提高硬岩隧道掘进速度qc成果secret.docx
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提高硬岩隧道掘进速度qc成果secret
提高硬岩隧道掘进速度
QC成果报告
发表人:
XX集团一处有限公司XXXX南项目经理部
提高硬岩掘进速度QC小组
20XX年8月20日
提高硬岩隧道掘进速度
一、工程概况
1、工程概况
XX隧道位于XX省XX县与XX省XX县交界处,为分离式隧道,两洞线间距约40~60m,隧道最大埋深约710m。
左线起止里程为ZK263+949~K266+959.19,全长3010.19m;右线起止里程为YK263+975~K267+006.34,全长3031.34m;左、右线纵坡坡度分别为1.27%和1.3%,洞口采用削竹式洞门。
本隧道Ⅱ级围岩占92.5%,岩石为弱风化斑状二长花岗岩,岩性坚硬,地下水不发育,局部地下水渗流。
开挖采用开挖多功能开挖台架配合人工手持风钻开挖,非电毫秒雷管微差光面爆破,15T自卸汽车出碴。
2、小组概况
XXXX南项目经理部提高硬岩掘进速度QC小组成立于20XX年3月,小组成员由7人组成,自成立以来共开展有记录活动6次,全组成员接受TQC基础教育平均48小时以上,小组成员见下表1:
表1QC小组成员表
小组类别
攻关型
成立时间
20XX.3
小组名称
提高硬岩掘进速度QC小组
注册编号
课题注册时间
课题活动时间
20XX.3~20XX.8
小组人数
7人
序号
姓名
年龄
性别
文化程度
组内职务
职称
接受QC
教育时间
1
男
大专
组长
工程师
60小时
2
男
本科
副组长
高级工程师
54小时
3
男
本科
组员
助理工程师
48小时
4
男
本科
组员
助理工程师
48小时
5
男
专科
组员
技术员
48小时
6
男
专科
组员
高级工
48小时
7
男
本科
组员
助理工程师
48小时
二、选题理由
1、XX特长隧道为全线控制性工程,独头掘进超过3km,工期仅20个月,加快掘进速度是保证工期的决定性因素。
2、XX特长隧道花岗岩石硬(124MPa),掘进材料耗费大(仅火工品、钻头钻杆及相关二三项材料折合耗费28.98元/m3),而中标单价相对较低(含人、材、机耗费,共87.96元/m3),快速掘进可有效控制效益。
3、作为以隧道工程为主导的工程单位,有必要对各种类型的隧道掘进速度做研究,做到更加专业化。
综合上述原因,提高XX隧道硬岩掘进速度为QC小组公关的重点。
三、现状调查及设定目标
1、现状调查
小组成员认真对比分析了XX隧道前期开挖循环进尺情况,筛选了因阻工、停电等非项目可控制影响因素
表2前期开挖循环进尺统计表
组号
断面开挖
(分钟)
断面出渣
(分钟)
扒渣时间
(分钟)
测量时间
(分钟)
开挖进尺
(米)
备注
1
275
215
35
40
2.8
2
290
195
50
40
3.0
3
288
185
35
35
2.9
4
290
212
40
40
2.7
5
300
221
40
40
2.9
6
275
180
60
35
2.9
7
320
190
45
50
2.9
平均值
291
200
44
40
2.87
理想值
275
200
45
40
3.0
说明:
表中数据取自XX隧道开挖循环时间统计表,上述统计段均为Ⅱ级围岩。
表3影响掘进速度工序统计表
组号
工序名称
统计组数
未达到理想值组数
超出理想值比例
工序影响因素占总影响因素量比例
备注
1
断面开挖
7
5
71.4%
29.4%
主要因素
2
断面出渣
7
3
42.9%
17.6%
次要因素
3
扒渣时间
7
2
28.6%
11.8%
次要因素
4
测量时间
7
1
14.3%
5.9%
次要因素
5
开挖进尺
7
6
85.7%
35.3%
主要因素
工序影响因素合计
35
17
48.6%
说明:
表中数据取自XX隧道开挖循环时间统计表,上述统计段均为Ⅱ级围岩。
根据表3中数据,可得出影响隧道掘进施工进度因素组成比例见表4:
表4影响隧道掘进施工进度因素
