钢筋绑扎
钢筋绑扎以前,先对桩帽位置放线,确定桩帽位置。
钢筋从钢筋场钢筋到达现场后,要做好防止钢筋锈蚀、污染和变形的措施。
撒出桩帽位置线
钢筋绑扎、检测
(4)安装模板
模板采用钢模板,安装必须要稳固牢靠,接缝必须封堵严密,不得漏浆,模板与混凝土接触面必须清理干净并涂抹脱模剂。
立模板
(5)浇筑振捣
浇筑混凝土前,模板内的积水和杂物必须清理干净,自检和向监理报验合格后方可浇筑C35混凝土。
检测塌落度
混凝土试件
浇筑振捣
混凝土收面、抹光
(6)养护拆模
浇筑完混凝土后,及时覆盖土工布洒水养护,养护时间不少于7天。
拆除模板
桩帽养护
(7)桩帽质量验收
序号
项目
允许偏差(mm)
1
桩帽平面尺寸
+50,-20
2
桩帽厚度
+30,-20
桩帽厚度
桩帽平面尺寸
(8)桩间土回填
桩间土回填前桩帽连接筋需涂抹防锈,回填土需分层填筑,利用小型打夯机夯实。
涂抹防锈漆
回填夯实
5施工注意事项
(1)沉桩过程中,遇到贯入度突然变大、或桩身破坏等特殊情况时应暂停打桩,并及时与设计、监理等有关人员研究处理。
(2)焊接法焊接时,注意焊缝质量。
(3)桩帽基底开挖过程中,注意保护桩头。
(4)严禁外来人员进入施工现场,防止意外施工。
6施工安全措施
(1)管理措施
1)认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的生产方针,安全生产必须贯彻生产全过程。
2)加强安全教育,提高工人安全素质。
3)健全安全生产岗位责任制,明确各级人员的安全责任。
(2)安全用电及电气防火措施
1)安装、维修和拆除临时用电工程,必须由电工完成。
2)各类用电人员应做到安全文明用电。
3)施工现场所有用电设备,除保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护措施。
7首件工程存在的不足
(1)管桩施工完毕后,有个别管桩孔口未覆盖。
(2)锤击式打桩机打桩时对于桩位控制不到位,有个别桩位偏差较大的现象。
(3)开挖桩帽基坑过程中,对桩头有破坏现象。
(4)桩帽模板安装时,模板连接不紧密,有个别轻微胀模漏浆现象。
8以后工作注意事项及改正措施
此次首件工程的施工,使我们充分认识到了我们工作中的很多不足之处。
在首件施工完毕后,我分部立即召开了首件工程总结会。
根据此次首件工程暴露出的问题,我们制定了以下措施确保以后同类工程的顺利进行。
(1)加大人员和设备投入,在确保质量前提下,加快施工进度。
(2)加强安全防护措施,要求施工后的桩帽孔口必须全部覆盖。
(3)两边放出控制线和控制点,采用网格法加强桩位控制。
(4)安排专人指挥挖机司机操作,防止破坏桩头。
(5)严格控制模板连接,对每个连接螺栓进行检查。
9结论
(1)平潭车站DK87+800—DK87+900段预应力管桩施工过程中,我分部制定的施工方案能够满足现场施工,达到了预期的施工效果,可以指导之后的预应力管桩大面积施工。
(2)首件管桩施工,使全体预应力管桩施工人员加深了对施工工艺的理解,增强了其质量、安全意识,同时我们也发现了在施工过程中存在的问题,针对问题我们提出了改进措施。
在后续施工中我们将发扬首件工程中的优点,继续改进或优化施工作业方案,杜绝在首件工程的问题再次发生,保证优质、安全的完成我部所有的预应力管桩施工。