伟创变频故障速查.docx
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伟创变频故障速查
故
障
显
示
故障类型
(代码)
故障原因故障对策
·周围环境温度过高·检查变频器的运行环境:
·变频器通风不良·改善通风环境;
过热保护
(1)OH
·冷却风扇故障·更换冷却风扇;
·温度检测电路故障·寻求技术支持。
Err
2
输出接地
(2)变频器输II|侧对地短路
·检查外围设备、接地线、电机
绝缘。
LU
1L
U2
欠压(3)
·输入电源缺相
·瞬时停电·检查输入电压
·输入电源接线端松动·拧紧输入接线端子螺钉
·输入电源变化太大
·减速时间太短·延长减速时间
OU
1
加速中过压
(4)
·负数转动惯量过大·使用合适的能耗制动
·输人电压异常
·电网电压太高·检查电网电压
·电机对地短路·将电压降到规格范同内
OU
2
减速中过压
(5)
OU
3
恒速中过压
(6)
SC系统异常(7)
·变频器三相输出侧有短路现象·检测电动机绝缘
OC
加速中过流
·变频器内部插件松动·检查变频器内部插件
1(8)
·外部干扰信号·寻求技术支持
OC
2
减速中过流
(9)
检测电动机绝缘。
·机器输出侧短路
·负载太重.加速时间太短·延长加速时间
·转矩提升设定值太大·减小转矩提升设定值
OC
3
恒速中过流
(10)
·启动频率设置过高·参看参数是否正常
·检查电机与变频器额定容量
·变频器功率选型偏小
是否匹配
·电机参数设置不正常
·变频器和电机的同定螺丝是
否松动
OL
1O
过载(11)
·加减速时间太短·延长加减速时间
·电机堵转或负载太重·检查负载是正常
L2·转矩提升太大
·长时间负载过量
·减小转矩提升设定值
·变频器功率选型偏小·增加变频器的容量
·传感器连接线没有接好·检查连接线是否有松动
电流检测故
Err
3
障12
·电流传感器损坏·传感器是否损坏
·电流检测电路有故障·寻求技术支持
Err
4
变频器外部
故障13
外部故障信号输入(本信号为变频器之
外的故障报警输入同变频器本身无关).
外部故障信号报警.请检查外
部故障原因,排除外部故障。
伟创变频器故障与处理速查表
故障显示故障类型(代码)故障原因故障对策OH过热保护
(1).周围环境温度过高.
检查变频器的运行环境:
.变频器通风不良.改善通风环境;.冷却风扇故障.更换冷却风扇;.
温度检测电路故障.寻求技术支持。
Err2输出接地
(2)变频器输II|侧对地短路.检查外围设备、
接地线、电机绝缘。
LU1LU2欠压(3).输入电源缺相.瞬时停电.检查输入电压.输入电源接线
端松动.拧紧输入接线端子螺钉.输入电源变化太大OU1加速中过压(4).减速时间太短.延
长减速时间.负数转动惯量过大.使用合适的能耗制动.输人电压异常.电网电压太高.检查电
网电压.电机对地短路.将电压降到规格范同内OU2减速中过压(5)OU3恒速中过压(6)
SCOC1系统异常(7)加速中过流(8).变频器三相输出侧有短路现象.检测电动机绝缘.变频器内
部插件松动.检查变频器内部插件.外部干扰信号.寻求技术支持OC2减速中过流(9)检测电
动机绝缘。
OC3恒速中过流(10).机器输出侧短路.负载太重.加速时间太短.延长加速时间.
转矩提升设定值太大.减小转矩提升设定值.启动频率设置过高.参看参数是否正常.变频器功
率选型偏小.检查电机与变频器额定容量是否匹配.电机参数设置不正常.变频器和电机的同
定螺丝是否松动OL1OL2过载(11).加减速时间太短.延长加减速时间.电机堵转或负载太重.检
查负载是正常.转矩提升太大.减小转矩提升设定值.长时间负载过量.变频器功率选型偏小.增
加变频器的容量Err3电流检测故障12.传感器连接线没有接好.检查连接线是否有松动.电流
传感器损坏.传感器是否损坏.电流检测电路有故障.寻求技术支持Err4变频器外部故障13外
部故障信号输入(本信号为变频器之外的故障报警输入同变频器本身无关).外部故障信号报
警.请检查外部故障原因,排除外部故障。
错误
型号品牌错误类型错误原因解决办法
代码
A
S
C
.
