一体化AO生物膜反应器处理生活污水.docx
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一体化AO生物膜反应器处理生活污水
一体化A/O生物膜反应器处理生活污水
近年来厌氧处理技术因其耗能少、成本低的特点而逐渐应
用于生活污水处理领域,但一般仍需后处理工艺(多采用传统好氧工
艺)。
笔者将缺氧、好氧段组成一个整体,采用生物膜法使生活污水
以升流方式流经两个反应区,将缺氧区厌氧微生物对污水中有机物
的降解控制在酸化阶段,产生于缺氧段的发酵产物经好氧段微生物
进一步分解、转化以达到去除原水中污染物的目的。
根据需要还可
将沉淀池出水回流至反应器进水口而形成一体化A/O脱氮工艺。
1试验条件
1.1试验装置和原水水质
一体化A/O生物膜反应器试验装置见图1。
缺氧区采用70mm球形填料,其堆积体积约为20L;好氧区采用
半软性填料(高度为0.70m)。
曝气头安装在好氧区底部。
原水采用清华大学学生宿舍区生活污水,其COD为
150~600mg/L、SS为100~400mg/L、碱度平均为350mg/L(以CaCO
3
计),pH值为6.5~7.5,必要时添加工业用葡萄糖以提高原水COD值。
缺氧段反应器接种污泥取自北京高碑店污水处理厂二沉池底泥,
接种量为15g/L;好氧段污泥取自污水处理厂回流污泥,接种量为13g/L。
1.2试验方法
1.2.1反应器的启动
启动初期采用高容积负荷、低水力负荷的运行方式(进水COD约
为800mg/L,流量为50L/d),启动3周后直接进生活污水,并将进
水流量调至设计流量(100L/d),此时出水COD值平均为47mg/L,标志着启动工作完成。
1.2.2试验内容
①对有机物的去除
a.保持基本运行工艺参数(见表1)不变且无回流,通过改变进
水COD浓度来改变系统容积负荷,分别研究各种浓度下反应器对有机物的处理效果。
b.保持HRT、pH值、DO等参数不变(见表1),在0~200%范围内调节回流比,比较反应器对COD的去除情况。
表1基本运行参数
项目
HRT(h)
回流比(%)
pH
DO(mg/L)
缺氧段
5
0~200
6~7
≤0.5
好氧段
3
0~200
7~8
≥2.0
②对SS的去除
保持HRT、pH值、DO等参数不变(见表1),考察不同回流比、不同容积负荷条件下反应器对SS的去除效果。
③对氮的去除
a.保持HRT、pH值、DO等参数不变(见表1),比较不同回流比(0~200%)下反应器对氨氮和总氮的去除情况。
b.当回流比为200%,保持表1中其他工艺参数不变,调节缺氧
段、好氧段碱度以考察pH值和碱度变化对反应器脱氮效果的影响。
1.3测定项目
水样为日平均样,每天测定进、出水的COD、SCOD、SS、pH值、
碱度,不定时测定进、出水的BOD5,均采用标准测定方法。
2结果与讨论
2.1对有机物的去除
2.1.1对不同浓度污水的处理效果比较
为考察不同进水COD浓度下的处理效果,试验按低浓度(COD为190~380mg/L、SCOD为98~133mg/L)、中等浓度(COD为
428~525mg/L、SCOD为288~440mg/L)、高浓度(COD为
553~659mg/L、SCOD为423~518mg/L)3个阶段进行,其中低浓度
时直接采用生活污水,中、高浓度时则在原水中加入工业葡萄糖。
试验结果见表2和图2。
表2反应器在不同进水有机物浓度时的去除效果
项目
低浓度
中等浓度
高浓度
进水
(mg/L)
COD
281
476
606
SCOD
110
365
