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钻机故障现象及解决方法.docx

1、钻机故障现象及解决方法钻机调试中故障现象及解决方法1 发电机不启动,但手推执行器柴油机能启动,打到怠速,执行器应有 1V 左右电压。由此判断,调速器2301A未工作,经查电路看PLC状态,是PLC无 输入即21.0无信号但K6已动作,查电路是K6的前点无24V。措施:引一根24V电线到K6的9脚,上电打到怠速后柴油机启动正常,原 因是天水少接一根24V线,或先接的线无24V。40DB。 03 发电柜有此问题。40JD改40DB调试中遇到的问题:1. 绞车编码器坏,A、B相无脉冲,先查线后换,更换正常,报 F053。2.优化绞车时报F107, R944 1008, U未触发,闭环控P100= 4

2、情况下,西门子反复设置参数均不好使,但开环:P100= 3时能过去不报错,后经用测试 盒测试,确认是 U 未触发,报修,西门子来人检修,拆板子后发现是一个触 发线头掉了,恢复后再测,闭环优化正常,在报 F107时,PUM控制电机能转但不稳定。3.优化绞车时,报F061,且DC电压只能设到660V,不能达到890V,且电流 只能设到600A左右达不到1280A。后经确认是功率部分定义有问题, 重新定 义功率(按大全,参考电流值对应的编号) 。4.F015:绞车编码器无脉冲一一线无问题,传感器坏。F015, F053:送钻编码器 A、A、B有脉冲,B无脉冲且干扰太大。 经查线,接头处进水,且送钻编

3、码器线焊错。经烘干,重新接线后测试测速 信号全部正确,且泚形很好(PTI前端有干扰,后端波形好)。5.转盘启动风机无风压信号: (1)风机正转没问题,出风口风很大。 (2)孔堵 上,仍没有风压信号。( 3)开箱查压力开关,发现其负压端气管折死不通气。( 4)正压端有透明堵头, 去调,且负压端螺丝朝上进水。 经以上处理, 正常。6.自动送钻风机不启动,报西门子人。7.接触器无控制电压(220V),经查控制电压开关未合。8.无零位信号,经查零位开关无 24V。9.测试盒调试变频的方法: (变频器断电情况下测试)(1)取下 CUVC板( 2) 插入检测板(3) 给测试盒接上 24V 电源( 10A)

4、( 4) 分别测六个桥的通断触发情况并廁输出电压,某桥无灯亮或无输出电压,测此桥触发电路或IGBT坏。10通讯无法正常,三个LED只二个闪:(1) 查线路A1、B1、A2、B2及入出顺序全部正确(2) ON、OFF位置正确(3) 只有2#泵与CPU通讯正常,三灯闪,但报 F008,其它?不正确,柜 上F008是已处于使能状态,但应急通讯,屏上均未启动 2#泵。( 4)查看 2#地址,及使能。(5)查看1#泵、绞车、转盘、P544.1和P918地址,均错误,改正参数后, 所有通讯均正常(房内) 。( 6) IM153 设置地址为 10 后,所有通讯均正常。(7) 触摸屏控制 DW、RT 1 #

5、MP、2# MP,均不动作。经查无风压启动信 号、风压检测信号,查电路,SM323的24V和0V不对,重新接24V和0V后, 检测有风压启动,反馈回风压信号正常。(8) SM331、FM350 故障灯亮:1查接线(电源线),FM350按编码按新规则定义接线并校线,正确改 正田的电路图,但仍然报错,查硬件组态,组态正确,查量程卡,未调 整,调整到24V后,工作正常,无故障。2SM331查线(电源线)正确,查组态,组态错误,定货号、位数对不上,改为8X12Bit,并设置其属性输入类型土 10, 420mA二线制,仍报 错,查量程卡,按照定义调整量程卡后工作正常。( 9)绞车正常回路手柄控制时,不启

