解除聊城站220KV 堂聊I 线重合闸分析.docx
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解除聊城站220KV堂聊I线重合闸分析
解除聊城站220KV堂聊I线重合闸分析
王立华
250021山东电力集团公司超高压输变电分公司运行监控中心
摘要:
堂聊I线是一条持续允许电流为2840A
的220KV大容量架空线路。
投运前,在该线路变
电站侧装设了三相检无压单侧重合闸。
本文根据
现场实际运行方式,假设重合闸在投且系统发生
故障时,对可能引起的各种不利安全稳定的因素
进行了综合分析,充分论证了堂聊I线聊城站侧
开关不能使用重合闸。
最终经由省调研究批准,
现场解除了重合闸装置,消除了600MW发电机组
重大运行方式隐患;并对后来同类线路的运行方
式起到了直接借鉴作用。
关键词:
架空线路重合闸故障安全稳
定
0.引言
2002年6月,山东聊城电厂#1
机组(600MW)及500KV聊城站建成。
投运前,220KV堂聊I线电厂侧开关
未装设重合闸,只在变电站侧装设
了重合闸装置。
初次送电时,虽然
地调已下达变电站侧开关投三相检
无压重合闸方式通知单,但综合分
析认为:
变电站侧也不能使用重合
闸,并向调度部门提出了建议。
最
终经上级调度部门研究同意,解除
了重合闸装置。
这对保证600MW发
电机及电网的安全稳定运行起到了
积极作用。
之所以不能使用重合闸,
主要是由此线路运行方式的特殊性
而决定的。
1堂聊I线简介
1.1山东聊城发电厂(2×600MW)
未设升压站,发电机采用单元制接
线,#1发电机经#1主变升压至220KV
后由堂聊I线直接接入聊城站。
线
路长度17KM,,采用4×300mm2分裂
导线,持续允许电流为2840A,电厂
侧及变电站侧各装一组220KV断路
器。
电厂侧线路断路器即为#1发电
机主开关,以下简称主开关;变电
站侧线路开关与220KV电力网直接
连接,以下简称电网开关。
1.2堂聊I线是一条特殊架空线
路,它既不是环网线路、单侧电源
线路也不是电网电源联络线,它是
大型发电机的出口,是经过升压后
加长的出口。
它的运行方式会直接
影响600MW大型发电机组的安全。
(见图1)。
2架空线路重合闸作用
因为一般架空线路多发生瞬时
性故障,切除故障后电弧能自动熄
灭,故障点处的绝缘可以自行恢复。
因此,自动将断路器重合,不仅能
减少停电损失,提高了供电安全性
和可靠性,而且还提高了电网的暂
态稳定水平,增大了高压线路的送
电容量,也可纠正由于断路器或继
电保护造成的误跳闸。
另外,也应
该看到:
一旦重合在永久性故障上,
虽然进行加速跳闸,但是,不可避
免地又增加了一次对系统和设备的
冲击,这会严重影响电网的安全稳
定运行,甚至引起系统瓦解、大面
积停电等扩大性事故。
3堂聊I线不能投运重合闸分析
一般架空线路均装设有重合闸(三
相、单相或综合重合闸),但堂聊I
线电网开关装设重合闸不妥。
因为
它相当于大型发电机的出口长引
线,虽然发电机经变压器升压后并
于电网,但发生故障时,仍然会造
成不利的后果。
3.1堂聊I线不能投运三相重合闸
分析
假设电网开关装设投运了检无
压三相重合闸,以下将根据不同的
故障类型进行相应分析,以论证不
能投运检无压三相重合闸:
3.1.1线路发生瞬时性故障
3.1.1.1正常情况下,两侧开关应
跳闸、发电机组同时跳闸。
在检线
路无压后,电网开关重合,使堂聊I
线充电运行。
这并没有起到重合闸
减少停电损失、提高电网稳定性、
可靠性增大输电容量的作用。
值得
注意的是:
瞬时性故障时即使重合
成功也不能排除再次发生同类故障
的可能,就会又一次引起机组连锁
跳闸。
当机组跳闸后,即使热态启
动至发电机并网也需要至少1小时
的时间,冷态启动时间则会更长。
在此期间,有充裕的时间先进行故
障分析、判断,根据保护及录波器
测距进行巡线。
对外部因素引起的
瞬时故障(例如:
大风天气,塑料
布造成短路),确认故障已消除、绝
缘强度已恢复、导线基本无损伤后
即可送电,且不会影响机组并网;
对内部因素引起的瞬时故障(如:
绝缘子部分损伤,泄露电流大而发
热严重引起故障),即使延时开机并
网也应举一反三,采取可靠防范措
