齐鲁石化加工高氯原油情形.docx

上传人:b****4 文档编号:24254658 上传时间:2023-05-25 格式:DOCX 页数:21 大小:343.31KB
下载 相关 举报
齐鲁石化加工高氯原油情形.docx_第1页
第1页 / 共21页
齐鲁石化加工高氯原油情形.docx_第2页
第2页 / 共21页
齐鲁石化加工高氯原油情形.docx_第3页
第3页 / 共21页
齐鲁石化加工高氯原油情形.docx_第4页
第4页 / 共21页
齐鲁石化加工高氯原油情形.docx_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

齐鲁石化加工高氯原油情形.docx

《齐鲁石化加工高氯原油情形.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《齐鲁石化加工高氯原油情形.docx(21页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

齐鲁石化加工高氯原油情形.docx

齐鲁石化加工高氯原油情形

 

齐鲁石化加工高氯原油情形汇总

 

胜利炼油厂

1问题的发觉

齐鲁分公司炼油厂第三柴油加氢装置2013年5月26日18:

00三加氢装置原料与反映换热器原料侧换后温度下降,反映产物侧压降从上升到。

装置于27日13:

00被迫停工,开始注水冲洗原料与反映产物换热器E-102。

第二加氢装置于5月27日3:

20出现与三加氢装置一样问题,于29日14:

00停工。

两套装置的原料均为四常馏分油,常一做航煤和柴油时进第二柴油加氢;做柴油时也进第三柴油加氢;常二线、常三线、减一线做柴油进第三柴油加氢;而现在,第四常减压装置加工陆上原油为022#罐(26日2:

00开始加工该罐原油),而022#罐自5月21日5:

00开始收油;自26日开始,四常装置前后加工025#(收油时刻5月22日7:

30)、031#(收油时刻5月23日8:

30)、032#(收油时刻5月24日7:

00)罐原油。

由此初步推断以为,自5月21日开始,齐鲁炼厂所同意东辛线胜利陆上原油中总氯及有机氯含量严峻超高。

2问题的分析

为了肯定原料对加工装置的影响,炼油厂对四常原油及馏分油进行了氯含量的分析,结果见下表。

表1四常原油近期性质分析结果

采样时间

氯盐mgNaCl/L

总氯mg/kg

总氮%(质量分数)

备注

2013-5-78:

00

2013-5-148:

00

2013-5-218:

00

2013-5-288:

00

2013-5-298:

00

2013-5-308:

00

2013-6-148:

00

由上表可知,四常加工原油的总氯含量在5月28至30日超级高,是以前氯含量几十到几百倍。

而脱后无机氯盐含量几乎转变不大,由此判定原油中的氯化物主如果有机氯。

表2四常各侧线总氯含量监控分析数据

项目

总氯mg/kg

1月22日

5月28日

5月29日

5月30日

6月14日

6月17日

初顶

常顶

常一线

1603

常二线

常三线

减一线

611

14

减二线

 

减三线

 

图1各侧线油中所占原油总氯比例情形

由上图表可知,高氯原油中有机氯主要散布在常一线、常二线、常三线,而减一线、初顶、常顶、减二线、减三线中含量相对较少。

但对比未加工高氯原油时馏分油中氯含量增加了几百倍。

这将给二次加工装置增加极大的隐患,尤其是常一线、常二线、常三线为原料的二加氢和三加氢装置。

3高氯原油对加工装置影响

常减压的影响

自5月26日开始装置加工高有机氯原油以来,脱前原油总氯转变不大,但脱后原油总氯及有机氯急剧上升,三顶专门是常顶侵蚀加重。

加工高氯原油造成四常常顶、顶循和初顶的侵蚀率持续增高,常压塔侧线中总氯含量增高。

从侵蚀检测系统中看出常顶空冷入口侵蚀率从5月27日开始急剧上升,已经超过1mm/a,初顶空冷入口侵蚀率也大幅上升,尤其是常压塔顶循系统,已出现了顶循抽出前三个弯头侵蚀减薄,顶循泵P104A预热线角焊缝和水平管陆续出现泄漏,和顶循泵阀门出现内漏关不严等现象,装置对此进行了包盒子、切除系统动火改换管线和改换阀门,消除安全隐患。

