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水泥搅拌桩试桩总结报告

中国铁建

1、试桩里程、布置形式及布置情况

在DK746+085段附近的右侧进行了9根水泥搅拌粧成粧工艺性试验,该试验粧已按照既定方案顺利完成。

水泥搅拌粧布置形式为正三角形布置,粧间距为1.1m。

搅拌粧直径为0.5m,设计粧长14m,实际粧长见附件:

水泥搅拌粧试粧记录

2、试粧施工机具

本次试粧选用SP-5型大扭矩钻机,主电机功率为45Kw,钻进速

度有五档:

一档为0.1〜0.3m/min,转速正转15r/min,反转17r/min;二档为0.3〜0.7m/min,转速正转25r/min,反转29r/min;三档为0.7〜1.2m/min,转速正转44r/min,反转52r/min;四档为1.2〜1.7m/min,转速正转70r/min,反转82r/min;五档为1.7〜2.3m/min,转速正转108r/min,反转138r/min;可无机调速。

PJ-5A泥浆泵1台。

YX-I型电脑自动记录仪。

试粧前所有用于试粧的机械都完成以下工作:

(1)粧机配置了可以控制粧身每米喷浆量的记录器,且记录器上的任何一个可操作的按钮和开关不得用于设定操作时间、深度、喷浆量、粧位编号、复搅深度、复搅次数等参数。

(2)粧机上的压力表、转速表、电流表、电子称都经过标定,达中国铁建到合格。

(3)每台粧机钻架相互垂直两面上分别设置两个0.5Kg重的吊线锤,并画上垂直线。

(4)在每台粧机的钻架画上钻进刻度线,标写醒目的深度。

(5)钻头直径的磨损量<1cm。

3、试桩目的

(1)确认每根搅拌粧水泥用量。

(2)确定搅拌下沉、提升的速度和重复搅拌下沉、提升速度。

(3)根据不同掺和比确定技术参数。

(4)确定不同地质情况的电流强度。

(5)确定该地质条件下,按室内配合比在现场施工,水泥搅拌粧25d的无侧限抗压强度不小于1.2MPa、单粧承载力、复合地基承载力是否满足设计要求。

(6)根据单粧承载力试验确定施工掺和比,取得经济可靠的、符合设计要求便于现场实施的工艺控制数据,以便指导本段水泥搅拌粧大面积施工。

4、试桩施工工艺参数的确定

4.1、钻进速度与提升速度

水泥搅拌粧为两喷四搅,根据以往水泥搅拌施工经验,钻机搅拌速度和提升搅拌速度如下:

中国铁建

第一次钻进搅拌速度:

1.0m/min,转速44r/min;第一次提升搅拌速度:

1.2m/min,转速82r/min;第二次钻进搅拌速度:

1.0m/min,转速44r/min;第二次提升搅拌速度:

1.2m/min,转速82r/min。

4.2、掺灰率选定

根据《**施路专-08-1》设计要求,水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,掺灰量为被加固土湿质量的15〜20%;地下水具有侵蚀性时,采用水泥+粉煤灰,水泥掺量为被加固湿土质量的18%,粉煤灰掺量为水泥质量的20°%。

为选择经济、可靠、合理的水泥浆配比,试粧按水泥浆配比试粧和水泥+粉煤灰试粧,试粧数量如下:

按水泥+粉煤灰浆体配比试粧:

水泥+粉煤灰总量掺比为16%、18%、20%的各试粧三根,其中水泥:

粉煤灰=4:

1,共9根。

在2011年1月14日,9根试粧已顺利完成。

根据《**枢纽施工图-车站路基工点设计图》设计要求,粧身胶凝剂及采用水泥和粉煤灰,水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,粉煤灰为II级或以上强度的。

再根据配合比室内试验结果,选取掺灰量分别为16%、18%和20%的试粧(共9根)作为检测对象,对其进行取芯观测、无侧限抗压强度检测、单粧承载力检测、复合地基载荷检测,从而确定所需配合比及各项参数。

选定掺灰量为18%,每米试粧水泥用量

54Kg,粉煤灰用量14Kg。

掺灰量

水胶比

理论配合比

(土:

水泥:

粉煤灰:

水)

施工配合比(水泥:

粉煤灰:

水)

比重

(Kg/cm3)

16%

0.5

1:

0.128:

0.032:

0.08

48:

12:

30

1.823

18%

0.5

1:

0.143:

0.037:

0.09

54:

14:

34

1.823

20%

0.5

1:

0.16:

0.040:

0.10

60:

15:

37.5

1.823

中国铁建其它见所附检测报告

4.3、水胶比

按设计要求,水胶比为0.45〜0.55,再结合实际土质的含水率较高,水胶比采用0.50。

已知水比重为1,水泥比重为3.1,总重量+总体积,即浆液比重为(1+0.5)+(1+3.1+0.5+1)=1.823。

4.4、喷浆量

每米喷浆量=(每米水泥用量+每米粉煤灰用量)x1.5+1.823。

喷浆速度为5〜20L/min。

试粧过程中选取了,10L/min、13L/min和和15L/min。

4.5、喷浆压力

水泥搅拌粧实际喷浆压力应控制在掺灰量为16%0.3MPa、掺灰量为16%0.4MPa、掺灰量为16%0.5MPa。

5、施工过程质量控制

5.1、钻进速度与提升速度及钻头速度的控制

钻进时用四档,提升时用三档,不能用五档快速钻进(或五档快速提升)。

注意控制搅拌机提升到地面以下1米时用二档慢慢提升。

钻头转速控制在30〜82r/min。

5.2、粧底打入持力层深度

在每台粧机的钻架画上钻进刻度线,每0.5m—道标号记号,同时以小票的数据来控制粧长。

以深入持力层0.6m为准。

中国铁建

6、施工工艺

水泥搅拌粧试粧采用“四喷四搅”施工工艺,详见工艺流程图6.1:

图6.1水泥搅拌桩施工工艺流程图

6.1、钻机就位

将钻机安置在测设的粧位上,使钻头对准粧位,粧位允许偏差S50mm,然后调整粧机的平整度和垂直度,垂直度允许偏差幻%,以保证粧身垂直。

6.2、制浆

根据施工前室内配方试验确定的最佳水泥用量、水胶比制浆,要求水要清洁、酸碱适中。

中国铁建

浆液配制顺序:

先加入规定用水量,然后边搅拌边加入水泥和粉煤灰,并用比重计检浆液比重,设计浆液比重为1.823g/cm3。

最后放入二次搅拌桶内进行二次搅拌。

6.3、浆液加压

采用高压泵将浆液经高压管送至喷嘴。

6.4、边钻进、边喷浆搅拌

钻机就位后,开启钻机和水泥浆泵,将水泥浆压入地基中,边钻进、边自上而下喷浆、边搅拌,直至钻进至水泥搅拌粧设计深度。

6.5、边提升钻头、边喷浆搅拌

钻进至设计深度后,钻机反转,提升钻头,边自下而上喷浆、边提升、边搅拌。

直至提升至粧顶。

6.6、再次钻进、喷浆搅拌

钻头提升至粧顶后,再次下钻,边自上而下喷浆、边搅拌。

直至钻进至水泥搅拌粧设计深度。

6.7、再次提升、喷浆搅拌

再次钻进至设计深度后,再次将钻机反转,提升钻头,边自下而上喷浆、边提升、边搅拌。

提升至地面以下1m时,宜减慢速度,当喷浆口至粧顶标高时,应停止提升搅拌10〜20s,以保证粧头密实均匀。

6.8、清洗、移位

灌浆完成后,提升钻杆及钻头,向集料斗中注入适量清水,进行低压射水,清洗管路中残存的水泥浆。

中国铁建

在成粧过程中,因故停浆继续施工时,必须重叠接粧,接粧长度不小于0.5m,若停机超过3h,应在原粧位旁边进行补粧处理。

清洗结束后,把钻机等设备移到新孔位上。

7、试桩成果

7.1、水泥搅拌粧质量检验

(1)成粧7d后,采用浅层开挖1〜3根粧头目测检查搅拌粧的均匀性、整体性及外观质量,并用实际周长1.63换算直径的0.52m。

开挖深度为停浆面以下0.5m。

(2)成粧28d后,在1〜3根检测粧粧径方向1/4处、粧长范围内钻孔取芯,观察其完整性、均匀性,取SY-5、SY-7、SY-8共3个试样做粧身无侧限抗压强度。

检测结论:

各粧强度分别为1.4MPa、1.5MPa、1.4MPa,均大于设计1.2MPa。

钻芯后的空洞采用水泥砂浆灌注封闭。

7.2、浆体喷射搅拌粧施工实际偏差见表7.1要求控制。

表7.1水泥搅拌桩施工允许偏差

项次

项目

单位

实际偏差

允许偏差

检查方法和频率

1

桩位容许差

mm

彡50

±100

全部自检,10%抽样

2

桩径容许差

mm

彡20

彡50

全部自检,10%抽样

3

桩长容许差

mm

不小于设计值

不小于设计值

全部自检,10%抽样

4

竖直度容许差

%

^1

彡1.5

全部自检,10%抽样

 

8、水泥搅拌桩现场检测情况

8.1、粧顶1米以下成粧效果检查。

2011年2月26日,项目部对水泥搅拌粧成粧情况进行了现场外观

中国铁建鉴定,监理单位**建设工程咨询有限公司**和**铁路引入**枢纽监理站对试验过程进行了见证。

对试粧粧顶以下1m范围进行了开挖,可见粧体圆匀,无缩颈和回陷现象,布置形式、粧间距以及直径均符合要求,粧体符合设计和施工规范要求。

(见图8.1)

图8.1浆配比为18%,实测桩径0.52m实测粧径0.52m。

还抽检了几根粧,粧体皆完整连续,无缩颈和回陷现象。

中国铁建

8.2、成粧28天复合地基载荷试验

图8.2.1SY-2#桩复合地基载荷试验

2011年2月26日在现场对水泥搅拌粧SY-2#(浆配比16%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)试粧进行了复合地基载荷试验。

载荷板尺寸为1.1mx1.1m,b=1.1m,0.006b=0.006x1100=6.6mm。

试验分十二级加载,最大试验压力为300KPa,p-s曲线为平缓的光滑曲线。

S=6.6_所对应的压力值为298KPa,大于最大压力值的一半即150KPa,因此该试验点的复合地基承载力特征值为150KPa,复合地基载荷试验符合不小于150KPa。

图8.2.2SY-4桩复合地基载荷试验2011年2月27日在现场对水泥搅拌粧SY-4#(浆配比为18°%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)试粧进行了复合地基载荷试验。

载荷板尺寸为1.1mx1.1m,b=1.1m,0.006b=0.006x1100=6.6mm。

试验分十二

中国铁建级加载,最大试验压力为300KPa,p-s曲线为平缓的光滑曲线。

s=6.6mm所对应的压力值为236KPa,大于最大压力值的一半即150KPa,因此该试验点的复合地基承载力特征值为150KPa,复合地基载荷试验符合不小于150KPa。

图8.2.3SY-6桩复合地基载荷试验2011年2月28日在现场对水泥搅拌粧SY-6#(浆配比20%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)试粧进行了复合地基载荷试验。

载荷板尺寸为1.1mx1.1m,b=1.1m,0.006b=0.006x1100=6.6mm。

试验分十二级加载,最大试验压力为300KPa,p-s曲线为平缓的光滑曲线。

s=6.6mm所对应的压力值为269KPa,大于最大压力值的一半即150KPa,因此该试验点的复合地基承载力特征值为150KPa,复合地基载荷试验符合不小于150KPa。

图8.3.1SY-1#桩单桩承载力试验

8.3、成粧28天单粧承载力试验。

2011年3月1日在现场对水泥搅拌粧SY-1#(浆配比16°%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)试粧进行了单粧承载力试验,试验共分九级加载,累计沉降为14.57mm(彡40mm),单粧承载力符合不小于200KN的设计要求。

8.3.2SY-3#桩单桩承载力试验

中国铁建

2011年3月2日在现场对水泥搅拌粧SY-3#(浆配比为18%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)试粧进行了单粧承载力试验,试验共分

九级加载,累计沉降为9.49mm(彡40mm),单粧承载力符合不小于200KN的设计要求。

8.3.3SY-9#桩单桩承载力试验

2011年3月2日在现场对水泥搅拌粧SY-9#(浆配比19°%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)试粧进行了单粧承载力试验,试验共分九级加载,累计沉降为12.70mm(彡40mm),单粧承载力符合不小于200KN的设计要求。

图8.4.1SY-5#桩芯样

8.4、成粧28天后粧身抽芯进行完整性检查及无侧限抗压强度试

验。

2011年3月2日,项目部及监理单位在现场进行了SY-5#粧(浆配比16°%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)抽芯并试验其无侧限抗压强度(见图8.4.1)。

