#12炉增压风机变频技改项目可行性研究报告.docx

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#12炉增压风机变频技改项目可行性研究报告.docx

#12炉增压风机变频技改项目可行性研究报告

 

#1、2炉增压风机变频技改项目

可行性研究报告

 

 

一、前言

(一)项目名称:

#1、2炉增压风机变频改造可行性研究报告

(二)项目性质:

技术改造

(三)可研编制人:

***

(四)项目负责部门:

设备部

(五)项目负责人:

二、项目提出的背景及改造的必要性

(一)承担可行性研究的单位:

设备部电气专业

(二)项目提出的背景:

#1、2炉脱硫有二台型号为ANT37e6,流量为1836288Nm3/h,电机功率为1800KW,转速为490r/min的静叶可调轴流式增压风机,在机组开停机过程中,增压风机出力有剩余;另外,由于我厂处于电网的末端,机组长期处于调峰运行状态,负荷不能长期保证满载,需调整增压风机静叶来保证增压风机运行中流量的需要,由于增压风机本身不能调整转速,造成了电能的浪费。

(三)项目进行的必要性:

通过对增压风机进行变频改造,通过调整增压风机电机的转速,实现增压风机流量的调整,既满足了运行工况的需要,又节约了电能,尤其是开停机和低负荷工况时,大大降低电机的功耗。

(四)调查研究的主要依据、过程及结论:

1.风机在不同频率下的节能率

风机是传送气体的机械设备,是将电动机的轴功率转变为流体的机械能的一种机械。

从流体力学原理得知,风机风量与电机转速功率相关:

风机的风量与风机电机的转速成正比,风机的风压与风机电机的转速的平方成正比,风机的轴功率等于风量与风压的乘积,故风机的轴功率与风机电机转速的三次方成正比(即风机的轴功率与供电频率的三次方成正比):

频率F(HZ)

转速%

风量Q%

风压H%

轴功率P%

节电率

50

100

100

100

100

0

45

90

90

81

72.9

27.1

40

80

80

64

51.2

48.8

35

70

70

49

34.3

65.7

30

60

60

36

21.6

78.4

25

50

50

25

12.5

87.5

根据上述原理可知改变风机的转速就可改变风机的功率。

例如:

将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=453/503=0.729,即P45=0.729P50

将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=403/503=0.512,即P40=0.512P50

2、增压风机的变频节能改造:

增压风机在设计时是按最大工况来考虑的,在实际使用中大部分时间风机都需要根据实际工况进行调节,传统的做法是调整静叶的方式进行调节,这种调节方式增大了系统的节流损失,在启动时还会有启动冲击电流,且对系统本身的调节也是阶段性的,调节速度缓慢,减少损失的能力很有限,也使整个系统工作在波动状态;而通过在风机上加装变频调速器则可一劳永逸的解决好这些问题,可使系统工作状态平缓稳定,并可通过变频节能收回投资。

(五)原系统或设备的基本情况:

1.拟进行检修的系统或设备的基本情况说明:

#1、2炉脱硫的增压风机为静叶可调轴流风机,成都电力机械厂生产,型号为ANT37e6,流量为1836288Nm3/h,配套电机为湘潭电机厂生产,型号为YKK800-12W,电机功率为1800KW,转速为490r/min,额定电流220.8A。

2.系统或设备简述:

增压风机是在火电厂湿法脱硫工艺系统中,用于克服烟气流经原烟道、烟气换热器(GGH)、吸收塔、净烟道、挡板门等整个脱硫系统阻力的设备。

系统每台炉配置一台增压风机,锅炉烟道尾部烟气经增压风机升压后进入吸收塔脱除大部分SO2、烟尘、氮氧化物、重金属等大气污染物,然后经烟囱排向大气

3.铭牌:

增压风机型号:

ANT37e6,490r/min,流量1836288Nm3/h

增压风机电机型号:

YKK800-12W,1800KW,6KV,220.8A,496r/min

4.制造商:

增压风机:

成都电力机械厂

增压风机电机:

湘潭电机股份有限公司

5.投产日期:

2006年10月

6.技术状况及其他有关技术参数:

增压风机随机组运行工况变化,增压风机的流量及增压风机电机电流的参数变化如下表:

序号

机组负荷(MW)

增压风机流量(KNm3/h)

电机电流(A)

1

185

1444

122

2

200

1517

130

3

250

1786

156

4

300

1807

185

7.运行简历:

#1、2机组增压风机随机组2006年投运以来,一直运行,当机组负荷发生变化时,通过调整增压风机静叶开度调节流量。

(六)存在的主要问题:

1.缺陷情况的记录和叙述:

只要机组运行,增压风机的流量就为额定工况,运行中根据工况的变化通过调整增压风机静叶开度来满足需求,极大的浪费了电能,提高了厂用电率,减少了上网电量,影响我厂经济效率。

2.安全生产:

3.系统匹配:

4.环境保护:

5.节能降耗、提高经济性:

增压风机变频调速改造完成后,在系统工况发生变化时,通过调整电机转速,从而实现增压风机流量的调整,电机输入频率降低,转速减慢,从系统吸收和消耗的功率同比减少,可以节约电能,降低厂用电。

(七)通过项目的实施需要解决哪些问题:

通过对#1、2机组的增压风机电机进行变频调速改造,在机组开停机和负荷变化时,可实现增压风机流量的平稳调整,减少了电机损耗。

三、方案论证

方案一:

采用变频自动切换为工频方式的变频调速系统

在增压风机高压回路上通过串接变频器,采用一拖一旁路的配置方式,保留原工频系统且与变频系统互为备用,调节方式均为闭环调节。

当高压变频器发生故障时,增压风机可以通过自动切换旁路开关工频运行,并可在变频器故障排除后重新投入使用时,通过人工给出切换指令,切回变频运行方式,。

一拖一自动切换旁路工频运行方案:

此方案是一拖一自动旁路的典型方案,原理是由2台高压隔离开关QS1、QS2,两台真空断路器QF1、QF2及一台真空接触器KM1组成(见上图,其中Q1为原高压开关柜内的断路器)。

其工作原理为:

变频运行时,QF1和KM1处于合通状态,QF2处于分断状态,当人工给定切换指令或者系统出现重故障时,变频器自动分断QF1和KM1,然后合通QF2,电动机进入工频运行状态。

当需要变频器重新投入使用时,人工给出切换指令,变频器先合通QF1,变频器进入预充电状态,变频器充电就绪以后自动运行并断开QF2,当确认QF2断开后合上KM1,变频器检测电动机的状态,并以检测到的转速开始将电动机带回50HZ运行工况,此时用户需重新调节节流装置和变频器的给定频率以满足工况。

优点:

大幅度减少电机能耗,减小启停时对电机的冲击,延长电机使用寿命,在检修变频器时,有明显断电点(隔离刀闸QS1和QS2),能够保证人身安全,同时工变互切功能使变频器在出现重故障时不会导致电动机停运,保证了电机供电的连续性及脱硫投运率。

方案二:

采用手动切换功能的变频调速系统

此方案是一拖一手动旁路的典型方案,原理是由3个高压隔离开关QS1、QS2和QS3组成(见左图,其中QF为原高压开关柜内的断路器)。

要求QS2和QS3不能同时闭合,在机械上实现互锁。

变频运行时,QS1和QS2闭合,QS3断开;工频运行时,QS3闭合,QS1和QS2断开。

断路器和高压隔离开关互锁,防止误操作。

优点:

大幅度减少电机能耗,减小启停时对电机的冲击,延长电机使用寿命,在检修变频器时,有明显断电点,能够保证人身安全,同时也可手动使负载投入工频电网运行,造价低等优点。

(一)改造后预期达到的效果:

就节能环节而言,方案一与方案二效果相同变频节能系统(装置)在各类调速系统中使用时其节能效果对于单台设备可做到20-55%。

机组长期调峰运行中,增压风机电机长期基本额定运行,流量控制只能通过调整增压风机静叶开度来实现,电机做了很多无用功,浪费了电能,设备承担了无用的损耗。

两种方案均通过调节增压风机电机转速实现增压风机流量任意调节,可以节约电能,降低厂用电率。

(二)是否需要停机停炉或结合机组大、小修等:

需要。

(三)从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理

性、存在问题和解决办法:

两种改造方案均采用密闭循环风冷式变频调节装置,采用变频调速调节流量节电可达20%到60%。

变频改造完成后,解决机组长期调峰运行中,增压风机电机长期基本额定运行,流量控制只能通过调整增压风机静叶开度来实现,电机做了无用功,浪费了电能,设备承担了无用的损耗。

通过调节增压风机电机转速实现增压风机流量可任意调节,可以节约电能,降低厂用电。

(四)要求定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益作

出综合比较:

方案一:

主设备费用:

序号

名称

型号

单位

数量

费用(万元)

1

交联聚乙烯电缆

ZRYJVV22-3×120/10KV

600

24

2

电缆附件

三相120mm2终端头

10

2

3

低压动力电缆

ZRVV22-3×6+1×4

1000

2

4

控制电缆

KVV2-1.5×10

6000

8

5

高压变频器

2

260

6

合计

296

增压风机电机变频器调速改造后,每台机按当前的负荷状况,每年按运行5500小时计算(2008年#1机组利用小时数为5500小时),其中180MW的运行时间约占30%,300MW的运行时间约占30%,200MW和250MW的运行时间约各占20%,改造后,比照泵的流量(机械负荷的情况)计算电机的功耗,每年节约的电能计算如下:

ΔP=1800×(1-1444÷1836)×5500×30%+1800×(1-1517÷1836)×5500×20%+1800×(1-1786÷1836)×5500×20%

=(0.066+0.042+0.006)×1800×5500

=1069200KWh

我厂2008年机组发电量为22.4亿度,机组运行小时数为5500小时,经变频改造后,按15%的节电率计算,节约电能:

ΔP=1800×5500×15%

=1485000KWh

综合以上两种算法,增压风机改造后,每台每年约可节约电能100~140万度,按目前电价最多可节约61.6万多元。

方案一对于保证系统运行的连续性、稳定性及脱硫投运率有着明显的优势,在变频装置出现重故障后,能瞬时自动切换至工频运行,无需人工进行倒换操作,在变频装置故障排除后,又可自动通过给定指令切换至变频运行,避免了切换工频后需待停机方可切回变频而导致的厂用电损耗。

方案二:

主设备费用:

序号

名称

型号

单位

数量

费用(万元)

1

交联聚乙烯电缆

ZRYJVV22-3×120/10KV

600

24

2

电缆附件

三相120mm2终端头

10

2

3

低压动力电缆

ZRVV22-3×6+1×4

1000

2

4

控制电缆

KVV2-1.5×10

6000

8

5

高压变频器

2

240

6

合计

276

单从节能方面方案二与方案一一致,主材料费用两台增压风机较之方案一少花费20万元,共计276万元,但其由于采用手动切换,对于脱硫投运率不利,增加了运行人员的工作量,增加了误操作的可能性,并且在手动切工频后需等停机方可再次切回变频,造成不必要的电能损失。

(五)提出推荐的检修方案:

推荐采用方案一。

四、项目规模和主要内容

(一)项目方案及内容综述:

采用一台高压变频器,带一台增压风机的方式。

当高压变频器发生故障时,可以通过自动切换旁路开关工频运行,旁路开关和变频器并接,变频器故障排除后可通过给定指令自动切换回变频方式运行。

(二)工程计划开竣工时间

2011年#1、2机组小修期间

(三)项目范围

#1、2机组脱硫二台增压风机电机及相应电源电缆等。

(四)项目的主要设备材料构成

序号

名称

型号

单位

数量

费用(万元)

1

交联聚乙烯电缆

ZRYJVV22-3×120/10KV

600

24

2

电缆附件

三相120mm2终端头

10

2

3

低压动力电缆

ZRVV22-3×6+1×4

1000

2

4

控制电缆

KVV2-1.5×10

6000

8

5

高压变频器

2

260(方案一)

240(方案二)

6

空调

10

20

7

变频小室

10

20

6

合计

336(方案一)

316(方案二)