6、动,经监视程序,无风压,无零位。经查检修开关状态不正确,恢复到正常位置(压入) ,风压通。手柄零 位未接进PLC接线后零位信号正常。触摸屏给定时一一风压零位正常。(10) 在程序中加入断线防止绞车高速运行的程序段。 40DB。 01 也就加入 此保护。(11) 试泵时,在高速运行状态下,给定清零,变频器季 F006,直流母线电 压过高。措施:设置直流母线调节功能,P515= 1, P254 10%,后测试正 常,注。无制动单元的设置要设置此参数,有制动单元的不需要设置。( 1 2)送钻离合器应与绞车启动互锁,硬件(应急)软件(程序)中都使用, 气控箱送钻压力开关返回到 PLC中,即当送钻离合器

7、动作后,常开点闲合, 送给 PLC 一个 24V 信号,使之不能启动绞车。( 1 3)当绞车运行时:应急回路:硬件互锁,不能启动送钻离合器。通讯回路:程序控制,不能启动送钻离合器。( 1 4)当绞车未运行,且送钻未运行,离合器未合闸时,刹车动作。 当绞车出故障且离合器合闸,送钻未运行或故障,刹车。 当送钻未运行,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。 当送钻故障,离合器合闸,绞车未运行或故障,刹车。 当送钻故障,且绞车故障,刹车。当送钻未运行,绞车未运行,刹车。 当绞车运行,刹车打开。当送钻运行,且离合器合闸,刹车打开。 以上通过送钻离合继电器、刹车继电器、送钻压力开关、刹车压力开 关和程序共同

8、实现。(15) 盘刹的驻车制动,紧急制动,厂家用的都是常开点。 PLC俞出常闭点, 控制刹车继电器的常闭点与盘刹的紧急制动常开点并联,即 PLC无输出(继 电器不闭合) 或紧急制动按钮按下时, 盘刹刹车。 程序中刹车俞出改为闭点。(16) 应急状态下,绞车、送钻、与盘刹的关系?( 1 7)程序中加入给定断线保护,即当绞车给定断线时,让程序中判断使给 定为 0。(18) 40JD改为40DB (苏丹)绞车传动箱多出一个离合器,此离合器由过 卷阀常供气, 当过卷或过卷无供气时, 此离合器无抱合, 滚筒不随电机转动。(19) 报F026,有一个或一组IGBT击穿短路。口 008,启动即有使能,可能

9、是启动信号未撤消或是使能参数设置有问题。2007年 7月 15日40DB.031 辅机断路器合不上闸,按合断按钮均无反应。经查,加入的欠压线圈没有电 (正常时其电磁阀机构有电缩回)线未接好,恢复后正常。2.2#房400V合不上闸,合上即跳。经测 A相也N相通,分段查电路,是2# 房MCC柜母排短路,去掉2#房MCC所有外接电路,确认为 MCC短路。单 个MCC柜体查,1#柜A相与N相通,拆掉,各后侧挡板,A立排根处有一 个接线端子使之与壳通,取出后正常,恢复外部电路, 2# 400V合闸正常。50DB.041.3#车并上网后过几秒钟报错跳闸, 1#、2#并网正常, 1#、3#, 2#、3#并网

10、正常但 1#、2#并网后再并 3#,则3#跳闸。分别校正三个车电源管理 的发电机电压,母线电压,显示。然后调整 6R70,使三台车发电均为600V。最 后二台二台并网正常,三台先后并网正常。2007年 7 月 18 日 40DB.031.发电柜运行无输出,现象同40JD改造,引一根2V4电线到K6的9脚后柴油 机启动正常。2.打到怠速即有460V电压。济柴发电机本身有励磁系统,只要柴油机启动即 发电。措施:拆出济柴发电机本身励磁系统,把发电柜的两根励磁线接到发 电机的F1、F2上即可,有正负,发电正常,即怠速 30V满速80V。3.柴油机发电(发电柜打到发电位置):电压不稳, 在540680之

