混凝土泵车常见故障分析与排除说课材料.docx

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混凝土泵车常见故障分析与排除说课材料

 

混凝土泵车常见故障分析与排除

第八章常见故障分析与排除

混凝土泵车操作手必须按照《第七章泵车的维护与保养》进行维护保养,在设备检修中提前进行预防性维修,以达到整机性能的最佳状态,对保证施工的顺利进行意义重大。

下列列举了混凝土泵车在使用中一些常见的故障,使用人员可以参考迅速判断并排除故障,避免延误施工及出现安全事故发生。

一、主泵送系统常见故障

1、主油缸活塞不动作,可能原因分析:

●泵送启动按钮接线脱落。

●中间继电器烧坏。

●电磁换向阀故障,一般为电磁铁烧坏。

●I主泵排量调整旋钮调整不当。

●油箱内液压油太少。

●滤芯严重堵塞。

●控制油路节流塞堵死。

2、主油缸不换向,可能原因分析:

●电磁换向阀电磁铁烧坏。

●接近开关底部被油脂或其它物体粘住,引起短路。

清除开关底部。

●两接近开关错位。

交换两开关的位置。

●接近开关有问题。

更换接近开关

●单向阀的侧压开关烧坏

●继电器烧坏。

3、主油缸活塞运行缓慢无力,可能原因分析:

●主油缸单向阀损坏。

●主泵排量调整旋钮调整不当。

●控制油压不够。

全面重新调试控制系统:

补油泵溢流阀调到3.5MPa,冲洗阀调到3.0MPa(须在中联技术人员指导下进行)。

●滤芯堵塞或液压油不够

●控制油路节流堵塞。

●电磁换向阀故障,阀芯不能运动到位。

●高层泵送时,未及时进行补油操作,主油缸封闭腔液压油减少,行程缩短。

4、输送管出料不充分,可能原因分析:

●混凝土活塞磨损严重。

●眼镜板与切割环间隙太大。

●混凝土料太差,造成吸入性能差。

●S管部分被堵塞。

5、泵送不停机,可能原因分析:

●中间继电器触点烧死

●停止按钮故障

二、分配阀系统常见故障

1、S管阀不摆动,可能原因:

●分配阀点动按钮故障或者接线脱落。

●电液换向阀的先导阀芯卡死或者电磁铁线圈烧坏。

●分配阀被异物卡住。

●先导溢流阀故障使换向压力不够。

●恒压泵故障,使换向压力达不到要求。

●混凝土料差,停机时间又长,换向阻力大,摆不动。

●S管轴承磨损严重,换向阻力大。

●高层泵送时,水平管路太短。

2、S管阀摆动无力,可能原因:

●蓄能器内压力不足或皮囊破损。

重新充气使氮气压力达8.5MPa,或更换新的蓄能器皮囊再充氮气到8.5MPa。

●卸荷开关未关闭。

●摆动油缸漏油。

●先导溢流阀阀芯严重磨损,使换向压力低于15MPa。

●电液换向阀电磁铁故障或主阀芯弹簧断裂,使主阀芯运行不能到位:

电液换向阀主阀芯磨损,产生内泄。

3、S管阀摆动不到位,可能原因:

●摆动油缸尼龙轴承座变形或厚薄不一致。

在摆动油缸尼龙轴承下面加调调整垫片。

●混凝土凝固;混凝土颗粒过大不符合泵送要求;或液压油油压不足。

3、分配阀摆臂端漏砂浆,可能原因:

●“S”管小端防尘圈变形或轴承磨损过度,间隙大。

检查拆换。

三、润滑系统常见故障

1、递进式分油器阀芯被卡死,定期清洗递进式分油器。

2、润滑泵出口单向阀故障,检查更换。

3、润滑系统溢流阀故障,检查更换。

4、润滑油不合要求,粘度大,不能通过滤网。

5、某一润滑油路堵死,一般为分配阀大端轴承处润滑点。

四、搅拌系统常见故障

1、混凝土料泵送性能太差,搅拌阻力大或搅拌叶片被卡住。

卡住时应反转。

2、搅拌溢流阀调定压力不够。

用木头卡住搅拌叶片,将压力调到14MPa。

3、搅拌马达损坏。

检查,如有必要则更换。

4、搅拌系统齿轮泵损坏。

检查更换。

.

5、手动换向阀操作杆拉断或故障,使换向阀阀芯移动不到位。

6、搅拌轴或轴套损坏。

需清理检修。

五、液压泵出现噪声

可能的原因一:

●吸入管路堵塞。

清除堵塞或更换吸入管。

●液压油的粘度过高,更换低粘度的液压油。

●油箱通气孔堵塞。

清洗或更换通气孔内滤芯。

●油内混有水。

彻底清除回路中的水,更换液压油

可能的原因二:

●吸入管进口有空气进入:

吸入管密封不好,油箱内的液压油油位处于极限位置以下,或与不适合工作条件的液压油混合使用而产生泡沫。

●检查接头是否拧紧,O形圈是否破损。

如果需要,则进行更换,添加同一型号的液压油,换用合适的液压油。

可能的原因三:

机械磨损

●由于液压油的温度过高或粘度太低而发生的轴承咬死,液压泵和PTO之间的连接损坏。

●更换液压泵并检查液压油是否合适,查找油温过高的原因,拆除连接部分并且更换损坏的部件。

六、液压系统油温过高

可能的原因:

●冷却系统效率不够

●回路阻塞。

排除障碍

●散热器风扇损坏。

更换散热器风扇

●周围环境的原因导致散热器效率无法满足需要。

改善工作环境的通风性,降低环境温度

●散热器表面过脏,散热质量不高。

除去或清洗散热器表面的脏物。

七、混凝土的反吸操作不能进行

可能的原因:

●电磁阀机械故障,如阀芯由于杂质而阻塞或油温过高。

通过推动电磁阀端部橡胶帽,检查阀芯是否移动,如果发生阻塞,则应拆下阀芯进行清洗,并检查可能的被损坏的原因。

检查滤油器和冷却系统。

●电器线路发生故障。

电磁阀被烧坏(反吸电磁阀),继电器被烧坏或电气接头被氧化。

建议:

当机器停下以后,通过推动电磁阀端部的橡胶帽,检查阀芯是否移动,如果阻塞,则应拆下阀芯进行清洗,如果阀芯移动自如,则应拆开电磁阀线圈,通过金属物体检查线圈在通电时是否有磁性。

如果没有,检查电器部分的线圈是否烧坏,继电器是否损坏和是否断路等。

更换继电器,更换损坏的部件。

八、泵送频率显著降低

可能的原因:

●液压泵失效,如液压泵内部泄漏严重,或液压泵恒功率调节卡住。

●液压元件损坏,最大压力阀由于杂质或损坏而部分打开等。

●泵送机构磨损,如砼缸活塞渗透严重,眼睛板及切割环过度磨损等。

建议:

分解液压泵,更换密封圈,检查其它部件,如果有损坏,则应进行更换;清洗或更换最大压力阀;更换过度磨损的砼缸活塞、眼睛板或切割环。

九、混凝土管经常堵塞

主要的堵塞原因:

●泵送管道中混凝土泄漏,如切割环与耐磨板之间,出料口与“S”管阀之间,活塞与砼管之间及管道快换接头处等。

●液压系统压力不够

●混凝土的泵送性能不好

●混凝土中吸收了空气

建议:

检查更换切割环或密封圈与耐磨板;拧紧螺栓,压紧密封圈。

更换磨损的部件;更换砼缸活塞;更换管卡密封圈;检查液压泵是否失效,调节最大压力阀;如果混凝土配料不合适,改变级配;检查管路中密封圈是否有效。

十、水泵不出水或水泵压力不足

可能的原因:

●没有蓄水或蓄水少

●过量的残渣导致进水管堵塞

●进水过滤器堵塞

●水泵的液压马达内部漏油

●分配阀漏油

●水泵安全阀不工作

建议重新加满水箱;疏通堵塞,必要时更换水管;清洗水过滤器,检查是否有损坏;检查更换液压马达;检查更换阀块;调节水泵安全阀,更换已损坏的部件,或更换整个安全阀。

十一、臂架操作常见故障

A、在个别位置时,臂架不能打开或不能移动,可能的原因:

●液压系统压力不够

●臂架上有其它异常多余的负载

●电磁阀阻塞或电磁阀烧坏

建议:

●如果阀门的最大压力指示值没有达到臂架工作时的值,应检查是否最大压力阀没有调节好。

如果这样仍不能排除故障,则表明是液压泵损坏,应更换液压泵;

●使多余的负载不再作用于臂架。

●如果按照以上各条检查之后,臂架仍不能正常工作,必须检查单一控制臂架的指令阀是否正常工作。

B、臂架伸展或起升的颤动过大可能的原因:

连接间隙异常

●各连接处销轴与固定座之间

●止推轴承固定部分与旋转部分之间

●止推轴承的螺栓松开

建议更换损坏部件,并保证运动副润滑频率,更换止推轴承,按规定紧固,拧紧或更换螺栓。

C、旋转以后臂架停下来太慢,可能的原因:

●阀块因为脏物而发生阻塞

●泵的固定不水平

●刹车盘磨损

●刹车弹簧变形

建议:

清洗或更换阀块,升降支腿,使泵车保持水平,更换刹车盘,更换刹车弹簧。

D、臂架在负载下不能锁定:

,可能的原因:

●锁定阀块未调节好,阀块脏或损坏

●液压缸内渗漏

调节或清洗、更换该阀块,更换密封件,检查油管是否损坏。

E、销轴不能得到润滑,可能的原因:

●润滑油嘴阻塞或损坏

●润滑管道因脏物而发生阻塞

建议:

更换润滑油嘴,取出销轴,检查管道阻塞原因及磨损和间隙情况。

注意:

这种情况可能导致销轴咬死,销轴随臂架转动,销轴卡板被破坏等。

这里有两种方法取出销轴:

●注油嘴和连接部位向销轴加注润滑脂,然后取出

●向销轴加注润滑脂,仍然不能取出,则用加热法取出,这样必须更换销轴和轴套。

十二、遥控器操作常见故障

A、遥控器不工作或只部分工作,可能的原因:

●遥控器的插头没有插入或未插到位

●插头短路或断电

●旋钮或按钮损坏

建议:

检查遥控器插头与插座之间的结合,确保正确连接更换损坏的部件

B、操作一个指令时,另一指令动作

可能的原因:

●按钮操作板上的两导线之间发生短路

●遥控电缆短路

●泵上的电缆短路

建议:

查找短路的原因,并进行修复

十三、电气系统常见故障

故障描述

产生原因

解决方法

面控操作和遥控操作泵送都无反应

1.气压太小,使取力行程开关触点没闭合;

2.驾驶室的转换开关没拨到作业状态或电源开关没启动;

3.总电源熔断器烧断;

4.控制器故障;

1.启动发动机并加大气压;

2.挂空档时,将转换开关拨向作业,按电源开关,直到作业、电源指示灯亮;

3.更换熔断器;

4.更换控制器;

故障报警或泵送停止

在显示屏上,进入实时报警画面有故障内容及解除方法提示。

进入历史报警画面,可查看故障发生时间,和解除故障时间。

遥控时臂架能动作,但无自动泵送

可能是遥控器排量调节电压输出太低或无输出

排量正常,则可能是泵送信号错误或终端继电器坏了。

比例调压阀坏了

测量29A号线有无0~10V电压输出

进入触摸屏的PLC输入画面检查相应信号是否有,然后查出故障点,更换程序或继电器。

更换比例阀。

臂架打开后不能收回

臂架限位接近开关已有感应信号;

检查大臂限位接近开关上是否有金属使它被感应

无线遥控器断信号

1.高频干扰太大;

2.接收盒的天线没拧紧;

3.接收盒周围的温度太高;

4.没换吸盘天线;

5.通讯模块坏了。

1.关遥控器电源再打电源,重新换频;

2.将接收盒的天线右旋拧紧;

3.降低接收盒的周围温度;

4.换上吸盘天线;

5.连接有线遥控。

面板控制时无泵送或反泵

可能是KA26坏了

排量调节线路故障

更换继电器板。

检查排量开关和串联电阻。

行驶/作业不能正常转换

1.空档信号没有;

2.KA12坏了;

3.驾驶室内熔断器烧了

1.挂空档并检查空档开关或空档信号;

2.更换KA12

3.更换熔断器。

油泵排量压力调不到位

面板或遥控器面板电位器烧坏或老化;

比例阀已坏

电控柜内地线接触不良,其零电位已抬高;

更换已坏的电位器;

更换已坏的比例阀;

在电控柜附近引一根地线到柜内的9号端子(6号线)上;

主油缸不换向

接近开关与感应套之间间隙太大;

接近开关正面被污渍蒙住,致使感应不灵;

接近开关故障;

电磁换向阀烧坏;

光耦烧坏。

调整间隙3~5㎜之间;

清洁接近开关底面;

更换接近开关

更换电磁铁;

更换光耦。

遥控器操作时电笛响其它动作都没有

遥控器受到高频信号的干扰后,二级保护起了作用

关掉遥控器的电源,再打开电源。

遥控器重新启动后换频

触摸屏通讯中断

1.屏与控制器之间的通讯异常。

2.通讯线坏了;

3.PLC的通讯插头接触不好。

1.检查通讯线是否插好;

2.换通讯线或插好插头,并重新启动触摸屏。

温度超高了,电控冷却风扇不启动

继电器KA3,4坏;

断路器QF5,QF6坏;

温度传感器坏或无温度信号传到PLC;

风扇坏了

电控柜内检查KA3,KA4,QF5,QF6并更换;

检查温度传感器是否正常、是否插好

更换风扇。

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