提高沥青砼路面平整度QC成果资料.docx

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提高沥青砼路面平整度QC成果资料

提高沥青砼路面平整度

河北嘻嘻集团有限公司嘻嘻高速LM1合同项目QC小组

一、小组概况

小组名称

XX高速LM1合同项目QC小组

小组类型

现场型

成立时间

2010年5月30日

注册编号

LQ2010001

课题名称

提高沥青砼路面平整度

小组人数

12人

活动时间

2010年6月20日至2010年10月30日

活动次数/出勤率

10次/99%

循环次数

1次

TQC培训时间

人均53.5小时

小组成员表

姓名

年龄

性别

学历

技术职称

组内分工

TQC教育学时

38

硕士

高工

组长:

全面组织、协调

55

30

大专

助工

副组长:

技术管理

55

29

本科

助工

副组长:

方案策划

55

35

大学

高工

组员:

对策实施

52

30

大学

工程师

组员:

质量检测

53

31

大学

工程师

组员:

现场技术负责

53

29

本科

工程师

组员:

现场技术负责

54

29

大学

助工

组员:

对策实施

53

41

大学

助工

组员:

对策实施

53

36

大学

工程师

组员:

对策实施

54

35

大学

工程师

组员:

质量检测

52

26

大学

助工

组员:

质量检测

53

制表人:

李恒建    日期:

2010年5月30日

二、小组活动背景

路面平整度是评定路面质量的主要技术指标之一,它关系到行车的安全,舒适性以及路面所受冲击力的大小和使用寿命,不平整的路表面会增大行车阻力,并使车辆产生附加的振动作用.这种振动作用会造成行车颠簸,影响行车的速度和安全,影响驾驶的平稳和乘客的舒适.同时,振动作用还会对路面施加冲击力,从而加剧路面和汽车机件的损坏和轮胎的磨损,并增大油料的消耗.而且,对于位于水网地区,不平整的路面还会积滞雨水,加速路面的水损坏。

在以往项目施工的路面工程中,平整度控制均能符合要求,但也不乏出现平整度稍大的项目,通过项目质量人员在京承高速14标路段进行平整度测量发现,计算平整度σ值20次,均在1.2内,但1.0以上的值占6次,根据对我项目已完成施工部分沥青砼路面施工质量检测情况,计算平整度σ值120次,均在1.2内,但1.0以上的值占18次,虽然符合标准要求,但显然对于舒适行车、满足精品工程是不够的。

因此,提高路面平整度,减少振动冲击力,提高行车速度和增进行车舒适性,安全性,是路面施工中面临的一个重要问题.为保证本项目施工质量,塑造精品工程,我项目按照高于规范要求标准作为施工控制标准(规范要求1.2,施工控制标准1.0),确定将提高施工控制标准内合格率做为我项目研究课题。

QC小组活动实施计划表

制表人:

王文剑     日期:

2010年6月1日

P阶段

三、选择课题及选题理由 

根据活动背景,确定我们的课题为“提高沥青砼路面平整度”,选题理由如下图:

四、现状调查

2010年6月20日-6月30日小组成员陆续对我项目沥青面层施工平整度情况进行调查,具体检测数据如下:

1、现状调查表

检测

部位

检测值(共140个数据)

不合格

点数

合格率

沥青面层(控制标准1.0)

0.6

0.8

1.0

1.0

1.1

0.7

0.9

1.2

0.8

1.0

21

85%

0.5

0.6

1.1

0.6

0.9

0.7

1.2

0.6

0.7

0.8

1.0

1.2

0.6

0.7

1.0

1.0

0.7

0.8

1.1

0.7

0.6

0.7

1.2

0.6

0.8

0.9

0.7

1.0

1.0

0.9

0.7

0.9

0.8

1.0

0.7

1.2

0.8

0.9

0.6

0.8

0.9

0.7

0.9

1.0

0.7

0.6

0.9

0.7

1.1

0.8

0.9

0.7

1.0

1.2

0.8

0.9

0.6

0.8

1.0

0.7

0.7

0.9

0.8

0.5

1.0

0.8

0.7

0.9

0.8

1.0

0.9

0.7

0.8

1.2

0.6

1.0

0.8

0.8

0.9

1.1

1.1

0.9

1.0

0.9

1.2

0.8

0.9

0.6

0.8

0.9

0.7

0.9

1.1

0.9

0.8

0.6

0.8

1.2

0.8

0.7

0.8

0.9

0.9

1

0.7

0.8

1.2

0.7

0.9

0.7

1.1

0.8

0.9

0.7

0.9

0.7

1.1

0.8

0.9

0.8

0.8

1.1

0.9

1.0

0.7

0.5

0.7

1.0

1.1

0.9

制表人:

李恒建   日期:

2010年6月30日

根据现状调查表,小组成员用列表的方式进行了具体问题的统计,如下表:

2、平整度合格率低具体问题统计表

序号

内容

不合格点

占总不合格点数的频率

累计频率%

1

接头处理不合格

15

71.4

71.4

2

桥头位置处理不当

3

14.3

85.7

3

存在漏压

2

9.5

95.2

4

其它

1

4.8

100

合计

N=21

制表人:

苏少波张永光    日期:

2010年6月30日

累计百分比(%)

根据统计表小组成员运用排列图工具进行了分析,具体如下:

