电气一次U101D检修总结报告.docx

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电气一次U101D检修总结报告

中电投白城发电公司U101D检修冷热态评价和主要设备检修总结报告

G4-1汽轮发电机A/B级检修总结报告

1号发电机参数

白城发电公司1号发电机2009年03月08日生产,2012年2月23日13点起机,2013年3月19日21:

56分停机,运行天数390天。

制造厂:

哈尔滨电机厂,型号:

QFSN-660-2,冷却方式:

水氢氢容量:

733.3MVA,

额定电压:

20kV,额定电流:

21170A,励磁电压:

460.2V,励磁电流:

4487A

一、概况

(一)停用日数

计划:

2013年03月19日至2013年04月10日,进行第1次D级检修,共计21日

实际:

2013年03月20日至2013年04月10日报竣工,共计20日

(二)人工

计划:

180工日,实际:

180工日。

(三)检修费用:

计划:

0万元,实际:

0万元。

(四)运行情况

上次检修结束至本次检修开始运行小时数9360,备用小时数0

(五)检修项目完成情况

内容

合计

标准项目

特殊项目

技术改造项目

增加项目

减少项目

备注

计划数

实际数

 

4

4

0

0

0

0

0

0

(六)质量验收情况

内容

H点

W点

QDR(不符合项)通知单

不合格

不合格

计划数

实际数

7

7

7

0

2

2

2

0

(七)检修工作评语此次1号发电机检修,通过做高压试验,重点检测发电机直流电阻测试,没发现问题,试验结果合格。

二、简要文字总结

(1)施工组织与安全情况。

白城发电公司1号机组检修工作历时20天全部结束。

本次发电机检修由于时间短,鉴于2号机组B修时发现缺陷隐患,本次检修优先考虑上次发现缺陷项目。

本次只安排做发电机直流电阻、测量发电机绝缘、1号发电机出口3台避雷器绝缘电阻测量和1mAU电压及75%U1mA电压下的泄漏电流测量及1号发电机出口3台电压互感器绝缘电阻测量,空载电流测量等工作。

修旧利废节约320元(1号发电机接地碳刷销钉,购买需80元/个,共加工5个,加工费共80元)

安全方面:

在此次D修中,没发生任何不安全事件。

本着“安全第一,预防为主”的原则,严格执行“两票三制”,杜绝无票作业。

在D修工作中每周五仍然坚持安全活动学习。

对现场出现的各种不安全因素、缺陷情况都纳入安全活动之中进行分析,达到吸取教训的目的,班前会有安全交底,班后会有工作总结。

检修方面:

本次U101D检修发电机计划检修项目为6项,实际完成6项。

发电机检修开工时间为3月26日,结束时间为4月03日,无主要增加项目,具体项目如下。

1、1号发电机盘车电机检修,更改电机轴承一套。

2、1号发电机定子线圈直流电阻测量,测量值U1、U2:

1.038毫欧;V1、V2:

1.042毫欧;W1、W2:

1.040毫欧,偏差0.38%(合格值小于2%);依据电力设备预防性试验规程DL/T596标准,试验合格。

3、1号发电机出口3台电压互感器一次侧直流电阻测量(A相(2910Ω);B相(2857Ω);C相(2888Ω),试验合格。

4、1号发电机出口3台电压互感器空载电流测量(本次值:

A相(207.1mA);B相(266.5mA);C相(211.9mA)交接时:

A相(220mA);B相(230mA);C相(220mA),试验合格。

5、1号发电机出口3台避雷器绝缘电阻测量,试验数值100GΩ,合格。

6、1号发电机出口3台避雷器1mAU电压及75%U1mA电压下的泄漏电流测量,A相7μA、B相8μA、C相7μA(合格值<20μA),测量结果合格。

 

专业负责人______吴洋_、韩文生、陈业涛____

发电企业生产负责人__徐振军、王永____

 

G4-2号机组高、低压电机及高压试验A/B级检修总结报告

●给水泵电机:

制造厂:

上海电机厂有限公司,型号:

YKS1000-4;

●凝结水泵电机:

制造厂:

上海电气集团上海电机厂有限公司,型号型号:

YBPLKS710-4;

●一次风机电机:

制造厂:

哈尔滨交直流电机有限公司,型号型号:

YKK800-4;

一、概况

(一)停用日数

计划:

2013年03月19日至2013年04月10日,进行第1次D级检修,共计21日

实际:

2013年03月20日至2013年04月10日报竣工,共计20日

(二)人工

计划:

200工日,实际:

200工日。

(三)检修费用:

计划:

1万元,实际:

0.523万元。

(四)运行情况

上次检修结束至本次检修开始运行小时数9360,备用小时数0

(五)检修项目完成情况

内容

合计

标准项目

特殊项目

技术改造项目

增加项目

减少项目

备注

计划数

实际数

38

38

38

38

0

0

0

0

0

0

计划13项、新增25项

(六)质量验收情况及检修工作评语:

本次检修,高,低压电机进行高压试验共发现缺陷缺陷8项,缺陷已处理完毕(1C给水泵电机断匝处理除外),电机再鉴定合格,检修修后状态良好,检修质量优良。

二、简要文字总结

本次U101D检修,共开一种票:

8张、二种票:

5张;二级动火工作票1张;检修项目:

38项(计划内13项,新增项目25项);编制文件包份数:

18份;再鉴定项目:

17项,其中1C给水泵电机由于断匝烧损无法进行鉴定;发现缺陷数目:

9项,已经处理完8项,还有1C给水泵电机断股没处理,准备返厂进行更换定子线圈;使用材料及金额共计:

5230元;试验项目共115台件。

修旧利废1项节约2000元资金(给水泵端部加固用树脂固化剂,用基建剩余固化剂,经过反复试验决定使用,共用50瓶/40元共2000元)材料及试验项目具体见下面清单。

具体材料清单如下:

名称

单位

数量

金额(元)

黄蜡带

50

750

绝缘胶带

10

100

环氧树脂胶

50

(基建库存)

铅丝

6

120

破布

公斤

20

100

清洗剂

公斤

50

2500

拖布

4

40

406胶水

5

100

毛刷

20

100

6206轴承

1

150元

NU6317轴承

1

1000

6314轴承

1

270

试验项目清单统计:

序号

设备名称

试验项目

台件数

1

1号发电机

直流电阻测量

1

2

1号发电机出口PT试验

1、电压互感器空载电流测量

2、一次绕组直流电阻测量

9

3

1号发电机出口避雷器试验

1、绝缘电阻测量

2、直流1mA电压及0.75U1mA下泄漏电流

3

4

1A、1B、1C给水泵电机、电缆、开关、过压保护器试验

1、电机绝缘电阻测量

2、电机直流电阻测量

3、电机泄漏电流测量

4、电缆绝缘电阻测量

5、电缆交流耐压试验

6、开关绝缘电阻测量

7、开关交流耐压

8、过压保护器绝缘电阻

电机:

3

电缆:

9

开关:

3

保护器:

3组

5

1A、1B送风机电机、电缆、开关、过压保护器试验

1、电机绝缘电阻测量

2、电机直流电阻测量

3、电机泄漏电流测量

4、电缆绝缘电阻测量

5、电缆交流耐压试验

6、开关绝缘电阻测量

7、开关交流耐压

8、过压保护器绝缘电阻

电机:

2

电缆:

6

开关:

2

保护器:

2组

6

1A、1B一次风机电机、电缆、开关、过压保护器试验

1、电机绝缘电阻测量

2、电机直流电阻测量

3、电机泄漏电流测量

4、电缆绝缘电阻测量

5、电缆交流耐压试验

6、开关绝缘电阻测量

7、开关交流耐压

8、过压保护器绝缘电阻

电机:

2

电缆:

6

开关:

2

保护器:

2组

7

1号塔2号、3号浆液循环泵电机、电缆、开关、

过压保护器试验

(新增项目)

1、电机绝缘电阻测量

2、电机直流电阻测量

3、电机泄漏电流测量

4、电缆绝缘电阻测量

5、电缆交流耐压试验

6、开关绝缘电阻测量

7、开关交流耐压

8、过压保护器绝缘电阻

电机:

2

电缆:

6

开关:

2

保护器:

2组

8

2号塔2号、3号浆液循环泵电机、电缆、开关、

过压保护器试验

(新增项目)

1、电机绝缘电阻测量

2、电机直流电阻测量

3、电机泄漏电流测量

4、电缆绝缘电阻测量

5、电缆交流耐压试验

6、开关绝缘电阻测量

7、开关交流耐压

8、过压保护器绝缘电阻

电机:

2

电缆:

6

开关:

2

保护器:

2组

9

1号破碎机电机、电缆、开关、过压保护器试验

(新增项目)

1、电机绝缘电阻测量

2、电机直流电阻测量

3、电机泄漏电流测量

4、电缆绝缘电阻测量

5、电缆交流耐压试验

6、开关绝缘电阻测量

7、开关交流耐压

8、过压保护器绝缘电阻

电机:

1

电缆:

3

开关:

1

保护器:

1组

10

1A、1B、1C、1D空冷变压器及电缆、开关、过压保护器试验

(新增项目)

1、绕组绝缘电阻测量

2、铁芯绝缘电阻测量

3、高低压侧绕组直流电阻测量

4、变压器交流耐压

5、电缆绝缘电阻测量

6、电缆交流耐压试验

7、开关绝缘电阻测量

8、开关交流耐压

9、过压保护器绝缘电阻测量

变压器:

4台

电缆:

12根

开关:

4台

保护器:

4组

11

500kV5011、5012开关

(结合春检)

SF6开关微水测量

6台

共:

115台件

(1)施工组织与安全情况。

施工和组织得当,故障查找及时、准确,无不安全事件发生。

(2)检修文件包及工序卡应用情况。

检修文件包和工序卡能够按照要求进行落实和应用,个别文件包仍然存在签点不及时现象,危险点分析不全面,针对性不强。

(3)检修中消除的设备重大缺陷及采取的主要措施。

本次检修共发现9项缺陷,具体如下:

序号

设备名称

原因分析

处理情况

采取措施

1

1号机盘车电机

投产至今电机未进行过检修,轴承滚珠磨损,致使盘车电机运转中有异音

更换电机对轮侧轴承1套,型号:

NU6317

盘车电机运转时,加强对电机本体检查,特别是声音、温度及振动检查

2

1A、1B、1C三台给水泵电机

检查结果:

非出线侧挡风圈与线圈有局部磨擦且有黄粉堆积;部分转子风扇固定螺栓松动;出线侧定子绕组端部相间连接线圈绑扎松动磨损;定子绕组引出线(出线电缆线)间绑线松动;出线侧(主泵侧)定子绕组并联环与导线夹未垫适形毡且绑绳松动,导致磨损并有黄色铜粉堆积;线圈端部绑扎松动;从三台电机解体情况看,1C给水泵尤其严重,1A和1B给水泵状况还可以,但线圈也需要重新绑扎加固处理;原因:

产品存在严重质量问题,挡风圈与线圈间距过小,电机端部绑线绑扎完毕后刷胶,涤波绳浸胶不充分,导致机械强度差,绑扎处没垫适形毡

挡风圈进行切割研磨,使其与线圈产生缝隙,保证运转时线圈不磨损;定子绕组端部相间连接线圈重新绑扎加固并刷树脂固化剂处理;定子绕组引出线(出线电缆线)间绑线松动处重新绑扎加固并刷树脂固化剂处理;定子绕组并联环与导线夹处垫适形毡重新绑扎加固并刷树脂固化剂处理;线圈端部进行绑扎加固并刷树脂固化剂处理;转子风扇固定螺栓松动处由M10螺母全部更换成M12螺母并用厌氧胶固定

