高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx

上传人:b****3 文档编号:27015550 上传时间:2023-06-25 格式:DOCX 页数:12 大小:24.01KB
下载 相关 举报
高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx_第1页
第1页 / 共12页
高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx_第2页
第2页 / 共12页
高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx_第3页
第3页 / 共12页
高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx_第4页
第4页 / 共12页
高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx

《高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx(12页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

高密度堵漏技术在河坝1井中的应用.docx

高密度堵漏技术在河坝1井中的应用

高密度堵漏技术在河坝1井中的应用

摘要:

河坝-1井设计井深6100米,钻穿地层,在三开以上工钻进过程中,共发生漏失渗透性漏失次,裂缝性漏失次,四开进入地层由于发生井涌,在压井过程中密度达2.发生漏失,后来在正常钻进及扩眼过程中出现裂缝性漏失,在克服了高温、高密度的难题后应用堵漏技术对井段进行了有效的承压堵漏和

关键词:

复合堵漏高密度裂缝漏失河坝1井

概况

1、地质概况

河坝-1井国家级高难度的重点区域探井,地面海拔480m,设计井深6100m,地理位置为四川省通江县涪阳区陈河乡西浴溪村九组,构造位置:

四川盆地东北部通南巴构造带河坝场高点,目的层:

下三叠统嘉陵江组二段,飞仙关组三段,石炭系黄龙组。

兼探上三叠统须家河组、上二叠统长兴组、下二叠统茅口组.,完钻层位:

志留系中统。

完钻原则为进入志留系中统40m完钻。

本井地质情况十分复杂,有硫化氢、天然气以及高压盐水层、塑性盐膏层、漏失地层等。

钻遇高压天然气层前始终承受着地质勘探和工程钻遇复杂地层、克服井斜、蹩跳钻、地层坚硬、钻井速度慢、钻具和套管严重磨损、高浓度硫化氢、大段膏岩层等综合的风险。

2、井身结构

开钻次序

井段(m)

钻头尺寸(mm)

套管外径(mm)

套管下深(m)

水泥返高(m)

导管

0-17

Φ860

Φ720

17

地面

一开

-152

Φ660.4

Φ508

150

地面

二开

-2802

Φ444.5

Φ339.7

2800

地面

三开

-5022

Φ311.1

Φ244.5

5020

地面

四开

-6100

Φ215.9

Φ139.7

6097

地面

3、工程概况

2001年7月18日14:

00一开,至2001年8月1日13:

00使用Φ660.4mm钻头由16.20m钻至井深148.30m,用Φ444.5mm钻头钻电测领眼,由148.30m钻至井深168.30m,二开2002年6月19日12:

00ф444.5mm钻头钻至井深2187.00米.2003年4月11日21:

30311.15mm钻头三开钻至井深4340m。

 

