高碱值磺酸盐极压剂项目可行性实施计划书.docx

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高碱值磺酸盐极压剂项目可行性实施计划书

高碱值合成烷基苯磺酸钙极压剂项目可行性研究报告

一、总论

1、概述

高碱值合成烷基苯磺酸钙极压剂项目是以烷基苯磺酸、氢氧化钙或氧化钙、二氧化碳等为原料,通过特定工艺进行中和、碳酸化等反应合成具有特定结构的极压型高碱值合成烷基苯磺酸产品。

本项目创新点在于通过特殊的碳酸化工艺,使产品胶团中的碳酸钙具有特定的晶体结构,从而使产品具有极压性能。

目前在国内该领域尚处于空白阶段,该项目的技术水平现处于国内领先地位。

该产品产要应用于金属加工油(液)中,因其具有非常好的极压润滑性能,可以极大地延长刀具的使用寿命和加工部件的表面光洁度,可以替代传统的含硫、磷、氯等极压剂,更加符合环保要求。

2、项目的社会经济意义、目前的进展情况

在金属加工油(液)中经常需要加入含有硫、磷、氯等元素的极压剂以延长刀具(模具)的使用寿命和改善加工部件的表面光洁度。

这类添加剂大多对金属有腐蚀,气味大并有一定毒性。

例如氯化石蜡在欧洲一些国家已将其列为致癌物质而被禁用。

随着人们卫生及环保意识的增强,各种工业卫生及环保法规的发布,人们急需寻找新的符合环保要求的极压剂以满足金属加工油的技术进步。

我国正在成为世界工厂,珠江三角洲、长江三角洲等经济发达地区均以外向型经济为主。

随着我国加入WTO后开放程度的进一步提高,很多东西必须跟国际接轨。

开发绿色产品,实现绿色制造已成为全球关注和研究的热点之一,我国也将环境保护作为可持续发展的核心内容之一:

工业发达国家的机械制造业受到了严格的环境立法和降低制造成本的双重压力,我国的出口机电产品也受到相同的要求。

如对制造冰箱和空调压缩机所使用的切削液有极为苛刻的要求,一些工业发达国家或政府采购部门对制造过程中的环保要求非常苛刻,要求证明未曾使用或残留对环境有害的物质。

企业除了提高经济效益以外,也越来越多地担当起社会责任,并要求注重上、游生产链的相互衔接关系,这都需要在生产过程中使用对环境友好的绿色金属加工用油(液)。

而极压型磺酸盐产品除了在金属加工油(液)中除了具有优异的极压抗磨性能外,同时对人和环境基本无害,完全符合环境友好型产品的要求,该产品的研制成功,必将带来具大的社会效应。

我国金属加工油(液)以低档为主,高档油品少,主要依靠进口,国内产品质量与国外油品有一定差距。

目前该类产品还主要以国外进口为主,产品价格较高,货源不稳定,本项目所研制产品若能完全取代进口产品,将会为我公司带来可观的经济效益。

目前我公司该项目的实验室研制工作已接近尾声,现正在进行中试及功入生产的前期准备之中。

3、项目的计划目标

3.1、总体目标

我公司计划该项目的总投资额为1100万元人民币,项目完成进达到批量生产规模,实现年生产能力1000吨,目前企业资产规模为3000万元人民币,企为人数为150人,项目达产后,可新增就业人数50人。

3.2、经济目标

该项目预计在执行期内可累计实现工业增加值1000万元人民币,实现销售收入1700万元人民币,缴税总额290万元人民币,净利润600万元人民币,创汇额10万美元。

3.3、技术、质量指标

由于该类产品在国内尚属空白领域,故目前在国内尚无统一的国家或行业标准,结合国外同类产品的相关标准,将研发产品的质量标准暂定如下:

表1 高碱值合成烷基苯磺酸钙极压剂产品暂行标准

项目

质量指标

测试方法

外观

棕红色液体

目测

硫含量%

1.25-1.80

SH/T388

钙含量%

15-16

SH/T0270

总碱值    mgKOH/g

≥400

SH/T0251

运动粘度(100℃)mm2/s

≥60

GB/T265

密度(20℃)Kg/m3

≥1100

GB/T1884

闪点(开口)℃

≥180

GB/T3536

待项目完成后,可重新对以上标准进行修订,并进行企业标准备案。

二、申报企业情况

1、申报企业基本情况

企业名称:

辽宁渤大化工有限公司

通讯地址:

辽宁省锦州市义县前杨乡

注册时间:

2007年1月      注册资金:

1000万元人民币

企业登记注册类型:

有限责任公司

2、企业人员及开发能力论述

法人代表:

刘明,辽宁渤大化工有限公司总经理,工程师,于1987年毕业于抚顺石油学院,工业分析专业,1987年进入锦州石化化工一厂质管科工作。

2002年进入盘锦中创石油化工有限公司任总经理。

2009年4月进入辽宁渤大化工有限公司任总经理。

1998年进入润滑油添加剂行业,并于当年开发了重烷基苯磺酸盐的系列产品生产,并持续改进生产该产品至今,并申请该产品生产的专利一篇。

项目技术负责人:

曹宇,98年毕业于抚顺石油学院化工工艺专业,毕业后一直从事润滑油添加剂产品的研发工作,曾承担过高硫T321产品研发、酚酯型抗氧剂产品研发、硫酚型抗氧剂产品研发、T306产品改进、无灰分散剂产品合成方法研究、润滑油磺酸盐净剂产品研发等多项研发课题。

现就职于辽宁渤大化工有限公司,任技术负责人。

企业现有职工150人,大专以上人员65人,主要管理人员8人,全部具有大专以上学历。

在研发力量上,公司聘请了业内知名的专家来担任研发顾问,并拥有一批年青化的高学历研发队伍,并花巨资购进了大量先进的检测和评定设备,完全具备新产品的自主开发能力。

企业在上一年的总收入为2864万元,科技开发经费支出为145万元,占总收入的5.1%。

三、项目的技术可行性和成熟性分析

1、项目的技术创新性论述

1.1、项目的基本原理及关键技术内容

  高碱值合成磺酸钙的制备工艺是一个包括多种反应物质,气、固、液多相体系的胶体化学反应过程,反应较为复杂,一般分为两步:

第一步为重烷基苯磺酸和碱性组分(氢氧化钙和氧化钙)为主要原料,经中和反应生成中性磺酸钙;第二步对中性磺酸钙继续进行碳酸化反应,氢氧化钙变成碳酸钙的同时被磺酸钙胶束分散到油中,生成超高碱性合成磺酸钙。

因而反应十分复杂,影响因素很多。

1.1.1、中和反应:

2R

SO3H+Ca(OH)2→(R

SO3)2Ca+2H2O

1.1.2、碳酸化反应:

碳酸化反应是制备超高碱性合成磺酸钙的一个主要反应,反应在气、固、液三相内进行。

在碳酸化过程中所使用的促进剂实际上是一种相转移催化剂,在此过程中与二氧化碳形成中间络合物(碳酸化的醇盐等),这些产物远较金属材料及单纯的碱性组分微粒更易扩散到有机油相中,再将碳酸钙释放出来,从而抑制了这些微粒遇水凝聚增大。

反应机理如下:

碳酸化反应过程中促进剂的相互配比、二氧化碳的通人速率和反应温度的差异,可能导致碳酸钙有三种不同的形态。

1.1.3、项目的关键技术内容及创新点

本项目研发产品与传统润滑油用高碱值烷基苯磺酸盐产品最本质区别在于碳酸化过程所生成的碳酸钙形态的不同,根据碳酸化工艺的不同,所生成的碳酸钙分别有无定型、球霰石、方解石三种形态,其中前者具有非晶体结构,后二者具有晶体结构,三种不同形态的碳酸钙在红外光谱中吸收峰分别为863cm-1(无定型)、873cm-1(球霰石)和883cm-1(方解石),可以据此判断产品胶团中的碳酸钙形态结构。

传统磺酸钙中碳酸钙为无定型结构。

晶体碳酸钙结构示意如下:

图1 球霰石结构

图2 方解石结构

研究表明,高碱值烷基苯磺酸钙摩擦学性能与其无机颗粒在摩擦表面上发生物理沉积形成的保护膜有关,这是因为高碱值磺酸盐胶体的胶束结构会在润滑接触中发生变化,使磺酸钙胶团受到破坏,释放出碳酸钙颗粒并在摩擦表面发生大量沉积。

从上图可以看出,方解石结构的碳酸钙晶体颗粒具有薄层片状结构,这种结构具有低的剪切强度和较高的纵向承载能力,因此当该种晶型的碳酸钙颗粒沉积在摩擦表面时,相比无定形和球霰石结构的碳酸钙具有更好的润滑性能和极压性能。

