现场调试报告.docx
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现场调试报告
武汉武水电气技术有限责任公司
1前言
本出厂调试报告依据GB/T7409.3—1997《同步电机励磁系统大、中型同步发电机励磁系统技术要求》,《技
术协议书》。
2用户资料(以下项目根据发电机形式填写)
2.1用户名称:
2.2发电机参数:
额定有功:
60MW;
额定无功:
37.2MVAR;
功率因数:
0.85
发电机电压:
10500V
;发电机电流:
3881A
;CT变比:
5000/5A
PT二次电压:
105V
2.3励磁参数:
额定励磁电压:
V;
额定励磁电流:
1004A;
空载励磁电压:
V;
空载励磁电流:
A;
2.4励磁机参数:
永磁机电压:
V
;永磁机频率:
Hz
;
主励磁机励磁电压:
V
;主励磁机励磁电流:
A
;
2.5励磁变压器参数:
一级:
容量:
KVA;
类别:
;
接线组别:
;变比:
。
二级:
容量:
KVA;
类别:
;
接线组别:
;变比:
。
2.6发电机系统接线方式:
。
3测试仪器:
数子万用表
示波器
三相调压器
继电保护仪
负载电阻(2KW)
相序表
4试验项目:
4.1模拟静态试验
1.装置上电试验
2.双电源切换试验
3.开机试验
4.PT断线试验
5.逆变灭磁试验
6.顶值限制试验
7.过励限制试验
&误强励保护试验
9.低励限制试验
10.欠励(失磁)保护试验
4.2发电机空载试验(以用户要求的试验项目为主)
1.自动建压试验
2.电压调整试验
3.双通道切换试验
4.自动/手动切换试验
5.10%下阶跃试验
6.10%上阶跃试验
7.频率特性试验
&逆变灭磁试验
4.3并网试验(以用户要求的试验项目为主)
1无功调节试验
2•低励限制试验
3.甩负荷试验(选做)5模拟静态试验
(注:
各种指示灯状态:
“V”表示灯亮;各种接点状态:
“V”表示接点接通。
)
5.1装置上电试验
在装置上电之前,必须仔细检查核对装置所有外接线,紧固各部件及接线端子的螺丝。
5.1.1装置接入调压PT、仪表PT、系统PT电压各100V。
工作电源直流220V,交流220V
5.1.2投入PT,投切开关SA1、SA2合电源开关1QF2QF3QF4QF。
5.2双电源切换试验
退出装置交流电源开关,装置的工作状态:
(文字说明)
调节器
状态
1#(A)
正常
2#(B)
正常
装置投入交流工作电源,退出直流工作电源,装置的工作状态:
调节器
状态
1#(A)
正常
2#(B)
正常
5.3开机试验灭磁开关合,油开关不合,无发电机电流。
设置起励预置值UE=80,按开机/起励按钮,电压给定值将从0上升到电压预置值。
1#(A)调节器
机端电压
给定参考
控制输出
.、八刖
100.3
0
145
后
100.5
80
145
2#(B)调节器
机端电压
给定参考
控制输出
.、八刖
100.2
0
145
后
100.4
80
145
5.4断线试验
分别断开调变PT、仪表PT、系统PT任意一相,调节器上光字将发出断线报警指示,并送出断线接点信号供远方信号屏报警,此时不影响电压给定值和控制输出。
5.4.1调变PT断线
1(A)调节器
调压PT(UF)
控制输出
“调变断线”灯
PT断线接点
断前
100.3
86.9
无
无
断后
67.4
84.5
正常
正常
恢复
100.3
82.9
无
无
0,控制
2#(B)调节器
调压PT(UF)
控制输出
“调变断线”灯
PT断线接点
断前
100.5
85.4
无
无
断后
67.3
85
正常
正常
恢复
100.5
85.1
无
无
542仪表PT断线
1#(A)调节器
仪表PT(UY
控制输出
“仪变断线”灯
PT断线接点
断前
100.2
82.7
无
无
断后
66.7
80.3
正常
正常
恢复
100.4
81.3
无
无
2#(B)调节器
仪表PT(UY
控制输出
“仪变断线”灯
PT断线接点
断前
100.4
85.3
无
无
断后
67.1
82.5
正常
正常
恢复
100.3