4、三开以上漏失简况

漏失井段

漏失层位

岩性

漏失类型

漏失量/密度

m3/g/cm3

处理措施及堵漏方法

442.91--447.64

上沙溪庙

棕褐色泥质粉砂岩

渗透性漏失

1.14

降低排量和提高钻井液粘度,

1169.76~1175.12

上沙溪庙

灰色细砂岩

砂岩渗透性漏失

40/1.26

随钻堵漏剂进行堵漏,

2811.52~2812

自流井组

灰绿色泥岩、灰色细砂岩

渗透性漏失

4.0/1.47

降低钻井液排量和降低泵压

2884.0~2884.51

自流井组

灰绿色泥岩、灰色细砂岩

渗透性漏失

6.0/1.48

上提钻具避开漏失层位并降低钻井液排量和降低泵压

2914.70~2915.10

自流井组

灰褐色粉砂岩。

渗透性、微裂缝漏

8.33/1.48

降低钻井液排量和降低泵压

3028.94-3033.50

自流井组

灰色、灰褐色砂岩

渗透性漏失

19/1.52

未作任何处理

3327.69~3328.10

须家河组

页岩,砾状砂岩

地层裂缝漏失

35m3/1.60

随钻堵漏剂进行堵漏

3451.94-3459.09

须家河组

页岩,砾状砂岩

地层裂缝漏失

35m3/1.60

随钻堵漏剂进行堵漏

3485.62~3485.63

须家河组

页岩,砂岩,

地层裂缝漏失

80/1.60

静止堵漏、承压堵漏

3488.99~3494.88

须家河组

页岩,砂岩,

地层裂缝漏失

46.3m/1.60

静止堵漏

3505.14~3505.31

须家河组

砂岩,

地层裂缝漏失

77.5/1.62

静止堵漏、承压堵漏

3531.60~3532.37

须家河组

砂岩,

地层裂缝漏失

23/1.63

4077.41~4077.46

雷口坡组

灰白色膏岩

裂缝漏失

342/1.74g

静止堵漏、承压堵漏

室内研究

1、井漏会给钻井带来很多不利,如因漏失而延长钻井时间、引起井壁坍塌、引起井喷及消耗大量钻井液材料等。

井漏按漏速分五类,包括微漏、小漏、中漏、大漏和完全漏失。

其中微漏和小漏可称为渗滤性漏失,中漏和大漏可称为部分漏失,全部失返的情况则称为完全漏失。

渗透性漏失多发生在渗透性良好的砂岩、砂砾岩地层中,按漏失通道形成的原因可分为自然漏失通道和人为漏失通道,按漏失通道的形状可分为孔喉、裂缝、洞穴、及混合型。

裂缝性漏失可分为天然裂缝漏失和人为裂缝漏失,前者多发生在石灰岩、白云岩、裂缝性砂岩,后者可在各种地层发生,特别是那些结合力较弱的层面,钻井液密度过大及压力激动过大都会产生人为裂缝性漏失。

溶洞漏失一般出现在石灰岩、白云岩地层,钻遇这中溶洞有跳钻、钻具放空等现象,泥浆大量漏失且漏速很大。

由于不同类型的漏层漏失异常复杂,漏失情况多变,在长段裸眼井漏及大裂缝、大溶洞漏失用单一的堵漏剂处理,往往成效不大,对严重井漏,采用复合堵漏会大大提高成功率,根据

2、堵漏剂的选择

堵漏剂主要分为纤维状堵漏剂、薄片状堵漏剂、颗粒状堵漏剂。

纤维状堵漏剂有棉纤维、木质纤维、甘蔗渣和锯末等。

由于这些材料的刚度较小,因而容易被挤入发生漏失的地层孔洞中。

如果有足够多的这种材料进入孔洞,就会产生很大的摩擦阻力,从而起到封堵作用。

但如果裂缝太小,纤维状堵漏剂无法进入,只能在井壁上形成假泥饼。

一旦重新循环钻井液,就会被冲掉,起不到堵漏作用。

因此,必须根据裂缝大小选择合适的纤维状堵漏剂的尺寸。

薄片状堵漏剂有塑料碎片、赛璐璐粉、云母片和木片等。

这些材料可能平铺在地层表面,从而堵塞裂缝。

若其强度足以承受钻井液的压力,能形成致密的泥饼。

若强度不足,则被挤入裂缝,在这种情况下,其封堵作用则与纤维状材料相似。

颗粒状堵漏剂主要指坚果壳(即核桃壳)和具有较高强度的碳酸盐石颗粒。

这类材料大多是通过计入孔隙而起到堵漏作用的

3、高密度钻井液流型调整

4、室内堵漏实验

5、堵漏钻井液配方

FDJ复合堵漏剂是以惰性硬堵材料为主要原料,以无机盐为增强剂,以聚合物为助效剂,通过优选各类硬性堵漏材料的配比、单一硬性材料堵漏材料的粒级分布、增强剂、助效剂等,研制出的复合堵漏剂。