6
C
0
伟
创
模块
故障
1.加速时间设置过短2.变频器输
出相间或对地短路3.模块损坏4.
干扰
1.延长加速时间2.检查外围设备,
排除故障后复位3.寻求技术支持
4.检查外围设备、接地线、屏蔽
线接地情况、端子及控制电机距
离情况
o
.
C
.
1
A
C
6
0
伟
创
加速
过电
流
1.加速时间设置过短2.瞬停后,对
还在运转中的电机进行启动
3.V/F曲线设定不适或转矩提升
值过高4.变频器容量偏小
1.延长加速时间2.等电机完全停
止后再启动或将[E-30]设定为
“2”重3新.设定V/F曲线或转矩
提升值4.选用容量等级匹配的变
频器
o
.
C
.
2
A
C
6
0
伟
创
减速
1.减速时间设置过短2.势能负载
1.延长减速时间2.外接制动电阻
过电
或负载惯量较大3.变频器容量偏
或制动单元3.选用容量等级匹配
流小的变频器
o
.
C
.
3
A
C
6
0
伟
创
恒速
过电
流
1.负载突变2.电网电压偏低
1.检查负载的变化情况并消除之
2.检查输入电源
o
.
U
.
1
A
C
6
0
伟
创
加速
过电
压
1.电源电压超限2.启动正在旋转
的电机(无追踪启动)
1.检测电网电压,排除故障2.等电
机完全停止后再启动或将[E-30]
设定为“2”
o
.
U
.
2
A
C
6
0
伟
创
减速
过电
压
1.减速时间设置过短2.负载势能
或惯量太大3.电源电压超限
1.延长减速时间2.减少负载惯量,
或增大变频器容量,或增设制动
单元3.检测电网电压,排除故障
o
.
U
.
3
A
C
6
0
恒速
伟
过电
创了异常变动输入电抗器
压
1.电源电压超限2.输入电压发生1.检测电网电压,排除故障2.安装
o
.
U
.
4
A
C
6
0
伟
创
停
机
过电
压
1.电源电压超限
1.检测电网电压,排除故障2.寻求
技术支持
o
.
L
.
1
A
C
6
0
伟
创
电机
过载
1.V/F曲线设定不适或转矩提升
值过高2.电网电压偏低3.电机过
载保护系数设置不当4.电机
堵转运行或负载太重5.通用电机
低速大负载长时间运行
1.重新设定V/F曲线或转矩提升
值2.检查输入电源3.检查[E-57]
设定值4.调整负载工况或选用容
量等级匹配的变频器5.需要长期
低速运行时,请选择变频专用电
机
o
.
L
.
A
C
6
0
伟
创
变频
器过
载
1.负载太重2.加速时间设置过短
3.瞬停后,对还在运转中的电机
进行启动4.V/F曲线设定不适或
转矩提升值过高
1.选用容量等级匹配的变频器2.
延长加速时间3.等电机完全停止
后再启动或将[E-30]设定为“2”4.
重新设定V/F曲线或转矩提升
2值
o
.
H
.
A
C
6
0
伟
创
变频
器内
部过
热
1.环境温度过高2.冷却风扇不运
转3.变频器通风不良4.载波频率
过大
1.改善周围环境2.更换风扇3.清
理风道,对变频器周边通风散热
环境进行整改4.检查[E-20]和
[E-21]的设定
停
L
U
1
A
机
C
6
0
伟
创
时电
源电
压过
1.电源电压太低2.电压检测电路
异常
1.检查供电电压并解决之2.寻求
技术支持
低
L
U
2
A
C
6
0
伟
创
运行
时电
源电
压过
低
1.电源电压太低2.电网容量太?
br
虻缤谟薪洗蟪寤鞯缌?
