《土石方深孔扩壶爆破技术的应用》.doc

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土石方深孔扩壶爆破技术的应用

杨智旭 李采华

[摘 要] 通过深孔扩壶爆破在厦门造船厂场地平整爆破工程中的实际应用,阐述了深孔扩壶爆破在适当条件下,可显著降低土石方爆破工程的施工成本、加快工程进度、减少投资,获得良好的工程效益。

[关键词] 深孔爆破 扩壶爆破 土石方施工

ApplicationoftheTechniqueof

PotBlastinginDeepHole

Yang Zhixu, Li Caihua

NanjingEngineeringCollege(Nanjing,210007)

[ABSTRACT]Bythetechniqueofpotblastingindeepholecarriedoutsuccessfullyinground-leveledblastinginXiamenShipYard,itwasexpoundedinthispaperthatthetechniqueunderproperconditioncouldbringgood projectprofit.Theconstructioncostsofsoilandrockblastingengineeringcouldgreatlybecutdown,theprojectschedulecouldbespeededup,andtheinvestmentcouldalsobereduced.

[KEYWORDS]blastingindeephole,potblasting,soilandrockconstruction

1 工程概况

  厦门造船厂新厂区位于厦门市海昌管理区排头,与海天码头隔海相望。

在厂区场地平整中,要求将总方量约7.5×105m3的石鼓山爆破后挖运填海,并在10个月内完工。

  山体西面坡度为60°~65°,东北面坡度为30°~45°。

爆体为多层次结构,表面植被丰富,山体表土厚度1m~3m,系花岗岩风化残积土;表土以下依次为强风化、中风化及未风化花岗岩。

爆破前,表层土及强风化岩石已先期挖运完毕。

剩余需爆破部分方量约为5×105m3。

  爆区西南30m处有4栋2层~4层居民楼,居民已搬迁,后改为本工程临时用房;爆区以南50m处为正在建设中的船台;爆区以东250m处为海滩。

根据工程实际情况,当地公安部门审查批准该工程只能实施中深孔爆破和浅孔爆破。

2 爆破方案设计及爆破效果

2.1 钻孔设备与钻孔能力

  该工程钻孔设备有:

3台沈阳风动工具厂生产的TQ500型简易潜孔钻;3台无锡空压机厂生产的10m3空气压缩机。

  钻孔时选用90mm钻头,如果3台钻机每天正常工作10h~12h,可钻90mm孔总量约100m。

2.2 深孔爆破方案及爆破效果

2.2.1 爆破方案

  根据现场地质及地形情况,取最小抵抗线W=3m;排距b=3m;孔间距a=3.5m;孔深L=8m~12m;采用梅花形布孔。

  根据现场火工品供应情况,干孔选用2号岩石铵梯(袋装)炸药,水孔选用70mm乳化炸药或下部选用乳化炸药、上部选用2号岩石铵梯炸药。

分层装药用毫秒延期电雷管(排与排延期间隔为100ms左右)起爆。

2.2.2 爆破效果

  依据以上深孔爆破方案,爆后岩石破碎均匀,超过1m3的大块3%以内;底板较平整,利于下层钻孔爆破;爆堆高度适中,后续挖运作业方便;靠后排边坡基本没出现危坡和缓坡,利于后续土石方的钻孔作业。

