新疆电力行业绝缘技术监督工作总结.docx

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新疆电力行业绝缘技术监督工作总结

 

新疆电力行业

2010年绝缘技术监督

工作总结

 

新疆电力技术监督中心

二○一一年一月

2010年新疆电力行业绝缘技术监督工作在新疆电力公司、新疆华电公司、新疆国电公司、其他电力行业单位及新疆电力科学研究院的高度重视和大力支持下,经过各发、供电单位技术监督人员、专业技术人员、生产一线人员长期不懈的努力和新疆电力科学研究院高电压专业人员的共同努力下,不断提高技术监督的水平,2010年认真整改落实2009年度技术监督检查存在的问题,按计划较好的完成了绝缘技术监督工作,保证了电网的安全、平稳运行。

现总结如下:

一、总体情况

截止2010年底,新疆电网拥有750kV变电站3座、容量450万千伏安、线路1160公里,220kV变电站47座、容量594万千伏安、线路8002公里,110kV降压变电站322座、容量1638万千伏安、线路18487公里。

2010年全年未发生大面积停电以及重大安全事故。

A类设备预试完成率达到了99.2%,危急、严重缺陷消除率达到了100%,2010年全疆220kV输电线路跳闸率为0.43次/百公里*年,110kV输电线路跳闸率为0.76次/百公里*年,跳闸原因外力破坏占第一位,220kV线路鸟害跳闸占到第二位,风偏闪络占到第三位;110kV线路由于覆冰引起的线路跳闸较往年有所增加,比较突出。

全疆电力行业主要指标完成情况如下:

序号

考核项目

指标统计

1

A类设备试验完成率

99.2%

B类设备试验完成率

99.2%

2

运行设备状态评价完成率

98%

3

运行设备检修计划完成率

99.2%

4

一般设备缺陷消缺陷率

92%

危急、严重缺陷消除率

100%

5

线路雷击跳闸率

750kV线路0次/百公里·年

220kV线路<0.35次/百公里·年

110kV线路<0.7次/百公里·年

2010年,绝缘技术监督工作取得了较大的进步,继续贯彻了全过程、全方位、全寿命管理的管理理念,通过检查推进了各供电单位输、变电工区标准化作业的进一步加强,加深了对反措的理解,提高了对试验数据的检测、分析能力,同时通过现场查验变电站的手段,较为细致的检查了变电运行人员对状态检修工作的认识和落实。

乌局、昌吉局专业技术能力较强,状态检修的实施起步较早,历年存在问题的整改情况非常好。

乌局完成安装了220kV三宫变电站220kV、110kV电流互感器、耦合电容器、避雷器等设备的在线测量装置,并将信号接入原综合在线系统运行平台内,实现了对220kV三宫变电站全所设备的在线监测,进一步加强了设备的在线监控能力,提高了设备的安全经济性。

阿克苏电力公司、疆南电力公司能够结合自身实际,采用有效的监测手段,将部分无人值守变电站避雷器在线监测装置数据引至后台上传,从而实现了实时监控避雷器工况的目的。

和田电力公司、伊犁电力公司2010年绝缘技术监督工作在狠抓反措落实,购置先进的仪器,在拓展、完善输、变电设备的检测手段方面取得了很大的进步。

各供电单位普遍存在对输变电设备状态评价导则理解不透彻,状态量的描述不准确,状态评价失真的情况。

玛电、国电红雁池发电厂在2010年的技术监督工作中,始终坚持严谨、认真的工作作风,对能够在技术上、管理上进行改进的工作,加大力度进行考核管理,有效的促进了整改措施的落实。

国电新疆阿拉山口风电开发有限公司作为新上网单位,能够及时的建立技术监督网络体系,积极参加各种学习班,加大培训力度,专责人员已基本具备了技术监督的素质,较好的开展了工作,在2010年绝缘技术监督工作中取得了很好的成绩。

华电各单位一贯重视反措的执行,并采用新的检修模式,运用点检与周期检修相结合的方式,实现了机组的动态检修,通过技术监督的手段对外委检修单位的检修质量进行了全过程的监督,保证了检修的质量。

一、完成的主要工作

1、各单位均按照要求参加了2010年初举办的新疆电力行业技术监督会议,会议总结了2009年度新疆电力行业绝缘技术监督工作以及技术监督工作中存在的若干问题;安排部署了2010年度绝缘技术监督重点工作;并就近期电网关注的若干技术问题进行了交流。