综上所述,此项目的关键技术内容就在于寻找合适的工艺条件,合成具有方解石结构的理想高碱值烷基苯磺酸钙胶团,以改善传统磺酸钙产品的极压性能,拓展产品应用范围,项目主要创新点在于通过对传统磺酸钙产品中碳酸钙晶形的改变,使产品的极压性能发生显著提高,并可替代传统的硫、磷、氯型极压剂产品应用于金属加工油(液)中,使其更加符合环保法律法规的要求。

1.2、项目的技术来源、知识产权情况

本项目为辽宁渤大化工有限公司自主研发,项目的知识产权归辽宁渤大化工有限公司所有。

1.3、本项目国内外发展现状

  高碱值合成烷基苯磺酸钙产品是近年来市场上新出现的一种金属加工油(液)用抗磨、极压添加剂,国内外把这类抗磨、极压剂统称为惰性极压剂(PassiveEP additives),攻丝力矩实验和FaIeX试验机均证明这类添加刹具有良好的润滑性能和较高的承载能力,可极大得提高产品的表面质量,延长刀具使用寿命,特别是与含硫

添加剂复合使用优于常用的含硫和含氯添加剂复台配方。

  过碱磺酸盐具有良好的抗磨,极压性能,本身对皮肤的刺激性小,

是一类普遍被人看好的新型添加剂,国外只有路博润、科聚亚等少数几家公司可以生产该类产品,但国内对此的研究还基本上未开展。

随着人们卫生及环保意识的增强,各种工业卫生及环保法规的发布,象本项目所研制的这样符合环保要求的极压剂产品越来越受到市场的重视和关注,各国都在加快该类产品的研发进程。

目前该类产品研发存在的主要问题在于产品的胶体稳定性、胶团中碳酸钙粒度的控制、晶体结构的控制以及烷基苯磺酸结构对产品应用的影响等。

目前我公司实验产品同国外同类产品相比,各项技术指标基本相当,对比数据见下表:

表2 相关产品技术指标数据对比

项目

样品1(国外产品)

样品2(实验产品)

外观

棕红色液体

棕红色液体

硫含量%

1.30

1.32

钙含量%

15.3

15.2

总碱值    mgKOH/g

405

402

运动粘度(100℃)mm2/s

150

200

密度(20℃)Kg/m3

1.2

1.21

闪点(开口)℃

220

210

2、项目的成熟性和可靠性论述

  我公司现以完成本项目的实验研制工作,根据多年的磺酸盐产品的研发及生产经验,并通过大量的实验考察,我们确定出了生产极压型高碱值烷基苯磺酸钙的成熟的工艺方案,所得产品经过理化指标分析及性能评定,完全达到了国外同类产品的性能水平。

2.1、产品性能测试

在实验产品的理化指标达到实验要求的前提下,我们对所研制产品的使用性能做了系统的测试,主要测试内容有:

2.1.1、四球试验

本项试验采用四球摩擦磨损实验机来评价高碱值磺酸镁清净剂的抗磨减摩性能。

实验用钢球为国家Ⅱ级标准GCrl5轴承钢钢球(Ф12.7mm)。

主要参数为:

负荷294N(30kg),转速1450r/min,时间30min,室温。

磨斑直径为3个底球的磨斑直径(WSD)的算术平均值。

表3 不同产品的四球磨班直径对比

样品名称

T202

TBN400普通磺酸钙

国外极压型磺酸钙

本项目实验产品

磨斑直径 mm

0.9

1.5

0.4

0.38

烧结负荷 kg

170

150

200

200

上表中各产品均以3%的加剂量加入到大连产500SN基础油。

从表中数据可以看出,本项目所研制产品在该项测试中,抗磨性能要远强于普通车用磺酸盐产品和ZDDP产品,与国外同类产品性能相当。

2.1.2、Falex试验

  该项测试采用美国产Falex摩擦磨损试验机进行,主要参数为:

温度:

18-35℃,Pin:

AISA3135steel,V-Block:

AISAC-1137steel,运转时间:

1min,负载:

250-4500lbf,转数:

190rpm

表4Falex试验机测试结果对照

样品名称

500SN

TBN400普通磺酸钙

国外极压型磺酸钙

本项目实验产品

失效载荷(lbs)

500

1500

4500

4500

上表中500SN为实验油空白试验,其余样品为以2%剂量加入500SN中。

从上表数据可见,该项测试结果表明,本项目研制产品在该项测试中极压性能明显优于普通磺酸盐产,同国外同类产品性能相当。

2.1.3、攻丝试验

该试验采用国产攻丝扭矩模拟评定试验机,在1020钢材上攻丝时以加有5%硫烯(含硫40%)的油为参比油(1#样品);在304不锈钢上攻丝时以加有25%硫烯、25%氯化石蜡(含氯40%)的油为参比油(5#样品)。

