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线路保护对调试验报告

线路保护对调试验报告

一、系统简介

大唐宝鸡热电厂2×330MW新建工程,两台机组均以发电机-变压器组单元式接线方式接入电厂330KV系统,330KV系统本期出线共2回。

330KV升压站主接线采用双母线接线方式,设母联断路器。

本期330kV宝鸡热电厂以过渡方式接入系统,即宝鸡热电厂“∏”接330千伏新马II线,分别通过宝鸡热电厂至宝二电厂、宝鸡热电厂至马营变的两回330千伏线路接入系统运行,以下简称“过渡方式”。

仓马一线线路保护使用两套光纤差动保护,分别是RCS931、CSC-103C,第一套保护采用RCS-925远跳装置,第二套保护采用CSC-125A远跳装置。

新仓线线路保护使用两套高频保护,分别是CSL101A、CSL102A,远跳装置为WGQ-1。

线路保护装置:

主要保护装置参数:

RCS931光纤保护:

主要保护功能纵联分相差动保护、高频闭锁零序、工频变化量阻抗、两段或四段零序保护三段接地和相间距离、重合闸保护。

CSC-103C光纤保护:

主要保护功能:

纵联电流差动保护,三段距离保护和三段接地距离保护以及四段定时限或一段反时限零序方向电流保护、重合闸保护。

GSL-101A高频保护:

主要保护功能:

高频距离、高频零序、三段式相间距离、

三段式接地距离保护、四段式零序电流保护

GSL-102A高频保护:

主要保护功能:

高频距离、高频零序、三段式相间距离、

三段式接地距离保护、四段式零序电流保护

RCS925远跳装置:

主要功能:

过电压保护及故障启动,远方跳闸的就地判别.

CSC-125A远跳装置:

主要功能:

过电压保护及故障启动,远方跳闸的就地判别.

二、仓马一线线路光纤差动保护对调试验

1、330KV仓马一线RCS931保护对调试验

1.1、光功率测试

主通道光功率测量结果:

发信功率-13.80dBm收信功率:

-15.56dbm

1.2、通道自环检查

A、在本端通讯机房将光电转换接口设备的电接口处自环,并将保护装置“通道自环试验”控制字置1,观察本端保护不能有通道异常告警信号,且通道状态计数器数值均不能增加,大唐热电厂侧正常。

B、恢复通道正常运行时的连接,观察本端保护不能有通道异常告警信号,且通道状态计数器数值一般不增加,大唐热电厂侧正常。

1.3、通道告警试验

A、拔出大唐热电厂侧光纤的“发”芯,马营变侧发出通道告警信号,结果正确。

B、拔出马营变侧光纤的“发”芯,大唐热电厂侧发出通道告警信号,结果正确。

1.4、故障联动试验

1.4.1通道检查

两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入不同电流,另一侧保护对应相应显示与对侧相同电流值,A、B、C三相差流也为相应幅值。

Ia(A)

Ib(A)

Ic(A)

本侧加电流

0.1∠0°

0.2∠240°

0.3∠120°

差流

0.09∠0°

0.19∠240°

0.29∠120°

对侧显示电流

0.09∠0°

0.19∠240°

0.29∠120°

对侧加电流

1.0∠0°

2.0∠240°

3.0∠120°

差流

1.00∠0°

2.02∠240°

3.04∠120°

本侧显示电流

1.00∠0°

2.02∠240°

3.03∠120°

1.4.2模拟单相接地故障

A、两侧差动保护均正常投入,大唐热电厂侧3351开关在合闸位置,马营变侧开关在分闸位置。

大唐热电厂侧模拟A相瞬时故障(故障时间小于100ms),大唐热电厂侧差动保护选相跳A相并重合成功。

B、两侧差动保护均正常投入,马营变侧开关在合闸位置,大唐热电厂侧3351开关在分闸位置。

马营变侧模拟A相瞬时故障,马营变侧差动保护A相跳闸并重合成功。

C、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加对称的34V三相电压,大唐热电厂侧模拟B相瞬时故障,两侧差动保护均B相跳闸并重合成功。

D、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加对称的34V三相电压,马营变侧模拟B相瞬时故障,两侧差动保护均B相跳闸并重合成功。