84.7
无
无
543系统PT断线(根据用户接线而定)
1#(A)调节器
系统PT(US
控制输出
“系统无压”灯
断前
100.5
82.2
无
断后
66.7
83.7
正常
恢复
100.5
83.7
无
2#(B)调节器
系统PT(US
控制输出
“系统无压”灯
断前
100.5
85.3
无
断后
67.3
86
正常
恢复
100.5
86
无
5.5逆变灭磁试验
断开发电机油开关,无发电机电流,按逆变灭磁按钮或者直接跳开灭磁开关,此时电压给定值变为输出变为135度(或140度),并关断可控硅输出。
1#(A)调节器
机端电压
给定参考
控制输出
火磁前
100.2
100.9
83.8
灭磁后
100.2
0
145
2#(B)调节器
机端电压
给定参考
控制输出
火磁前
100.4
100.9
86.1
灭磁后
100.4
0
145
5.6顶值限制试验
增加励磁电流,当励磁电流显示值超过1.8(强励倍数)倍的额定励磁电流,或者调整强励倍数,使顶值限
制值低于当前的励磁电流显示值时,顶值限制动作,将励磁电流控制在顶值电流值,调节器上光字发出报警信号,并发出接点信号,供远方信号屏报警。
1#(A)调节器
额定电流
励磁电流IL
强励倍数Id
“顶值限制”灯
顶值限制接点
动作前
1004
836
1.8
无
无
动作后
1004
836
0.5
正常
正常
恢复
1004
836
1.8
无
无
2#(B)调节器
额定电流
励磁电流IL
强励倍数Id
“顶值限制”灯
顶值限制接点
动作前
1004
836
1.8
无
无
动作后
1004
836
0.5
正常
正常
恢复
1004
836
1.8
无
无
5.7过励限制试验
增加励磁电流,使励磁电流显示值超过额定励磁电流1.1倍,或者改变励磁电流修正系数,使励磁电流显示
值超过额定值1.1倍,经过一定时间后,过励限制动作,调节器上光字牌发出报警信号,并发出接点信号给远方报警。
过励限制为励磁电流在1.1倍的额定到1.8倍强励间的反时限动作。
1#(A)
调节器
额定电流
励磁电流IL
L+
时间
“过励限制”灯
过励限制接点
动作
1004
2091
2.5
1'7
正常
正常
动作
1004
2510
3
42”
正常
正常
动作
2#(B)
调节器
额定电流
励磁电流IL
L+
时间
“过励限制”灯
过励限制接点
动作
1004
2090
2.5
1'0
正常
正常
动作
1004
2514
3
40”
正常
正常
动作
过励限制是励磁电流在1.1lle—1.8lle之间反时限动作。
退出限制状态后的返回时间由过励深度决定,约为
3-6分钟。
5.8误强励保护试验
调整励磁电流修正系数使励磁电流显示值大于额定值,调整电压给定值使其低于发电机电压测量值5V,误
强励保护动作。
切除本柜脉冲,且本通道转为备用,并发出接点信号给远方报警。
1#(A)
调节器
励磁电流IL
额定电流LE
发电机电压
给定参考
误强励保护接点
动作前
2510
1004
100.3
100.3
无
动作后
2510
1004
100.4
94.6
正常
恢复
2510
1004
100.4
100.7
无
2#(B)
调节器
励磁电流IL
额定电流LE
发电机电压
给定参考
误强励保护接点
动作前
2514
1004
100.3
100.2
无
动作后
2514
1004
100.4
93.3
正常
恢复
2514
1004
100.5
100.8
无
5.9低励限制试验
合上油开关(DL),设置PL,QL值,调整发电机的有功和无功,使P-Q点低于低励限制曲线,低励限制动
作,电压给定值上升,控制角减小,并发出接点信号给远方报警。
1#(A)
调节器
PL
QL
Q
给定参考
控制角
“低励限制”灯
低励限制接点
动作前
120
-30
3.5
100.4
无
无
动作后
120
-30
-14.8
104.6
正常
正常
恢复
120
-30
3.5
104.8
无
无
2#(B)
调节器
PL
QL
Q
给定参考
控制角
“低励限制”灯
低励限制接点
动作前
120
-30
3.6
100.4
无
无