各样品的组成及攻丝结果见表5。

表5 磺酸钙与常规极压剂攻丝结果比较

项目

添加剂%

油样

1

2

3

4

5

6

7

T321(含S40%)

5.0

-

-

-

2.5

2.5

2.5

T301(含Cl40%)

-

5.0

-

-

2.5

-

-

国外极压型磺酸钙

-

-

5.0

-

-

2.5

-

本项目实验产品

-

-

-

5.0

-

-

2.5

对1020钢的攻丝效率/%

100

89

110

111

101

130

132

对304不锈钢的攻丝技率/%

80

90

105

105

100

136

135

上表添加剂调合基础为大连产150SN基础油。

由上表可以看出,高碱磺酸钙具有很好的极压润滑性能,在加剂量相同时其效果与硫烯相

当,在与硫烯复合时,高碱磺酸钙表现出极强的协同效应,本项目研制产品在该项测试中同国外同类产品性能相当。

2.1.4、锈蚀试验

本项试验将测试样品调成水基乳化液,采用GB/T11143中的A法来对锈蚀性能进行测试,结果如下:

表6 极压剂防锈性能测试对比

样品名称

T321

T301

国外极压型磺酸钙

本项目实验产品

测试结果

严重锈蚀

严重锈蚀

无锈

无锈

上表中实验配方组成见表7

表7 乳化液配方组成

配方组成

测试样品

乳化剂复合剂

去离子水

含量 %

14

12

74

从表6中数据可看出,磺酸钙型极压剂产品在防锈性能上要远远强于传统极压剂产品,且本项目所研制产品与国外同类产品在该项测试中性能相当。

通过以上测试结果说明,我公司所研制的高碱值烷基苯磺酸钙极压型产品具如下特点:

(1)、该产品在金属中具有优异的极压润滑性能,与含硫极压剂复合使用有显著的协同效应。

(2)、该产品对金属没有腐蚀作用且有防锈性。

(3)、该产品综合性能与国外同类产品相当。

2.2、产品小试情况

本项目产品在小试工艺确定之后,做了40批次的重复性实验,从重复实验结果来看,产品的各项理化指标均在暂定指标范围内,可确保产品质量的稳定性,收率可达93%-95%,产品成品率为100%。

2.3、产品的安全性说明

 本项目研制产品基本理化性能与普通磺酸盐产品相当,不易燃、不易爆、无腐蚀性,在安全、环保、使用等方面同一般石油产品,不用进行特殊防护。

四、项目产品市场调查与竞争力能力预测

1、本项目研制产品主要用来调配金属加工(油)液等产品,20世纪80年代以来,伴随着世界工业经济的快速增长,金属加工(油)液消费量日益增大。

  我国应用金属加工油(液)已经有较长的历史,一般为传统的车削、钻、攻丝、拉削、抛光和成型的轻拔、挤压、模冲、轧制、锻压等金属加工工艺,其用油、工艺技术、产品质量和品种发展缓慢。

金属加工油(液)需求量约为1万t/a。

改革开放后发展较快,特别是随着大型设备的引进,包括进口油,现在需求量约为50万t/a。

若将极压润滑及防锈添加剂按3%的加入量计算,则每年所需产品将达到15000吨/年,我国金属加工油(液)以低档为主,高档油品少,主要依靠进口,国内产品质量与国外油品有一定差距。

目前该类产品还主要以国外进口为主,产品价格较高,货源不稳定,本项目所研制产品若能完全取代进口产品,将会为我公司带来可观的经济效益及社会效益。

2、目前磺酸钙类极压剂产品主要产能还是以国外为主,在我国该项目尚处于研制、开发阶段,目前市场上尚无成熟的工业化产品销售。

我公司研制的产品无论是在理化指标还是实际使用性能上目前在国内市场占有较大的优势,项目投产后预计可在短时间内占领国内市场。

3、我公司研制的高碱值烷基苯磺酸钙极压剂产品,在产品性能上已达到或超过了国外同类产品的水平,由于该产品在国内尚无厂家生产,故国内市场的竞争压力不大,随着金属加工油(液)产品的升级换代进程不断加快,我们产品定会逐步扩大其市场占有率,与国外产品相比,由于国内产品的生产成本相对较低,所以在保证产品质量的前提下,我们的产品具有明显的价格优势,其出口前景易非常乐观。