本次会议征集论文32篇,其中10篇论文以其结构紧凑,层次清晰、紧密联系实际,具有推广应用价值荣获了优秀表彰。

2、五月份举办了全疆电力行业绝缘技术监督专责取证、复证学习班,参加学习的有各发电、供电企业共计80人次。

学习班下发了5本近年来新颁布的重要标准,并进行了讲解和宣贯;对试验中存在的普遍问题,如主变零序参数的测试进行了介绍。

考核结果有77人取得了资质证书,合格率达到96.25%。

3、各单位积极参加疆内、疆外的各类培训,同时加强了内部培训工作,制定培训计划,做好培训记录,提高了整体专业水平。

4、按照技术监督中心的统一安排,5月—8月技术监督组对新疆电力行业各发电、供电企业进行了上半年的技术监督检查,10月—12月技术监督组对新疆电力行业各发电、供电企业进行了全年的技术监督检查、考核,对2009年底检查反馈的问题逐一进行了整改情况的验证,并就发现的问题进行了沟通、交流、指导。

检查了各类大、小修、预试工作的规范性,完成率是否达到了100%;各类作业指导书是否完善,执行是否得力;运规、检规是否符合各类标准、规程、文件精神的要求,运行巡视项目是否齐全;各类缺陷报送是否及时、准确,缺陷是否实现了闭环管理,严重、危急缺陷消缺率是否达到100%;带电测试项目是否规范,数据是否准确,结论是否正确;反措、技改项目是否按要求完成等。

5、按照新疆电力技术监督中心的安排,按照各单位的要求,组织超高压公司、乌局、昌吉局的相关技术人员进行了现场培训,主要就设备外绝缘爬距的校核、等值盐密、灰密的测量、防污闪措施的实施等具体问题进行了讲授,取得了很好的效果。

对博州电业局、疆南电力公司、阿勒泰电力公司提出的主变零序参数实测方法进行了介绍,有效的提高的各单位试验人员的测试能力。

6、按照新疆电力公司的安排,绝缘技术监督专责作为专家组成员,参加了全疆电网经营单位状态检修工作的检查、验收,参加了公司8月份举办的新疆电力公司2010年生产运行暨状态检修工作会议,会上就技术监督如何推进状态检修的深入开展做了专题发言,对本年度及2011年状态检修的技术监督工作做了具体的安排。

7、8、9月份,新疆电力技术监督中心对2011版新的《绝缘技术监督考核细则》及《绝缘技术监督实施细则》进行了修编,电网经营单位绝缘技术监督的内容做了较大的调整,加入了750kV电网以及输变电设备状态检修的相关内容和要求。

8、按照750工程建设公司要求,成立750kV吐鲁番变电站、哈密变电站电气设备现场试验领导小组,以及新疆电力科学研究院试验人员组成的750kV变压器、互感器、断路器现场试验小组,在领导小组的指挥下,出色的完成了750kV吐鲁番变电站、哈密变电站电气设备特殊性交接试验项目,保证了设备的安全投运。

特殊性交接试验项目主要包括:

750kV主变压器局部放电试验、绕组的频响试验、低压短路阻抗试验、低压绕组及中性点交流耐压试验,750kV电容式电压互感器分压电容器交流耐压试验,750kV哈密变电站接地装置接地电阻测量等。

9、依据《考核细则》狠抓各单位事故和缺陷报送工作,对各单位报送的跳闸和缺陷情况进行分析统计,及时与科室相关专业交流,安排人员进行现场调查。

乌局GIS设备绝缘击穿事故、变压器烧毁事故发生后,电科院均派专家第一时间赶赴现场进行取证、分析;对750kV乌北变电站220kV隔离开关高压支柱瓷绝缘子超声波探伤存在的缺陷进行了分析,并派专人赴西安进行了缺陷绝缘子的试验验证,形成了有价值的分析报告,为设备的技改、选型提供了依据。

10、博州电业局对110kV三北变电站1号主变有载调压装置转动轴渗油,进行了处理;对110kVI母、35kVI母存在缺陷的避雷器计数器停电更换了带泄漏电流指示的计数器;对110kV皇三线异常发热的12011隔离开关B相设备线夹,安排跟踪复测,待停电机会进行消缺。