动作后
120
-30
-15.7
104.9
正常
正常
恢复
120
-30
3.6
105
无
无
5.10欠励(失磁)保护试验
模拟合上油开关,送一定发电机电流,降低励磁电流,当励磁电流小于一定值(IP设定)欠励保护动作,即
IP=1时,励磁电流小于额定励磁电流的24%欠励保护动作,并发出接点信号给远方报警。
1#(A)调节器
额定电流
励磁电流IL
IP
欠励保护接点
动作前
1004
220
0
无
动作后
1004
220
1
正常
恢复
1004
220
0
无
2#(B)调节器
额定电流
励磁电流IL
IP
欠励保护接点
动作前
1004
220
0
无
动作后
1004
220
1
正常
恢复
1004
220
0
无
6发电机空载试验(发电机达到额定转速)
在自动建压前必须仔细检查发电机PT是否都投上。
另外,还必须检查发电机到励磁变和励磁变到可控
硅的相序是否正确。
6.1自动建压试验灭磁开关合,油开关不合,无发电机电流。
设置起励预置值UE=30,合上PT投切开关,合上灭磁开关,按起励按钮,发电机将自动0起升压,并
升至起励预置值。
1#(A)调节器
机端电压
给定参考
控制输出
.、八刖
0
0
145
后
30
30
83
2#(B)调节器
机端电压
给定参考
控制输出
.、八刖
0
0
145
后
29.9
30
83
系统电压正常,当机端电压大于85V(PT二次电压)时,按下电压跟踪键,此时机端电压跟踪系统电压(对
于WSWLT-0型调节器,此项不填)。
1(A)调节器
机端电压
给定参考
系统电压
“系统跟踪”灯
.、八刖
后
2(B)调节器
机端电压
给定参考
系统电压
“系统跟踪”灯
.、八刖
后
6.2电压调整试验,
按增磁按钮,增加给定值,此时机端电压也随之增加,按减磁按钮,减小给定值,机端电压也应随之减小。
1#(A)调节器:
给定参考
40
50
80
100
机端电压
39.7
49.9
79.8
99.7
2#(B)调节器:
给定参考
50
60.1
80
100.2
机端电压
49.9
60
79.8
100.1
6.3双通道切换试验
当从机控制角跟踪主机稳定后,按主机复位键,主机切换到从机,机端电压无扰动。
1#(A)调节器切至2#(B)调节器
切前
切后
波动
100.3
100.2
无
2#(B)调节器切至1#(A)调节器
切前
切后
波动
100.3
100.3
无
6.4自动/手动切换试验
6.4.1调节器从电压调节方式切换到电流调节方式,机端电压应无扰动
1#(A)调节器
切前
切后
波动
100.4
100.4
无
2#(B)调节器
切前
切后
波动
100.4
100.5
无
6.4.2调节器从电流调节方式切换到电压调节方式,机端电压应无扰动
1#(A)调节器
切前
切后
波动
100.3
100.2
无
2#(B)调节器
切前
切后
波动
100.4
100.4
无
6.510%下阶跃
放大倍数:
,积分时间:
秒,微分时间:
秒
调整发电机机端电压为100V,利用小键盘将给定值突减至90V,记录发电机机端电压的变化过程。
1#(A)调节器:
扰前
扰后
最低值
超调量
调节时间
振荡次数
2#(B)调节器:
扰前
扰后
最低值
超调量
调节时间
振荡次数
6.610%上阶跃
发电机机端电压稳定在90V,禾U用小键盘将给定值突增至100V,记录发电机机端电压的变化过程。
1#(A)调节器:
扰前
扰后
最高值
超调量
调节时间
振荡次数
2#(B)调节器:
扰前
扰后
最高值
超调量
调节时间
振荡次数
6.7频率特性试验
调整汽(水)轮机转速,改变发电机频率,记录发电机电压。
1#(A)调节器:
6.8逆变灭磁试验
发电机油开关(DL)分闸,按灭磁按钮或直接跳开灭磁开关,调节器给定值降为0,发电机机端电压应迅速
降为0。
1#(A)调节器:
机端电压
给定参考
控制输出
火磁前
100.4
100.4
82.4
灭磁后
1.4
0
145
2#(B)调节器:
机端电压
给定参考
控制输出
火磁前
100.5
100.4
83.1
灭磁后
1.9
0
145
7并网试验