受加工高氯原油的影响,四常装置依照厂部安排,5月30日至6月13日停工,自13日装置动工后,停止掺炼高氯原油,原油性质取得了明显改善,原油密度降低,原油硫含量和酸值一样有所降低,原油中的总氯含量和有机氯含量降低且稳固,未出现异样,电脱盐合格率上升(只是在9月初这种掺炼高氯原油实验时出现两个超标点)。

8月底,厂部进行四常装置掺炼高氯原油实验,对装置生产未造成影响,生产平稳。

图2脱前原油密度趋势

图3脱前原油硫含量趋势

图4脱前原油酸值趋势

图5脱后原油盐含量趋势

图6脱前原油总氯含量趋势

图7脱前原油有机氯含量趋势

图8脱后原油总氯含量趋势

图9脱后原油有机氯含量趋势

3.2加氢精制的影响

2013年5月27日二柴油加氢改换原料柴油后,高压换热器E-202/A换热效果出现了大幅度下降,E-202/A壳程换热温差由105℃下降至9℃,同时系统压降上升较快,至5月29日系统压降由上升至。

5月29日晚,利用精密压力表对反映器R201入口、出口及高压空冷E203入口压力进行测量,别离为、、,由此看出,高压换热器E-201、E-202/AB处压降为。

装置水洗后从头动工,5月30日23:

00产出合格产品,但运行至6月1日16:

00,由于高压换热器E202AB结盐严峻,系统压降由MPa上升至,压机K202出现喘振现象,装置被迫又一次停工冲洗换热器,并于6月4日5:

30产出合格产品。

二柴油加氢装置异样后,厂部安排蜡油加氢装置加工四常柴油。

2013年5月27日18点,蜡油加氢装置改换为含四常柴油原料,5月29日8点发觉高压换热器E-102/A换热效果明显不佳。

主要表现E-102/A换热效果急剧下降,蜡油加氢反映系统差压明显上升,系统压降(循环机K-102出入口压差)由上升至,循环机K-102有发生喘振趋势。

利用精密压力表对反映器R-101入口、出口及高压分离器进行测量压力,别离为、、,反映器出口至冷高分压降为,结合那时换热器E-102/A换热效果及正常生产时压降,得出系统差压异样增加位置主要集中在高压换热器E-102/A管程。

5月29日21点蜡油加氢长循环降温至反映器出口200℃,反映器R-101出口差压放空接临时注水线冲洗高压换热器管程,5月30日14点冲洗结束,装置从头进料恢复活产,继续加工高含有机氯柴油。

从头进料后,发觉E-102/A换热效果依旧呈下降趋势。

6月2日11点按厂部要求蜡油加氢装置改长循环,反映器床层降温至150℃后切进料,反映系统氢气循环,6月2日20点从头进行高压换热器水洗,6月3日上午冲洗结束后,装置改良蜡油原料,不再加工柴油。

图10E-102/A管程进出温度变化趋势图

说明:

5月29日切换柴油原料后,E-102/A管程(热流)进出口温降由60℃降至30℃。

图11E-102/A壳程进、出温度变化趋势图

系统压降转变情形如下图所示:

图12蜡油加氢系统压降转变趋势图

说明:

(1)正常加工蜡油,反映器至冷高分压差在。

(2)加工高含有机氯柴油,反映器至冷高分压差在。

(3)改回蜡油原料后,反映器至冷高分压差稳固在。

图14E-202/A壳程出入口温度趋势图

图15二柴油加氢系统压降转变趋势图

3.3三加氢装置的影响

由于高氯原油影响,三加氢装置原料柴油有机氯含量异样升高,造成装置高压换热器管程结盐堵塞,装置被迫在5月27号和5月31号两次停工对高压换热器进行停工水冲洗,9月18号三加氢高压管路再次发生结盐堵塞情形,装置被迫再次停工水洗,现将装置运行情形总结如下:

●第一次停工水洗进程

2013年5月27号12:

00,三加氢装置系统总压降由8:

00的增加至并继续上涨,请示厂部后,装置紧急停工,预备进行水冲洗。

5月28号13:

15分,改好反映器R101出口管除盐水冲洗流程,向高压换热器注入除盐水23t/h(添加8%浓度的氢氧化钠碱液)。

14:

40分停注水泵P103C,15:

30分启注水泵P103C,继续注水冲洗。

21:

00水洗水氯离子分析浓度1026ppm高压换热器冲洗结束。

●第二次停工水洗进程

由于三加氢高压换热器E101(炉后混氢与反映产物换热)、E102D/A/B/C(原料油与反映产物换热)管程氯化铵结盐造成反映系统压降上升,氢油比下降,严峻影响装置正常生产,按厂部要求,在反映器R101出口注入高压除盐水,进行第二次水冲洗结盐换热器管程。

2013年5月31号8:

30分,接厂部通知,装置开始停工,反映系统开始降温降量。

6月1号2:

35分,反映系统氢气带油吹扫结束,启P103C开始向反映器出口注水,停E103注水。

2:

45分,D104见液位,开始向明沟排水。

13:

00氯离子mg/l。

13:

25分,停水冲洗。

●第三次停工水洗进程

2013年9月18号13:

55分,仪表校验三加氢热高分D103液控LIC8109进程中,LIC8109液位突然上涨,5分钟内由40%上涨至95%左右,室内调节阀开度由75%开至100%,副线阀LIC8109A全开,D103液位仍然不降,车间怀疑液控LIC8109卡涩或阀杆脱落,紧急降温降量;肯定LIC8109和LIC8109A阀体及前后管线存在结盐堵塞情形,随着反映处置量降低,管线流通量慢慢降低,预备停工进行水洗;9月19号1:

30分切断反映进料,系统带油吹扫。

2:

25分关LIC8109上下游阀,3:

40分LIC8109放空后进行抽芯解体。

6:

40分仪表处置好LIC8109。

9:

25分系统带油结束,系统压力降至,开始对反映器R101出口进行水洗。

13:

00水洗结束,注水改E103冲洗。

第三次停工水洗结束后,装置高压换热器管程压降(E10一、E102DABC)由降至(处置量420t/h),降低;反映系统差压由降至至(处置量420t/h),降低;同时由于采用浸泡方式,对热高分D103气相筒壁和D103气相出口至E103注水点前这段管线进行浸泡水洗,消除这部份设备及管线铵盐积聚堵塞管路的风险。

●原料柴油总氯

图16三加氢加工原料转变图

说明:

①装置6月2号动工后,原料柴油总氯含量一直维持较高水平,6月1号~6月27号平均kg。

②三加氢装置总氯最高到mg/kg。

③6月27号~10月21号,原料柴油总氯含量平均维持在2mg/kg。

●循环氢与热高分气换热器E103管程冲洗情形

表3热高分换热器冲洗时刻列表

日期

开始时间

结束时间

冲洗原因

6月2号

13:

10

20:

27

原料总氯含量高,在高分气与混氢换热器E103管程结盐,间断注水冲洗

6月3号

10:

13

6月6号

8:

24

6月13号

14:

00

16:

00

6月14号

11:

07

18:

55

6月15号

10:

36

16:

04

6月17号

17:

40

22:

09

6月19号

11:

00

14:

00

6月21号

10:

00

14:

50

6月25号

18:

00

22:

30

7月3号

10:

35

14:

35

7月13号

11:

30

17:

00

7月24号

14:

50

18:

50

8月2号

10:

40

15:

00

8月20号

12:

25

17:

00

9月10号

20:

00

24:

00

9月18~20号

停工水洗

9月30号

11:

20

13:

30

E103管程结盐,间断注水冲洗

10月10号

11:

30

13:

50

说明:

①装置自6月2号动工正常后E103管程共进行10次冲洗,其中6月3号~6月6号为持续冲洗。

②动工初期,由于原料氯含量维持较高水平,E103管程平均1天冲洗一次,到6月15号,维持2天冲洗一次,随着原料柴油总氯含量进一步降低,自6月21号开始,冲洗距离为4天左右,氯盐结晶速度明显降低。

③7月份以后,E103冲洗频次慢慢恢复至正常水平,平均3次/月,八、九、10月份2次/月。

3.4催扮装置的影响

2013年5月开始由于原油中氯离子含量严峻超标,致使作为第一催化裂扮装置进料的四常减三线中氯离子含量升高,一催扮装置分馏塔顶含硫污水6月3日采样结果分析显示氯离子含量为L,超出正常值10倍之多。

分馏塔那时操作上也表现出较为明显的塔顶结盐现象,分馏塔顶柴油抽出口以上温度波动频繁,分馏塔压降由正常生产时的16kPa最高升高至35kPa,柴油抽出量波动幅度达到20t/h。

5月29日20:

00分馏塔压降出现持续升高的现象,柴油抽出量大幅波动,到21:

10分柴油无法抽出,21:

14分分馏塔冲塔。

6月5日14:

18分因南区晃电造成份馏多台空冷及机泵停运,分馏塔随即出现压降升高冲塔现象。

上述持续两次出现的冲塔现象均因为塔顶结盐,分馏塔压降偏高,分馏塔操作弹性过小造成。

车间将分馏塔结盐情形汇报厂部,厂部决定于6月18日对分馏塔进行洗塔。

分馏洗塔前后化验分析结果如下所示。

表4分馏塔洗塔水化验分析结果

 

序号

时间

氯离子含量(mg/L)

 

序号

时间

氯离子含量(mg/L)

柴油系统水分析

1

10:

35

顶循系统水分析

1

10:

00

2

10:

50

2

10:

20

3

11:

00

3

10:

55

4

11:

20

4

11:

15

5

12:

10

5

12:

00

6

12:

40

 

 

 

7

13:

00

 

 

 

8

13:

10

 

 

 

由表4洗塔水样检测报告能够看出,洗塔之前汽油中氯离子含量高达L,柴油中氯离子含量高达L,通过洗塔,汽油氯离子含量下降幅度明显,降低至L,柴油中氯离子含量由L降低至L。

汽油、柴油中氨-氮含量一直呈下降趋势,洗塔效果明显。

这些数据充分说明了本次分馏塔上部结盐相当严峻。

2013年8月份一催扮装置按照厂部安排进提升管回炼高氯柴油,回炼进程中工艺操作和运行设备均没有出现明显问题,装置至今运行平稳,一催扮装置目前没有出现受全厂加工高氯原油的明显影响。

4设备的侵蚀情形

加氢精制设备侵蚀情形

5月27日原油有机氯超标,造成柴油加氢、蜡油加氢原料换热器在运行进程中存在结氯盐,换热效果不好。

柴油加氢、蜡油加氢多次改循环冲洗。

前后对柴油加氢、蜡油加氢装置4台高压换热器造成影响,车间停工检修处置。

●6月15日停工对E202A管制清洗。

拆管箱,管箱隔板焊缝大部份开焊,管制入口管几乎全堵,出口有1/5管堵。

管制内部高压碱水清洗后,水压实验时堵管3根,其中一根在灌水时就泄漏;管板、管口较好,估量泄漏部位在U型弯处,建议备换新管制。

对管箱隔板动火改换。

图17管制结盐情形图18管箱隔板焊缝开焊

图19管箱隔板焊缝开焊图20水压实验时堵管3根

●7月3日停工对E102A、E102B、E101管制清洗。

蜡油原料与反映产物换热器E102A,拆管箱发觉管箱与隔板角焊缝开裂,隔板入口侧中部角焊缝裂纹约300mm,隔板中部鼓稍有变形,导流筒部份焊点开焊,抽管制碱洗,管箱与隔板角焊缝修复,导流筒部份开焊焊点补焊处置,打压无异样。