11、奎屯电业局110kV慧泉变运行中发现,110kV母联(1150)间隔B相电流互感器内部产生大量的氢气、甲烷等气体导致膨胀器顶开,随即停电进行了更换。

输电工区对220kV克齐线绝缘子导线端弹簧销缺损,110kV石西沙线跳线并钩线夹螺栓松的缺陷进行了及时处理,避免了事故的发生。

12、吐鲁番电业局220kV楼兰变电站运行中发现,220kV光楼线2718断路器打压机空气压力打至1.7MPa,打压机不能自动停止,随即更换了密度继电器,缺陷消除。

检修工区对对220kV托克逊变电站A相顶部漏油的220kVⅡ母电压互感器,进行了更换。

对110kV高昌变电站SF6低气压报警的110kV交高II线1776断路器,安排进行了补气处理。

13、昌吉电业局对220kV乌池线4基均压环歪斜的杆塔合成绝缘子、110kV甘吉线劣化直线复合绝缘子、110kV池高一线1号杆B相破损绝缘子进行了更换,对110kV甘吉线18基耐张瓷绝缘子、110kV吉铧二线21基耐张瓷绝缘子更换为复合绝缘子,提高了线路的绝缘能力。

检修工区对预试中发现的220kV锦华变、瑶池变,介损超标的220kV电压互感器进行了更换,避免了设备事故的发生。

14、乌鲁木齐电业局预试中发现一批避雷器计数器损坏,指针不动作,急需更换,分别有:

220kV达风变2#主变110kV侧A相、110kVⅡ母A相、110kVⅠ母A相;220kV头屯河变电站110kVⅠ母C相;220kV老满城变35kV1#电容器C相,35kV乌拉泊变35kV母线C相;220kV龙岗变35kV3号电容器组C相,均计划进行更换。

110kV健康变2号接地所用变2010年4月21日发现高压C相绕组存在杂间短路现象,其变比不满足要求,型号为DKSC-630/10.5,沈潍变压器厂生产,已上报技改项目。

15、昌吉电业局变压器绕组变形测试中发现,110kV北庭变2#主变高、低压侧绕组均无位移和变形,中压侧存在轻度变形现象,该主变型号为SFSZ9-20000,1998年特变电工新疆变压器厂出厂产品;110kV南郊变2#主变高、低压侧绕组均无位移和变形,中压侧存在轻度变形现象,该主变型号为SFSZ9-40000/110,2001年特变电工新疆变压器厂出厂产品,最终分析认为这两台主变若再次受到短路冲击(无论近区或远区),必须再次进行绕组变形测试后,决定是否可以继续运行;并将此主变绕组变形测试周期由6年改为1-2年。

16、昌吉电业局110kV老龙河变预试中发现,110kVⅠ母电压互感器中B相C1介损值为0.678%,超标,已更换处理。

17、昌吉电业局对不满足运行要求的线路瓷绝缘子更换为合成绝缘子,同时更换了110kV、220kV输电线路破损绝缘子。

18、吐鲁番电业局220kV托克逊变电站,2号主变220kV侧2202断路器C相液压机构压力表连接管漏油,压力已降至零,紧急消缺处理后,运行正常。

35kVⅠ段Ⅰ组电容器C相内部上下两节电容量不平,无法投运,计划联系厂家做更换处理。

19、博州电业局红外热成像测试发现,110kV三北变110kV皇三线12011隔离开关B相设备线夹处发热,温度达130度;110kV中变110kV博中线A相阻波器线路侧设备线夹处发热,温度达101度,两处严重缺陷结合停电已消缺,复测温度正常。

20、新疆电力公司超高压公司750kV乌北变、凤凰变、哈密变在瓷瓶探伤抽检中发现,乌北变220kV乌康线24943隔离开关A相动触头旋转支柱上节下法兰处发现深度超过1mm,长度超过0.5cm裂纹,型号为GW11-252,西安西电高压开关有限责任公司2007年产品,2010年6月30日已更换处理;乌北变220kV母联22501隔离开关C相动触头固定支柱上节下法兰处发现深度超过1mm,长度超过1cm裂纹,型号为GW11-252,西安西电高压开关有限责任公司2007年产品,计划订货做更换处理。

凤凰变220kV凤阳一线23833隔离开关A相动触头固定支柱下节下法兰处发现深度超过1mm,长度超过1cm裂纹,型号为GW17A-252ⅡDW,湖南长高高压开关集团股份公司2007年产品,2010年5月20日已更换处理;哈密变220kV哈光线27773隔离开关B相静触头支柱下节下法兰处发现深度超过1mm,长度超过1cm裂纹,型号为GW11-252DW,西安西电高压开关有限责任公司2009年产品,2010年4月16日已更换处理。