br
/>3.变频器内部直流主接触器未
吸合
1.检查供电电压并解决之2.改造
供电系统3.寻求技术支持
S
E
n
A
反馈
C
6
0
伟
创
传感
器故
障
PID运行时选择模拟反馈通道功
能时,反馈信号小于[H-28]设
定值时报警
1.检查连线,重新接线2.调整反馈
通道的类型
E
r
A
C
伟
输入
侧缺
检查三相输入电源和三相输入电
变频器三相输入电源缺相
r6
创源配线
相
10
EA
rC
伟输出检查外围设备,接地线,电机绝
变频器输出侧有设备对地短路
r6
创接地缘
20
E
A
电流
r
C
伟
检测
r6
30
创
故障
1.检测电路故障2.HALL组件损
坏
1.寻求技术支持2.寻求技术支持
EA
变频
rC
伟器外
外部端子动作检查外部输入设备r6
创部故
40
障
E
A
摆频
伟
r
C
运行
创
r6
参数
用户设定摆频运行参数不正确重新设定摆频运行参数
50设置
错误
EA
键盘
rC伟
r6创
60
通讯
故障
1.键盘连线故障2.键盘通讯组件
损坏
1.检查键盘连线2.寻求技术支持
9
3
S
E
A
C
6
0
伟
创
′?
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§3?
LA
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F
C
6
伟
创
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§3?
E0
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hello2009-03-03
ROS软路由教程
130
请详解
满意答案
信心3级2009-03-03
一:
安装
1、将iso文件刻录成可引导光盘。
机器的硬盘设置为IDE0,即第一个IDE通道的主盘。
bios设置光盘引导系统,放入光盘启动机器得到如下
选择2:
InstallRouteOS2.8.18后稍等,得到如下画面:
用方向键和空格选择你需要的模组功能后,按"A"全选,摁“i键“确定安装。
会再次询问
你继续?
yesorno?
,摁“Y“.
然后又问:
doyouwanttokeeplodconfiguraton?
你需要保留旧的结构么?
摁“N
然后开始自动的格式化磁盘、安装核心、安装模组。
最后提示:
PressENTERtoReboot,按回车重新启动机器。
重新启动后出现图1的那个引导画面(如果没有出现而直接进了登陆界面说明用硬盘引导
了):
选择3:
CrackRouteOSFloppyDisk,开始破解。
破解过程都是中文的。
如果你的硬盘在IDE0:
0的话破解是不会有问题的。
否则可能出现系
统文件被破坏、启动时0123456...循环出现等问题。
问你是否重启呢。
把光盘拿出来后按下Y确定重启动
重新启动后开始登陆。
初始用户名admin,初始密码为空。
咦?
怎么还有提示注册的信息和SoftID?
原来是还需要一个命令激活注册补丁才可以哦:
输入命令:
/systemlicenseimportfile-name=key
或者缩写为/sylicifkey
然后提示你是否重新启动。
按Y重新启动
重新启动并用admin:
“登“陆后发现,提示注册的信息已经完全消失了,现在是正式版了
现在服务器启动起来了,但是还没有任何配置,若想用winbox对其进行控制,则必须激活
和配置网卡的ip掩码等。
这里我装了三块网卡,一块接电信,一块接网通,一块路由后接
内网交换机。
首先看看三块网卡是否都被识别出来了,命令是:
/interfaceprint
可以缩写为
/intpri
以后用缩写不再另外注名。
然后我们来激活他们,命令是:
ENABLE0
ENABLE1
ENABLE2
0是第一块网卡。
激活后没有提示。
用print命令查看后发现网卡前面的X变成R,就代表激活成功了。
但是ether1ether2之类的名字实在是抽象不便于以后的配置,所以我们把网卡给改个名字:
命令:
SET0NAME=newname
我这里用
set0name=dianxin
set1name=wangtong
set2name=neiwang
如下图:
改名成功。
然后给他们相应的IP。
先返回顶层目录,用/键就可以了。
然后输入:
IP
ADDRESS
addaddress192.168.0.10/24interfacedianxin
addaddress192.168.0.11/24interfacewangtong
addaddress192.168.0.12/24interfaceneiwang
这样就设置好了dianxin、wangtong、内网这三块网卡的IP和子网掩码。
24代表255.255.255.0
我只是做实验写教程,具体IP地址还要根据你的实际情况来变动。
添加完毕后可以用print命令来查看结果。
如果发现某条有错误,用“remove错误的编号“既
可以删除
到这里IP的配置就大功告成了,我们终于可以跟文字界面说拜拜了~
+1已赞过
hello的感言:
谢谢喽!