五、项目实施方案

1、技术方案

本项目的研发重点在于使胶体中碳酸钙晶形发生改变,生产具有特点结构的晶型,反应原理如下:

本项目的技术方案为在现有磺酸钙生产工艺的基础上,通过对溶剂、促进剂、反应温度、二氧化碳通气速率、反应过程中水量的控制等条件因素的考察,结合红外光谱分析,以确定产品结构,并根据四球机、Falex试验机、攻丝试验等评定设备对产品的实际性能进行确认,最终确定最佳的极压型磺酸钙产品的合成工艺条件。

2、生产方案

本项目小试及中试完成后,可正式进行大生产实验,本项目的生产装置设计产能为1000吨/年,生产所用原材料与公司现有磺酸盐产品所用原料基本相同,可直接从现有供应商处购买,生产厂房可利用现有磺酸盐厂房内的闲置部分,所需设备可重新购置,生产人员利用车间现有熟练工人为骨干,新招人员做为补充,以目前我公司现状,花费较少的费用稍加改造,即可满足项目的生产要求。

3、营销方案

辽宁渤大化工有限公司是锦州康泰润滑油添加剂有限公司的全资子公司,锦州康泰润滑油添加剂有限公司是润滑油添加剂产品的国内最大经销商,拥有一套成熟的产品销售体系及全面的市场信息的掌握渠道,产品投产后,将以总公司的销售体系为依托,迅速占领该产品的国内市场,并逐步向国外市进军。

六、投资预算及资金筹措

1、投资预算

1.1、近期完成投资额

本项目现以投入研发费用明细如下:

表1 已投入研发费用明细

费用或物资明称

单位

数量

单价(元)

金额(元)

色谱测定仪

1

58000

58000

锈蚀测定仪

1

9650

9650

水分离性测定仪

1

35000

35000

浊度测定仪

1

6800

6800

硫含量测定仪

1

27300

27300

粘度测定仪

1

5000

5000

电热恒温干燥箱

3

1100

3300

石油产品色度测定器

1

8547.01

8547.01

磨片机

1

3247.86

3247.86

电动搅拌器

4

680

2720

电子天平

4

15750

真空泵

1

350

350

通风厨等成套实验室设备

1

118255

118255

实验用原料及器皿

若干

25000.00

小计

中试原料

烷基苯磺酸

公斤

500

15

7500.00

基础油

公斤

600

9

5400

促进剂

公斤

10

50

500.00

氢氧化钙

公斤

300

2

600

溶剂

公斤

500

5

2500

助滤剂

公斤

50

3

45

其它

1000

中试设备

200000

小计

其它费用

人员工资

210000.00

产品性能评定费

130000.00

差旅费

45000.00

调研培训费

45000.00

资料印刷费

15000.00

小计

.00

合计

981464.87

本部分经费向科技厅申请80万元,市科技局申请10万元,余者自筹。

1.2、新增投资估算

 本项目研发成功后,公司拟建一套1000吨/年的磺酸钙极压剂生产装置,它由中和系统、钙化系统、脱溶系统、过滤系统及其它辅助系统组成。

主要设备如下:

表2 新增固定资产投资估算表

序号

设备名称

规格

数量

材质

估算金额/元

1

反应釜(中和)

20m3

1台

白钢

50万

2

反应釜(钙化)

20m3

1台

碳钢

20万

3

脱溶釜

20m3

2台

碳钢

40万

4

板框滤机

40m2

2台

球墨铸铁

15万

5

半成品、成品储罐

100m3

3个

碳钢

100万

6

导热油炉

120万大卡

1台

40万

7

DCS自控系统

1套

100万

8

附属设施

100万

9

设计及安装费

100万

合计

565万

表3 流动资金估算表

项目

金额/元

材料费

300万

人工费

50万

其它费用

85万

该项目预计固定资产投资额为565万元,流动资金435万元,总计新增投资1000万元。

2、资金使用计划

表4项目资金使用计划

资金来源

金额/万元

用途

分项明细/万元

科技厅归口资金

80

人员费用

20

调研培训费用

4.5

公务费用

4.5

设备购置费用

32

能源材料费用

1

业务费用

5

验收鉴定费用

13

市科技局资金

10

资料印刷费

10

自筹资金

210

设备购置费

210

银行贷款

800

设备购置费

255

设计安装费

100

流动资金

435

共计资金1100万元。

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