由表2、表4中统计数据可知,断面出渣、扒渣时间、测量时间平均值在可控之中,属于影响掘进速度次要因素,而断面开挖时间、单循环开挖进尺控制相对较差,是影响掘进速度的主要因素,因此,切实提高钻爆工艺水平是解决问题的关键。
2、设定目标
由上述调查情况看,此阶段XX隧道掘进速度的提高,重点体现在解决钻爆工艺。
我们暂将目标设定为平均每循环进尺3.0m,平均每循环钻爆时间控制在275分钟内。
由于XX隧道属高地温高地应力隧道,易发生岩爆,存在安全隐患,实现此目标难度较大,但小组成员有信心,在确保做好岩爆各项预防措施同时,充分利用开挖分队班组长、分队长较高的责任心、较丰富的隧道施工经验,不断改进、尝试并完善,努力实现这一目标。
四、原因分析
根据同类型隧道施工经验,结合本工程的实际情况,小组在认真分析了与钻爆水平有关的各个环节,得出可能影响钻爆施工的诸多因素,总结如下:
五、要因确认
QC小组根据因果分析图,对影响掘进速度的各个因素进行了如下分析,并确定了主要影响因素及次要影响因素,详见表5:
表5要因确认表
序号
末端因素
确认方法
确认情况
负责人
是否要因
1
风力不够
现场验证
现场所用的空压机为调转的美国寿立牌LS-20-150H型电动空压机,风力强劲,且故障率较低。
但通风软管接头有漏风现象。
否
2
水压不够
现场测试
洞外高压水池水量不足,洞内高压水管线较长,使用部位较多,水管局部出现破损,导致开挖面水压仅为0.16MPa,压力不足。
是
3
风钻数量不够
调查分析
平均每个开挖面配备风钻总数量为25把,能满足现场施工需要。
有效使用风钻数量相对较少,需加强了风钻的维修保养及零配件采购质量。
否
4
爆破药量不够
调查分析
炸药单耗平均1.02kg/m3,未能有效形成临空面,爆破进尺效果欠佳,在同类硬岩隧道中单耗相对偏低。
是
5
炮眼深度及位置不当
调查分析
掏槽眼及周边眼炮眼数量、位置能满足爆破设计要求,但少部分钻眼未能考虑其钻孔角度影响,钻孔尾部未能在同一平面上,致使爆破成型欠佳。
是
6
司钻人员数量不足
现场验证
掌子面司钻工人计划为22人,实际为20人,平均每人钻孔数量约为8孔,数量较多,钻孔时间增加。
否
7
工人司钻欠熟练
调查分析
开挖队工人变动频繁,司钻水平参差不齐,熟练程度不够。
是
8
工人责任心较差
调查分析
奖励制度未能及时兑现到人,不能调动施工积极性,责任心较差。
否
9
放样间距过大
现场验证
周边眼测量放样间距为70cm,炮眼间距50cm,司钻人员掌握轮廓线经验不足,致使开孔角度把握不当,影响爆破效果。
否
10
钻头磨损较大
调查分析
XX隧道花岗岩抗压强度为124Mpa,钻头磨损严重,更换钻头频率较高。
否
11
钻杆易断
调查分析
钻孔深度3.5m,施工人员在同一个孔位钻孔期间未能把握好角度,致使钻杆弯曲,无法拔出,影响爆破质量。
否
12
通风效果较差
现场测试
独头掘进,巷道式通风,施工作业面长,风管破损,漏风率较高。
否
13
岩性坚硬
现场测试
岩性弱风化斑状二长花岗岩,岩性坚硬。
否
14
节理不发育,岩体完整性好
现场验证
节理细密,不发育,岩体完整性好,致使掏槽效果不佳。
否
15
高地温、高地应力,易发生岩爆
现场测试
原岩地温在28~35oC,最大埋深710米,易发生岩爆。
是
六、制定对策
上述要因确认表中共确定了5个主要原因,有关地质条件的1个主要因素是人为无法改变的,现针对其余的4个主要原因采取对策如下:
表6对策表
序号
主要原因
对策
目标
措施
地点
时间
负责人
1
水压不够
保证钻孔水源,增大水压。
满足钻孔水压0.25MPa。
设置循环蓄水池;增加增压泵;及时维护及修补破损的高压水管。
XX隧道
20XX.7.1
2
爆破药量不够
不断优化爆破设计参数。
掏槽眼爆破能形成有效临空面。
适当加大掏槽眼、掘进眼药量,并坚持炮泥填塞。
XX隧道
20XX.7.15
3
钻孔深度及位置欠佳
加强测量放样及钻孔控制力度。
控制爆破成型质量,控制好超欠挖。
加密测量周边眼放样间距,加强钻孔位置控制,并丈量孔深。
XX隧道
20XX.7.15
4