11、间波动很大, 很快。分析:闭环回路有问题,与6R70积分时间、增益有关。增益时间:P156 P225增节,调节后电压稳定。2007 年 7 月 20 日 40DB.03 郑连亮1、绞车优化时:P115= 2时报F011、F09,过流或短路。查看P128值设不了 1260, 判断功率定义有问题,查 P070=129,查手册,最大输出电流 600多A,显 然不正确,查看整流 订货号为。P070= 149 (此为标牌值),重新定义功率设P070= 149,然后工厂复位,查P070= 149,然后按专家设定步骤优化 绞车,非常顺利优化完成。( 1) 前期对编码器的测试很重要。( 2) 查看功率定义也实

12、际标牌值是否相同,若不同以铭牌为准。( 3) 优化时, 0.1 组和 0.2 组都设准确。2.3#发电柜打到发电位置不发电,查电路 K8吸合未断开(指示灯亮),测X1的8、9有1.2左右电压,说明自励回路触点未接通,正常工作时 K8吸合瞬 间即断开有接触器接通瞬间断开,有吸断声。因此判断: K8 控制 KM 回路 有问题。措施:换另下个柜的 K8,插上后发电正常。有问题的继电器换到 另一台发电柜中工作正常, 也能发电。分析:可能是继电器本身触点有问题, 该断的未断,该合的未合。3.3#柜合不是闸,合闸按钮跳动分析: 1、合闸线圈有电,但瞬间即跳闸,可能是分断线圈一直供着电,导致此现象,但分断继

13、电器 K3并未吸合,PLC也无输出。2、断路器机构有问 题。措施:1拔下K3,打到并网,断路器合闸,测试继电器触点正常,再把 K3插上,打到并网断路器合闸正常。2007年 7月 22日 40DB04 刘言自动送钻加到500 转时报 F053,编码器故障,用示波器测信号,有干扰措施:查线,线号定义A、B未接入,重新定义并焊线如下:送钻编码器线号:12345678屏功能:0V10-30V ABA-B- o o-花插头针号:1234567传送线号:123456750DB.04 刘言1 .测试自动送钻钻压给定:现象:悬重无显示为 00,但有一次显示为 50 吨后即无变化(说明有线接触 不良,特别可能是

14、电源)措施:1、按图纸查SM331 (IW20)至U悬重传感器线路,接线正确(注意有 正负之分)2、 查SM331,电流电压输入口定义,前6路均为电流输入后2路为 电压输入,定义正确3、 查SM331电源供电,接1 #端子的24V线松动,重新接好压紧,MP370中悬重值显示值正确,打压后悬重值变化经验:测试中注意很微小的变化现象,可能这就是问题所在。测钻压给定控制:(1)打到 10 吨悬重,钻压较零,缓慢放压,使悬重显示 6 吨左右,此时 钻压为 4 吨。(2)挂离合器启动送钻。(3) 给定钻压3吨,变频器加速,到500转时报错F053,重试,仍然加到500 转时报 F053(4)用速度给定测

15、试加速到 200转后速度波动很大, 而不是特定在 200转,再加速报 F053重新优化:( 1 ) 复位工厂值(2)按专家设置优化变频器,到P115= 4时报F053,判断为编码器回路有 问题。措施:(1)用示波器测编码器脉冲,DTI出口有干扰尖脉冲,测DTI前端:A、B、 B有脉冲,A 无脉冲。(2 )从DTI入端-编码器出线,校线改线,如下:编码器线号:12345678屏功能:0V10-30V ABA-B- oo- 花插头针号:1234567传送线号:1234567( 3)测试 A、 B、A-、B-及 DTI 出端 A、B 无干扰。重新优化P115= 4,仍报F053 (P215增大5到1

