电力系统潮流计算数字仿真实验实验报告 PASAP软件的使用.docx

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电力系统潮流计算数字仿真实验实验报告 PASAP软件的使用.docx

电力系统潮流计算数字仿真实验实验报告PASAP软件的使用

 

电力系统潮流计算数字仿真实验实验报告

 

班级

姓名

学号

 

五节点潮流计算(原图)………………………………3

不同负荷水平时刻的潮流计算——负荷加倍…………6

各节点负荷减半作为谷时………………………………8

两种不同运行方式的潮流计算…………………………10

两种不同调度结果的潮流计算…………………………12

 

一、五节点潮流计算(原图)

结果导出:

①物理母线

单位:

kA\kV\MW\Mvar

区域分区厂站

全网全网全网

母线名称电压幅值电压相角

------------------------

*b103.48250-8.0217

g217.28740-5.1551

x106.31940-10.2418

Ⅰ242.000000

Ⅱ116.39210-2.3579

 

②发电机

单位:

kA\kV\MW\Mvar

区域分区厂站

全网全网全网

发电机名称母线名类型有功发电无功发电功率因数

--------------------------------------------

Gen_1ⅠVθ202.4800155.98000.79220

Gen_2ⅡPQ40.000030.00000.80000

Gen_3gPQ0.000010.00000.00000

③负荷结果报表

单位:

kA\kV\MW\Mvar

区域分区厂站

全网全网全网

负荷名称母线名类型有功负荷无功负荷功率因数

------------------------------------------

Load_1bPQ50.000030.00000.85749

Load_3xPQ180.0000100.00000.87416

④交流线结果报表

单位:

kA\kV\MW\Mvar

区域分区

全网全网

交流线名称I侧母线J侧母线I侧电压I侧有功I侧无功----------------------------------------------

AC_1Ⅰg242.00000180.4800162.8100

AC_3Ⅱb116.3921061.970022.1800

AC_9bx103.482506.7700-15.8100

J侧电压J侧有功J侧无功

---------------------

217.28740174.5300131.0300

103.4825056.770014.1900

106.319406.3200-16.5000

⑤两绕组变压器结果报表

单位:

kA\kV\MW\Mvar

区域分区厂站

全网全网全网

两绕组变压器名称I侧母线J侧母线I侧有功

-------------------------------------

T2w_1ⅠⅡ21.9900

T2w_2gx174.5300

I侧无功J侧有功J侧无功

---------------------

-6.820021.9600-7.8200

141.0300173.6800116.5000

 

二、不同负荷水平时刻的潮流计算——负荷加倍

问题:

如果不增加无功功率,负荷在正常运行基础上加倍时潮流计算不成功,因为根据电压损耗公式,负荷加倍后电压损耗变大,部分母线电压过低,所以潮流计算不成功。

解决方案:

因为是无功缺乏造成的电压水平下降,因此优先采用增加无功补偿设备的调压措施。

(因为此时采用改变变压器变比并不能改变电力系统的无功功率平衡关系,只能改变无功流向,提高局部网的电压水平,但电网其他部分的电压水平会进一步下降。

具体措施:

在母线上并联电容器,加调相机或静止补偿器。

发电厂所发功率增倍,在两个负荷端并联调相机(虽然此法不经济,但是只有一个发电厂,负荷不了如此重的负荷,如果拉闸限电会使大量用户断电,因此需要并联调相机),改变联络变压器和降压变压器变比以使电压质量更好。

经改动,线路成功运行,数据如下图:

结果综述

厂站

总有功发电

总无功发电

cosθg

总有功负荷

总无功负荷

cosθl

总有功损耗

总无功损耗

全网

4.987

4.357

0.753

4.6

2.6

0.871

0.387

0.632

物理母线

母线名称

电压幅值

电压相角

1

1.1

0

2

1.04915

-12.0343

3

1.11396

-20.9911

4

1.12311

-4.0159

5

0.97145

-15.8301

发电机

发电机名称

母线名

类型

有功发电

无功发电

功率因数

Gen_1

1

4.1872

0.1575

0.99929

Gen_2

4

PQ

0.8

0.6

0.8

Gen_5

2

PQ

0

0.1

0

Gen_6

3

PQ

0

3.5

0

 

三、不同负荷水平时刻的潮流计算——各节点负荷减半作为谷时(此时发电机有功无功也减半)