470
出水
(mg/L)
COD
28
50
72
SCOD
26
42
56
去除率
(%)
COD
90.0
89.5
88.1
SCOD
76.4
88.5
88.0
2
2
从表2和图2可以看出,进水有机物浓度的提高主要体现在溶
解性有机物部分,随着原水COD提高,出水的COD、SCOD浓度也相
应上升,但即使进水COD在600mg/L左右,出水仍能保持在
100mg/L以下。
原水COD浓度与反应器出水COD浓度经过拟合得到
一条曲线(表达式见式1)。
通过这条曲线可以根据进水有机物浓度
初步预测在试验运行条件下反应器出水有机物的大致浓度。
y=0.0002x-0.0336x+21.347
(1) R=0.9892
式中x——进水有机物浓度,mg/L
y——出水有机物浓度,mg/L
R——相关系数
2.1.2不同回流比对有机物处理效果的影响
将沉淀池出水回流至反应器进水口,考察COD去除率随回流比变化的情况(见表3)。
表3不同回流比时COD的去除情况
回流
比(%)
进水
COD(mg/L)
缺氧段出
水
COD(mg/L)
缺氧
段去
除率
*(%)
出水
COD(mg/L)
好氧段
去除率
(%)
总去除
率(%)
50
357.8
257.0
31.7
49.1
54.1
85.8
100
313.4
166.9
8.3
50.6
75.5
83.8
150
430.8
193.8
18.8
46.3
70.5
89.3
200
371.8
189.1
8.2
40.2
81.0
89.2
注:
*考虑了沉淀池污泥回流对原水的稀释作用。
由表3可以看出,提高回流比有利于反应器对有机物的去除,
尤其对好氧段去除率的提高较为明显,但对COD的总去除率影响甚
微。
原水BOD
5
值为100~160mg/L,出水BOD
5
值为6~14mg/L(平均
为8.3mg/L),回流比的改变对出水BOD
5
值的影响也不显著。
2.2对SS的去除
反应器好氧段采用生物膜法保证了出水SS值较低。
进水SS为
230~495mg/L(平均410mg/L)时,在正常运行条件下出水外观清澈
良好,SS一般难以检出(从未超过10mg/L),绝大多数情况下对SS去除率能够保证高于95%。
2.3对氮的去除
将沉淀池出水回流到进水口可形成“前置式反硝化生物脱氮系
统”,污水中的含氮有机物在缺氧段被异养微生物氨化,在好氧段
中由硝化菌将氨氮硝化,最后NO
2
-和NO
3
-随沉淀池出水回流到缺氧
段,再由反硝化菌将它们还原为N
2
以提高脱氮效果。
2.3.1回流比对氨氮去除效果的影响
试验过程中以生活污水为原水(COD平均为334mg/L,氨氮平均
为32.3mg/L),而氨氮的去除效果随反应器设置的回流比不同而有所变化(见表4)。
表4不同回流比时对氨氮的去除效果
回流比(%)
进水氨氮
(mg/L)
出水氨氮
(mg/L)
去除率(%)
0
34.4
10.9
68.2
100
39.0
10.0
74.4
150
29.2
8.47
71.0
200
32.0
8.22
74.3
由表4可以看出,将出水回流有利于氨氮的去除。
回流比增加
到100%,对氨氮的去除率比没有回流时有明显提高;继续加大回流
比对提高氨氮去除率没有显著效果。
氨氮经硝化、亚硝化产生的
NO3-、NO2-在好氧区也有明显增高(见图3,取样口的编号0代表原
水,1代表缺氧区出口,2代表好氧区20cm处,3代表好氧区60cm处,4代表沉淀池出水)。
2.3.2回流比对总氮去除的影响
有机氮在A/O反应器的缺氧区降解为氨氮,并与原水中的氨氮