施后再将堂聊I线送电(由现场值
班人员或远方遥控合闸)。
此举可最
大程度地防止线路同类事故的再次
发生,避免大型机组再一次跳闸,
提高运行可靠性。
(注:
一台600MW
汽轮机组造价大约25亿人民币,仅
开一次机直接损失就达几十万元以
上,姑且不算少发电损失;尤其是
电气事故紧急跳闸后对锅炉、汽机、
发电机会造成冲击,即使不直接损
坏三大主机也会潜在地影响其寿
命,损失更大)。
3.1.1.2由于发电机组启停频繁,
其主开关跳合闸次数远多于一般开
关;频繁地跳、合闸切合大电流也
使开关性能、可靠性系数降低。
这
都将使开关拒动、失灵的现实可能
性和出现几率增大。
如:
石横电厂
#2机(300MW)曾出现过机组跳闸时
主开关拒动事件;当然,这种情况
历史上中外电厂并不鲜见。
现假设
堂聊I线发生了瞬时性故障,电网
开关跳闸,主开关拒动,电网开关
在检线路无压又重合(注:
若堂聊I
线发生了瞬时性故障,保护动作后,
电网开关跳闸,虽然主开关拒动,
但电机灭磁开关会同时跳闸并逆变
灭磁,使发电机出口及线路上无感
应电压,并使瞬时性故障自动消失。
故电网开关检线路无压的重合闸条
件成立;另外,重合闸动作前,因
线路无压,拒动的主开关三相无电
流,使开关的失灵保护不可能动作,
相应的远方跳闸保护不会动作,因
此电网开关重合闸不会被对侧的远
方跳闸保护闭锁。
在瞬时性故障消
失后,上述两方面最终导致电网开
关重合闸启动成功成为可能)时,
根据主开关失灵拒动的不同情况,
共分下列三种类别进行分析:
3.1.1.2.1若主开关在“3.1.1.2”
的前提下只一相断开、两相在合:
线路无压后,电网开关重合,发电
机绕组会流过三相不平衡电流,产
生很大的负序电流。
(见图2。
注:
图中零序电流略去)。
转子将受到
(3000+N)r/min转速(假定电网同
步速为3000r/min,N为开关重合瞬
间转子实际转速。
其大小应由下列
因素决定:
重合闸整定时间,线路
故障性质,发电机有、无功率的大
小,汽机跳闸所需时间,灭磁开关
跳闸和逆变灭磁时间,保护动作时
间及机械参数等。
综合考虑后转子
实际转速N在2500r/min左右,小
于当时电网同步速)的负序磁场切
割,感应出(50+N/60)HZ的频率电
流使转子严重发热;负序气隙旋转
磁场与正序气隙旋转磁场相互作用
产生100HZ的交变电磁力矩(脉动
力矩),使定、转子均剧烈振动。
尤
其是汽轮发电机为整块锻压而成的
隐极式转子,由于集肤效应的作用
该电流将主要沿转子表面流通,而
且600MW大型汽轮发电机组I2
2t允
许系数很小,故在数以秒计的时间
内转子将因过热而可能受到损伤;
特别是转子结合部位(如转子本体
与套箍结合部),发热更加严重,最
可能首先受到负序灼伤而损坏(拒
考证,发电机负序灼伤损坏大部分
是因开关非全相造成)。
正序气隙旋
转磁场与转子也出现转速差,其值
为(3000-N)r/min,在500r/min
左右,相对危害不大。
另外,将造
成电网三相电压、电流不平衡,威
胁其它机组正常运行、影响用户出
力、损害用户设备、干扰通讯线路、
恶化保护工作环境甚至引起相邻元
件保护误动等。
故出现上述状态后
一定要禁止电网开关的重合,即禁
止使用重合闸,以免造成无谓的严
重损失。
3.1.1.2.2若主开关在“3.1.1.2”
前提下为两相断开、一相在合:
电
网开关检无压重合后,发电机绕组
也将流过不平衡电流。
对机组及系
统也会产生“3.1.1.2.1”所述同类
性质的危害,故这种状态下也应防
止电网开关重合,即禁止使用重合
闸,以免造成无谓的后果。
图2
3.1.1.2.3在“3.1.1.2”的前提下,若主开关三相拒动,检线路无
压后电网开关重合,势必造成发电
机意外加电压而异步启动(类似于
三相异步电动机的启动),这对发电
机在设计、制造和运行上都是是不
允许的。
因为在发电机停机的情况
下,转子实际转速小于同步速(两
转速在“3.1.1.2.1”中已说明),
重合瞬间,同步旋转磁场以
(3000-N)r/min转速切割转子,转
子上感应出脉动电流;根据磁势守
恒定律,发电机电枢上会产生冲击
电流并出现异步冲击力矩。
转差越
大,冲击越大。
尤其是大型汽轮发