16、0仍不起作用)。( 4)单独启动电机( PMU 控制),加速到 5Hz.(5)重新测DTI出端A、B波形,波形很干净,但有一个现象值得注意:脉 冲有断续现象,有两种可能: 1、联轴器松动打滑。 2、编码器有问题,丢脉 冲。查编码器联轴器很牢固。( 6)测编码器,以固定的转速, 不停顿的转动编码器轴 1 圈,用示波器测 A、 B脉冲,A、B两相均有中断现象,因此判断,编码器有问题,丢脉冲。(7)换一个新的送钻编码器 14000,以( 6)步方法测测, A、B 脉冲连续, 安装好编码器,联轴器到电机轴上,重新P115= 4, OK,通过动态整定,P115 =5, OK优化完毕。未报任何错误,电机运

17、转很平稳。2测试速度送钻,正反转加到 1500 转,电机工作很平稳。 钻压给定测试:油泵连到指重表油管入口,用油泵打压到指重表有显示,指 针转动,触摸屏上有数值, 10 吨左右,然后( 1 )钻压校零, (2)放掉一部 份压力,悬重显示6T,钻压显示4T,开始钻压送钻测试:(1 )拉离合器,启动钻压送钻,电机不动,调整钻压给定在 35T 变化,但电机转速不变化,始终是 0 转,不正确。正确的工作动作是:当给定钻压在 3 - 5T变化时,电机转速也随之加速或减 速直到满速或反转满速。分析:电机不动说明送钻变频器参数设置有问题。检查参数,确实是参数设 置错误, 修改参数(详见参数表) 后测试, 启

18、动钻压送钻, 电机加速到满速, 无论给定大于4T,小于4T电机均满速送钻,但钻压有正、负变化时转速和 转向变化。分析:程序有问题,查程序,FC51,钻压给定与钻压反馈送到1个参数,修 改后测试钻压送钻,速度及转速和转向变化当给定在钻压上下变化时。3绞车及送钻的上提、下放与大钩运行方向相反。(1)调整变频输出端两相相序,及编码器 DTI到CUVC的 A、B相相序,起 动测试,正给定一一正频率一一大钩上提。2007年 7月 28日 40DB031 手柄推到头,速度降为 0,查程序中断线保护限值,并监视程序。2W12为6C48 (前推最大)93C8 (反拉最大)FDE8 (系统0位) 但高速只达 7

19、2Hz。2 速度达 0.6m/s 钩速时,报 F053 因优化无问题,低速控制也无问题,分析:可能是干扰或联轴器或编码器松 动造成的。措施:(1)编码器法兰装紧加固。 (2)联轴器緾胶带再试,钩速超过0.6m/s达72Hz,不报F053o3. 变频器设置电机Fe=33.5,参考F= 66,测试高速时变频器只能达到 72Hz, 72/66=110%。分析是变频器最大速度限设置过小,默认 110%,应为P452= 200% (正转), P453= 200% (反转)。4.修改变频器输出相序及编码器到 CUVC的A、B相序,使得: 正给定正频率大钩上提。若变频器使能后,即有输出且在正负频率之间变化如

20、+ 0.2 0.2Hz间跳变, 其原因是:编码器A、B相序与电机实际相序相反,调整编码器 A、B相序后 控制正常。2007 年 8 月 1 日 40DB03测试上碰下砸时出现以下现象:1 . 大钩高显示值与大钩运行方向相反,即实际大钩上升时触摸屏上值减小,大 钩下降时,屏值增加。2.上、下保护均刹不住车后报 F015,为负值时才能刹住。分析及措施:1. 可能滚筒编码器转向有关,调换 A、B相序,P464= 6, P462= 6,修改 上升下降时间,高度显示及上碰下砸刹车功能均正常。2. 修改变频器参数:P128改为装置铭牌值,1904A MAX。高速测试时不 报F008或功率定义有问题。3.

