设备维护部管理及设备方面存在的问题.doc

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设备维护部管理及设备方面存在的问题

一、部门管理

1、部门各级管理岗位分工不明确、职责不清晰,有待进一步完善。

2、部门及班组库房、工器具管理不规范,需制定相应制度予以改进。

3、定期工作执行的监管力度不强,对未按时执行的定期工作没有安排,对暂时不能执行的定期工作未制定有针对性的措施。

4、各岗位制度执行不力,工作流程不清楚,专业之间的协调、配合不默契。

5、安全管理的认识不高,“一岗双责”的理念不到位,全员参与安全管理的程度不到位,安全教育、检查不深入,安全学习、培训流于形式。

6、员工责任心不强,不能全身心的投入到工作中。

部门、专业之间缺乏沟通和理解,工作中存在互相推诿现象,缺乏承担意识。

二、检修、设备管理

1、缺陷管理中存在:

消除缺陷的质量不高,过程监控不到位,执行标准、工艺不严格,对缺陷产生的原因分析不到位,不能举一反三有计划的处理、判断同类型设备中存在的问题,而造成重复缺陷、同类型缺陷经常发生。

2、员工的专业理论水平参差不平,大多员工主动学习的热情不高,只注重干活,忽略专业知识的学习和积累。

3、检修质量监控不严,没有严格执行检修标准,返工作业时常发生,造成设备完好率下降。

4、技术管理流程不畅,现有的技术力量对现场工作的实际支持力度不够,技术方案论证不充分,专业技术人员参与度不够。

5、办理工作票的时间较长,部分工作不能及时开工和终结,延误消缺进度和试运验收。

6、部分备件的采购周期太长,不能满足现场工作的需要。

7、2015年实行新的外委承包方式后,热工、电气二次专业的人员流动大,新增员工一时难以得到独立工作能力,过渡比较困难。

8、锅炉本体漏灰严重,自机组2011年投产运行以来,未对锅炉本体密封进行彻底拆除保温检查,部分基建遗留漏点未补焊,机组A修期间未能彻底处理,针对漏点制定治理措施,利用机组计划检修机会继续对漏点进行彻底处理。

9、刮板给煤机漏煤严重,机刮板与底板长期运行磨损,导致箱体钢板减薄,煤粉外漏,利用机组停运对刮板给煤机箱体底板进行更换。

10、除渣系统设备漏灰,冷渣器动密封磨损严重,使得冷渣器在运行时在动静密封处漏灰,待冷渣器扩容改造项目批复后实施,解决动密封漏灰渣缺陷。

同时运行应加强调整,防止冷渣器自流频繁发生。

11、针对链斗输送机箱体漏灰,在机组停运时对法兰处进行满焊,并加固上盖板密封。

12、两台机组给水泵主泵驱动端油档渗油(油档间隙不能调整),液力耦合器油档渗油,且电机油档在2012年进行过改造,但改造效果不佳。

前置泵结合面渗水,治理方法为更换结合面密封垫为耐高温200℃、耐高压4.4Mpa,型号为SF3300的纤维板,同时更换结合面紧固螺栓垫片为铜质齿形垫片。

目前正在治理。

13、给水泵机械密封冷却水管道接头太多,增加了漏点,计划停机更换为DN25的焊接针型阀,这样减少了漏点,维护方便。

14、目前大部分内漏阀门是高加排空阀、疏水阀(此类阀门多数为DN20-DN50的阀门。

疏水阀大部分为球阀,目前能研磨此阀的专业队伍较少,而此阀是焊接阀,下线检修较为困难),在日常的维护中更换了一批免冲刷的阀门效果明显,今后将逐步更换。

15、两台机组的高低旁阀门为CCI厂家生产,都存在内漏现象,经过专业队伍的多次研磨效果不佳,已列入2015年技改计划,下线返厂检修处理。

其余内漏阀门2013年招标邀请包头通力泰阀门研磨有限公司进行研磨处理,经多次研磨效果不明显,还存在内漏现象。

16、化学专业大部分缺陷是设备老化、腐蚀引起的渗漏,目前正在针对性的更换管道,(部分管道为衬胶管道,运行时间较长衬胶脱落)更换设备的零部件,部分容器内部的衬胶脱落,导致内部溶剂与容器壁接触产生腐蚀,正在联系专业队伍进行治理。