2009-03-03
2012-08-08建湖口碑网
摘要:
磨内通风对球磨机工况有着较大的影响。
o-Sepa选粉机一、二、三次风的阻力、
风量大小及平衡分布影响其分级场稳定、均匀,从而影响选粉效率及系统产能。
关键词:
球磨机o-Sepa选粉机一次风料气比
水泥生产许多环节涉及合理用风,不同的风量、风压、风温对生产有着不同的影响。
SF粉磨站(275万t/a)两条生产线经多次标定,适时整改,系统产能达到或超过了设计目标。
1.工艺装备及流程
SF粉磨站采用N~RPV120/80辊压机和①4.2m11m闭路水泥磨组成前开路后闭路的挤压
预粉磨系统(图1),设计产量110t/h(比面积360m/kg)。
20o4年投产后,使用湿矿渣及石子作混
合材,1号线P.042.5台产达到120t/h,2号线110t/h,细度要求12%(45lam方孔筛)。
2.热工标定
2005年3月,sF粉磨站邀请了专业院对1、2号线粉磨系统进行了工况标定,此后公司自
行组织多次用风量标定,详见表1、2。
从标定数据看,1、2号线总风量相差1-1.5万rn3,在实际操作中发现主风机电流分别为
25A/22A左右(500W、lOkV),电流相差约10%,排除漏风影响外,总风量标定数据较为可
靠,其它数据除磨尾风管是直管外,所有测点都因位置限制,位于变径、弯头或近阀门,且
粉尘浓度较高,毕托管常堵,许多标定数据有矛盾,故所测数据仅供参考。
说明:
出选粉机入收尘器风管测点位于弯头和变径处,影响测量精度。
在打开选粉机时
发现此处有大量积灰,所测数据与实际出入较大,后经实践证明无参考价值。
由于工况标定影响因素较多,sF粉磨站进一步完善收尘器密封装置,在选择主机停机
情况下,只开系统主收尘器及主风机,标定出磨风管及主风机进风管风量(表2)以找出1、2y
线差别,此处风管较长,气体干净,气流稳定,测点位置方便操作。
3.原因分析
从标定情况看,2号线通风差是产量低的主要原因之一,其它如辊压机、球配等不再赘
述,系统每一个环节对用风都可能产生影响。
磨内通风差可能导致水汽、热量散不出,易造
成吸附等降低研磨效率;选粉机通风差可能导致选粉机料气比增大,降低选粉效率,回料增
多,恶化粉磨工况等等;而磨机、选粉机、收尘器及管道等异常又可对系统增加阻力,从而
产生恶性循环,大幅降低系统能效。
从中控操作数据看,2号线主收尘器进出口压差(阻力损
失)较1号线高约1000kPa,抽2号线滤袋观察其表面发现二次过滤层比1号线的厚,有糊袋现
象,导致系统风量过低,产生恶性循环。
表2
常规闭路磨内风速1.0~1.5m/s.,以前部分资料介绍闭路磨选用0.4~0.6m/s较低风速,
现多数单位使用较高的风速以减少过粉磨,排湿降温,提高研磨效率。
SF粉磨站①4.2m11m
水泥磨填充率约30%,磨内若以1m/s风速测算风量:
Q。
=1/43.144.04(1-0.3)1.0
3600=32287.39m/h
工况标定时仅19344/21626m3/h,折换磨内风速1、2号线分别为0.599m/s、0.6698m/s,
相差不大且都取低值,磨内通风可通过冷风门开度大幅调整,看来磨内风速不是2号线产量
低的原因,或者说磨内风速不会单独对产量产生较大影响。
在打开磨门时发现,1号线糊球
现象较少,而2号线糊球较为严重,常常出现连一仓大球都被粘附的反常现象。
沾附料刮下
经化学分析主要成分为水泥,排除了石灰石、石膏等易磨易粘原料的可能性,初步推测为细
粉过量造成。
O-sepaN2500选粉机理论需求风量150000/h,一、二、三次风分别占67.5%、22.5%、10%,