E、两侧开关均在合闸位置,马营变侧模拟C相瞬时故障的同时,大唐热电厂侧加入B相电流,使装置启动而不动作,两侧差动保护均选相跳闸并重合成功。

F、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧模拟C相故障的同时,马营变侧加入B相电流,使装置启动而不动作,两侧差动保护均选相跳闸并重合成功。

G、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常的对称三相电压,大唐热电厂侧同时加入三相正常电压及差流,两侧差动保护可靠不动作,结果正确。

H、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常的对称三相电压,马营变侧同时加入三相正常电压及差流,两侧差动保护可靠不动作,结果正确。

I、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常电压,马营变侧模拟C相故障(I0>零序启动值,故障持续时间大于100ms),马营变侧差动保护跳闸并联跳对侧,结果正确。

J、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常电压,大唐热电厂侧模拟C相故障(I0>零序启动值,故障持续时间大于100ms),大唐热电厂侧差动保护跳闸并联跳对侧,结果正确。

1.4.3、模拟相间故障

A、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常对称三相电压,大唐热电厂侧模拟AB相间故障(故障持续时间大于100ms),两侧差动保护均不动作。

B、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常对称三相电压,马营变侧模拟CA相间故障(故障持续时间大于100ms),两侧差动保护均不动作。

C、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入对称的34V三相电压,大唐热电厂变侧模拟BC相间故障,两侧差动保护可靠动作。

D、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入对称的34V三相电压,马营变侧模拟ABC相间故障,两侧差动保护可靠动作。

2、CSC-103C光纤差动保护对调试验      

2.1、光功率测试

主通道光功率测量结果:

发信功率-14.88dBm收信功率:

-18.50dbm

2.2、通道自环检查

A、在本端通讯机房将光电转换接口设备的电接口处自环,并将保护装置“通道自环试验”控制字置1,观察本端保护不能有通道异常告警信号,且通道状态计数器数值均不能增加,大唐热电厂侧正常。

B、恢复通道正常运行时的连接,观察本端保护不能有通道异常告警信号,且通道状态计数器数值一般不增加,大唐热电厂侧正常。

2.3、通道告警试验

A、拔出大唐热电厂侧光纤的“发”芯,马营变侧发出通道告警信号,结果正确。

B、拔出马营变侧光纤的“发”芯,大唐热电厂侧发出通道告警信号,结果正确。

2.4、故障联动试验

2.4.1通道检查

两侧退出主保护,本侧保护A、B、C三相分别加入不同电流,另一侧保护对应相应显示与对侧相同电流值,A、B、C三相差流也为相应幅值。

Ia(A)

Ib(A)

Ic(A)

本侧加电流

1.0∠0°

2.0∠240°

3.0∠120°

差流

1.01∠0°

2.01∠240°

3.02∠120°

对侧显示电流

1.00∠0°

2.02∠240°

3.03∠120°

对侧加电流

1.0∠0°

2.0∠240°

3.0∠120°

差流

1.00∠0°

2.02∠240°

3.04∠120°

本侧显示电流

1.00∠0°

2.02∠240°

3.03∠120°

2.4.2模拟单相接地故障

A、两侧差动保护均正常投入,大唐热电厂侧3351开关在合闸位置,马营变侧开关在分闸位置。

大唐热电厂侧模拟A相瞬时故障(故障时间小于100ms),大唐热电厂侧差动保护选相跳A相并重合成功。

B、两侧差动保护均正常投入,马营变侧开关在合闸位置,大唐热电厂侧3351开关在分闸位置。

马营变侧模拟A相瞬时故障,马营变侧差动保护A相跳闸并重合成功。

C、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加对称的34V三相电压,大唐热电厂侧模拟B相瞬时故障,两侧差动保护均B相跳闸并重合成功。

D、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加对称的34V三相电压,马营变侧模拟B相瞬时故障,两侧差动保护均B相跳闸并重合成功。

E、两侧开关均在合闸位置,马营变侧模拟C相瞬时故障的同时,大唐热电厂侧加入B相电流,使装置启动而不动作,两侧差动保护均选相跳闸并重合成功。

F、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧模拟C相故障的同时,马营变侧加入B相电流,使装置启动而不动作,两侧差动保护均选相跳闸并重合成功。