工人司钻水平熟练
加强培训。
在规定时间内高质量完成钻孔。
加强工人培训工作,室内培训及现场传授相结合。
XX隧道
20XX.7.20
七、对策实施
实施一:
增加1台山东双轮公司生产的立式多级离心泵(流量50m3/h,扬程100m,功率22KW,10kgf/cm2,见图2);项目机械队对洞内高压水管进行一次自检整修,使高压水达到最大利用率;调度调整各分队高压水使用时间和使用量,减少开挖面钻孔时后方作业队高压水使用频率。
改进后的掌子面水压能够满足风钻钻孔的需要。
实施二:
工程部根据现场实际情况和爆破设计规范,同时参考国内同类隧道的成功经验适当调整装药量,并严格炮泥堵塞,提高爆破效果。
爆破效果图详见图3。
图2多级离心泵安装图
图3爆破效果图
实施三:
测量组对开挖轮廓线放样点间距控制在30cm之内。
司钻人员钻孔实行“定人、定孔、定时、定奖罚”,现场技术人员丈量钻孔深度,见图4。
图4测量放样间距图
实施四:
人事部门招收部分熟练的司钻工和爆破工,保证整体技术水平及人员素质;利用现有资源,加强培养司钻工技术水平。
每月组织一次全体开挖人员的大学习,对技术方案、施工安全、职业道德等方面进行集中培训,同时在施工现场,现场由经验丰富的工人对对新进人员进行手把手的传授经验和技艺。
见图5。
八、效果检查
通过QC小组成员不断总结、改进,以及司钻人员的积极配合,影响XX隧道快速掘进的因素得到有效改善,掘进速度达到了既定的目标,开挖平均循环进尺3.05米,而且钻孔时间平均每循环273分钟(较前期缩短18分钟)。
改进后的效果检查见表7,改进后的开挖循环进尺统计表见表8。
表7改进后的影响因素情况调查
序号
主要原因
目标
改进结果
是否达到目标
备注
1
水压不够
满足钻孔水压0.25MPa。
可同时满足双掌子面钻孔水压达到0.28MPa.
是
2
爆破药量不够
掏槽眼爆破能形成有效临空面。
两排斜眼陶槽,增加掏槽眼药量,能有效制造临空面。
是
3
钻孔深度及位置欠佳
控制爆破成型质量,控制好超欠挖。
开挖成型较好,周边眼炮眼痕迹残留率约92%,断面线形超挖小于7cm。
是
4
工人司钻水平熟练
在规定时间内高质量完成钻孔。
平均每人在270分钟内钻孔8个,孔深3.1m~4m,爆破效果较好。
是
表8改进后的开挖循环进尺统计表
组号
断面开挖
(分钟)
断面出渣
(分钟)
扒渣时间
(分钟)
测量时间
(分钟)
开挖进尺
(米)
备注
1
285
185
40
45
3.03
2
290
215
35
40
3.13
3
260
170
30
40
3.02
4
268
185
45
48
3.03
5
270
200
40
32
3.05
6
272
190
50
35
3.05
7
265
185
38
38
3.02
平均值
273
190
40
40
3.05
理想值
275
200
45
40
3.00
说明:
表中数据取自8月份XX隧道开挖循环时间统计表。
经过对上述影响因素的改进,目前XX隧道月平均开挖进尺2XX.5米,较前期单洞平均月开挖进尺提高13.8米,平均线形超挖7.2cm,较前期减少5.6cm。
从8月、9月措施实施效果计算,与前期相比,平均每月可节省人工费及材料费18.6万元。
九、巩固措施
1、将施工过程体会、经验不断加以总结,指导后阶段隧道开挖施工。
2、加强过程控制,严格工序管理,分工明确,责任至人,减少工序衔接时间及非客观原因工序耽误时间。
3、严格内部承包考核兑现,进一步调动施工人员主动性、积极性。
十、总结和下一步打算
XX隧道作为XX南高速公路控制性工程,要继续保持全线隧道施工工艺及质量的领先地位,必须不断摸索、总结与之相适应的施工方法,为后阶段施工提供宝贵的经验。
虽在前期开挖过程中遇到了不少难题,但我们小组成员仍然满怀着信心和热情,通过不断尝试、完善,显著提高了隧道钻爆效率,得到了建设单位、监理单位的充分肯定,取得较好的社会效益及经济效益。
这次QC活动的实施,营造了团结合作、互帮互助的良好工作氛围,QC小组成员的素质也得到了提高。
下一步将就如何预防控制隧道内岩爆进行研究。