效率高。
为降低选粉机阻力,降低料气比,常规要求一、二次风全开,三次风开度50%。
从
选粉机本体设计尺寸分析,一、二次风管截面积大约3:
1,全开可保证笼形转子与导风叶片
间产生均匀的分级流场,如果一、二次风产生风速差,势必扰乱设定的流场,从而导致选粉
效率下降,系统产量下降。
在选粉机常规检查时发现,2号选粉机一次风口蜗壳处积灰达25%以上,二次风口导风
叶片磨损较重;从表1标定数据看,二次风比例过大,达46%(系统风量以相对准确的出收尘
器风管检测数据计);从选粉效率比较,2号磨在50%左右。
综合分析,2号磨收尘器阻力大
导致系统风量低,蜗壳积灰,造成选粉机一次风阻力过大,导致产量下降。
磨尾风管依据磨机出风罩上口尺寸设计为①1000mm,不考虑漏风时管内风速
为:
=32287.39/3.14(1/2)311.43m/s磨尾垂直出风管段设计基本合理,但从选粉机用风量测算,
一次风总风量为:
Q2=150000675%=101250m~一次风管系统外补充的冷风量为:
Q3=Q2一Q。
=101250~32287.39=68962.61m
补入冷风后一次风管仍设计为:
1000min,
管内理论风速为:
V2=10125.14(1/2)361~35.83m/s
这样磨尾风管进大量冷风后的一次风管没有变径,将导致管内风速增加,从而加大一次
风阻力,使得开敞的二次风增加,一次风减少,蜗壳大量积灰,减少了选粉机分级面域和选
粉效率;1号线选粉机蜗壳积灰较少,主要原因是总风量较大(表1、2)。
2号磨的选粉效率低
使得回料增多,-仓料面高,磨内流速陕,研磨效率下降,每欲增加投料量,磨尾提升机便
成为瓶颈;对来料的适应性差,物料稍微难磨,产量就骤减;系统工况恶化。
4.整改调整
系统调整主要以调风为主,措施如下:
(1)更换覆膜滤袋。
因厂家提供的产品质量不过关,初期阻力极大,后期表面膜部分脱
落。
阻力下来后产量才稍有恢复。
(2)割除磨头进料螺旋处挡料板。
调试时为减少停机时间,让停机时的系统回料多入磨
少返出,在进料口处增设了挡料板。
此举如瓶颈,增添了系统通风阻力,割除此板后,磨机
提产2%左右。
(3)改变磨尾冷风门位置,见图2。
原选粉机一次风偏小,二次风偏大,若以关小二次风
门为代价,必将增加选粉机系统阻力,降低选粉风量和增大料气比,故从降低一次风阻力着
手调整选粉机用风,改冷风门位置于一次风口处,风叶导向蜗壳底板,原冷风门关闭,通过
系统用风重新调整,选粉机蜗壳处不再积灰,全区域分级得以恢复,两台磨机提产3%左右。
(4)核定主风机转速、风门开度及装配问隙。
转速表测量电机转速符合要求,装配问隙
也在控制范围。
测风门开度时,打开风机人孔门在调风百叶处画风管壳体平行线作参照线,
逐一校正风阀叶片,在叶片动作一致后,适当修正,并重新整定风阀电动执行器工作范围。
此举使2号磨磨机提产3%左右。
(5)选粉机进料斜槽吹风气管增加调节闸门,平衡了四个下料点下料量,使得布料均匀。
(6)适当调整球配,提高了二仓填充率,降低物料流速,增加研磨效率。
通过调整,选
粉机的选粉效率得到了较大的提高,系统产能得以提升,近几个月相关参数的比较见表3。
表3
说明:
此表中产量指报表中的月平均产量,由于避开峰平谷电实际每日分两时段运行,
空机走料时间约30rain,
际连续运行时台产至少另加5t/h。
细度;~J45um方孔筛筛余。
5.结束语
闭路粉磨系统合理用风对产质量影响较大,适宜的工况标定结合运行实际综合分析,可
作为参数调整的重要手段。