接头处理不合格及下承层平整度不佳占总不合格次数21次的71.4%,是主要问题。

制图人:

刘水洋    日期:

2010年6月30日

五、确实目标

将沥青路面面层平整度度合格率提高到93%,

确实目标值的依据如下:

六、原因分析

主要问题确定后,小组成员经过现场调查和分析,从人、机、料、法、测五个方面找出导致主要问题的原因,用树图整理如下:

整理人:

郑邵峰韩贵朋  日期:

2010年7月10日

七、要因确认

针对树图整理出的末端原因,小组成员进行了逐一确认,做出要因确认表:

序号

末端原因

标准

确认方法

结果

结论

确认时间

确认人

1

岗前培训不足

评定合格率95%

查阅培训记录

合格率80%

非要因

2010.6.21

王文剑

2

设备吨位过低

碾压设备性能满足要求

现场检查

设备无法在规定时间内完成碾压

要因

2010.7.3

刘水洋

3

混合料偏粗

按照图纸要求施工

现场检查

存在混合料偏粗现象

非要因

2010.7.5

苏少波

4

施工完成后接头切边长度太短

施工技术规范及作业指导书

现场检查

平整度差

要因

2010.7.6

张永光

5

新施工接头跟踪检测距离过短

施工技术规范及作业指导书

现场检查

平整度差

要因

2010.7.6

王玉晗

6

工具及人为读数误差

施工技术规范

现场检查

在允许范围内

非要因

2010.7.8

李恒建

制表人:

王玉晗徐丽英   日期:

2010年7月17日

要因确认过程一:

确认内容

岗前培训力度不足

确认方法

查阅培训记录

确认过程

查阅2010年6月至2010年5月培训记录,班组全体工人开工前进行岗前培训,理论知识与技能培训各占50%,通过培训,考试成绩达到80分以上的占95%。

随着工程的进展,相应增加了人员,但没有培训记录,施工人员技术水平逐步下降,总体达到80%。

确认标准

合格率95%

确认结果

合格率为80%

确认结论

非要因

确认时间

10.6.21

确认人

王文剑

郑邵峰

确认过程二:

确认内容

设备吨位过低

确认方法

现场检查

确认过程

根据多次现场实际检测,共检测点数10点,不合格点数为4点,接头碾压结束时沥青砼温度平均温度为95℃,低于规范要求的100~110℃,碾压设备不能满足使用要求

确认标准

碾压设备性能

确认结果

不能满足使用要求

确认结论

要因

确认时间

10.7.3

确认人

刘水洋

王玉晗

确认过程三:

确认内容

集料偏粗

确认方法

现场检查

确认过程

对现场所用集料进行检查,存在偏粗的现象。

确认标准

按图纸要求施工

确认结果

存在偏粗现象

确认结论

非要因

确认时间

10.7.5

确认人

苏少波

王玉晗

确认过程四:

确认内容

施工完成后接头切边长度太短

确认方法

现场检查

确认过程

经对施工完成后预留接头3m范围内进行平整度检测,检测点数40个,不合格点数为8个,存在平整度不合格情况。

确认标准

施工技术规范

作业指导书

确认结果

施工完成后接头切边长度太短

确认结论

要因

确认时间

10.7.6

确认人

徐丽英

崔彦秋

确认过程五:

确认内容

新施工接头跟踪检测距离过短

确认方法

现场检查

确认过程

对新施工接头进行检测,新施工接头跟踪检测区内平整度合格,但向前1~3m范围内共检测点数36个,不合格点数为10个,存在不合格现象。

确认标准

施工技术规范

作业指导书

确认结果

新施工接头跟踪检测距离过短

确认结论

要因

确认时间

10.7.6

确认人

郑邵峰

罗显伟

确认过程六:

确认内容

在不同环境下,工具及人为读数存在误差

确认方法

现场检查

确认过程

在不同环境下对现场平整度进行检测,并进行符合,测量存在误差,但在允许范围内。

确认标准

施工技术规范

确认结果

误差在允许范围内

确认结论

非要因

确认时间

10.7.8

确认人

李恒建

刘水洋

要因确认结论如下:

1、碾压设备吨位过低。

2、施工完成后接头切边长度太短。

3、新施工接头跟踪检测距离过短。

八、制定对策

2010年7月18日至20日,小组成员根据确认出来的3项要因分别制定了两种对策,并对其进行了综合评价,最终选择出较优的对策。

 

对策评价表

要因

对策

思考

方 案 评价

综合

得分

选择

方案

可操作性

安全性

准确性

经济性

1

设备吨过低位

更换新设备

9

7

9

6

31

调整碾压顺序

9

7

6

7

29

2

接头切边长度太短

聘请专门接头施工人员

9

8

8

5

30

加强监测确定最佳切边位置

9

8

8

9

34

3

接头跟踪监测距离过短

聘请专门接头施工人员

9

8

9

5

31

延长跟踪监测区域

9

8

9

9

35

制表人:

罗显伟 崔彦秋       日期:

2010年7月20日

要因对策表

序号

要因

对策

目标

措施

地点

完成

时间

负责人

1

设备吨过低位

更换大吨位碾压设备

在规定温度下完成碾压

1、将CC142压路机更换为DD130压路机进行接头碾压。

2、对操作工人进行设备

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