循环水管道防腐技术改造项目可行性.docx

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循环水管道防腐技术改造项目可行性

 

技术改造项目可行性

研究报告

 

项目名称:

#1机循环水管道防腐及部分管道更换

建设单位:

大唐鲁北发电有限责任公司

编制:

岳向力

审核:

批准:

 

2009年10月28日

 

工程名称

#1机循环水管道防腐及部分管道更换

项目性质

大修改造

可研编制人

岳向力

项目负责部门

设备部汽机专业

项目负责人

杨中奎

一、项目提出的背景及改造的必要性:

(需要改造的设备运行简历、设备铭牌、投运时间、运行状况、技术状况及其它有关技术参数、现状、存在的主要问题,从对安全、经济运行环境的影响等方面论证该项目的必要性)

大唐鲁北发电有限责任公司#1机循环水系统是由原鲁北化工发电厂自行设计安装。

其中汽机房内主管路与分支管是由山东迪尔工程安装有限公司安装。

#1机组于2009年9月25日移交生产投产发电。

循环水系统的运行流程为:

循环水泵出口Ф1400X10-循环水母管(混凝土Ф3000X30)-凝汽器进水蝶阀(DN1800)-凝汽器-凝汽器排水蝶阀(DN1800)-循环水出口母管(混凝土)-闸板门-运河;开式水系统流程:

开式冷却水进水管道(Ф529×9)-进水蝶阀-开式水增压泵及进出水阀门-至板式换热器(四组)-回水管路(Ф529×9)。

以上管路材料均为Q235。

由于以上管路材料为普通碳钢,不耐海水腐蚀。

原鲁北发电厂又未对管路进行任何防腐措施,循环水管路长期运行将发生严重腐蚀,从而引起管道破裂,机组非停。

在机组试生产中发生过三次管道焊口开裂,分别是在:

1、2009年10月2日1B循环水泵出口短接焊口开裂300mm左右。

2、2009年10月19日1B循环水泵入口管焊口开裂1000mm左右。

3、2009年10月25日1A循环水泵出口短接焊口开裂50mm左右。

另循环水泵出口管道穿墙部分无套管,管道振动大极易导致管道破裂,故大修对其进行改造,增加穿墙套管,更换该处管道。

而循环水分支管由

于管道口径小无法防腐,只能更换为复合管,已达到防腐目的,保证系统的安全性。

二、技术改造方案:

(从可能设计的方案中,选出2-3个可供选择方案,从技术、经济及社会效益上全面论证其先进合理性,实施可行性,存在问题和解决办法。

要求定量地、准确地对其性能指标、投资费用、效益、投资回收作出计算,进行综合比较,推荐最佳方案。

灰场、构筑物及土建工程,应注意水文、地质、地形等资料收集)

通过认真计算、研究、收集资料,具体说明如下:

1、设备的布置要求

本期工程为2×330MW亚临界机组,采用扩大单元制直流供水系统。

冷却后的排水至鲁北化工集团制盐工厂运河。

2、循环水水源及水质

循环水水源:

海水

海水水质:

PH:

8.02

浮物:

14.5mg/L

硬度:

6075mg/L

总碱度:

130mg/L

硫酸根:

1595mg/L(SO42-)

溶解固形物:

34526mg/L

Cl-:

18169mg/L

3、环境条件

主厂房零米海拔高度:

6.6m(渤海高程)

当地大气压力:

1008.1hPa

室外历年日极端最高/最低气温:

35.4/-20.5℃

室内温度:

0~40℃

年平均相对湿度:

72%

地震动峰值加速度:

a=0.075g

4、气象条件

气候特点:

冬季寒冷,夏季湿润,降雨量年分布不均,80%降水集中在6、9月,年蒸发量大于年降水量。

电厂厂址多年主要气象要素如下:

多年平均气压1008.1hPa

多年平均气温12.2℃

最冷月(1月)平均气温-10.2℃

最热月(8月)平均气温30.1℃

历年极端最高气温38.4℃

历年极端最低气温-20.5℃

多年平均相对湿度72%

历年最小相对湿度5%

多年平均风速6.4m/s

极大风速44.2m/s

年平均降水量71.5mm

历年最大一日降水量269.6mm

多年平均蒸发量1426.2mm

多年平均日照时数2512.9h

多年平均雷暴日数22.8d

年最多雷暴日数42d

多年年平均雾日数53.1d

多年年平均霜日数1.0d

年最多大风日数154d

≥0.1mm降水日数86.1d

平均结冰日数83.2d

由以上数据分析,认为改进的办法有二个。

方案一:

1、大修中将所有直径1400以上的管道内部焊口清理干净后,施焊覆盖一遍。

2、海水碳钢母管喷砂清理后达3级要求。

3、涂氯化橡胶铝粉底漆3遍,中间漆1遍,长效防污漆3遍。

4、管道内加装铝合金阳极保护块(钢管直埋部分在外壁加装牺牲阳极保护块)。

5、分支管Ф529×9(换热器进、出口母管)、¢325×8(换热器进、出口管道)、¢108×5(放水放气管道)更换为复合管。

方案二:

1、大修中将所有碳钢管道割除后更换为10CrMoAl耐海水腐蚀管。

2、清理干净后,涂氯化橡胶铝粉底漆3遍,中间漆1遍,长效防污漆3遍。

3、管道内加装铝合金阳极保护块(钢管直埋部分在外壁加装牺牲阳极保护块)。

4、分支管Ф529×9(换热器进、出口母管)、¢325×8(换热器进、出口管道)、¢108×5(放水放气管道)更换为复合管。

两方案比较:

项目

方案一

方案二

新增材料

Ф529×9复合管100米、¢325×8复合管40米、¢108×5复合管40米

Ф1400X1610CrMoAl管60米,Ф1800X1610CrMoAl管10米,Ф2000X1610CrMoAl管60米,Ф3000X1610CrMoAl管40米,Ф529×9复合管80米、¢325×8复合管40米、¢108×5复合管40米

消耗材料

防污、防腐漆、铝合金阳极块

防污、防腐漆、铝合金阳极块

工期(天)

30

50

费用

(万元)

80

400

由以上两种方案比较,并考虑到现场情况。

两种方案所达到的效果基本一样。

但方案一工期较短,费用较少,建议采用方案一。

 

三、工程规模和主要内容:

(项目的构成和范围、站(厂)址选择、地理位置、线路路径及接线方案,改造后系统布置、设备性能及有关参数,必要的图纸等。

生产准备及培训情况)

工程规模和主要内容:

1、系统办票隔离放水消压。

2、打开管道人孔门,进入管道内部清理赃物。

3、管路喷砂处理:

3.1喷砂必须达到SA2.5级标准(ISO8501-1:

1988)和外表面50-70μ、内表面50-100μ的粗糙度的要求,二次处理必须达到ST3(ISO8501-1:

1998)标准。

3.2喷砂处理达到要求后清理干净。

4、刷防腐漆

4.1刷防腐底漆一遍,厚度不能超过0.5mm,待充分干燥后方可进入下一道工序。

4.2刷防腐漆三遍,每一遍前必须待上一遍干燥后方可涂刷。

4.3刷防污漆。

5、加装铝合金阳极保护块,焊接好后焊口要做防腐处理。

四、工程实施条件:

1.工程外部条件的落实情况:

(包括:

工程项目有关征地、拆迁、赔偿等)

此工程项目无有关征地、拆迁、赔偿等。

2.设计、施工队伍的选择:

招标、议标选择价格合理有工作业绩的专业防腐公司,并签订廉政协议。

3.工程实施计划完成时间:

2010年月至年月

⑴工程勘测、设计周期:

(月)

⑵设备制造(订货)周期:

(月)

⑶土建、安装、调试时间:

(月)

⑷试运行、培训时间:

(天)

 

五、投资估算表及设备、材料明细表:

⑴投资估算表:

单位:

万元

工程前期费

施工费

15.2

设备费

其它费

材料费

64.8

工程总投资

80

⑵设备明细表:

设备材料科目名称

规格

数量

单价(万元)

总价(万元)

计算依据

防污、防腐漆

HJ005

600kg

0.05

30

调研

铝合金阳极块(内壁)

60块

0.1

6

调研

铝合金阳极块(外壁)

20块

0.4

8

调研

复合管

¢529

100米

0.1

10

调研

复合管

¢325

40米

0.08

3.2

调研

复合管

¢108

40

0.05

2

调研

法兰及配套螺栓

DN500

8只

0.2

1.6

调研

法兰及配套螺栓

DN300

20只

0.15

3

调研

法兰及配套螺栓

DN100

20只

0.05

1

调研

总计(万元)

64.8

当年投资

64.8

六、经济效益分析:

(对改造前后安全、经济运行情况、社会环境影响进行对比分析,明确改造后对于提高系统和本单位安全性、可靠性、节能降耗等应达到的指标。

从提高效益、降低成本、增加利润及对投资回收等方面进行分析)

改造后的效果有:

1、提高了碳钢管道的使用寿命。

2、防止管道腐蚀破裂,保证循环水系统长期稳定运行。

 

七、评价结论:

 

八、建设单位上报意见:

 

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