主要原料:

惰性植物材料,无机盐,聚合物,尼龙纤维。

施工工艺

1、上部渗漏地层采用调整钻井液性能与钻井措施

采用降低钻井液密度、调整流变参数和泵量及开泵措施等方法,降低井筒液柱压力,减小激动压力和环空压耗,改变钻井液在漏失通道中的流动阻力,减少地层产生诱导裂缝的可能性。

此方法一般用于封堵渗透性孔隙地层的漏失。

2、中部渗漏及微裂缝漏失采用随钻堵漏方法

该漏失易发生在渗透性好的砂砾岩地层和天然微裂缝性地层,由于压力激动造成的人为裂缝性漏失亦属此类。

具体方法:

当井漏发生时,将钻井液排量降至正常循环排量的2/3或1/2,边循环边向井浆中添加酸溶性暂堵剂或单向压力封闭剂。

混有堵漏材料的钻井液通过漏失层时,在压差的作用下,堵漏材料逐渐渗入微裂缝形成堆积,在井眼周围形成封闭层,将地层微裂缝堵死。

井漏现象消失后,筛除堵漏材料恢复正常钻进。

在条件允许的情况下,堵漏材料返出井口时不筛除,二次入井,提高堵漏材料的利用率。

3、裂缝型漏失采用复合堵漏方法

钻遇砂砾岩、碳酸盐岩地层发生漏速较大的井漏时,应采取静止堵漏法。

具体方法:

当井漏发生时,立即将钻具起至套管内或其它安全井段,向井内灌入与钻具本体等量体积的钻井液。

在静止堵漏过程中,每隔1h向井筒中灌入少量钻井液,以增加钻井液的液柱压力,促使钻井液中的固相渗入裂缝中并形成堆积。

因高密度钻井液中含有大量不同粒度的固相颗粒,如岩屑、膨润土、加重材料、沥青颗粒及高分子量聚合物与固相形成的絮凝团块,在压差作用下固相颗粒逐渐在裂缝中粘接和沉积,最终形成致密的封堵层。

所以静止堵漏法在高密度钻井液中使用效果最好。

应用难点:

注入钻井液的量和静止堵漏时间的选择。

一般认为静止堵漏时间应大于8h。

当随钻堵漏法和静止堵漏法失败后,说明地层裂缝、溶洞或压差过大,应采用桥接堵漏法。

具体方法:

下入光钻杆或不带水眼的钻头至漏层顶部。

在地面罐中配制一定量的堵漏钻井液,密度比井浆密度小0.1~0.2g/cm3,尽量提高表观粘度。

添加复合型堵漏材料,如酸溶液或油溶性屏蔽暂堵剂、单向压力封闭剂、片状、纤维状、颗粒状桥接剂、膨润土、磺化沥青颗粒、正电胶和高分子量增稠剂,浓度控制在10%~40%内。

小排量将桥接堵漏浆准确地泵入漏失井段。

在泵入堵漏浆的过程中若有少量钻井液返出,将钻具起至安全井段,用地层的破裂压力折算憋压量值,关封井器、憋压侯堵,若无钻井液返出,将钻具起至安全井段内静候。

一定时间后,灌入钻井液,验证是否漏失量已减少或漏失消失,若无效,再进行桥接堵漏。

当验证井下确实不漏后,下钻分段循环钻井液,筛选堵漏材料后恢复正常钻井。

应用难点:

根据漏失性质、漏层岩性、漏失量确定堵漏材料的复配比例及加量。

施工工艺:

(1)下光钻杆或尖钻头?