结果综述报表

单位:

kA\kV\MW\Mvar

厂站

有功发电

无功发电

cosθg

有功负荷

无功负荷

cosθl

有功损耗

无功损耗

全网

117.630

79.660

0.828

115

65

0.871

2.630

6.03

物理母线

母线名称

1

2

3

4

*5

电压幅值

242.00000

231.18040

117.32050

118.06740

114.19100

电压相角

0

-2.5129

-4.7232

-0.7783

-3.5577

发电机

发电机名称

Gen_1

Gen_2

Gen_3

母线名类型有功发电无功发电功率因数

1Vθ97.6354.660.87255

4PQ20.00001500000.80000

2PQ0.000010.00000.00000

根据结果可以看到母线3、4电压偏高,这是因为负荷减半后母线电压损耗降低,可以调节联络变压器和降压变压器的变比使母线电压正常。

结果综述

厂站

总有功发电

总无功发电

cosθg

总有功负荷

总无功负荷

cosθl

总有功损耗

总无功损耗

全网

1.177

0.801

0.827

1.15

0.65

0.871

0.027

0.062

物理母线

母线名称

电压幅值

电压相角

1

1.1

0

2

1.05001

-2.5416

3

1.03712

-4.7815

4

1.03836

-0.6775

5

1.00483

-3.5945

发电机

发电机名称

母线名

类型

有功发电

无功发电

功率因数

Gen_1

1

0.9771

0.5508

0.87113

Gen_2

4

PQ

0.2

0.15

0.8

Gen_5

2

PQ

0

0.1

0

根据结果可以看到,调节变压器变比使母线电压达到正常。

 

四、两种不同运行方式(如某回线路检修停运)的潮流计算

(此例取四五节点线路检修)

物理母线

四五节点检修正常运行

母线名称

1

2

3

4

*5

电压幅值

242.00000

203.2162095.05210

121.3465073.10490

电压相角

0

-7.5994

-16.0372

4.0077

-22.3371

母线名称

1

2

3

4

*5

电压幅值

242.00000

217.40840

106.18520

116.55600

103.50120

电压相角

0

-5.1496

-10.2228

-2.3834

-8.0202

结果综述报表

四五节点检修

厂站

有功发电

无功发电

cosθg

有功负荷

无功负荷

cosθl

有功损耗

无功损耗

全网

255.980

277.980

0.677

230.000

130.000

0.871

25.980

59.450

 

结果分析

出现的问题:

如表格所示,线路检修时出现部分母线电压过低(母线2、3、5)。

解决方法:

在电压偏低的母线上并联电容器或者调相机。

(因为45节点之间线路检修,即使发电厂增发无功,也基本调节不了电压,所以不采用发电厂增发无功功率的方法)

在母线5上并联一个容量为50Mvar调相机,结果如下:

物理母线

母线名称

1

2

3

4

*5

电压幅值

242.00000

217.55580

107.57780

121.34650

103.47590

电压相角

0

-7.3848

-14.2255

4.0077

-22.3595

发电机

厂站

有功发电

无功发电

cosθg

有功负荷

无功负荷

cosθl

有功损耗

无功损耗

全网

244.150

220.190

0.743

230.000

130.000

0.871

14.160

38.300

根据结果可以看到,并联调相机以后母线电压提升至与正常运行时接近,而且减少了有功及无功损耗。

但是母线4的电压偏高,可以通过调节联络变压器的变比使母线4电压正常。

改变联络变压器变比以后的潮流计算结果如下:

母线名称

电压幅值

电压相角

1

1.1

0

2

0.98889

-7.3848

3

0.97798

-14.2255

4

1.04248

4.0077

*5

0.94069

-22.3595

电压基本在要求范围内。

 

四、两种不同调度结果(如各发电机出力分配变化)的潮流计算

改变发电厂出力(母线2上连接的发电厂有功、无功都加倍)

结果综述报表

单位:

kA\kV\MW\Mvar

厂站

有功发电

无功发电

cosθg

有功负荷

无功负荷

cosθl

有功损耗

无功损耗

全网

243.900

193.440

0.783

230.000

130.000

0.871

13.900

23.410

物理母线

母线名称

1

2

3

4

5

电压幅值

242.00000

218.63820

107.08060

121.83270

106.66260

电压相角

0

-4.7571

-9.4251

0.3431

-6.0216

根据结果分析,母线4的电压超出了115KV,所以可以调节联络变压器的变比使母线4电压降低。

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