(五)地址选择及地理位置、路径及方案:

与原路径一致

(六)改造后系统布置的变化:

增加一个独立变频器通道系统,对原工频系统无影响。

(七)性能和有关参数及必要的图纸:

(八)环境保护措施、治理方案及对环境保护的评价:

无影响

(九)对劳动定员和技术水平的要求及培训情况:

按工作要求进行培训。

(十)调研、可研、初设、设计、招标、订货、开工、工程各施工步骤(包括拆除、土建、安装等)、试验、调试、试运行、竣工验收等整个项目的时间进程计划安排:

2011年完成

(十一)对灰场工程、构筑物及一般土建工程,应注意气象、水文、地质、地形、地下物等资料的收集和叙述:

五、工程实施条件

(一)工程项目有关征地、占地、施工临时用地、拆迁、赔偿等外部条件的落实情况:

(二)设计、施工单位的选择:

检修公司电气专业

(三)工程施工周期:

60天

(四)加工制造周期:

150天

(五)勘测设计周期:

25天

(六)资金来源等的落实情况:

技改

(七)有关规划、消防、征地、搬迁等的落实情况:

正在落实

(八)需要停机停炉等计划的落实情况:

随2011年#1、2机组小修

(九)进口元件是否具备采购条件:

(十)主要材料的采购是否采用招议标方式进行:

(十一)主要材料采购的被招标对象(制造商)的选择:

待调研

(十二)其他外部条件是否具备:

六、投资估算表及设备、材料明细表:

(一)投资估算表:

序号

名称

型号

单位

数量

费用(万元)

1

交联聚乙烯电缆

ZRYJVV22-3×120/10KV

600

24

2

电缆附件

三相120mm2终端头

10

2

3

低压动力电缆

ZRVV22-3×6+1×4

1000

2

4

控制电缆

KVV22-1.5×10

6000

8

5

高压变频器

2

260(方案一)

240(方案二)

6

空调

10

20

7

变频小室

10

20

6

合计

336(方案一)

316(方案二)

(二)设计费:

1万元

(三)调试费:

2万元

(四)土建施工费(含人工费、征地费、建设材料等):

30万元

(五)主、辅材料费:

336万元

(六)工程总投资:

369万元(方案一),{349万元(方案二)}

(七)设备、材料明细表(见本附件附表):

七、经济效益分析:

对增压风机电机实行变频器调速改造后,每台机按当前的负荷状况,每年按运行5500小时计算(2008年#1机组利用小时数为5500小时),其中180MW的运行时间约占30%,300MW的运行时间约占30%,200MW和250MW的运行时间约各占20%,改造后,比照泵的流量(机械负荷的情况)计算电机的功耗,每台每年约可节约电能100~140万度,按目前电价约为61.6多万元。

#1、2机组的增压风机变频改造后,按年运行5500小时,可节约厂用电280万千瓦时,上网电价0.44元每度,一年节约费用123万元。

项目总投资369万元,三年即可收回投资。

且在增压风机上加装变频器后,电动机启动平稳,无冲击,可使系统工作状态平缓稳定,并可达到节能降耗的目的。

八、评价结论:

对增压风机电机实行变频器调速改造有一定的经济效益,也能减少设备的损耗,可以立项进行改造。

九、项目单位上报意见:

同意上报

附件:

设备、材料明细表

1.设备单位:

万元

序号

名称(规格型号)

数量

单价

总价

1

变频器

2台

130

260(方案一)

240(方案二)

合计

260(方案一)

240(方案二)

2.主材

序号

名称(规格型号)

数量

单价(元)

总价

(万元)

1

高压电缆ZRYJVV22-3×120/10KV

600米

400.00

24

2

低压动力电缆ZRVV22-3×6+1×4

1000米

20.00

2

3

控制电缆KVV22-1.5×10

6000米

15.00

8

4

电缆附件

10套

2000.00

2

合计

36

3.辅材单位:

万元

序号

名称(规格型号)

数量

单价

总价

1

空调

10台

2

20

合计

20

 

4.土建部分单位:

万元

序号

名称

数量

单价

总价

1

变频小室

2

10

20

合计

20

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