一起在好氧段进行硝化、亚硝化反应。
当采用回流运行时有占氮总
量[R/(R+1)]的NO3-、NO2-随沉淀池出水回流进入缺氧区而被反硝
化菌利用还原为N2。
假设以上过程中各种形态氮的转化率都能达到100%,在此理想状态下A/O工艺对总氮的去除率η为:
η=R/(R+1)×100%
(2)
式中η——去除率
R——回流比
根据式
(2)可以计算出对应于不同的回流比反应器对总氮去除率的理论值,与试验数据进行比较的结果见表5。
从表5可以看出,随回流比增大总氮实际去除率也随之提高,
这与理论值的变化趋势相符。
由于A/O工艺缺氧段的反硝化主要以
回流水中的NO-3、NO2-为原料,所以好氧段的硝化反应效率也会直接影响总氮去除效果。
表5不同回流比时的总氮去除效果
回流比(%)
总氮理论去
除率(%)
η=R/(R+1)
×100%
总氮实际平
均去除率
(%)
进水总氮
(mg/L)
出水总氮
(mg/L)
100
50
40.4
40.8
25.4
200
66.7
57.3
45.4
20.9
2.3.3pH值和碱度对脱氮效果的影响
按照生活污水中有40mg/L氨氮被氧化成NO3-(碱度/氨氮=8.85)
来计算,好氧反应区内硝化反应正常进行需要碱度为354mg/L(以
CaCO
3
计),而进入好氧段的污水中碱度平均为210mg/L,可见原水
经过缺氧段处理后碱度不能满足硝化反应的需要,理论上生活污水
中需要投加144mg/L的CaCO
3
(相当于153mg/L的Na
2
CO
3
)。
当回流比
为200%时投加Na2CO3以满足碱度需求的前后对照试验见图4。
由图4可见,碱度是硝化过程中的一个重要影响因素,如果碱度控制不当会对氨氮去除产生不利影响。
除了回流比、pH值和碱度等因素外,DO浓度对脱氮效果也有着
较大影响。
因缺氧段的反硝化菌是异养兼性厌氧菌,所以缺氧区内
的DO浓度控制在0.5mg/L以下就不会影响其内部微生物正常的繁
殖代谢。
对于好氧区,DO高有利于有机物降解和氨氮的硝化,因硝
化菌是强好氧菌,应保证好氧区DO浓度控制在2~4mg/L。
3结论
①升流式一体化A/O反应器对城市生活污水的处理效果良好,
在温度为10~30℃、停留时间为8h的情况下正常运转的反应器对
COD平均去除率为83%,BOD5平均去除率为91%,对SS平均去除率
>95%,对氨氮平均去除率为71%。
在回流比为200%时对总氮平均去
除率为57%,随着回流比增大则反应器抗冲击负荷能力增强,对有
机物、氨氮、总氮的去除率有所增加。
综合考虑增大回流比带来的能耗问题,最佳回流比为200%。
②为保证好氧区硝化菌的活性,DO应保持在2~4mg/L,应通
过投加碳酸盐碱度控制pH值在7.5~8.5;缺氧区DO应保持在0.5mg/L以下,pH值应控制在6以上。
③该工艺结构紧凑、占地小、处理成本较低。
④该工艺耐有机物冲击负荷,工作稳定简单、运行管理容易,而且可根据不同需要调整运行方式,适应性强。
43
43
3
3
⑤好氧区因采用生物膜法而无污泥上浮现象,污泥产量少,在污泥回流情况下沉淀池可数月不排泥。
一体化氧化沟沉淀船运行方式
一体化氧化沟系指将船形二沉池设置在氧化沟内,用于进行泥
水分离,出水由上部排出,污泥则由沉淀船底部的排泥管直接排入
氧化沟内。
由于二沉池直接建在氧化沟内,因此一体化氧化沟省去了污泥回流系统,且占地少,运行操作非常简单。
安阳市豆腐营工业区污水集中控制工程采用水解→接触氧化→
一体化氧化沟工艺处理工业废水,设计规模22×10m/d(一期为
