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728关于采油管杆检修队生产现状及困难

采油管杆检修队生产现状工作汇报

一、采油管杆检修队基本概况

采油管杆检修队现有在岗职工97人,共设有8个生产班组,即清洗一班、清洗二班、试压班、修复班、涂料班、料场班、维修班、管理组。

主要担负着江汉采油厂、荆州采油厂全部油水井采油、注水及各类措施作业所需管杆的修复、供给、管理工作。

配备油管修复、涂料油管加工和抽油杆清洗检测等3条主要生产线,管理各类固定设备34台套,厂区占地3.7万m2,共有各类管杆存放料架154个,年周转各类油管550万余米,周转各类抽油杆200万余米。

二、采油管杆检修队生产现状

(一)、修复油管基本情况

1、修复油管的使用范围:

修复油管主要用于油水井检泵检管作业、其他措施作业的替浆、抽汲、冲砂、查验套、打塞等其它工艺施工。

2、修复油管工艺流程图(见图1)

 

图1:

修复油管工序流程图

3、修复油管生产状况

⑴、生产能力

油管修复生产线年设计生产能力120万米;2013年生产量131.5万米;2014年1-6月份生产量72.98万米(见表1),完成计划任务的135%;完成年计划任务的67%。

表1:

2011-2014年修复油管生产量对比表

年份

年累计修复油管量(万米)

厂下达责任制指标(万米)

与计划指标(万米)

2011年

122.5

108

+14.5

2012年

126.4

108

+18.5

2013年

131.5

108

+23.5

2014年1-6月份

72.98

54

+18.98

从表1可以看出,近4年修复油管的生产量在逐年上升,今年预计将突破140万米。

⑵、上半年的生产情况

a、今年上半年,面对修复油管需求量不断上升的状况,精心组织,合理安排,加班加点,优质高效地保障了前线的生产需要。

今年单周发送量最高达4.5万米,创下了管杆队建队以来的新纪录,三、六月份修复油管发送量均超过13万米以上。

为保质保量地完成生产任务,管杆队全体员工牢固树立“保产第一”的思想,全年双休日均安排生产;另外,为保障修复线下游工序的货源,今年初在油管清洗生产线增设夜班,做到“人歇设备不停”。

b、配合非常规开发、“注水井”整治、“封井”治理等专项活动积极开展工作。

配合厂“注水井”整治专项活动,依据回场旧涂料的技术状况,积极开展旧涂料的清洗、通径、探伤修复工艺,上半年累计修复利用旧涂料油管近2万米;另外,配合厂“封井”专项治理活动,进行异型管的加工,根据回场加大反扣油管的技术状况,安排加工制作合格反扣管约4000余米,全面提升了反扣油管的质量等级。

c、为解决油管货源不足的问题,利用高压钻通清洗线,对结垢及内壁多次清洗不净的难清洗油管进行清洗,上半年共清洗利用此类油管1.48万米,一定程度上缓解了修复油管的需求压力。

(二)、涂料及压裂措施油管生产情况

1、涂料油管年生产能力8万米(见表2),主要用于注水井作业(封隔器井、高压注水井及部分低压注水井)施工。

表2:

2011-2014年涂料油管生产量对比表

年份

生产涂料油管油管量(万米)

大队下达责任制指标(万米)

与计划指标(万米)

2011年

8.35

2012年

6.96

2013年

9.15

7.5

+1.65

2014年1-6月份

5.58

4

+1.48

为配合采油厂水井整治工作,上半年加大了涂料油管生产的力度,预计今年将突破10万米。

2、压裂措施油管运行情况

年压裂措施油管需求量在30-40万米(见表3),主要用于油井压裂、酸化、措施、增注等特殊施工作业。

今年上半年共发出合格措施管16.96万米,预计今年需求量达到33万米。

表3:

2011-2014年压裂措施油管需求量对比表

年份

压裂措施油管需求量(万米)

2011年

44.27

2012年

33.03

2013年

27.07

2014年1-6月

16.96

(三)、抽油杆生产情况

抽油杆清洗检测年处理能力20万米(见表4),主要是对新入库的新杆、大小修杆杆体、墩头、过渡段进行检测探伤;对于一年内的杆,负责清洗、检测、换接箍,重新下井。

上半年共清洗检测抽油杆10.52万米,同时收集转运小修杆、大修杆32.12万米。

表4:

2011-2014年抽油杆清洗检测生产量对比表

年份

抽油杆清洗检测生产量

(万米)

抽油杆清洗检测计划量

(万米)

与计划指标(万米)

2011年

21.24

20

+1.24

2012年

21.21

20

+1.21

2013年

20.97

20

+0.97

2014年1-6月份

10.52

10

+0.52

三、目前生产中存在的问题

(一)、生产能力和前线对修复油管需求之间存在矛盾

修复油管产能与需求量偏差值过大,生产能力跟不上前线需求的节奏,修复油管各工序生产能力(见表5)。

表5各工序日生产量

清洗量

(万米)