G、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常的对称三相电压,大唐热电厂侧同时加入三相正常电压及差流,两侧差动保护可靠不动作,结果正确。

H、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常的对称三相电压,马营变侧同时加入三相正常电压及差流,两侧差动保护可靠不动作,结果正确。

I、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常电压,马营变侧模拟C相故障(I0>零序启动值,故障持续时间大于100ms),马营变侧差动保护跳闸并联跳对侧,结果正确。

J、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常电压,大唐热电厂侧模拟C相故障(I0>零序启动值,故障持续时间大于100ms),大唐热电厂侧差动保护跳闸并联跳对侧,结果正确。

2.4.3、模拟相间故障

A、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入正常对称三相电压,大唐热电厂侧模拟AB相间故障(故障持续时间大于100ms),两侧差动保护均不动作。

B、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入正常对称三相电压,马营变侧模拟CA相间故障(故障持续时间大于100ms),两侧差动保护均不动作。

C、两侧开关均在合闸位置,马营变侧加入对称的34V三相电压,大唐热电厂变侧模拟BC相间故障,两侧差动保护可靠动作。

D、两侧开关均在合闸位置,大唐热电厂侧加入对称的34V三相电压,马营变侧模拟ABC相间故障,两侧差动保护可靠动作。

3、330KV仓马一线RCS—925远跳保护        

3.1大唐热电厂侧要求对侧模拟发讯,本侧模拟零序动作电流,保护可靠动作,跳开对应断路器开关。

3.2马营变侧要求本侧模拟发讯,对侧模拟负序或零序动作电流,保护可靠动作,跳开对应断路器开关。

3.3大唐热电厂侧启动发讯,马营变侧装置显示收到信号,保护不动作。

3.4马营变侧启动发讯,马营变侧装置显示收到信号,保护不动作。

4、330KV仓马一线CSC—125远跳保护        

4.1大唐热电厂侧要求对侧模拟发讯,本侧模拟零序动作电流,保护可靠动作,跳开对应断路器开关。

4.2马营变侧要求本侧模拟发讯,对侧模拟负序或零序动作电流,保护可靠动作,跳开对应断路器开关。

4.3大唐热电厂侧启动发讯,马营变侧装置显示收到信号,保护不动作。

4.4马营变侧启动发讯,大唐热电厂侧装置显示收到信号,保护不动作。

三、新仓线线路高频保护对调试验

1、新仓线GSL-101A高频保护对调试验

1.1对调前准备工作

检查确认新仓线两侧通道上的线路接地线已拆除,拉开两条线路的结合滤波器的接地刀闸。

检查收发信机有收发电平指示,高频通道一切正常。

1.2停、发信试验

1.2.1检查高频保护设备正常,将两侧收发信机发信功率整定为10W。

与对侧联系,由对侧发测试电平,本侧测量收到电平值:

18DBm

1.2.2对侧停发信号,本侧接受电平值为0

1.36dB告警测试试验

1.3.1在通道中加入6dB的衰耗。

1.3.2对侧发信,本侧调整收发信使“通道告警”灯亮,通道改投5db衰耗,“通道告警”灯应灭,否则再次调整收发信使通道告警灯刚刚熄灭。

1.3.3将通道中加入衰耗退出,恢复正常通道,测试结果正确。

1.4故障联动试验

试验条件:

两侧高频保护均正常投入,两侧开关在合闸位置。

1.4.1模拟单相接地故障

A、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟正向A相瞬时故障,本侧高频保护选相跳闸正确并重合。

B、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟反向B相瞬时故障,本侧高频保护可靠不动作。

C、宝二电厂侧开启收发信机电源,本侧模拟正向C相瞬时故障,本侧高频保护可靠不动作。

D、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟正向C相瞬时故障,对侧高频保护选相跳闸正确并重合。

E、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟反向A相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

F、大唐热电厂侧开启收发信机电源,对侧模拟正向B相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

1.4.2模拟相间故障

A、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟正向AB相瞬时故障,对侧高频保护三相跳闸不重合。

B、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟反向BC相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

C、大唐热电厂侧开启收发信机电源,对侧模拟正向CA相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

D、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟正向BC相瞬时故障,本侧高频保护三相跳闸不重合。

E、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟反向AB相瞬时故障,则大唐热电厂侧高频保护可靠不动作。