三、工作建议

1、备品备件的定额标准投产至今没有进行修订,现有库存的备品备件数量也未及时得到补充,致使不能满足现场设备消缺的需要。

建议尽快修订备品备件定额标准,并及时按定额进行储备。

2、在改变检修外委承包模式后,按照公司“三定”标准配备各专业点检岗位,推行点检定修制。

3、2015年无机组大修计划,部分热工设备使用周期为一年,如若更换维护费用会大幅增加,如锅炉床温、料腿温度耐磨元件;且机组投产运行进入第五年,部分电子类设备出现老化或淘汰,无法购置到备品件等情况,需对现有设备进行升级,也会产生较大费用,建议制定计划逐步更新设备。

4、现有CEMS第三方维护方式,在处理现场环保数据异常问题时存在滞后,建议CEMS第三方维护人员驻厂,尽量由设备厂家维护,熟悉设备,可以保证设备的可靠性。

5、汽包双色水位计损坏及无法看清,针对水位计云母组件在运行时发生破裂缺陷,已制定定期工作,半年对水位计云母组件进行更换,同时严格按检修工艺要求,使用专用工具进行螺栓紧固。

建议运行值班人员定期冲洗水位计,可避免出现水位计模糊看不清的现象。

6、在每次机组停运检修时,锅炉专业所需备件数量较多,一些常用备件如防磨瓦、抓钉、310S钢板、链斗机拖轮等为非标件供货周期较长且费用较大,建议对以上备件在包头地区选用有资质的单位进行加工,签订长期框架协议,并要求加工单位有一定数量库存能及时提供,保证现场检修需要。

7、外委施工单位在现场施工安全管理难度较大,仅服从责任部门的技术管理,专业对安全人员提出的问题未及时督促外委单位进行落实和整改,建议在外委项目负责人责任制中明确安全管理的职责。

8、汽车卸煤沟煤仓略微下沉,导致煤仓挡板频繁掉落,卸煤时漏煤严重,经试验用三层挡煤帘取代挡板,效果较好。

9、输煤系统多数滚筒轴承座设计时没有加油孔,定期加油需将设备解体进行,设备停运时间较长。

建议改造轴承座,加装加油孔。

10、大多数阀门内漏的原因是质量问题,且阀门验收的办法较少,建议在阀门采购时明确质保期,在质保期内发生内漏应严格考核,杜绝供应商以次充好。

11、#1、2、3机力冷却塔水池出入口电动门在井里,由于井里面特别潮湿,电动执行机构内的控制部分受潮严重,电路板表面积水,导致电动门的电路板经常损坏,电动门采用瑞基电动门,更换电路板价格比较昂贵。

建议更换为分体式电动门,将电动门的控制部分移至井上,能避免电动执行机构电路板损坏。

12、#1、3、4抽气电动门离蒸汽管道(热源)太近,导致电动门的电路板经常损坏,电动门采用瑞基电动门,更换电动门内部的电路板价格比较昂贵。

建议更换为分体式电动门,逐步将电缆更换为耐高温电缆。

13、刮板给煤机变频控制柜距离给煤系统距离太近,由于给煤系统附近煤粉大、温度高等恶劣环境导致变频器寿命下降,维修率高,建议在变频控制柜外加装防尘保护柜。

四、下一步改进思路

1、提高思想认识,强化部门内部管理,优化管理流程,明确管理职责,层层落实责任,增强部门凝聚力,促进部门迈入标准化管理轨道。

2、加强培训教育,注重培训效果,通过培训,使员工了解自己的岗位职责、增加专业知识、熟悉管理制度和流程,上标准岗,干标准活。

3、专业工作的重点放在班组和现场,强化过程管控和技术指导,提高巡检质量,控制检修流程和工艺确保检修质量,提升工作效率。

4、在工作态度、计划完成情况、工作方法、执行力、工作质量、工作效率等方面开展工作评价,评价结果作为绩效工资、评先评优、岗位晋升的主要依据。

5、在设备出现异常、技术改造、检修方案制定等组织专业技术会议,用集体的智慧弥补个人技术的短缺,防止制定的措施出现漏洞。

6、用制度管人、管事,奖勤罚懒,对能力不能胜任本岗位工作的人员进行岗位调整,对错误认识不清、屡教不改的人员进行下岗处理。

设备维护部

2014年12月4日

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