图21E102A导流筒焊点开焊图22E102A管制结盐情形

图23E102A隔板入口侧中部角焊缝裂纹

蜡油原料与反映产物换热器E102B,拆管箱发觉管制出口侧结盐较重,管箱与隔板角焊缝开裂,抽管制碱洗,管箱与隔板角焊缝修复,打压时管口渗漏,堵管5根。

图24E102B管制结盐情形

(一)图25E102B管制结盐情形

(二)

图26E102B管箱与隔板角焊缝裂纹

三加氢设备侵蚀情形

●冷高分D105液控气相引压线第二道阀后不锈钢短接泄漏

6月19号14:

00,车间操作员在巡检进程中发觉冷高分D105液控气相引压线第二道阀后不锈钢短节与双法兰焊接处泄漏,漏量较大,6月20号对短节进行改换,未对生产造成影响。

初步怀疑开裂可能是氯侵蚀引发,短节焊缝开裂真正原因有待进一步分析查验。

图27泄漏焊缝气密检查情形

5应对的办法

5.1常减压装置

(1)增强工艺防腐工作,按照含硫污水分析数据和侵蚀曲线及时调整好辅助材料注剂量,缓蚀剂注入量按上限15ppm控制,调整中和剂注入量使得常顶含硫污水PH值在以上,严禁低于,调整氨水注入量使初顶和减顶含硫污水PH值不低于,尤其是调整好顶循缓蚀剂的注入量(按上限6ppm控制),控制好三顶侵蚀速度。

(2)慢慢降低并停用常顶冷回流,用顶循量来控制常顶温度,维持顶循返塔温度在95℃以上,提高常压塔顶温度不低于115℃,同时适当降低常压塔底吹汽量,将吹汽量由吨/小时降至吨/小时,以减少常压塔内水汽量,降低水汽露点温度,达到减缓常压塔顶侵蚀的目的。

(3)优化电脱盐操作,与一硫磺做好联系,维持净化水量稳固在50~50吨/小时,电脱盐C罐切水回注A罐,调整好脱前温度在140~150℃之间,以提高脱盐效果,提高脱后原油含盐合格率,降低脱后原油含盐量,减少对后续系统的影响。

(4)增强对装置易侵蚀部位的监控,联系检测中心,提高易侵蚀部位的按期检测频率,对测厚发觉的侵蚀减薄的部位及时进行包盒子处置。

5.2加氢精制装置

(1)生产期间反映器出口增加临时冲洗线对高压换热器管程进行水冲洗。

二柴油加氢装置这次冲洗进程共计77小时,蜡油加氢装置这次水冲洗进程共计55小时。

冲洗所用冲洗水均为加注碳酸钠的脱盐水,注碳酸钠浓度为%(w),保证高分水不显酸性,冲洗期间按时联系化验分析高分水氯离子浓度与PH值,做好设备防腐。

●蜡油加氢装置

第一次:

5月29日装置改闭路长循环,反映器出口降温至200℃,利用反映器出口引压线作为注水点对高压换热器水冲洗。

蜡油加氢冷高分酸性水样氯离子L。

第二次:

6月2日装置切进料,反映器降温至150℃,利用反映器出口引压线作为注水点对高压换热器水冲洗。

●二柴油加氢装置

5月29日14:

00反映器出口改循环降温至200℃,利用反映器出口临时注水线冲洗高压换热器E-20一、E-202/AB。

2013年6月1日E-202/B前注水阀体出现砂眼泄漏,将注水改至空冷E-203前,以后E-202/B又出现明显结盐现象,15:

30改循环降温预备再次水冲洗,6月2日7:

10至19:

30二次水冲洗换热器,更换注水线阀门。

(2)摸清装置主要结盐部位,采取有效办法保证装置运行安全

蜡油加氢装置结盐部位主要在高压换热器E-102/AB、热高分气空冷E-103、热低分气水冷E-107、分馏塔顶空冷E-110/C。

二柴油加氢装置结盐部位在高压换热器E-20一、E-202/A、E-202/B、高压空冷E-203,其中E-202/A结盐严峻。

结氯盐设备存在铵盐垢下侵蚀、酸性侵蚀、冲洗侵蚀,同时设备、管线、压力容器附件存在堵塞,产生压降,影响装置安全运行。

主要采取办法如下:

●优化高压换热器换热温位,观察运行,尽可能将加工柴油期间高压换热器内氯盐慢慢带出,同时厂部要优化蜡油原料,要严格控制蜡油原料总氯含量,按期化验室分析原料总氯,每周两次。

●注水全数采用除盐水,热高分气高压空冷E-103/203入口正常注水,保证注水量h,冷高分水增加化验室分析频次(每周两次),安排操作工试纸按期检测PH,若是PH低于指标,注水可适当加注碳酸钠溶液。

●适当增加脱硫化氢C-101吹汽量,保证吹汽量,吹汽产生的冷凝水冲洗热低分气水冷E-106,D-106(冷低分)酸性水增加化验分析频次,安排操作工按期试纸检测PH。

●蜡油分馏塔C-103顶空冷E-110/C接临时除氧水线,按照运行情形按期注水冲洗,保证畅通。

●按期进行设备管线重点侵蚀部位监测。

①车间天天做好受影响设备管线排凝、引压等分支部位防腐检查。

②天天夜班班组对受影响设备管线闭灯检查并做好记录。

③炼油监测站每周2次对高分水采样分析。

④炼油监测站按期对反映器出口注水部位测厚检查,无明显异样数据。

5.3三加氢装置

(1)循环机K102满负荷运行。

通过提高氢油比,降低循环气中氨及氯的分压,降低氯盐结晶点温度,由高压换热器处后移至E103。

(2)反映器注冷氢,降低反映器出口氨及氯的分压,降低氯化铵结晶温度。

(3)提高高压注水流量。

高压注水流量由15t/h提高至20t/h,使循环气中氯及氨充分溶解在水中,降低循环气中氨及氯的浓度。

(4)提高E102C出口温度。

目前反映加热炉F101高负荷运行,原料油与反映产物换热器E102C管程出口温度由230℃提高至目前240℃,通过提高高压换热器管程结尾温度,使铵盐在E103管程结晶。

(5)成立装置氯侵蚀监测台帐。

对装置重点部位进行测厚监测,同时增加装置闭灯检查频次(由每周一次改成天天一次)

(6)成立高压换热器换热效率K值和反映系统压差转变监控台帐,紧密关注高压换热器换热效果转变及反映系统差压转变情形。

监控数据2小时填报一次。

(7)成立氯化铵结晶温度监控台帐,通过计算氯化铵结晶温度来指导高压换热器管程出口温度控制,保证氯盐结晶后移至E103。

(8)严格控制原料柴油总氯含量不大于2mg/kg;原料总氯分析频次由1次/周增加至1次/月,一旦发觉原料柴油总氯超标,及时调整原料。

六、需要解决及关注的问题

(1)加氢装置换热器结盐水洗后,大量高氯含量含硫污水进入污水汽提装置,影响污水汽提装置正常生产。

本次加工高氯油,污水汽提五单塔装置氨精制系统塔8填料因高含氯污水造成不锈钢填料(304不锈钢)损坏(见图28),暴露了高含氯污水对污水汽提装置的冲击。

另外,污水汽提后净化水作为电脱盐注水及常顶注水,也要关注氯离子的影响,应增强净化水中氯离子和氨根的分析。

图28氨精制系统塔8填料损坏情形

(2)不锈钢管线因氯离子应力侵蚀致使开裂,缺乏有效的监控手腕,建议总部开展专项课题进行研究,试探氯离子应力侵蚀规律,研发侵蚀监控方式。

(3)原油有机氯含量及加氢装置原料氯含量指标需要尽快肯定,以保证装置的稳固安全运行。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 工程科技 > 兵器核科学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1