针对此次检查处理情况,今后凡是检修或平时消缺发现的缺陷,要举一反三进行检查。

对停备电机要根据实际情况做好检查及提前做好高压试验预试工作。

要合理安排检修工期,检修或处理缺陷前要与其他专业沟通好,保证检修设备停备时间最短,尽早投入备用

3

1A、1B一次风机2台A油泵电机

由于机务对轮磨损造成电机键槽滚键。

已经联系市内机加厂对2台电机转子重新开键槽处理,目前已经处理回装完毕;1A一次风机电机润滑油站1号电机轴承磨损更换6206轴承一套。

今后加强对油站电机检查,电机异音增大时要及时停运处理,加强对电机测温及测振工作,定期检查并判断声音变化情况,发现异常及时处理。

4

1B送风机电机

由于电机第一次检修,基建安装风扇时螺栓未拧紧,在运转中离心力使电机非传动端外冷风扇固定螺丝螺栓脱落;电机U相引线根部外绝缘磨损严重,W相外绝缘有割伤痕迹

对脱落螺栓重新进行紧固,对根部磨损及外绝缘割伤处重新用绝缘带绑扎处理。

加强对新安装设备质量把控,等级检修或维护检查时要按照规定力矩对螺栓进行检查并紧固。

5

1C给水泵电机

该电机存在原始质量缺陷,线圈绑扎松动运行中造成断股或原始存在绝缘缺陷,导致线圈断匝。

目前已联系哈尔滨电机厂和上海电机厂来人现场判断处理情况,确定现场无法处理,必须返厂重新更换定子线圈

今后大容量电机检修前一定要事先做高压试验,以确定是否有故障,进而判断故障严重程度,以免延误工期进度。

6

1A定冷水泵电机

电机长期运行造成对轮侧轴承磨损,此电机初次检修,轴承使用时间过长,轴承本身质量不好导致磨损。

更换6314一套轴承

加强对电机声音检查、测温及测振工作,发现异常及时处理或更换。

(4)设备的重大改进的内容和效果。

(5)人工和费用的简要分析(包括重大特殊项目人工及费用)。

计划人工费用0万元,实际人工费0万元。

(6)检修后尚存在的主要问题及准备采取的对策。

(7)再鉴定情况。

序号

再鉴定项目名称

再鉴定是否通过

有无遗留问题

1

1号机1A给水泵电机

通过

2

1号机1B给水泵电机

通过

3

1号机1C给水泵电机

电机线圈烧损、无法鉴定

4

1号机1A凝结水泵电机

通过

5

1号机1B凝结水泵电机

通过

6

1号炉1A送风机电机

通过

7

1号炉1B送风机电机

通过

8

1号炉1A一次风机电机

通过

9

1号炉1B一次风机电机

通过

10

1号机盘车电机

通过

11

1号炉1A空气预热器主电机

通过

12

1号炉1B空气预热器主电机

通过

13

1号机空冷岛1-8列风机电机

通过

14

脱硫1B浆液循环泵电机

通过

15

脱硫1C浆液循环泵电机

通过

16

脱硫2B浆液循环泵电机

通过

17

脱硫2C浆液循环泵电机

通过

1、现场检修管理

现场检修管理有待加强,文明施工还有待提高,同比U201B检修进步很多,检修设备定置摆放还有待提高,工作现场还基本整洁干净。

2、检修准备工作

检修文件包准备很好,部分危险点内容不符合实际检修要求。

检修过程中安全措施和技术措施到位,质量控制比较严格;检修施计划整体比较有条理性;检修工具、备件、材料准备及时到位;检修报告与记录齐全,无设备异动项目,QDR单子填写齐全、完整。

3、检修过程的安全措施及其执行情况等

本次检修过程中的安全措施执行到位,执行情况良好,本次检修未发生人员违章、无票作业、扩大工作范围、设备损坏、火险等不安全事件。

专业负责人__吴洋、韩文生、陈业涛_

发电企业生产负责人___徐振军、王永__

 

G4-32号机组高、低配电装置,直流系统及UPSA/B级检修总结报告

白城发电公司2号机高、低配电装置,直流系统部分;2012年03月08日

●110V直流充电装置:

制造厂:

北京许继,型号:

ZZG13-50A/110V;

●直流蓄电池制造厂:

湖北普天电池,型号:

GFD-1600Ah、GFD-600Ah;

●10KV中压开关:

制造厂:

镇江大全伊顿电器有限公司,型号:

UR4/NVU12-3150/50kA

●空冷变频器:

制造厂:

美国AB,型号:

PowerFlex700

●1号高厂变:

制造厂:

天威保变,型号:

SFF-78000/20

一、概况

(一)停用日数

计划:

2013年03月19日至2013年04月10日,进行第1次D级检修,共计21日

实际:

2013年03月20日至2013年04月10日报竣工,共计20日

(二)人工

计划:

180工日,实际:

180工日。

(三)检修费用:

计划:

19096万元,实际:

19783.5万元。

(四)运行情况

上次检修结束至本次检修开始运行小时数9360,备用小时数0

(五)检修项目完成情况

内容

合计

标准项目

特殊项目

技术改造项目

增加项目

减少项目

备注

计划数

实际数

56

52

56

56

0

0

0

0

0

4

由于1号高备变无法停电补油、保护器更换及补偿器更换工作暂时取消

(六)质量验收情况及检修工作评语:

本次检修高、低配电装置,直流系统及500kV部分共发现缺陷缺陷27项,已经全部处理完毕,检修修后状态良好,检修质量优良。

遗留1项(1号炉1A引风机油站控制箱内双电源切换用接触器吸合不严)需要购买备件,修后设备再鉴定全部合格;未发生人员违章、无票作业、扩大工作范围、设备损坏、火险等不安全事件;未发生严重违反质量要求,责令返工项目;检修过程文件包未出现未签点,越点,QC人员要求的返工或重新检修项目。

二、简要文字总结

本次U101D检修,共开一种票:

11张、二种票:

13张;二级动火工作票1张;检修项目:

56项(计划内16项,新增项目40项),计划内项目减少4项;编制文件包份数:

18份(执行10份,未执行8份。

项目为:

1号高备变高压侧5001CT更换油位补偿器、1号高备变有载调压油枕补油、1号高备变低压侧6个分支过电压保护器更换。

取消原因为此项工作需要双机运行、1号高备变停电时进行,目前不具备条件);再鉴定项目:

1项(1号炉7台给煤机低电压穿越装置调试);发现缺陷数目:

27项,处理完26项,遗留1项(项目:

1号炉1A引风机油站控制箱内双电源切换用接触器线圈吸合不严,遗留原因:

暂无备件,正准备购买);设备异动1项(1号炉7台给煤机低电压穿越改造),本次U101D提报材料备件共计19096元,实际消耗材料备件共19783.5元;修旧利废节约费用2000元(1号机110V第39节蓄电池,用基建废旧蓄电池,经过放、充处理后使用,购买需要2000元),材料及新增加项目具体见下面清单。

使用材料清单如下:

序号

物资名称

规格型号

单位

数量

单价

(元)

总金额

(元)

1

日光灯管

T8,36W,白光

32

12

352

2

日光灯管

T8,28W,白光

25

12

250

3

瓷口灯座

小口,150W以下

62

15

930

4

金卤灯泡

150W

50

70

3500

5

电子镇流器

LY-YZ2×40E功率40W×2

16

15

240

6

电子镇流器

LY-YZ1×40E功率40W

38

13

494

7

金卤灯镇流器

华荣150W

28

50

1400

8

可控硅触发器

SK-G-103

2

2136

3600

9

滤波电阻电容

电阻:

RX20-25,20RJ,电容:

PSB1200VT100.47μF5%,电阻和电容串联牢固焊接在一起,两边各有长度50mm、截面积1.5mm2的引出线,引出线端头带有圆形线夹,内孔直径4mm,用来接固定螺栓

10

110

1100

10

阻尼电阻

1kW-180Ω±10%

1

667

667

11

空气开关

4P,100A,施耐德

1

763

763

12

标牌机清洗带盒

日本佳能精技M-300PP-1080RE打印机配套

2

200

400

13

棉布头

纯棉无毛

kg

40

20

800

14

变压器油清洗剂

kg

40

15

600

15

硅胶

500克/瓶

50

15

750

16

接触器

CJX2-09Ui=690VIe=20A线圈电压:

380V正泰电器

1

132.5

132.5

17

热偶

施耐德LRD030.25-0.4A

2

213

426

18

升降灯控制器

电机控制器9952,220V,5A,315MHz,华荣照明

4

95

395

19

绝缘夹板

耐酸碱绝缘板,宽150mm,厚30mm,高50mm共5块,每块钻2个孔,孔直径9mm,孔间距100mm,每块一侧开长度110mm、高10mm槽,2根白钢螺杆,长度20mm,直径8mm,全螺纹,白钢平垫片4个,白钢弹垫片4个,白钢螺帽4个

8

200

1600

20

毛刷

2寸

20

4

80

21

酒精

500克/瓶

6

20

120

22

槽盒

长2000mm,宽100mm,高100mm

14

120

1680

23

焊条

φ2.5

Kg

8

13

104

新增加项目36项如下列表:

序号

项目名称

1

1号炉渣仓1A斗提机就地控制箱卫生清扫,接线紧固

2

1号炉渣仓1B斗提机就地控制箱卫生清扫,接线紧固

3

1号炉渣仓钢带机就地控制箱卫生清扫,接线紧固

4

1号炉1A磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

5

1号炉1B磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

6

1号炉1C磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

7

1号炉1D磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

8

1号炉1E磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

9

1号炉1F磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

10

1号炉1G磨煤机油站就地控制箱卫生清扫,接线紧固

11

1号炉1A一次风机风机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

12

1号炉1B一次风机风机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

13

1号炉1A一次风机电机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

14

1号炉1B一次风机电机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

15

1号炉1A送风机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

16

1号炉1B送风机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

17

1号炉1A引风机电机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

18

1号炉1B引风机电机油站就地控制柜卫生清扫,接线紧固

19

1号炉少油点火装置增压风机就地控制箱卫生清扫,接线紧固

20

1号炉少油点火装置助燃风机就地控制箱卫生清扫,接线紧固

21

1号炉火检探头冷却风机就地控制箱卫生清扫,接线紧固

22

1号炉2A空气预热器就地控制箱卫生清扫,接线紧固

23

1号炉2B空气预热器就地控制箱卫生清扫,接线紧固

24

1号机零米1A凝结水泵泵坑排水泵就地控制箱卫生清扫,接线紧固

25

1号机零米1B凝结水泵泵坑排水泵就地控制箱卫生清扫,接线紧固

26

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