12×10m/d),并于1995年通过国家环保局组织的验收。
该一体化
氧化沟沉淀船为多斗式结构,每斗有一根排泥管与氧化沟相通,船
长24m,宽7m,有效水深12m,实际有效容积202m,设计处理水量为250m/h,静态条件下水力停留时间48min。
1实际运行状况
实际运行中,先后采用了两种运行方式:
1.1反向进水
运行方式如图1所示。
氧化沟内水流方向为A→B,沉淀船内水由D点溢流进入船内,
采用淹没式整流墙整流,水流方向为D→C,与氧化沟内水流方向相反。
当连续运行时,沉淀船内几乎没有沉淀发生,出水中携带的污
泥浓度与沟内浓度一样,沉淀船内仅在进口不远处有清水区,而在
出水区则完全没有了清水区,成为泥水混合液,起初以为是排泥管堵塞所致,清理后情况仍未有改观。
1.2正向进水
在反向进水无法运行时,有关专家建议采用正向进水方式,并最终形成了如图2所示的运行方式。
氧化沟内水流方向仍为A→B,沉淀船内水流方向为C→D,进沉
淀船的水由船头流入进水槽内,由槽底17个20cm×20cm的进水孔
-v
进入沉淀船,底部加了折流板,并在船进水区加设斜板,使进水区域内船与沟相分离。
这种运行方式基本上能稳定运行且污泥也不会大量流失,但仍
然存在一些问题,比如沉淀船上部存在10cm深的死水区,若长时间运行,其表面易滋生一层绿藻,有时会积聚一些腐泥。
2讨论
现就上述两种运行方式用水力学原理作近似分析(见图3)。
对某一漏斗i而言,污泥能否排入到底孔中去,关键取决于漏
斗上下的测压管水头差。
由于进水口的整流作用,船内i点的测压
管水头基本等于水深;在1—1断面,测压管水头则取决于1—1断
面至i点之间的局部阻力和沿程阻力的大小,i点越靠近下游,局部和沿程的能量损失越大,测压管水头损失也越大。
用伯努利方程近似描述的话,本工程中Zi=0,则有下式成立:
P
i
/γ=H-h
w1-i
+(v
1
22
i
)/2g
(1)
若P
i
/γ 若P
i
/γ>h,则水流从沉淀船流向底孔,排泥通畅。
-v
对反向进水的运行方式(见图4)而言,沉淀船出水区域为2-3
之间,如想不使水流从底孔向沉淀船内流动,则须有下式成立:
H-h
w2-3
+(v
1
22
2
)/2g(2)
实际运行中,v1=0.26m/s,H-h=0.05m,由于1-2之间阻力很
小,2-3之间的能量损失也可忽略不计,hw2-3只计局部损失,经计算近似有:
v
2
>1m/s (3)
由于氧化沟内流速较低(0.26m/s),在没有特殊装置及外加动力
的情况下,流速由0.26m/s提高到1m/s几乎不可能。
因此,这种
运行方式势必造成氧化沟内水流在出水区内由底孔进入沉淀船,形
成冒泡区域,造成污泥流失,沉淀船起不到泥水分离作用。
对正向进水的运行方式而言,出水区域位于沉淀船尾部,由于
局部和沿程的能量损失已达到最大值,因此漏斗底部的测压管水头
损失也达到了最大值,底部压能变为最小,使船内污泥排放条件变
为最优。
同时,由于在进水区域加设了斜板,基本消除了沉淀船内
的“冒泡”区域,使得沉淀船内水流保持平稳状态,大大提高了沉
淀船的泥水分离效率,固液分离率达到99%以上,出水水质优于设计标准。
4结论
①沉淀船排泥是否通畅,关键取决于排泥斗内、外测压管水头
差,若沉淀船排泥斗内部压力大于外部压力,则排泥通畅;反之,则造成泥管堵塞,泥水难以分离。
②反向进水的运行方式(图1所示),在无特殊装置及外在动力条件下,实践证明无法正常运行.[J]
③正向进水的运行方式(图2所示),满足了沉淀船污泥回流至
氧化沟所必须的外部水力学条件,取得了稳定可靠的运行效果。