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化金常见异常及改善

 常见问题的原因及处理方案

1.漏镀产生原因及解决方案

A、镍缸方面

①.镍缸拖缸效果差,未能很好激发其活性:

重新拖缸,拖缸时镍缸温度提升至82-85℃之间或负载加大或时间延长则可解决。

②.镍缸温度低于75℃或PH值低于4.0:

检查温度和PH值,使其不脱离控制范围。

③.镍缸D剂含量过高:

正确使用D剂,停产1天以上则额外补加1ml/L,平时按正常比例补加。

④.镍缸打气过强:

适当调整其打气流量。

⑤.镍缸空载时间过长或负载不够:

保证生产连续性,负载不足加挂拖缸板共镀。

⑥.镍缸加热管漏电:

将漏电加热管换掉;

B、活化方面

①.活化Pd2+浓度低:

添加钯水提高Pd2+浓度;

②.活化温度太低(低於20℃):

加强检测频率,留意温控效果。

③.活化CU2+高,已到后期:

更换新活化。

④.活化处理时间过短:

正确掌握活化处理时间。

C、板子方面

①.线路图形设计不合理,存在电位差,生产时产生化学电池效应出现漏镀:

前处理磨板时仅磨板不过微蚀,适当延长活化时间并提高镍缸的活性。

②.阻焊油塞孔未塞满填平,生产中水洗不足,造成药水污染铜面:

加大水洗流量。

③.板面铜层显影不净或毒钯处理时遭硫化物污染:

检查前工序,毒钯处理应当在蚀刻后退锡前进行,生产此种板需加强磨刷和水平微蚀。

④.板面铜层退锡不净:

重新剥锡至铜面干净。

⑤.挠性板溢胶:

检查压合工序,控制压合品质。

D、其他方面

①.板子活化后在空气中裸露太久钯钝化:

防止板子裸露空气中,天车故障及时将板移入对应水洗槽。

②.活化后酸洗或水洗太久,促使钯剥离或铜面遭氧化:

活化后酸洗和水洗总时间保持在3分钟以内。

③.新配后浸酸温度太高使钯剥离:

新配后浸需将温度下降到30℃以下才可生产。

2.渗镀产生原因及预防改善对策

A、活化时间过长或活化水洗不足:

致使镀镍时出现长胖现象,严重的则表现为跨镀。

预防及改善:

①.活化时间控制在工艺范围内。

②.加大活化后水洗流量,并且活化后水洗每班更新一次。

若中途停纯水则需停止生产,待有纯水后再生产。

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