探伤量

(万米)

试压量

(万米)

修扣量

(万米)

换接箍量

(万米)

0.7

0.7

0.40

0.12

0.18

从以上数据得知,日修复油管生产量4000米左右,周生产量在2.4—2.8万米(含双休日生产);而今年修复油管需求量单周在3.5万米左右,故生产能力与前线需求量有差值,这就造成部分工序要依靠周转管来完成,存在一定的质量风险。

(二)、待修复油管货源不足的问题突出

近几年油水井开井数和生产规模不断扩大,但新管投入量(2011-2013年新油管投入始终维持在63万米/年左右)相对稳定,使得修复油管投入量不断增加,导致管杆队待修复油管货源不足,目前流通周转油管基本为零,经常出现修复油管无库存情况。

(三)、现有设备能力与油管修复量增加的矛盾凸显

1、油管热洗机能力不足,制约了修复油管的正常生产

a、修复油管需求量的逐年增加,使热洗机不堪重负。

现有的热洗机是2007年7月投入使用的,设计清洗生产能力为120万米/年的,而目前实际生产量已经达到160万米/年。

b、功能单一无法满足目前的生产需要。

现有的热洗机主要是针对27/8″油管设计的,没有考虑对23/8″油管进行清洗,虽然能够对31/2″油管进行清洗,但是对热洗机伤害很严重,目前23/8″和31/2″油管只能人工挑选检查。

c、热洗机故障频繁,维修费用居高不下。

2、探伤机探头磨损较快,影响其正常使用

目前在用的探伤机,是2012年底投入使用,由于采用了纵横向接触式探头,能够有效地检测出较小孔洞和裂纹,使探伤质量大幅提高。

但是,该探伤机对管体表面清洁度和直线度要求较高,探头的磨损较快,一定程度上影响了其正常使用。

3、试压机超负荷运行,故障时有发生,影响了其生产效率。

(四)、修复油管质量仍存在一定隐患

1、油管存放期间腐蚀严重,易产生浮锈,影响其下井使用。

油管在料场存放期间,缺少有效的防腐手段,造成油管内壁锈蚀,产生浮锈。

近两年,我们坚持对油管用防腐小车喷射机油和柴油混合物进行内壁防腐。

该方法对抑制短期存放的油管起到了一定的作用,但长期存放的油管还是腐蚀严重,我们一直在进行油管的防腐方法的研究,但效果都不太明显。

2、油管探伤门线值设定低于行业标准。

为了弥补新油管投入不足,保证修复油管的使用量,目前我们修复油管的探伤合格门线值(设定27/8″油管壁厚≥3mm)设定低于行业标准(27/8″油管壁厚≥4.13mm),这样虽然在一定程度上缓解了修复油管货源的紧张,但给修复油管的使用埋下了质量隐患。

3、探伤机存在盲区段。

探伤机由于受PLC程序设置限制,在油管两端各存在200mm的盲区段不能进行探伤。

4、试压工序属静态试压与在油井中生产时承载的负荷不同,易产生质量瓶颈。

试压油管在室内试压时属于静态,试压压力28MPa,稳压时间10秒(API标准试压压力为20.7MPa,稳压时间5秒)。

(五)、车工人员不足,制约了油管修扣生产量和修复油管的质量。

车工受薪酬套改、外出会战两大因素影响,由2010年的5人减至了目前的3人。

油管的修扣量也由2010年的49135头(修扣比例约占年修复油管总量的38%)降至2013年的28576头(修扣比例约占年修复油管总量的20%)。

四、下步工作及建议

(一)、顺应生产规模不断扩大的发展需求,增加新油管的投入量。

针对江汉油区高矿化度油藏特点,再加上斜井、定向井逐步增加的实际情况,建议油管更新率应保持在20%左右(目前为13.88左右),年新油管的投入应达80万米。

同时,可以通过报废管置换新管、起出井下闲置的油管重复利用,补充油管货源不足的问题。

(二)、加快管杆队现有设备设施的改进配套步伐,不断提升油管厂生产保障能力和水平。

1、热洗机更新项目已经进行了前期调研,目前由设计院在准备可研材料。

2、针对探伤机探头磨损较快的问题,与华中科技大学合作研究了一种抗磨探头,已安装试用,效果有待进一步跟踪。

3、针对试压机故障频繁问题,立足自主改造,发挥设备的最大能力。

(三)开展技术攻关,最大限度消除质量隐患

1、针对油管锈垢问题,建议由厂业务部门牵头与科研院所合作研究,争取能早日找到一个合适的方案。

2、在新管投入增加的情况下,适当提高油管探伤门线值。

3、继续研制抗磨探头,保证探伤精度,提高探头使用寿命。

(四)、针对车工岗序偏低问题,建议制定相应政策,留住人员。

采油机械大队

2014年7月18日

 

采油管杆检修队生产现状工作汇报

 

江汉采油厂采油机械大队

2014年7月28日

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