至漏层顶部或中部,谨防钻具在裸眼内卡住。

(2)选择容量适当的泥浆罐,要求蝶阀功能良好,搅拌器运转正常。

(3)调整携带液性能,使其密度与井浆一致,合适(4)在搅拌下从加重泵处加入堵漏剂,(5)取出过滤网。

(6)有泥浆顶替钻具内的堵漏液,将堵漏浆泵送至漏失段。

(7)起钻至安全处,缓慢顶替堵漏浆至漏层,若井口见返,可关井缓慢憋压,以不超过地层破裂压力为限,可在3.0-4.5MPa,(8)静止观察2-4h后开始循环并观察堵漏效果。

下钻至井底,循环不漏后恢复钻进。

 

①.在地面按技术要求分别配制一定体积的低强度和高强度堵剂。

②.下钻至漏失井段,先注入含量4%~5%复合堵漏剂(SD-Ⅰ或SD-Ⅱ)钻井液20m3~30m3作为前置液,然后注入堵漏剂,先注低强度,连续注高强度堵剂,堵剂注完后,迅速注顶替液(钻井液),待堵剂替入到计划井段环空后,停泵起钻。

起钻至堵剂液面以上安全井段后,接方钻杆开泵循环出钻杆内的堵剂,然后起钻至技术套管内。

关井蹩压5-7MPa,一般蹩压压力不超过钻进时的泵压。

关井静止侯凝12-24小时,井下无异常起钻。

现场应用

1、压井过程中的堵漏

在2004年1月28日钻遇飞三高压气层密度2.16g/cm3出现溢流情况后,循环加重止2.20g/cm3钻井液出现井漏,对于既要压井又要堵漏的这种复杂情况,在加重时要缓慢提高钻井液的密度,使钻井液密度控制气层压力同时又不能压漏气层。

现在主要介绍2004年以来的几次漏失及堵漏情况.

2004年1月28日10:

10取芯钻进至井深4966.5m发现气侵,泥浆密度由2.14g/cm3降为2.11g/cm3,(10:

10~13:

00泥浆密度2.10~2.12g/cm3),10:

10~13:

50加入钛铁矿粉20t,出口密度2.16g/cm3,进口密度2.19g/cm3,15:

00取芯钻进至4969.04m,15:

30停泵观察发生溢流0.1方,15:

30开始循环,16:

30发现井涌,关井节流循环点火,火焰高20米,(出口泥浆密度2.16g/cm3,进口密度2.19g/cm3)。

17:

00开始节流压井,排量0.8~1.2方/分钟,密度每周增加0.02g/cm3,出口泥浆一直有气侵现象,21:

30发生漏失,停止加重并循环观察,共加入钛铁矿粉18t,出口密度2.20g/cm3,进口密度2.24g/cm3。

21:

45漏失泥浆1.3方(出口密度2.20g/cm3,进口密度2.24g/cm3),漏速5.2方/小时,然后开始降低泥浆排量(由1.17方/分钟降为0.57方/分钟,泵压由13MPa降为9Mpa),23:

00~3:

00加入单封4t,超细碳酸钙2t,1月29日1:

30漏失消失,共漏失泥浆8方,平均漏速2方/小时。

3:

00~8:

00循环观察,未发生漏失,3:

30火焰熄灭,泥浆性能:

出口密度2.20g/cm3,进口密度2.24g/cm3,粘度140S。

2004年1月29日8:

00~15:

30循环观察,仍有气侵现象,泥浆出口密度由2.20g/cm3降为2.12g/cm3,(14:

00~15:

30泥浆出口密度2.12~2.14g/cm3进口密度2.24g/cm3)。

15:

30开始节流压井,排量0.8~0.85方/分钟,泥浆密度每周增加0.03g/cm3左右,1月30日1:

00发生漏失,停止加重并循环观察,共加入钛铁矿粉70t,出口密度2.26g/cm3,进口密度2.28g/cm3。

漏失情况简述:

1:

00~1:

15漏失泥浆6.2方(出口密度2.26g/cm3,进口密度2.28g/cm3),漏速24.8方/小时,然后开始降低泥浆排量(由0.76方/分钟降为0.25方/分钟,泵压由15MPa降为11Mpa),1:

15~1:

45漏失泥浆6.4方,平均漏速12.8方/小时。

1:

45~2:

15漏失泥浆4.2方,平均漏速8.4方/小时,2:

15~2:

45漏失泥浆2.9方,平均漏速5.8方/小时。

2:

45~3:

15漏失泥浆3.2方,平均漏速6.4方/小时。

3:

15~3:

45漏失泥浆2.1方,平均漏速4.2方/小时,3:

45~4:

15漏失泥浆1.5方,平均漏速3.0方/小时,4:

15~4:

45漏失泥浆1.7方,平均漏速3.4方/小时。

4:

45~5:

15漏失泥浆1.4方,平均漏速2.8方/小时。

5:

15~5:

45漏失泥浆2.1方,平均漏速4.2方/小时。

5:

45~6:

15漏失泥浆1.8方,平均漏速3.6方/小时。

6:

15~7:

00漏失泥浆1.5方,平均漏速2.0方/小时。

堵漏情况简述:

3:

00~3:

20泵入10%的堵漏泥浆8方(泥浆密度2.15g/cm3堵漏泥浆配方:

5%FDJ+2.5%SDL+2.5%CaCO3),泵压12MPa,排量0.4方/分钟,3:

20~5:

30替泥浆。

5:

30~6:

20蹩压13.5MPa堵漏,挤入泥浆2.2方。

堵漏效果:

6:

20~7:

00循环,7:

00漏失消失。

1:

00~7:

00共漏失泥浆35方,泥浆性能:

出口密度2.26g/cm3,进口密度2.28g/cm3,粘度207S。

2004年1月30日8:

00~15:

00循环观察(泥浆出口密度2.27g/cm3进口密度2.29g/cm3),15:

00继续加重压井,排量0.8~1.1方/分钟,泥浆密度每周增加0.02g/cm3左右,1月31日1:

00发生漏失,停止加重,共加入钛铁矿粉66t,此时出口密度2.27g/cm3,进口密度2.32g/cm3。

1:

00~7:

30降低排量循环观察(由0.778方/分钟降为0.286方/分钟,泵压由15MPa降为11Mpa),7:

30~8:

00泵入10%的堵漏泥浆8方,8:

00~11:

00替浆46方,11:

00~11:

45蹩压13.5MPa堵漏,挤入泥浆5方,循环观察。

漏失情况简述:

1:

00~1:

10在出口密度2.27g/cm3,进口密度2.32g/cm3又发生井漏,漏失泥浆3.1方,漏速18.6方/小时,然后降低泥浆排量循环(由0.778方/分钟降为0.286方/分钟,泵压由15MPa降为11Mpa),1:

00~13:

00共漏失泥浆70.2方,平均漏速5.85方/小时,最大漏速18.6方/小时,最小漏速1.0方/小时,泥浆性能:

出口密度2.27g/cm3,进口密度2.32g/cm3,粘度156S。

堵漏情况简述:

7:

30~8:

00泵入10%的堵漏泥浆8方,其密度2.15g/cm3堵漏泥浆配方:

5%FDJ+2.5%SDL+2.5%CaCO3,泵压13MPa,排量0.27方/分钟,8:

00~11:

00替泥浆46方,11:

00~11:

45蹩压13.5MPa堵漏,挤入泥浆5方。

堵漏效果:

11:

45~13:

00循环观察,13:

00漏失消失。

1:

00~13:

00共漏失泥浆70.2方,泥浆性能:

出口密度2.30g/cm3,进口密度2.31g/cm3,粘度165S。

2004年2月8日6:

30(泥浆出口密度2.29g/cm3进口密度2.31g/cm3),继续循环加重,排量1.1~1.2方/分钟,泥浆密度每周增加0.02~0.03g/cm3,17:

00~17:

05发现漏失泥浆2.2方。

漏失情况简述:

2月8日17:

00~17:

05在出口泥浆密度2.35g/cm3,进口密度2.37g/cm3的情况下又发生井漏,漏失泥浆2.2方,漏速26.4方/小时,然后降低泥浆排量循环(由1.2方/分钟降为0.24方/分钟,泵压由17MPa降为11MPa),17:

00~2月10日8:

00共漏失泥浆173.1方,平均漏速4.4方/小时,最大漏速48.6方/小时,最小漏速0.1方/小时,泥浆性能:

出口密度2.35g/cm3,进口密度2.37g/cm3,粘度94S。

堵漏情况简述:

2月8日18:

30~19:

10泵入17.25%的堵漏泥浆15方,堵漏泥浆密度2.26g/cm3,其配方:

8%FDJ+2.75%SDL+4%CaCO3+2.5%DF-1。

在泵压12MPa、排量0.475方/分钟的情况下替泥浆38方,然后蹩压5.5MPa堵漏,挤入漏层5方。

堵漏效果:

2月9日22:

30~2月10日8:

00静止观察,8:

00漏失消失。

2月8日17:

00~2月10日8:

00共漏失泥浆173.1方,泥浆性能:

出口密度2.35g/cm3,进口密度2.37g/cm3,粘度94S。

2、钻进过程中堵漏施工

2004年2月14日18:

00钻进至井深5007.09米时,钻具放空,钻压由4T↓0T、泵压由16.2MPa↓14.3MPa,排量1.2方/分钟,发现井漏,泥浆返出量几乎为0。

一、漏失情况简述:

2月14日18:

00钻进至井深5007.09米时,发生井漏,18:

03~18:

06漏失泥浆3.0方,漏速60方/小时,然后逐渐降低泥浆排量循环,由1.2方/分钟降为0.4方/分钟,泵压由16.2MPa降为11MPa,仍然漏失。

2月14日18:

00~15日12:

00共漏失泥浆181.3方,平均漏速10.1方/小时,最大漏速60方/小时,泥浆性能:

出口密度2.32g/cm3,进口密度2.34g/cm3,粘度138S。

二、堵漏情况简述:

2月14日18:

26~21:

08泵入17.5%的堵漏泥浆40方,堵漏泥浆密度2.30g/cm3,其配方:

7.5%FDJ+5%SDL+2.5%CaCO3+2.5%DF-1。

然后替泥浆25方,22:

06~22:

30挤入漏层12方堵漏泥浆,套压最大3MPa。

22:

30~15日6:

40循环观察,仍有漏失。

6:

40~8:

05泵堵漏泥浆20%的堵漏泥浆30方,堵漏泥浆密度2.30g/cm3,其配方:

7.5%FDJ+7.5%SDL+2.5%CaCO3+2.5%DF-1,8:

05~9:

55替泥浆24方,10:

00~12:

00挤入漏层8方堵漏泥浆,套压最大5MPa,12:

00~2月16日8:

00循环观察,排量0.3~0.477方/分钟,出口密度2.32g/cm3,进口密度2.34g/cm3,泥浆不漏。

2004年2月21日20:

00开始循环加重,排量1.0方/分钟、泵压14.0MPa,22日1:

00发现井漏。

一、漏失情况简述:

2月22日1:

00发生井漏,出口密度2.35g/cm3,进口密度2.37g/cm3。

1:

03~1:

05漏失泥浆0.6方,漏速18方/小时,然后逐渐降低泥浆排量循环,由1.0方/分钟降为0.4方/分钟,泵压由16.2MPa降为10MPa,仍有漏失。

2月22日1:

00~2月29日21:

00共漏失泥浆359.4方,最大漏速18方/小时。

二、堵漏情况简述:

2月22日1:

30~3:

00循环加入1tFDJ、0.5tSDL循环仍有漏失,12:

40~14:

00泵入23.3%的堵漏泥浆20方,堵漏泥浆密度2.32g/cm3,其配方:

10%FDJ+6.7%SDL+3.3%CaCO3+3.3%DF-1,然后替泥浆35方,16:

10~17:

00挤入漏层8方堵漏泥浆,套压最大4.0MPa。

静止2:

00后挤入漏层4方堵漏泥浆,套压最大3MPa,循环观察仍有漏失。

2月23日4:

40~9:

50又泵堵漏泥浆30方,堵漏泥浆密度2.33g/cm3,其配方:

10%FDJ+2%SDL+3%CaCO3,然后替泥浆35方,13:

15~14:

00,挤入漏层3方堵漏泥浆,套压最大3MPa,静止1.5小时后又挤入漏层5方堵漏泥浆,套压最大4.5MPa,17:

05~2月24日08:

30小排量循环观察,排量由0.15逐步提高至0.4方/分钟,泵压9~11MPa,16:

00提高排量(0.5方/分钟),16:

30发生漏失,17:

00~25日5:

00降排量循环(0.14方/分钟)仍然漏失,5:

00~~8:

00泵堵漏泥浆15方,堵漏泥浆密度2.33g/cm3,其配方:

10%FDJ+2.5%SDL+2.5%CaCO3,然后替泥浆40方,12:

25~15:

10挤泥浆10方,最大套压4.0MPa,循环观察仍有漏失,25日16:

00~28日小排量循环筛除堵漏材料。

28日15:

40~16:

10泵入18.3%的堵漏泥浆7方,堵漏泥浆密度2.32g/cm3,其配方:

10%FDJ+5%SDL+3.3%CaCO3,然后替泥浆45方,17:

45~18:

15挤入漏层1方堵漏泥浆,套压最大6.0MPa,循环观察仍有漏失,2月29日17:

40~18:

10泵入20%的堵漏泥浆15方,堵漏泥浆密度2.34g/cm3,其配方:

6.7%SDL+6.7%CaCO3+6.7%DF-1,(从此现象看深层漏失,细颗粒堵漏剂效果理想)然后替泥浆40方,20:

00~21:

00挤入漏层1方堵漏泥浆,套压最大5.0MPa,21:

00循环观察不漏,泥浆性能:

出口密度2.34g/cm3,进口密度2.36g/cm3。

2004年3月16日正在循环,排量1.0方/分钟、泵压17MPa,,12:

00发现井漏。

一、漏失情况简述:

3月15日12:

00发生井漏,出口密度2.36g/cm3,进口密度2.38g/cm3,漏斗粘度95s.12:

00~15:

00漏失泥浆3.8方,漏速1.26方/小时,然后逐渐降低泥浆排量循环,由1.2方/分钟降为0.7方/分钟,泵压由17MPa降为15MPa,漏失消失,最大漏速12方/小时。

3月16日正在钻水泥塞时,14:

15发现漏失,出口密度2.36g/cm3,进口密度2.38g/cm3,漏斗粘度135s,14:

45-15:

15漏失泥浆2.2方,漏速4.4方/小时,然后逐渐降低泥浆排量循环,由0.7方/分钟降为0.3方/分钟,泵压由13.6MPa降为9.5MPa,漏失消失,最大漏速24方/小时。

二、堵漏情况简述:

3月30日11:

50开始打水泥塞,9:

21-10:

28泵入前置液5方水泥浆8.8方后置液1.7方,共15.5方.9:

00~11:

50打水泥塞,~13:

30起钻13柱~1:

00循环候凝~3月31日11:

30起钻候凝,~22:

30下钻至技套~1:

00循环~3:

30下钻~4月1日3:

00扫水泥塞.水泥塞位置4669.53~4940m,循环观察不漏,泥浆性能,出口密度2.36g/cm3,进口密度2.38g/cm3,漏斗粘度115s.

2004年4月14日正在扩眼中,排量0.924方

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 信息与通信

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1