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钻机故障现象及解决方法

钻机调试中故障现象及解决方法

1.发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有1V左

右电压。

由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。

措施:

引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。

40DB。

03发电柜有此问题。

40JD改40DB调试中遇到的问题:

1.绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报F053。

2.优化绞车时报F107,R9441008,U未触发,闭环控P100=4情况下,西门

子反复设置参数均不好使,但开环:

P100=3时能过去不报错,后经用测试盒测试,确认是U未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报F107时,PUM控制电机能

转但不稳定。

3.优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流只能设到600A左右达不到1280A。

后经确认是功率部分定义有问题,重新定义功率(按大全,参考电流值对应的编号)。

4.F015:

――绞车编码器无脉冲一一线无问题,传感器坏。

F015,F053:

――送钻编码器A、A—、B有脉冲,B—无脉冲且干扰太大。

经查线,接头处进水,且送钻编码器线焊错。

经烘干,重新接线后测试测速信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。

5.转盘启动风机无风压信号:

(1)风机正转没问题,出风口风很大。

(2)孔堵上,仍没有风压信号。

(3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。

(4)正压端有透明堵头,去调,且负压端螺丝朝上进水。

经以上处理,正常。

6.自动送钻风机不启动,报西门子人。

7.接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。

8.无零位信号,经查零位开关无24V。

9.测试盒调试变频的方法:

(变频器断电情况下测试)

(1)取下CUVC板

(2)插入检测板

(3)给测试盒接上24V电源(10A)

(4)分别测六个桥的通断触发情况并廁输出电压,某桥无灯亮或无输出电

压,测此桥触发电路或IGBT坏。

10•通讯无法正常,三个LED只二个闪:

(1)查线路A1、B1、A2、B2及入出顺序全部正确

(2)ON、OFF位置正确

(3)只有2#泵与CPU通讯正常,三灯闪,但报F008,其它?

不正确,柜上F008是已处于使能状态,但应急通讯,屏上均未启动2#泵。

(4)查看2#地址,及使能。

(5)查看1#泵、绞车、转盘、P544.1和P918地址,均错误,改正参数后,所有通讯均正常(房内)。

(6)IM153设置地址为10后,所有通讯均正常。

(7)触摸屏控制DW、RT1#MP、2#MP,均不动作。

经查无风压启动信号、风压检测信号,查电路,SM323的24V和0V不对,重新接24V和0V后,检测有风压启动,反馈回风压信号正常。

(8)SM331、FM350故障灯亮:

1查接线(电源线),FM350按编码按新规则定义接线并校线,正确改正田的电路图,但仍然报错,查硬件组态,组态正确,查量程卡,未调整,调整到24V后,工作正常,无故障。

2SM331查线(电源线)正确,查组态,组态错误,定货号、位数对不

上,改为8X12Bit,并设置其属性输入类型土10,4~20mA二线制,仍报错,查量程卡,按照定义调整量程卡后工作正常。

(9)绞车正常回路手柄控制时,不启动,经监视程序,无风压,无零位。

经查①检修开关状态不正确,恢复到正常位置(压入),风压通。

②手柄零位未接进PLC接线后零位信号正常。

③触摸屏给定时一一风压零位正常。

(10)在程序中加入断线防止绞车高速运行的程序段。

40DB。

01也就加入此保护。

(11)试泵时,在高速运行状态下,给定清零,变频器季F006,直流母线电压过高。

措施:

设置直流母线调节功能,P515=1,P254—10%,后测试正常,注。

无制动单元的设置要设置此参数,有制动单元的不需要设置。

(12)送钻离合器应与绞车启动互锁,硬件(应急)软件(程序)中都使用,气控箱送钻压力开关返回到PLC中,即当送钻离合器动作后,常开点闲合,送给PLC一个24V信号,使之不能启动绞车。

(13)当绞车运行时:

应急回路:

硬件互锁,不能启动送钻离合器。

通讯回路:

程序控制,不能启动送钻离合器。

(14)当绞车未运行,且送钻未运行,离合器未合闸时,刹车动作。

当绞车出故障且离合器合闸,送钻未运行或故障,刹车。

当送钻未运行,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。

当送钻故障,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。

当送钻故障,且绞车故障,刹车。

当送钻未运行,绞车未运行,刹车。

当绞车运行,刹车打开。

当送钻运行,且离合器合闸,刹车打开。

以上通过送钻离合继电器、刹车继电器、送钻压力开关、刹车压力开关和程序共同实现。

(15)盘刹的驻车制动,紧急制动,厂家用的都是常开点。

PLC俞出常闭点,控制刹车继电器的常闭点与盘刹的紧急制动常开点并联,即PLC无输出(继电器不闭合)或紧急制动按钮按下时,盘刹刹车。

程序中刹车俞出改为闭点。

(16)应急状态下,绞车、送钻、与盘刹的关系?