F、宝二电厂侧开启收发信机电源,本侧模拟正向CA相瞬时故障,本侧高频保护可靠不动作。

1.5停信试验

A、两侧只投入高频保护,两侧开关在合闸位置,本侧模拟正向C相故障(持续10秒),宝二电厂侧在故障加入5秒后投入位置停信开关量,本侧高频保护立即选相跳闸并重合,结果正确。

B、两侧只投入高频保护,两侧开关在合闸位置,对模拟正向BC相故障(持续10秒),大唐热电厂侧在故障加入5秒后投入位置停信开关量,对侧高频保护立即三跳不重合,结果正确。

2、新仓线GSL-102A高频保护对调试验

2.1对调前准备工作

检查确认新仓线两侧通道上的线路接地线已拆除,拉开两条线路的结合滤波器的接地刀闸。

检查收发信机有收发电平指示,高频通道一切正常。

2.2停、发信试验

2.2.1检查高频保护设备正常,将两侧收发信机发信功率整定为10W。

与对侧联系,由对侧发测试电平,本侧测量收到电平值:

18DBm

2.2.2对侧停发信号,本侧接受电平值为0

2.36dB告警测试试验

2.3.1在通道中加入6dB的衰耗。

2.3.2对侧发信,本侧调整收发信使“通道告警”灯亮,通道改投5db衰耗,“通道告警”灯应灭,否则再次调整收发信使通道告警灯刚刚熄灭。

2.3.3将通道中加入衰耗退出,恢复正常通道,测试结果正确。

2.4故障联动试验

试验条件:

两侧高频保护均正常投入,两侧开关在合闸位置。

2.4.1模拟单相接地故障

A、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟正向A相瞬时故障,本侧高频保护选相跳闸正确并重合。

B、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟反向B相瞬时故障,本侧高频保护可靠不动作。

C、宝二电厂侧开启收发信机电源,本侧模拟正向C相瞬时故障,本侧高频保护可靠不动作。

D、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟正向C相瞬时故障,对侧高频保护选相跳闸正确并重合。

E、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟反向A相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

F、大唐热电厂侧开启收发信机电源,对侧模拟正向B相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

2.4.2模拟相间故障

A、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟正向AB相瞬时故障,对侧高频保护三相跳闸不重合。

B、大唐热电厂侧关闭收发信机电源,对侧模拟反向BC相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

C、大唐热电厂侧开启收发信机电源,对侧模拟正向CA相瞬时故障,对侧高频保护可靠不动作。

D、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟正向BC相瞬时故障,本侧高频保护三相跳闸不重合。

E、宝二电厂侧关闭收发信机电源,本侧模拟反向AB相瞬时故障,则大唐热电厂侧高频保护可靠不动作。

F、宝二电厂侧开启收发信机电源,本侧模拟正向CA相瞬时故障,本侧高频保护可靠不动作。

2.5停信试验

A、两侧只投入高频保护,两侧开关在合闸位置,本侧模拟正向C相故障(持续10秒),宝二电厂侧在故障加入5秒后投入位置停信开关量,本侧高频保护立即选相跳闸并重合,结果正确。

B、两侧只投入高频保护,两侧开关在合闸位置,对模拟正向BC相故障(持续10秒),大唐热电厂侧在故障加入5秒后投入位置停信开关量,对侧高频保护立即三跳不重合,结果正确。

3、新仓线线路远跳装置WGQ-1对调试验

3.1在装置端子排短接失灵启动接点,模拟发讯C,对侧收信灯亮。

3.2对侧模拟发信,本侧收信灯亮。

3.3本侧模拟发信,对侧模拟零序动作电流,保护可靠动作,跳开对侧对应断路器开关。

3.4对侧模拟发信,本侧模拟模拟零序动作电流,保护可靠动作,跳开本侧线路断路器开关。

四、试验结论及系统评价

本次保护对调试验包括了新仓线的高频保护,以及仓马一线的光纤差动保护。

经过线路双方的认真调试,各项试验项目均动作正确,证明仓马一线线路的光纤通道与新仓线高频通道是可靠的,各种通信信号均正确且符合投运要求。

 

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