21、新疆电力公司超高压公司750kV凤乌线(目前降压220kV运行)复合绝缘子,抽检中发现,憎水性明显下降;其中1只绝缘子机械负荷已降至58%SML,该批绝缘子型号为FXBW3-210/750,襄樊国网复合绝缘子公司2008年产品,目前,已将该批产品加大抽检数量送至武高所进行试验。

22、国电新疆红雁池发电有限公司对1号联络变220kV侧末屏烧断且总烃、乙炔和氢严重超标的C相套管及时进行了更换处理,避免了一起绝缘事故的发生。

上半年利用停电机会,完成了部分110kV刀闸喷涂长效防污涂料的工作,增强了设备。

按照反措要求,将8号、9号主变铁芯接地引至合适的位置,以便在运行中监测环流。

将7号、8号主变(2号联络变)高压侧氧化锌避雷器存在缺陷的放电计数器进行了更换。

结合红外热成像检测中发现的1号联变1LB11、1LB13刀闸发热进行了处理,更换了1LB13刀闸头。

23、国电塔城铁厂沟发电有限公司上半年对110kV铁冬线断路器B、C两相、110kV铁额线(1117)断路器三相已劣化的绝缘油进行了更换,各项试验正常。

对试验中发现的110kV1号主变B相高压套管介损超标问题,分析研究后进行了更换处理。

完善了近年来新的标准、规程,规范了6kV电动机大修后直流耐压试验。

24、国电新疆开都河流域水电开发有限公司按照反措要求完成了接地装置截面积的热稳定校核,进一步完善了设备台帐,加强了电气设备红外热成像检测。

25、国电新疆库车发电有限公司制定了详细的滚动计划及当年预试计划。

开展了升压站高压支柱瓷绝缘子超声探伤工作。

按照新保护定值进行了接地网截面积的热稳定校核。

变电站接地装置测试完成率达到了100%。

完成了避雷器带电测试全电流、阻性电流的工作。

26、国电新疆吉林台发电有限公司开展了接地引下线的导通测试;耦合电容器带电测试等。

完成了主变绕组变形的建档工作。

补充完善了基础技术资料。

如:

一次设备出厂说明书、图纸、出厂试验报告等。

编制了高压仪器操作规程,完善了仪器出入库登记。

进一步规范了试验报告中的误差分析。

27、国电新疆阿拉山口风电开发有限公司作为新上网单位,及时的建立了技术监督网络体系,基本建立了各项规章制度。

积极参加了年初举办的技术监督会议以及专责取证学习班,加强了与其它各兄弟单位的交流。

制定了全年的预试计划,收集了较为全面的技术规程、标准,建立了一次设备的台帐。

28、国电天风发电股份有限公司上半年按计划完成了电气一次设备的预试,对新增间隔设备进行了全过程的监督,保证了设备的安全投运。

结合实际对一次系统图进行了修订。

收集、更新了标准、规程。

29、华电新疆红雁池发电有限公司制定了详细的年度工作计划,并严格按照计划完成了2号、4号机组的小修工作。

利用停电检修机会,逐步完善一次设备的外绝缘台帐。

购置了功能较先进的介损测试仪,较规范的进行了一次设备的预试工作。

30、新疆华电苇湖梁发电有限公司按照反措要求完成了1号主变绕组变形测试工作。

更换了1号主变高压套管已塌边、变形的防污伞裙,保证了设备的安全运行。

利用停电检修机会逐步开展了高压支柱瓷绝缘子超声波探伤工作。

31、新疆华电昌吉热电二期有限责任公司按计划完成了3号机组的小修工作,规范的完成了各项试验,保证了机组小修质量;较规范的完成了全厂地网接地引下线导通测试工作;结合本厂实际完善了《运行规程》。