(17)程序中加入给定断线保护,即当绞车给定断线时,让程序中判断使给定为0。

(18)40JD改为40DB(苏丹)绞车传动箱多出一个离合器,此离合器由过卷阀常供气,当过卷或过卷无供气时,此离合器无抱合,滚筒不随电机转动。

(19)报F026,有一个或一组IGBT击穿短路。

口008,启动即有使能,可能是启动信号未撤消或是使能参数设置有问题。

2007年7月15日

40DB.03

1.辅机断路器合不上闸,按合断按钮均无反应。

经查,加入的欠压线圈没有电(正常时其电磁阀机构有电缩回)线未接好,恢复后正常。

2.2#房400V合不上闸,合上即跳。

经测A相也N相通,分段查电路,是2#房MCC柜母排短路,去掉2#房MCC所有外接电路,确认为MCC短路。

单个MCC柜体查,1#柜A相与N相通,拆掉,各后侧挡板,A立排根处有一个接线端子使之与壳通,取出后正常,恢复外部电路,2#400V合闸正常。

50DB.04

1.3#车并上网后过几秒钟报错跳闸,1#、2#并网正常,1#、3#,2#、3

#并网正常但1#、2#并网后再并3#,则3#跳闸。

分别校正三个车电源管理的发电机电压,母线电压,显示。

然后调整6R70,使三台车发电均为600V。

最后二台二台并网正常,三台先后并网正常。

2007年7月18日40DB.03

1.发电柜运行无输出,现象同40JD改造,引一根2V4电线到K6的9脚后柴油机启动正常。

2.打到怠速即有460V电压。

济柴发电机本身有励磁系统,只要柴油机启动即发电。

措施:

拆出济柴发电机本身励磁系统,把发电柜的两根励磁线接到发电机的F1、F2上即可,有正负,发电正常,即怠速30V满速80V。

3.柴油机发电(发电柜打到发电位置):

电压不稳,在540-680之间波动很大,很快。

分析:

闭环回路有问题,与6R70积分时间、增益有关。

增益时间:

P156P225增节,调节后电压稳定。

2007年7月20日40DB.03郑连亮

1、绞车优化时:

P115=2时报F011、F09,过流或短路。

查看P128值设不了1260,判断功率定义有问题,查P070=129,查手册,最大输出电流600多A,显然不正确,查看整流订货号为。

P070=149(此为标牌值),重新定义

功率设P070=149,然后工厂复位,查P070=149,然后按专家设定步骤优化绞车,非常顺利优化完成。

(1)前期对编码器的测试很重要。

(2)查看功率定义也实际标牌值是否相同,若不同以铭牌为准。

(3)优化时,0.1组和0.2组都设准确。

2.3#发电柜打到发电位置不发电,查电路K8吸合未断开(指示灯亮),测X1

的8、9有1.2左右电压,说明自励回路触点未接通,正常工作时K8吸合瞬间即断开有接触器接通瞬间断开,有吸断声。

因此判断:

K8控制KM回路有问题。

措施:

换另下个柜的K8,插上后发电正常。

有问题的继电器换到另一台发电柜中工作正常,也能发电。

分析:

可能是继电器本身触点有问题,该断的未断,该合的未合。

3.3#柜合不是闸,合闸按钮跳动

分析:

1、合闸线圈有电,但瞬间即跳闸,可能是分断线圈一直供着电,导

致此现象,但分断继电器K3并未吸合,PLC也无输出。

2、断路器机构有问题。

措施:

1拔下K3,打到并网,断路器合闸,测试继电器触点正常,再把K3

插上,打到并网断路器合闸正常。

2007年7月22日40DB04刘言

自动送钻加到

500转时报F053,

编码器故

障,

用示波器测信号,

有干扰

措施:

查线,线号定义

A—、B—未接入,

重新定义并焊线如下:

送钻编码器线号

1

23

4

5

678

功能:

0V

10-30VA

B

A-

B-oo-

插头针号:

1

23

4

5

6

7

传送线号:

1

23

4

5

6

7

50DB.04刘言

1.测试自动送钻钻压给定:

现象:

悬重无显示为00,但有一次显示为50吨后即无变化(说明有线接触不良,特别可能是电源)