从芯样看,芯样连续、完整,呈长、短柱状、混合料分布均匀,无其他异常情况,粧长符合设计要求,粧身均匀性良好。

从芯样中截取不同深度、不同土层的3个试件进行无侧限进行抗压强度试验,试验结果1.93MPa(0〜0.64m),1.46MPa(0.64〜6.95m),0.81MPa(6.95〜11.82m)。

(附无侧限试验结果)

中国铁建

图8.4.2SY-7#桩芯样

SY-7#粧(浆配比为18%,水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)抽芯并试验其无侧限抗压强度(见图8.4.2),从芯样看,芯样连续、完整,呈长、短柱状、混合料分布均匀,无其他异常情况,粧长符合设计要求,粧身均匀性良好。

从芯样中截取不同深度、不同土层的3个试件进行无侧限进行抗压强度试验,试验结果为2.06MPa(0〜0.6m),1.5MPa(0.60〜6.95m),0.94MPa(6.95〜11.82m),较符合设计要求。

(附无侧限试验结果)

图8.4.3SY-8#桩芯样

SY-8#粧(浆配比20%,土:

水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63)抽芯并试验其无侧限抗压强度(见图8.4.3),从芯样看,芯样连续、完整,呈长、短柱状、混合料分布均匀,无其他异常情况,粧长符合设计要求,粧身均匀性良好。

从芯样中截取不同深度、不同土层的3个试件进行无侧限进行抗压强度试验,试验结果为1.87MPa(0〜0.65m),1.44MPa(0.65〜7.00m),0.89MPa(7.00〜11.90m),均符合设计要求。

(附无侧限试验结果)

9、试桩总结

通过水泥搅拌粧试粧记录和各项检测数据得出试验数据分析总结:

在该地质条件下,采用SP-5型大扭矩钻机施工。

按“四喷四搅”施工工艺及试粧施工参数施工的水泥搅拌粧,无侧限抗压强度、单粧承

中国铁建载力、复合地基载荷三项指标均符合设计要求,可按如下的施工机具、施工工艺及参数、水泥掺量进行的搅拌粧施工:

水泥搅拌粧施工机具采用SP-5型大扭矩打粧钻机;施工工艺为“四喷四搅”施工流程为:

钻机就位一制浆一开启钻机、水泥浆泵一边钻进、边喷浆搅拌一边提升钻头、边喷浆搅拌一再次钻进、喷浆搅拌一再次提升、喷浆搅拌一清洗、移位。

通过记录和电脑小票,我们可以得出:

第一次钻进搅拌速度:

1.0m/min、转速44r/min,第一次提升搅拌速度:

1.25m/min、转速82r/min,再次钻进搅拌速度:

1.0m/min、转速44r/min,再次提升搅拌速度1.25m/min、转速82r/min。

即控制钻进速度为三档,提升速度为四档。

胶凝材料:

水泥采用42.5级普通硅酸盐水泥,粉煤灰采用II级粉煤灰。

配合比:

据无侧限抗压强度、单粧承载力、复合地基载荷这三项指标(详见所附检测报告),浆配比采用18%,即配合比为水泥:

粉煤灰:

水=1:

0.26:

0.63,每米水泥用量为54Kg,每米粉煤灰用量为14Kg。

喷浆量:

通过试粧,可以发现,喷浆量的控制不仅须控制每米水泥用量和浆液比重,还须控制钻进提升速度与钻头转速的一致性,以免搅拌喷浆不均匀。

每米喷浆量:

浆配比为18%的喷浆量计算:

设计每米喷浆量=(设计每米水泥用量+设计每米粉煤灰用量)x(1+0.5)/1.823

(54+14)x(1+0.5)/1.823=56L/m

中国铁建

计算记录表中实际平均每米喷浆量为74L/m>56L/m,符合设计要

喷浆压力:

试粧发现,将配比为18%的粧采用喷浆压力为0.5MPa

10、附件

10.1水泥搅拌粧试粧施工平面布置图10.2现场施工记录及电子小票复印件;

10.3水泥搅拌粧钻芯及无侧限抗压强度试验结果;10.4复合地基静载荷试验结果;

10.5单粧静载试验结果。

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