32、新疆华电喀什二期发电有限责任公司针对2009年底检查出的问题,制定了详细的整改计划付诸实施。

较规范的完成了接地体截面积热稳定校核工作;更换了显示异常的2号主变110kV侧A相避雷器泄露电流表。

更换了2号发变组110kV氧化锌避雷器内部阀片绝缘损坏的避雷器。

33、新疆华电吐鲁番发电有限责任公司制定了符合实际的一次设备滚动计划和当年预试计划;完成了1号主变中性点避雷器的预防性试验;保护查线对主变、启备变就地温度表计进行了显著标识,以便与后台显示一一对应;完善了一次设备台帐,主要有主变高压套管及套管电流互感器台帐,中性点棒间隙(CT)、接地刀、避雷器台帐等;较规范的完成了变压器铁芯接地电流、耦合电容器电容电流的测试。

购置了接地引下线导通测试仪,计划性的开展了接地网接地引下线导通测试工作。

34、华电新疆发电有限公司哈密分公司对2009年度技术监督存在的问题进行了较为全面的整改,结合6号机大修、5号机小修的停电机会,完成了6号主变铁芯、夹件不规范接地的改造。

对3号、5号、6号主变就地温度表悬挂了唯一性标识。

处理了1号、2号主变油温就地与控制屏显示不符的缺陷。

仪器设备自检率达到了90%。

补做了110kV少油断路器直流泄露电流的测试项目。

三、电网经营单位2010年绝缘技术监督存在的问题

1、国家行业标准收集不全,不能及时更新,造成在技术工作中执行过期标准的情况时有发生。

如哈密电业局、和田电力公司缺少接地装置测试标准,影响了接地电阻测试方法、数据分析的准确性。

巴州电力公司红外热成像检测作业指导书中引用的核心技术标准为过期、作废标准,报告无分析、无结论。

2、各单位技术监督专责和专业技术人员变动频繁,技术监督人员水平无法保证和提高,已不能满足电网发展的需要。

技术培训工作不全面,针对性不强,培训效果欠佳。

各项资质持证人员未及时复证造成资格证过期失效的情况时有发生。

3、基建、技改工作中,存在把关不严,监督不到位现象,监督力度、深度有待加强。

如阿克苏、阿勒泰、伊犁电力公司、巴州、吐鲁番电业局、疆南等地均存在技改增容电气设备交接试验漏项的问题。

新疆送变电工程公司、新疆电力建设公司均存在资料移交不及时的情况。

4、部分单位标准化作业水平有待提高,对相关标准规程、反措内容的理解不透彻,执行不到位。

如阿勒泰电力公司220kV龙湾变电站未执行标准化巡视作业卡,运规中巡视检查项目与实际设备不符。

5、部分单位对爬距校核不符合要求的一次设备未完成外绝缘改造工作。

玛电、昌吉电业局喷涂防污闪涂料的工作由于停电受限,还未全部完成。

6、输变电设备缺陷管理不严密。

如:

乌局对红外热成像检测出的输电线路过热缺陷,哈密局对输电线路杆塔接地电阻不合格的设备,均未启动缺陷流程。

奎屯局对主变温度监控失效的缺陷未及时登记、上报。

塔城电力公司PMS系统统计危急缺陷消除率仅为56.86%。

7、输变电设备状态评价工作效果欠佳。

大多数单位运行人员对各类设备的状态评价导则中评分标准不熟悉,不能准确的描述设备缺陷状况,未及时启动状态评价。

8、耦合电容的带电测试工作已经广泛开展,但应加强数据的比较、分析工作,应将带电检测结果与历年测得值、历次停电检测结果做比较、分析,以验证结果的准确性。

9、主变非电量保护,就地温度计与后台温度不吻合,监控失效。

本次抽查发现220kV昌吉变电站、220kV龙湾变电站、220kV金沙变电站、220kV东疆变电站均存在主变就地温控器与后台温度显示不一致的问题。

10、部分单位对运行多年合成绝缘子缺少足够的重视,未开展老化试验分析工作。

11、玛电、昌吉电业局、塔城电力公司、伊犁电力公司、疆南电力公司、巴州电力公司、和田电力公司输变电设备红外热成像检测工作不规范。

对规程的理解、仪器的使用、以及结果的分析、判断能力均需要加强提高。

12、输电线路杆塔接地电阻测试使用的钳形接地电阻测试仪的测试结果存在偏差,有效性需要进一步验证。

对检测出严重超差的杆塔接地消缺手段需要完善。

13、PMS系统一次设备台帐不完善,塔城电力公司、疆南电力公司、巴州电力公司、和田电力公司主设备的附属设备台帐信息缺失严重,外绝缘台帐不全面。

设备进行外绝缘改造后,各单位普遍未将防污涂料、增爬裙等信息及时登记到台帐中,造成外绝缘台帐缺失。

14、由于电网的扩大,运行环境的复杂,外力破坏次数的增加等因素,乌鲁木齐电业局、哈密电业局、塔城电业局、博州电业局、巴州电力公司、和田电力公司等运行单位线路跳闸率均超过公司指标要求。

