电子系统设计温度控制系统实验报告.docx

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电子系统设计温度控制系统实验报告

 

电子系统设计实验报告

温度控制系统的设计

 

姓名:

杨婷

班级:

信息21

学校:

西安交通大学

 

1、问题重述

本次试验采用电桥电路、仪表放大器、AD转化器、单片机、控制通断继电器和烧水杯,实现了温度控制系统的控制,达到的设计要求。

设计制作要求如下:

1、要求能够测量的温度范围是环境温度到100oC。

2、以数字温度表为准,要求测量的温度偏差最大为±1oC。

3、能够对水杯中水温进行控制,控制的温度偏差最大为±2oC,即温度波

动不得超过2oC,测量的精度要高于控制的精度。

4、控制对象为400W的电热杯。

5、执行器件为继电器,通过继电器的通断来进行温度的控制。

6、测温元件为铂热电阻Pt100传感器。

7、设计电路以及使用单片机学习板编程实现这些要求,并能通过键盘置入预期温度,通过LCD显示出当前温度。

二、方案论证

1、关于R/V转化的方案选择

方案一是采用单恒流源或镜像恒流源方式,但是由于恒流源的电路较复杂,且受电路电阻影响较大,使输出电压不稳定。

方案二是采用电桥方式,由电阻变化引起电桥电压差的变化,电路结构简单,且易实现。

2、关于放大器的方案选择

方案一是采用减法器电路,但是会导致放大器的输入电阻对电桥有影响,不利于电路的调节。

方案二是采用仪表放大器电路,由于仪表放大器内部的对称,使电路影响较小,调整放大倍数使温度从0到100度,对应的电压为0-5V。

3、电路的设计

1、电桥电路

通过调节电位器R3使其放大器输出端在0度的时候输出为0实现调零,然

后合理选择R1、R2的阻值配合后面放大器的放大倍数实现热电阻阻值向电压值的转化。

通过调节电位器R3使其放大器输出端在0度的时候输出为0实现调零,然

后合理选择R1、R2的阻值配合后面放大器的放大倍数实现热电阻阻值向电压值的转化。

本次实验中:

R1=R2=10KΩ,R3为500Ω的变阻器。

2、仪表放大器

合理选择R1、R2、R3、R4、R5、Rf,调节Rg可以实现放大倍数可变的电压差分放大。

令R3=R4=R5=Rf,R1=R2,输出端Vo与输入电压差值关系为Vo=Rf/R3(2R1/Rg+1)△Vin。

本实验中:

Rf=R3=R4=R5=10KΩ,R1=R2=10KΩ,Rg为500Ω的变阻器,这个电路放大倍数大概为128倍左右。

3、TLC1549(10位)模拟数字转换器(A/D)

10位分辨率A/D转换器,其引脚图如下:

TLC1549器件有两个数字输入和一个3态输出、片选(CS),输入输出时钟(I/O时钟)和数据输出(数据)的提供三线接口,串口主机处理器。

管脚说明:

ANALOGIN

(2):

模拟信号输入。

外部驱动源的模拟,应该有一个十毫安电流能力。

CS(5):

芯片选择。

高向低过渡的重置内部计数器和控制,使数据和I/O时钟内最

大的一个设置时间加上两个属于边缘内部系统时钟。

低到高过渡禁用I/O

时钟设置时间内下降的边缘加两个的内部系统时钟。

DATAOUT(6):

这3态串行输出的A/D转换结果是在高阻抗状态时,以有效的芯片

选择,数据是从高阻抗状态,并动相应的逻辑电平的最高有效位先前的转

换结果。

下一个下降沿的I/O时钟驱动器DATAOUT的逻辑水平相应的下

一个最重要的一点,其余位转移,以便与LSB的出现在第九个下降沿的

I/O时钟。

十下降沿的I/O时钟,数据驱动低逻辑电平的串行接口,使数

据传输的超过10个时钟产生的未使用的零LSBs。

GND(4):

接地

I/OCLOCK(7):

输入/输出时钟。

I/O时钟接收串行I/O时钟输入和执行下列三个功能:

在第三个下降沿的I/O时钟,模拟输入电压开始充电电容阵列和继续这

样做,直到第十下降沿的I/O时钟。

其余九位前转换数据上的数据。

转让控制转换的内部状态控制器的下降沿十时钟。

REF+

(1):

上参考电压值(标称虚拟通道连接)适用于参考+。

最大输入电压范围

为所确定的差别电压适用于参考+和电压适用于参考-。

REF–(3):

较低的基准电压值(标称地面)适用于参考-。

VCC(8):

正电源电压

4、单片机中的1602液晶显示器

其引脚图如下:

1602采用标准的16脚接口,其中:

第1脚:

VSS为地电源。

第2脚:

VDD接5V正电源。

第3脚:

V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时

对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K

的电位器调整对比度。

第4脚:

RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存

器。

第5脚:

RW为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。

当RS

和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW

为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。

第6脚:

E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。

第7~14脚:

D0~D7为8位双向数据线。

第15~16脚:

空脚。

1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:

阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号、和日文假名等,每一个字符都有一个固定的代码,比如大写的英文字母“A”的代码是01000001B(41H),显示时模块把地址41H中的点阵字符图形显示出来,我们就能看到字母“A”。

1602液晶模块内部的控制器共有11条控制指令,如下表所示。

它的读写操作、屏幕和光标的操作都是通过指令编程来实现的。

(说明:

1为高电平、0为低电平)

 

5、继电器驱动电路、继电器电路、烧水壶

利用单片机输出的控制信号(高低电平),通过继电器驱动电路,控制继电器的通断时间比例,从而控制烧水的温度。

四、测试方案与测试结果

1、实验所需器件表

电阻:

10KW/0.5w

8个

LM324四运放集成芯片

1个

102电位器

2个

Pt100铂热电阻

1个

数字温度计

1个

51单片机文具盒

1个

继电器驱动电路

1个

继电器电路

1个

烧水杯

1个

螺丝刀

1把

万用表

1个

示波器

1台

导线

若干

2、水温控制测量调试方法

通过铂热电阻Pt100将温度变化转换为电阻值的变化,再通过电桥间温度变化转换为电压变化,之后通过仪表放大器将电压放大一定的倍数(128倍左右),使输出电压在0-5V,将输出电压送入A/D转换器(TLC1549)转换为数字信号(10位二进制数)送入单片机,单片机对数字信号进行处理并将其输出至液晶显示屏(1602LCD)上显示。

为控制水温使之稳定,我们引用了PID控制算法,通过PID值控制继电器的占空比,继电器连接着电热杯的开关,所以可以使温度稳定在设定值。

(1)PID控制算法:

在测出目前水温的前提下,采用PID控制算法,即比例微分积分控制算法,

将测得的水温与设定的温度值做差,利用温差做PID算法,产生控制信号,控

制水的温度。

增量式PID算法如下:

控制信号u=Kp*E(k)+Ki*[E(k)+E(k-1)+……+E

(1)]+Kd*[E(k)-E(k-1)]

控制信号增量△u=Kp*[E(k)-E(k-1)]+Ki*E(k)+Kd*[E(k)-2E(k-1)+E(k-2)]

利用控制信号的增量不断修改控制信号,实现对温度的控制。

这种增量式算法相比位置式算法,没有积分项的长叠加,避免了随着控制时间变长导致的计算时间增加的问题出现。

(2)关于AD转化的数据处理

由于A/D转换送进来的信号是一个10位的二进制数(0-1023)代表一个温

度为0oC-100oC的温度,为了方便数据的处理,我们使0对应0oC,1000对应

100oC,所以只需要对信号除以10即可得到温度值,由于液晶显示的时候只能一

位位显示,所以将信号的百、十、个位分别取出来放入数组中,方便液晶显示输

出。

(3)继电器控制水温的方法

PID算法的输出值这里设定为一个0-100的数字,不超过最大值100,超过使其等于100,然后利用单片机内部的定时器控制单片机的一个端口的通断占空比,PID的控制量值越大,端口通的时间越长。

将此端口与一个继电器相连,控制继电器的开断,继电器连接在烧水壶的电源线上,继电器的开端比决定了烧水壶的通断电时间比,从而控制了烧水壶的烧水功率。

实现了对水温的控制。

(4)零度和满度校准的问题

实验中我们采用24度室温和65度高温两个温度下校准,低温时调整电桥的

电位器,高温时调整放大器的电位器,在数字测温计示数稳定的前提下,将单片

机的目前温度与数字测温计读数调为一致,反复调整几次,即可达到最佳状态。

3、测试结果分析

在单片机键盘输入设定温度65度,在单片机控制下烧水杯开始烧水,当单

片机的实测温度低于设定温度大约5度左右,即60度左右,继电器开始通断,

并且随着实测温度的升高,继电器的通断比越来越小,最终温度稳定在设定温度

65度左右,达到的实验要求。

五、结束语

通过本次实验,我对控制系统有了更加真实的体会,了解到要控制一个系统,

并且达到一定的精度要求,要充分考虑到多个方面的影响因素,了解现有器材的

缺陷,尽可能利用较小误差的测量方法。

另外,通过本次试验对于单片机液晶屏

显示的应用,我也更加的熟悉单片机的原理和编程方法。

最后,感谢老师的辛勤

指导,我也深刻体会到自己通过理论与实际的结合,学到不少实际设计中的知识,

但是也深刻感受到自己的不足,今后仍需努力。

 

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