电机转子为整块锻压而成且为了提
高静态稳定性,使短路比设置较大,
造成定、转子间气隙变大,此磁路
的变化引起相关电抗数值减小,由
此引起的电枢冲击电流更大,对发
电设备和电力系统均带来不利影
响。
具体而言,对于机组本身,长
时间运行时,会因汽机低压叶片与
残汽的摩擦过热而导致损坏(这一
点尤为重要);另外,若冲击过大将
使电枢端部绕组受到威胁等。
对电
网而言,因电机要吸收无功,会引
起局部电网无功供需的不平衡,造
成本地区电压下降,厂用电压过低
影响机组出力、某些元件过载等。
故要防止上述状态下电网开关的重
合,即禁止使用重合闸,以免造成
无谓的设备损坏及系统波动。
3.1.2线路发生永久性故障
如果电网开关重合在线路永久
性故障上,那就无谓地增加了一次
对系统的冲击。
特别是堂聊I线这
样的线路(此线路长度仅为17KM,
采用4×300mm2分裂导线,阻抗非
常小,且接于500KV枢纽变电站的
220KV母线上),短路容量非常大,
若在以秒计的时间内接连发生两次
相间或三相金属性短路,会使系统
暂态稳定极限大大降低,尤其是聊
城600MW#2机组受冲击最大。
如在
机组对系统的相对转速为正时重合
于金属性严重短路故障上,将使前
后两次冲击的危险作用迭加,使机
组对系统的摆角进一步增大,从而
导致机组失步、电网振荡。
假设在
极短时间内发生高负荷运行的一台
600MW机组跳闸,相邻另一台600MW
机组非同期振荡,再加上连续两次
严重故障的冲击,电网局部电压会
大幅度波动,引起电网低压甩负荷,
并很可能引起附近机组接连发生振
荡或直接跳闸(如厂用电压过低或
频率过低等引起跳闸),甚至造成电
网大面积停电等扩大性事故;另外,
在以秒计的时间内两次开断相间或
三相金属性短路大电流,也恶化了
开关的工作条件,甚至引起开关损
坏、爆炸,最起码降低了开关性能
以及影响其寿命。
这些都是在电网
运行方式上需要慎重考虑的问题。
3.1.3电网开关误跳、漏跳
一旦开关本身或保护造成电网
开关误跳、漏跳,肯定会导致#1机
组跳闸停运。
这种情况下,聊城站
侧不应立即重合开关使线路充电运
行,而是充分利用机组并网前的这
段时间,对开关先停电检查,找出
原因并采取防范措施后再对线路充
电,以保证开关不再偷跳;更重要
的是要防止因同一原因使600MW机
组的再次连锁跳闸。
故电网开关误
跳、漏跳时不应使用重合闸。
3.1.4绝对防止将重合闸误启动
若#1发电机(或#1主变)定子
绕组发生永久性电气故障且主开关
拒动时,此时应由失灵保护通过远
方跳闸或可能由电网开关的远后备
保护跳开电网开关,并闭锁此开关
的重合闸。
万一由于某种原因将电
网开关又重合,电枢在极短的时间
内连续出现两次故障大电流,会更
进一步烧熔定子绕组、铁芯;电磁
力会进一步使绕组变形,特别是端
部绕组受损最大。
而大型发电机更
易损坏,其烧毁后,现场修复特别
困难;尤其是其铁芯烧坏,损失更
是难以估量(姑且不讲其它后果)。
所以在技术上还要绝对防止电网开
关重合闸的误启动。
3.2堂聊I线不能投运单相重合闸
分析
为了防止发电机非同期并列,
保护机组和电网免受冲击,发电机
主开关不可能装设重合闸。
这样,
当线路出现任何故障时,发电机主
开关立即永久三相跳闸、灭磁开关
跳闸,导致受电端(聊城站侧)和
送电端(发电机)会完全失去电的
联系,那么,就不具备投运单相重
合闸的前提条件,故电网开关不可
能投运单相重合闸。
3.3堂聊I线不能投运综合重合闸
分析
综合重合闸的功能是:
单相故
障使用单相重合闸;相间故障使用
三相重合闸。
而通过以上对不能投
运三相重合闸和单相重合闸的具体
分析,同时也就论证出电网开关不
能使用综合重合闸方式。
4结论
以上论证说明:
使用各种重合
闸方式不但均没有起到重合闸应起
的有利作用,反而只是不利于电网
和机组的安全稳定运行,故电网开
关不能使用任何方式的重合闸。
既
然各种重合闸方式都不能使用,为
防止误投、误启动,还应从根本上
解除堂聊I线电网开关已接入的重
合闸自动装置,以最大可能地保证
安全生产。
(当时,以上分析提出后,
经关部门研究给予了批准;另外,
一年之后投运的堂聊II线电网开关
未装设重合闸装置,因为堂聊I、II
线性质完全一样。
)