21、限幅调节器对于不带自动单元的变频器,此功能要激活。P515=1(激活), P259=- 10 (允许回馈的最大有功功率),在再生运动时限制直流母线电 压过高,报 F006。2007 年 8 月 2 日 40DB03 转盘1.优化过程中P115= 4时,报F091。2.把40DB02的参数全部下载到转盘 VFD,报口 005。分析:报口 005,可能是下载参数未优化造成的。报F091,旋转测量比测量状态下编程设定的时间长,可能负载转矩太大,负载不均匀,斜波发生器被封锁措施: 1。负位工厂2重新优化3顺利优化完成注意:优化时不能用电脑把全部参数下载进去,而应按步骤逐项进行优化。2007年 8月 1

22、1日 40DB031.自动送钻优化过程中报F098,开环优化无问题。 分析:编码器信号未接入或信号有误。(1) 测信号波形无干扰,A、B、A、B信号均很好,DTI也很好。(2) CUVC板处编码器线未插入,插上插头后重新优化仍报 F098,(3)在DTI板输出端的A、B相信号线交换位置,重新优化,优化正常完成。2007年8月22日 70DB01调试柴油机1柴油机不起动:打到怠速 PLC无输出,11.0也无输入,即执行器无输出,原 因与以前的一样, K6、 9脚无 24V。措施:从X2端子上引24V到K6、9脚,打到怠速PLC有输出但柴油机不起动。 直接卡特人测ECM处的执行器信号,柴油机不转时

23、两端电压为0V,卡特 人说执行器无信号,但我分析:柴油机无转速,执行器无输出是正确的, 因此要求卡特人边起动边测执行器信号,柴油机转起来后执行器有信号 2 6V 左右,但柴油机仍起动不了。无气?气路气压正常,应无问题。 无油?油路正常。油路有气?排气后起动仍不行。分析执行器信号有正 负之分,在发电柜中调整执行器信号正负,再起动,柴油机起动正常, 达1100转/分。下一步由高、程调怠速 900转/分,满速 1500转/分。 柴油机发电机调试中可能出现的问题(先调满速后调怠速)1.柴油机不起动2.速度不稳,怠速、满速,执行器抖动3.电 压不稳波动4.发电柜合不上闸(直跳或吧嗒吧嗒开关合分反复)5.

24、5.并不上网(电压不同步相位不对、频率不同步、相序不同)6.6.功率分配不均,功率分配后波动大不能趋于平稳。2007年8月30日50DBZ01用于50DB05放架子,只有自动送钻及简单操作箱1 优化自动送钻时闭环带编码器 4096 脉冲,报 F098编码器回路有问题,查 DTI编码器接线正常,测 DTI入端脉冲信号,A、B、 A、B信号正确,测DTI出端到CUVC板信号,A、B无信号,分析CUVC 端的15V未接到DTI出端,查线及测15V端子,线路接错,改正线路,优化 正常完成(在P366= 0复位后优化)2.在P366= 3复位后优化,P115不能设置为2,而用P366= 0复位后优化,P

25、115 就能设置为 2,为什么?2007年 9月 10日 50008队,盘刹刹不住车或钳子打不开。50DB07: 1。DW运行到600转时抖动2.防碰、过卷无效,经查 A:过卷供气未输出。B:绞车处进出气孔插反,过 卷处进出气孔插错,应为常断,过卷时气送到气控箱。 C:打到释放时防碰、过卷有回气,盘刹动作刹车,打到工作时,刹车钳即抱死。 D:查气路气控箱中的防碰压力开关无24V电,引一个24V电给防碰压力开关后,防碰释放 打到工作时,防碰过卷保护正常刹车。2007 年 10 月 18 日 50DB071.绞车高速到1800转时,报错F008,参考频率由33.5改为75Hz。设置P515 =1,

26、P517= 1后正常,动能缓冲打开。2.2车向 3车并网,并上网停几秒即跳闸?3.在屏上启动 DWA、 B 后,绞车不起动使能,在应急状态,启动动作正确,程 序为70DB01,此程序没有问题,通讯线路正常。分析:(1) DW参数主给定地设置有问题,经查正确。(2) PLC未发出使能信号,监视程序确是没有发出使能指令,往上查,风压联锁,零位启动正常,M370使能正常,但动力急停I3.6有输入,按钮却 又未按下,去掉此线,启动 DWA、B正常,给定正常。2007年9月26日 70DB01高速时(1900转)减速器振动特别大。( 1 ) 修改各种参数均无效(2)测速度信号波形,A相信号电压均值不高4