  该爆破方案虽能获得良好的爆破效果,但每延米爆破方量只有10m3左右,3台钻机每天只能完成1000m3,与工程要求的每天确保2000m3的差距较大。

而且,因空压机陈旧、技术性能差、耗油高,使每延米钻孔直接成本较高。

为解决以上问题,一方面应提高日产量,满足工期要求;另一方面,应降低单方钻孔量,降低工程成本。

为此,提出采用深孔扩壶爆破方案。

2.3 深孔扩壶爆破

  扩壶爆破因能形成复合型装药结构,使得爆炸能量更集中且有利于克服底板阻力,从而可扩大孔网参数,减少钻孔工作量。

所以,在土石浅孔爆破中应用较多。

将扩壶爆破技术用于深孔爆破,与浅孔扩壶爆破相比,孔网面积(孔间距乘排距)可扩大几倍至十几倍;台阶高由3m~4m提高到7m~8m甚至十几米。

为此,地质因素影响明显,扩壶工艺要求高,提高成孔率的技术更为复杂;成为制约深孔扩壶爆破广泛应用的主要因素。

  在厦门船厂场地平整爆破工程中,为加快进度、降低成本,应用深孔扩壶爆破技术,取得了良好效果。

2.3.1 实验确定炸胀指数P

  根据经验公式[1]P=Q/Q      

(1)

式中 Q'——扩大药壶需要的总药量,kg;

   Q ——设计要求的药壶装药量,kg。

  炸胀指数主要与岩石力学性质有关,在特定地质条件下的取值只能通过实验确定。

  如果将药壶粗略地当成球体,则药壶体积为球体体积,药壶装药量为

  

式中 d——用铁棍测量器测得的药壶最大直径,m;

   ρ——炸药密度,采用散装2号岩石铵梯时取ρ=900kg.m-3。

  所以Q≈468d3

    P=468d3/Q          (3)

  选用代表性地质工地作扩壶实验,其结果如表1。

表1 岩石炸胀指数实验结果

 

扩壶

次数

扩壶药量

Q/kg

药量

分配

药壶直径

d/m

炸胀指数

P

2

6.0

2∶4

0.51

10.35

2

9.8

3∶6∶8

0.60

10.32

3

15.0

2∶5∶8

0.68

9.81

3

20.0

3∶7∶10

0.75

9.87

 

  从表1可知,地质条件基本相同时,不同的扩壶次数下实验所得的炸胀指数P存在一定差异。

本工程地质条件下的炸胀指数实验结果为:

  当扩壶次数为2次时,P=10.34;

  当扩壶次数为3次时,P=9.84。

2.3.2 装药量

  集团药包药量Q按松动爆破确定[2]

  Q=eK'W3          (4)

式中 K'——松动爆破单耗,根据岩石性质经试爆确定,K'=0.6 kg.m-3;

   W —— 集团装药最小抵抗线,m;

   e —— 炸药量换算系数,使用2号岩石铵梯炸药时e=1。

  则 Q=0.6W3        (5)

  线性装药量为

  

式中 Qx——线性装药量,kg.m-1;

   R——药孔半径,取0.045m;

   Lx——线性装药长度,m;

   L——孔深,(由台阶高度决定),m;

   Lt——上部填塞长度,m;

  其余同前。

  则 Qx=5.7Lx      (7)

2.3.3 其它参数选择

  W=L/h         (8)

式中 h——埋深系数,取1.25~1.70。

  排距为b=W        (9)

  间距为a=(0.8~1.2)W (10)

  布孔采用梅花形。

2.3.4 深孔扩壶爆破方案

  根据现场地形、地质结构及工程要求等,首先确定合适的孔深和孔网参数,然后对扩壶药量和装药量等进行计算,设计出多种爆破方案,现将典型方案列于表2。

表2 深孔扩壶爆破方案①

 

项 目   

方 案 1

方 案 2

方 案 3

方 案 4

孔深L/m

12

10

8

6

最小抵抗线W/m

7

6

5

6

孔排距b/m

7

6

5

台阶高10m

孔间距a/m

7.5

6.5

6

4

集团装药药量Q/kg

205.8

129.6

75.0

129.6

扩壶次数②(炸胀指数)

3(9.84)

3(9.84)

2(10.34)

3(9.84)

扩壶药量②Q'/kg

20.9(21)

13.2(13.5)

7.3(7.5)

17.8(18)

扩壶药量分配

3∶7.5∶10.5

2∶4∶7.5

2.5∶5

3∶6∶9

药壶实测直径d/m

0.76

0.66

0.55

0.72

线性装药长度Lx/m

2

1.5

1.0

0

线性装药药量Qx/kg.m-1

11.4

8.6

5.7

0

单孔总药量Q+Qx/kg

217.2

138.2

80.7

129.6

 