措施:

1、按图纸查SM331(IW20)至U悬重传感器线路,接线正确(注意有正负之分)

2、查SM331,电流电压输入口定义,前6路均为电流输入后2路为电压输入,定义正确

3、查SM331电源供电,接1#端子的24V线松动,重新接好压紧,

MP370中悬重值显示值正确,打压后悬重值变化

经验:

测试中注意很微小的变化现象,可能这就是问题所在。

测钻压给定控制:

(1)打到10吨悬重,钻压较零,缓慢放压,使悬重显示6吨左右,此时钻压为4吨。

(2)挂离合器启动送钻。

(3)给定钻压3吨,变频器加速,到500转时报错F053,重试,仍然加到

500转时报F053

(4)用速度给定测试加速到200转后速度波动很大,而不是特定在200转,

再加速报F053

重新优化:

(1)复位工厂值

(2)按专家设置优化变频器,到P115=4时报F053,判断为编码器回路有问题。

措施:

(1)用示波器测编码器脉冲,DTI出口有干扰尖脉冲,测DTI前端:

A、B、B—有脉冲,A—无脉冲。

(2)从DTI入端-

编码器出线,

校线改线,

如下:

编码器线号:

1

23

4

5

67

8屏

功能:

0V

10-30VA

B

A-

B-o

o-花

插头针号:

1

23

4

5

6

7

传送线号:

1

23

4

5

6

7

(3)测试A、B、

A-、

B-及DTI出端A、

B无干扰。

重新优化P115=4,仍报F053(P215增大5到10仍不起作用)。

(4)单独启动电机(PMU控制),加速到5Hz.

(5)重新测DTI出端A、B波形,波形很干净,但有一个现象值得注意:

脉冲有断续现象,有两种可能:

1、联轴器松动打滑。

2、编码器有问题,丢脉冲。

查编码器联轴器很牢固。

(6)测编码器,以固定的转速,不停顿的转动编码器轴1圈,用示波器测A、B脉冲,A、B两相均有中断现象,因此判断,编码器有问题,丢脉冲。

(7)换一个新的送钻编码器14000,以(6)步方法测测,A、B脉冲连续,安装好编码器,联轴器到电机轴上,重新P115=4,OK,通过动态整定,P115=5,OK优化完毕。

未报任何错误,电机运转很平稳。

2.测试速度送钻,正反转加到1500转,电机工作很平稳。

钻压给定测试:

油泵连到指重表油管入口,用油泵打压到指重表有显示,指针转动,触摸屏上有数值,10吨左右,然后

(1)钻压校零,

(2)放掉一部份压力,悬重显示6T,钻压显示4T,开始钻压送钻测试:

(1)拉离合器,启动钻压送钻,电机不动,调整钻压给定在3-5T变化,

但电机转速不变化,始终是0转,不正确。

正确的工作动作是:

当给定钻压在3-5T变化时,电机转速也随之加速或减速直到满速或反转满速。

分析:

电机不动说明送钻变频器参数设置有问题。

检查参数,确实是参数设置错误,修改参数(详见参数表)后测试,启动钻压送钻,电机加速到满速,无论给定大于4T,小于4T电机均满速送钻,但钻压有正、负变化时转速和转向变化。

分析:

程序有问题,查程序,FC51,钻压给定与钻压反馈送到1个参数,修改后测试钻压送钻,速度及转速和转向变化当给定在钻压上下变化时。

3.绞车及送钻的上提、下放与大钩运行方向相反。

(1)调整变频输出端两相相序,及编码器DTI到CUVC的A、B相相序,起动测试,正给定一一正频率一一大钩上提。

2007年7月28日40DB03

1.手柄推到头,速度降为0,查程序中断线保护限值,并监视程序。

2W12为6C48(前推最大)93C8(反拉最大)FDE8(系统0位)但高速只达72Hz。

2.速度达0.6m/s钩速时,报F053因优化无问题,低速控制也无问题,分析:

可能是干扰或联轴器或编码器松动造成的。

措施:

(1)编码器法兰装紧加固。

(2)联轴器緾胶带

再试,钩速超过0.6m/s达72Hz,不报F053o

3.变频器设置电机Fe=33.5,参考F=66,测试高速时变频器只能达到72Hz,72/66=110%。

分析是变频器最大速度限设置过小,默认110%,应为P452=200%(正转),P453=—200%(反转)。

4.修改变频器输出相序及编码器到CUVC的A、B相序,使得:

正给定――正频率――大钩上提。

若变频器使能后,即有输出且在正负频率之间变化如+0.2~—0.2Hz间跳变,其原因是:

编码器A、B相序与电机实际相序相反,调整编码器A、B相序后控制正常。

2007年8月1日40DB03

测试上碰下砸时出现以下现象:

1.大钩高显示值与大钩运行方向相反,即实际大钩上升时触摸屏上值减小,大钩下降时,屏值增加。

2.上、下保护均刹不住车后报F015,为负值时才能刹住。

分析及措施:

1.可能滚筒编码器转向有关,调换A、B相序,P464=6,P462=6,修改上升—下降时间,高度显示及上碰下砸刹车功能均正常。

2.修改变频器参数:

P128改为装置铭牌值,1904AMAX。

高速测试时不报F008或功率定义有问题。

3.限幅调节器对于不带自动单元的变频器,此功能要激活。

P515=1(激活),P259=-10(允许回馈的最大有功功率),在再生运动时限制直流母线电压过高,报F006。

2007年8月2日40DB03转盘

1.优化过程中P115=4时,报F091。

2.把40DB02的参数全部下载到转盘VFD,报口005。

分析:

报口005,可能是下载参数未优化造成的。

报F091,旋转测量比测量状态下编程设定的时间长,可能负载转矩太

大,负载不均匀,斜波发生器被封锁

措施:

1。

负位工厂

2.重新优化

3.顺利优化完成

※注意:

优化时不能用电脑把全部参数下载进去,而应按步骤逐项进行优化。

2007年8月11日40DB03

1.自动送钻优化过程中报F098,开环优化无问题。

分析:

编码器信号未接入或信号有误。

(1)测信号波形无干扰,A、B、A—、B—信号均很好,DTI也很好。

(2)CUVC板处编码器线未插入,插上插头后重新优化仍报F098,

(3)在DTI板输出端的A、B相信号线交换位置,重新优化,优化正常完成。

2007年8月22日70DB01调试柴油机

1•柴油机不起动:

打到怠速PLC无输出,11.0也无输入,即执行器无输出,原因与以前的一样,K6、9脚无24V。

措施:

从X2端子上引24V到K6、9脚,打到怠速PLC有输出但柴油机不起动。

直接卡特人测ECM处的执行器信号,柴油机不转时两端电压为0V,卡特人说执行器无信号,但我分析:

柴油机无转速,执行器无输出是正确的,因此要求卡特人边起动边测执行器信号,柴油机转起来后执行器有信号2—6V左右,但柴油机仍起动不了。

无气?

气路气压正常,应无问题。

无油?

油路正常。

油路有气?

排气后起动仍不行。

分析执行器信号有正负之分,在发电柜中调整执行器信号正负,再起动,柴油机起动正常,达1100转/分。

下一步由高、程调怠速900转/分,满速1500转/分。

柴油机发电机调试中可能出现的问题(先调满速后调怠速)

1.柴油机不起动

2.速度不稳,怠速、满速,执行器抖动

3.电压不稳波动

4.发电柜合不上闸(直跳或吧嗒吧嗒开关合分反复)

5.5.并不上网(电压不同步相位不对、频率不同步、相序不同)

6.6.功率分配不均,功率分配后波动大不能趋于平稳。

2007年8月30日50DBZ01用于50DB05放架子,只有自动送钻及简单操作

1.优化自动送钻时闭环带编码器4096脉冲,报F098

编码器回路有问题,查DTI—编码器接线正常,测DTI入端脉冲信号,A、B、A—、B—信号正确,测DTI出端到CUVC板信号,A、B无信号,分析CUVC端的15V未接到DTI出端,查线及测15V端子,线路接错,改正线路,优化正常完成(在P366=0复位后优化)

2.在P366=3复位后优化,P115不能设置为2,而用P366=0复位后优化,P115就能设置为2,为什么?

2007年9月10日50008队,盘刹刹不住车或钳子打不开。

50DB07:

1。

DW运行到600转时抖动

2.防碰、过卷无效,经查A:

过卷供气未输出。

B:

绞车处进出气孔插反,过卷处进出气孔插错,应为常断,过卷时气送到气控箱。

C:

打到释放时防碰、

过卷有回气,盘刹动作刹车,打到工作时,刹车钳即抱死。

D:

查气路气控

箱中的防碰压力开关无24V电,引一个24V电给防碰压力开关后,防碰释放打到工作时,防碰过卷保护正常刹车。

2007年10月18日50DB07

1.绞车高速到1800转时,报错F008,参考频率由33.5改为75Hz。

设置P515=1,P517=1后正常,动能缓冲打开。

2.2#车向3#车并网,并上网停几秒即跳闸?

3.在屏上启动DWA、B后,绞车不起动使能,在应急状态,启动动作正确,程序为70DB01,此程序没有问题,,通讯线路正常。

分析:

(1)DW参数主给定地设置有问题,经查正确。

(2)PLC未发出使能信号,监视程序确是没有发出使能指令,往上查,

风压联锁,零位启动正常,M370使能正常,但动力急停I3.6有输入,按钮却又未按下,去掉此线,启动DWA、B正常,给定正常。

2007年9月26日70DB01高速时(1900转)减速器振动特别大。

(1)修改各种参数均无效

(2)测速度信号波形,A相信号电压均值不高4.3V,B相7.3V,有点干扰,说明速度信号有问题。

措施:

以前都工作正常,最近几天下过雨是否与此有关。

找开7芯插头,发现里边有积水,用热风枪吹干后测试DWA、B运行到1900-2200转减速器无振动产生,问题得到解决。

2007年10月18日50DB07现场调试

1.2#发电机并网后几秒钟跳闸。

现象:

1。

PM130显示相电压不正确,分别为300V、600V、300V,实际电压均为600V

2.并网跳闸后瞬间电源管理器上显示RECmini_power

3.比较2#、3#车,电源管理器上的参数设定,GEN中显示57V,3#车为107V,明显不正确

现象1表明电路或变压器,互感器有问题

现象2表明发电机逆功率,相序反或有功均衡反,或检测电路有问题

现象3表明参数设置不正确或检测元件型号不同

措施:

(1)测电压,600V正常。

(2)测相序,同相,正确。

能合闸说明调整并网检测调整电路无问题。

(3)检查测量变压器,发现有一个熔断器未合上。

合上后,启动柴油机到满速,电表显示三相相同电压40V,电源管

理器上显示87V,测母线实际电压为40V,说明电源管理器上显示有问题。

(4)修改电源管理器上的发电机电压互感器变比600:

100与3#车相同,电源管理器上显示为40V,实际电压为40V,说明电路参数均正常。

(5)发电,并网均正常。

(6)2台车分别相互并网均正常。

2007年10月19日冀东50DB04

现象:

启动绞车后刹车打不开

测试措施:

(1)看刹车继电器,无动作SM323的Q2.1无输出

(2)监视程序,无MPI线监视不到

(3)用24V接到Q2.1刹车继电器动作,刹车能打开,后边电路无问题分析:

此前程序、刹车电路工作正常,在程序和Q2.1后边电路中只有SM323,只SM322无输出,分析为SM323模块坏。

更换。

2007年10月24日40609转盘通讯故障报F082

现象:

1。

应急状态起动转盘,给定控制正常

2.在通讯状态下不起转盘通讯正常,屏显示数据正常,起动转盘,转盘使能一下即报F082加大报文时间,(等待报故障时间),P781.13原为0,加大到25,50后再启动转盘使能后不报错,但速度给不上,且停不了变频器(撤消起动),等待一会后,报F082此时MP370上显示通讯中断,控制字写不到PLC中。

分析:

此现象表明通讯的信号线无问题,典型的屏蔽接触不良,导致启动变频器后干扰串进信号中,致使通讯中断,联想到此队以前转盘使用均正常,此为搬家后第一次使用调试,可能在搬家或接本过程中,通讯电缆受伤了。

措施:

测线,屏蔽不通(房端到司钻台)且两端插头进水油泥等,清洁插头换新

的通讯电缆测试转盘控制正常。

中间还换过一块CBP2板,原板被换新的,放于工具箱中可能被碰伤,再换回原板,故障依旧,换新CBP2板后,转盘

控制正常。

2007年10月26日40DB04开环调试中报F012

40DB04原电机进行开环控制,优化到P115=1,其它不做,设置F100=3,其它控制参数设置正确,起动后报F012,励磁电流小于12.5%,工厂篡位参数后,PMU控制正常,说明开关控制参数设置有问题。

咨询姜力(西门子):

不带电机时,只能是P100=1,V/F控制,不能选速度控制,即无电机P100不能设为2、3、4、7。

修改P100=1,启停、给定控制正常。

2007年10月26日50DB07优化泵报F107

分析:

(1)输出大线有问题

(2)检测回路有问题经查:

(1)输出大线正常,无短路断路情况,电机绕组正常

(2)变频器检测电路和IGBT控制电路,线有接错的。

应按线号接

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