27、.3V, B相7.3V,有点 干扰,说明速度信号有问题。措施:以前都工作正常,最近几天下过雨是否与此有关。找开 7 芯插头,发 现里边有积水,用热风枪吹干后测试 DWA、B 运行到 19002200转减速器无振 动产生,问题得到解决。2007年10月18日 50DB07现场调试1 2发电机并网后几秒钟跳闸。现象:1。PM130显示相电压不正确,分别为 300V、600V、300V,实际电压均 为 600V2并网跳闸后瞬间电源管理器上显示 REC mini_power3.比较2 #、3#车,电源管理器上的参数设定,GEN中显示57V, 3#车 为107V,明显不正确现象 1 表明电路或变压器,互

28、感器有问题现象 2 表明发电机逆功率,相序反或有功均衡反,或检测电路有问题现象 3 表明参数设置不正确或检测元件型号不同措施:(1)测电压,600V正常。(2)测相序,同相,正确。能合闸说明调 整并网检测调整电路无问题。 (3)检查测量变压器,发现有一个熔断器未 合上。合上后,启动柴油机到满速,电表显示三相相同电压 40V,电源管理器上显示87V,测母线实际电压为40V,说明电源管理器上显示有问题。(4)修改电源管理器上的发电机电压互感器变比 600: 100与3#车相同, 电源管理器上显示为40V,实际电压为40V,说明电路参数均正常。(5)发 电,并网均正常。( 6) 2 台车分别相互并网

29、均正常。2007 年 10 月 19 日 冀东 50DB04现象:启动绞车后刹车打不开测试措施:(1)看刹车继电器,无动作 SM323的Q2.1无输出( 2)监视程序,无 MPI 线监视不到( 3)用 24V 接到 Q2.1 刹车继电器动作,刹车能打开,后边电路无问题 分析:此前程序、刹车电路工作正常, 在程序和 Q2.1 后边电路中只有 SM323, 只SM322无输出,分析为SM323模块坏。更换。2007年 10 月 24 日 40609 转盘通讯故障报 F082现象: 1 。应急状态起动转盘,给定控制正常2在通讯状态下不起转盘通讯正常,屏显示数据正常,起动转盘,转盘 使能一下即报F08

30、2加大报文时间,(等待报故障时间),P781.13原为0, 加大到 25,50 后再启动转盘使能后不报错,但速度给不上,且停不了变频 器(撤消起动),等待一会后,报F082此时MP370上显示通讯中断,控 制字写不到PLC中。分析:此现象表明通讯的信号线无问题, 典型的屏蔽接触不良, 导致启动变频器 后干扰串进信号中,致使通讯中断,联想到此队以前转盘使用均正常,此 为搬家后第一次使用调试,可能在搬家或接本过程中,通讯电缆受伤了。措施:测线,屏蔽不通(房端到司钻台)且两端插头进水油泥等,清洁插头换新的通讯电缆测试转盘控制正常。中间还换过一块 CBP2板,原板被换新的, 放于工具箱中可能被碰伤,再

31、换回原板,故障依旧,换新 CBP2板后,转盘控制正常。2007年10月26日 40DB04开环调试中报F01240DB04原电机进行开环控制,优化到 P115= 1,其它不做,设置F100 =3,其它控制参数设置正确,起动后报 F012,励磁电流小于12.5%,工厂 篡位参数后, PMU 控制正常, 说明开关控制参数设置有问题。 咨询姜力(西 门子):不带电机时,只能是 P100=1,V/F控制,不能选速度控制,即无 电机P100不能设为2、3、4、7。修改P100= 1,启停、给定控制正常。2007年10月26日 50DB07优化泵报F107分析:( 1 )输出大线有问题( 2)检测回路有问题 经查:(1)输出大线正常,无短路断路情况,电机绕组正常(2)变频器检测电路和IGBT控制电路,线有接错的。应按线号接

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