 注:

①方案1~3为垂孔扩壶,方案4为单排水平孔扩壶(单纯集团装药);

   ②括弧外为计算值,括弧内为实际操作值。

2.4 深孔扩壶爆破施工工艺及技术要点

2.4.1 施工工艺

  钻孔前,对拟实施扩壶的口部的松软层或碎石层进行清理;钻孔过程中,对地质构造变化情况进行细致观察并做好记录;钻到明显夹层或出现其它不利扩壶的地质构造时,迅速调整孔位或调整孔网参数;钻孔完毕后,将底部石粉吹干净。

  扩壶前对孔深进行测量验收,将渗水吹干净,以确保设计孔深;装扩壶药时,用皮尺或绳子进行测量,以确保装药到达设计位置后用电雷管起爆;扩壶后,对干孔等待至少15min后才能进行下次扩壶或装药;按设计次数扩壶完成后,必须用铁棍测量器对药壶直径和高度进行验收。

  扩壶孔尺寸经验收合格并确认壶内温度低于40℃时,即开始装药;药壶装药过程中,应用炮棍不断捣实,以确保壶内装药量和装药密度;当药壶装药量到一半左右时装入电起爆体,然后继续装药到设计药量;集团药包装好后,开始填塞,填塞时连续测量孔深;填塞至线性装药孔深时,开始装药,并装入与集团药包同段的起爆体;线性装药完毕后,一边填塞,一边捣实,以确保填塞质量。

2.4.2 施工技术要点

  

(1)扩壶过程中,应严格遵守爆破安全规程,采用电起爆;确保冷却时间;扩壶时,保持至少50m的安全距离。

  

(2)完成设计扩壶次数后进行验收时,如药壶尺寸未达到设计要求(通常是因塌方造成),而孔壁较完好时,应增加扩壶次数,直到达到设计要求;扩壶完毕后,可用小药量清理药壶中的残碴。

  (3)渗水孔在扩壶前应吹干净,否则,可能破坏孔壁。

装药时,应使用防水炸药,先将药卷外包装用小刀划破,送入药壶后用炮棍捣实,以确保装药密度和装药量。

  (4)扩壶中孔被堵塞时,可采取下列措施:

用炮棍疏通;用小药量爆破疏通;用钻杆疏通。

  (5)台炮扩壶孔装药时,只能使用外包装的药卷,先将药卷划破少许,再用炮棍推入药壶后捣实。

  (6)为确保完全起爆,起爆体应置于药壶底部或中部;为避免药壶中装药产生空隙,起爆药包不能太大,最好将长度控制在药壶最大直径的一半以下。

2.5 深孔扩壶爆破效果

  按表2所列方案实爆,爆后底板平整,较好消除了根底,利于下部继续爆破作业;底部药壶周围岩石破碎严重,上部出现部分大块,超过1m3的大块占总爆破方量的比例高于普通深孔爆破,方案1~3所产生的大块率约为5%~8%,方案4所产生的大块率约为10%。

爆破过程中基本未产生飞石;爆破爆堆高度适中,先对上部大块进行二次破碎后,挖运作业方便;靠后排边坡出现部分塌方,形成缓坡,但如果后排继续实施深孔扩壶爆破,因其允许出现较大底盘抵抗线,对后续作业基本无不利影响。

如扩壶成功率高,最高日产量可达5000m3,钻孔设备好时,通常可达4000m3左右,能满足日产2000m3以上的工程要求。

3 讨论

  在厦门船厂场地平整土石方爆破工程中,通过对深孔爆破和深孔扩壶爆破的应用和对比进行以下讨论。

3.1 深孔扩壶爆破的特点

  

(1)钻孔设备相同条件下,采用深孔扩壶爆破的日产量可由原深孔爆破方式的1000m3左右提高到4000m3左右,爆破效率提高了3倍左右;用深孔扩壶

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