15、反措执行不利。

15.1部分110kV及以上油断路器未完成无油化改造工作。

如:

玛电、哈密电业局、阿勒泰电业局、塔城电力公司、博州电业局、伊犁电力公司、疆南电力公司仍有少油式断路器在运,遮断容量裕度偏小。

15.2部分主变中性点未实现双接地,如:

乌局、阿勒泰电力公司、塔城电力公司、伊犁电力公司、阿克苏电力公司在本次检查中均存在部分主变中性点无双接地的情况。

15.3昌吉电业局、吐鲁番电业局、塔城电力公司、阿勒泰电力公司、哈密电力公司未完成所有110kV及以上变压器的绕组变形测试工作。

15.4部分变电站未完成阀式避雷器的换型改造工作。

氧化锌避雷器未安装在线监测仪。

已投入使用的部分在线监测仪未按照反措要求定期巡视记录泄漏电流值,在线监测流于形式。

15.5吐鲁番电业局、和田电力公司、阿勒泰电力公司未按照反措要求将所有主变铁芯、夹件接地引至合适位置,以便在运行中测量环流。

四、国电新疆发电厂2010年绝缘技术监督存在的问题

1、国电新疆艾比湖流域开发有限公司乌兰达布森风电场计划不完善,对一次设备试验周期的理解有误。

2、国电铁厂沟发电厂、新疆国电库车发电有限公司、吐木秀克水电站、国电察汗乌苏水电厂、国电天风发电股份有限公司均存在国家行业标准收集不全,不能及时更新,试验中执行过期标准的情况。

3、对规程、标准的理解不透彻,技术理论水平还有差距,导致国电铁厂沟发电厂、国电吉林台水电开发有限公司、国电天风发电股份有限公司、国电察汗乌苏水电厂、新疆国电库车发电有限公司红外热成像检测数据分析不到位,结果的判断存在错误。

4、各单位技术监督专责和专业技术人员变动频繁,技术监督人员水平无法保证和提高,已不能满足电网发展的需要。

技术培训工作不全面,针对性不强,培训效果欠佳。

5、电气设备台帐不完善,未实现动态管理。

国电铁厂沟发电厂、国电吉林台水电开发有限公司、新疆国电库车发电有限公司、国电察汗乌苏水电厂、国电天风发电股份有限公司均不同程度的存在主设备的附属设备及重要参数不全。

设备外绝缘台帐缺失的现象。

6、高压测试仪器设备配置不满足要求,管理不到位。

如:

国电铁厂沟发电厂缺少接地引下线导通测试仪、交流耐压装置等;国电吉林台水电开发有限公司仪器无送检计划,送检率未达到100%。

7、国电天风发电股份有限公司、国电铁厂沟发电厂、国电吉林台水电开发有限公司、新疆国电库车发电有限公司变电站接地装置测试完成率未达到100%,开挖检查完成率未达到100%。

8、反措执行不利。

主要表现在吐木秀克水电站未按照反措要求实现主变中性点双接地;国电天风发电股份有限公司、吐木秀克水电站、国电铁厂沟发电厂、国电察汗乌苏水电厂、新疆国电库车发电有限公司均未完成接地装置热稳定校核工作;国电铁厂沟发电厂2台110kV变压器未按照反措要求进行绕组变形测试;国电红雁池发电有限公司未按照反措要求完成少油断路器的无油化改造,3号、4号联络变铁芯接地引下不规范;国电天风发电股份有限公司未将1号、2号主变铁芯接地引至合适的位置,未按照反措要求将阀式避雷器更换为氧化锌避雷器;新疆国电库车发电有限公司、国电天风发电股份有限公司未开展高压支柱瓷绝缘子超声波探伤工作等。

9、天风发电股份有限公司、国电铁厂沟发电厂、新疆国电库车发电有限公司等单位在线监测、带电检测项目开展不全面。

对在运设备的监控手段没有跟上,设备的定期评级工作就很难做到及时、准确。

10、主变非电量保护,就地温度计与后台温度不吻合,监控失效。

本次检查发现国电天风发电股份有限公司1号主变无

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