在并网前,必须仔细核对发电机电流(CT)相序、极性和发电机电压(PT)相序,确认其接线正确。
7.1无功调整
发电机并网运行,机组带一定的有功,按增磁按钮,发电机给定增加,励磁电流也随之增大,无功增加,按减磁按钮,发电机给定减小,励磁电流随之减小,无功减小。
1#(A)调节器:
给定参考
机端电压
无功
2#(B)调节器:
给定参考
机端电压
无功
7.2低励限制试验
发电机并网运行,机组带一定的有功,调整PL,QL值,并调整电压给定值,使发电机无功降低,当无功降低
到一定值,且低于低励限制线时,低励限制应动作,给定参考自动增加,并使无功增加,直至低励限制消失。
记录试验结果:
1#(A)
调节器
PL
QL
Q
给定参考
控制角
“低励限制”灯
低励限制接点
动作前
动作后
恢复
2#(B)
调节器
PL
QL
Q
给定参考
控制角
“低励限制”灯
低励限制接点
动作前
动作后
恢复
7.3甩负荷试验(选做)
发电机分别在0和100%额定有功功率下带额定无功,跳发电机出口开关,记录发电机机端电压,试验结果
必须符合SD299第3.2.11条要求。
1#(A)调节器:
甩前电压
最高电压
甩后电压
超调量
调节时间
振荡次数
2#(B)调节器:
甩前电压
最高电压
甩后电压
超调量
调节时间
振荡次数
附录1
微机励磁装置测试项目表
序号
测试项目
标准
记录
1
外观检查
符合要求
正常
2
安装检查、紧固
表计正确,兀器件无缺损、无松动
正常
3
配线检查
正确
正常
4
绝缘检查
各部分绝缘符合要求
正常
5
通电检查
无冒烟、无异味
正常
6
各种操作检查
正确
正常
7
双电源工作试验
无扰动
正常
8
开机试验
正常
正常
9
电压跟踪试验
正常
正常
10
PT断线试验
无扰动,发信号
正常
11
双PT断线试验
无扰动,转电流方式
正常
12
停机试验
灭磁,给定为0
正常
13
过压保护
跳灭磁开关,灭磁
正常
14
运行方式切换
无扰动
正常
15
V/F限制
灭磁,给定为0
正常
16
顶值限制
限制输出,发信号
正常
17
过励限制
限制输出,发信号
正常
18
误强励保护
切本调节器,发信号
正常
19
低励限制
给定增加,发信号
正常
20
欠励保护
发接点信号
正常
21
IGBT输出试验
0-100%占空比
22
电流均流试验
均流系数〉85%
23
双机切换试验
无扰动
正常
24
灭磁组件检查
正常
附录2设置参数参数表(供参考)
1#
2#
1#
2#
Ud=80
80
强励控制电压
UE=80
80
起励电压预置
Ut=40
40
额定控制电压
PU=30
30
电压放大倍数
U0=15
15
空载控制电压
IU=20
20
积分时间U
UA=60
60
控制电压限制1
nU=0.5
0.5
微分时间U
UL=10
10
控制电压限制2
Pq=0
0
无功放大倍数
Id=1.8
1.8
强励倍数
Iq=0
0
积分时间Q
It=16
16
强励时间
nQ=0
0
微分时间Q
PL=120
120
Q=0时有功(低)
PI=30
30
电流放大倍数
qL=-30
-30
P=0时无功(低)
n1=0.5
0.5
微分时间1
DU=0
0
调差系数
qd=152.6
152.6
功率因数角修正
IE=3881
3881
定子电流额定
F+=1
1
定子电流修正
LE=1004
1004
励磁电流额定
qg=10
10
无功预置值
PE=60
60
有功额定值
Cg=0.85
0.85
功率因数预置
qE=37.2
37.2
无功额定值
tU=0.2
0.2
起励建压速度
L+=2.20
2.21
励磁电流修正
E+=1.21
1.21
转子电流修正
P+=1.15
1.17
有功修正值
EE=1004
1004
转子电流额定
q+=1.80
1.84
无功修正值
IP=0
0
欠励系数
PP=1
1
II=0.5
0.5
电流积分系数1
UP=1
1
HP=O
H4=0
HF=O
H5=0
H1=0
H2=0
H3=0
附录3系统原理图
试验结论:
静态试验正常,操作回路正常,波形正常
调试方:
王思宏.胡继香
验收方:
日期: