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甜糖菊废水改造文档格式.docx

1.3实际运行情况及存在的问题

二、运行问题解决方法

三、改造工艺的原则和范围

3.1改造原则

3.2改造范围

四、改造工艺设计

4.1水解酸化沉淀池

4.2回流污泥

4.3MBR膜的更换

五、工程投资估算

六、改造后的运行成本分析

七、环境评价及质量保证

一、现污水处理站工艺介绍

1)根据厂方提供资料该厂污水处理站规模为700m3/d,每小时流量为30m3/h。

2)由根据武威市环境保护监测站提供的检测数据可知:

生产废水水质见表:

进水水质

项目指标

pH

SS

(mg/L)

CODcr

BOD5

NH3-N

进水水质

5~10

≤700

平均8000最大13200

平均4500最大7300

≤50

出水标准

生产废水经过处理后出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准。

见表:

允许排放标准

6~9

≤70

≤100

≤20

≤15

生产废水和生活污水经过汇集自流入格栅槽中,经过机械细格栅的拦截,将废水中的大颗粒悬浮物去除。

经过格栅的废水自流入调节池中,在调解中和酸碱综合池的废水进行水质水量的调节。

废水经污水提升泵提升至混凝沉淀池,在该池中投加混凝剂,产生的大颗粒絮凝体靠重力沉降到沉淀池中,上清液自流入厌氧AF池中。

经过水解酸化自流入曝气生物滤池中,好氧微生物通过新陈代谢可将废水中的有机物转化成二氧化碳和水,从而达到降解水中污染物的目的。

出水自流入MBR池中,在该池安装MBR组件,池内设曝气管,进一步去除污水中的污染物和色度,污水经自吸泵提升至清水池中,最后直接排放。

图示,如下:

我根据厂方提出的目前运行中的情况概括实际现况为:

1)格栅槽可有效拦截固体杂物

2)调节池可有效调节水质和水量

3)混凝沉淀池的加药系统正常且混凝可以有效降低废水中的SS。

4)厌氧AF滤池的水解酸化效果没有达到设计的理想处理效果。

5)曝气生物滤池BAF可以有效去除SS。

换用悬浮球挂膜,生化处理中具有全立体结构,比表面积大,直接投放,无须固定,易挂膜,不堵塞。

在好氧菌的新陈代谢下,有效的去除了废水中的COD。

6)MBR池,曝气生物滤池出水自流入MBR池,但检测的MBR池出水和BAF的出水COD数据变化不大。

MBR池的构造为一个底部配有曝气系统的曝气生物池,于池内竖向挂MBR膜。

当MBR池没有效果时,很大原因在于MBR膜的膜丝断裂或其他损坏。

因此,先检查膜,确定其损坏程度,再更换新膜。

7)MBR池内为了保持污泥活性一般污泥浓度控制在8-12mg/l,因此每天要定时给MBR池底积存污泥回流。

原工艺没有做回流设计。

二、问题解决方法

根据现有工艺运行存在的问题作出针对性解决方法:

1.原工艺只有AF滤池做厌氧池,进行水解酸化,而实际水解酸化效果不能达到处理高COD的要求,针对这点我提出整改方案:

在混凝沉淀池和AF滤池之间加一个水解酸化沉淀池。

2.经过曝气生物滤池BAF的处理,污水出水COD1000mg/l左右。

表示一段BAF曝气生物滤池处理达不到对COD去除的要求,我针对这点提出整改方案:

在BAF曝气生物滤池和MBR池之间加一个DC-BAF曝气生物滤池。

3.原工艺BAF出水进入MBR池,曝气反应后出水COD变化不大,表示MBR池内好氧污泥没有处理废水中有机物的能力,其不具有活性。

我针对这点提出整改方案:

取出原MBR膜检查其损坏程度,和原膜的质量。

有必时要更换新膜。

由我方提供新材料高性能MBR膜。

4.MBR池内为了保持污泥活性一般污泥浓度控制在8-12mg/l,因此每天要定时给MBR池底积存污泥回流。

我针对这点提出改造方案:

在MBR池底部做回流污泥,回流至水解酸化沉淀池的进水井。

运行中根据MBR池中的污泥浓度来确定每天的回流时间。

三、改造工艺的原则和范围

1)根据厂方的污水处理站的现有进水水质、处理规模及运行中存在的问题,推荐科学、合理、经济的污水处理改造工艺路线,在确保达到排放标准的前提下,尽量降低工程投资和处理成本,且运行管理简便。

2)由于土地紧缺,因此本次改造工程应尽量利用原设施的处理潜力,减少新建设施的数量及用地面积,在保证布局合理的前提下尽量利用原有的空地。

3)选用性能优良的设备,同时采用自动控制,力求安全可靠、经济实用,提高污水处理厂管理水平。

1.厂方污水处理站范围内的建筑

2.有工艺问题的污水处理构筑物

原理:

水解酸化沉淀池实际上是水解和酸化(酸化也可能不是十分彻底)两个过程在一个池内完成的沉淀池。

作用:

当混凝沉淀池出水进入水解酸化沉淀池,污水中大分子有机物被分解为小分子,为下一步AF滤池可以更好的水解酸化效果做第一步保障。

同时把沉淀颗粒中含有机物质的一部分颗粒降解去除。

这和混凝沉淀池构成一级处理,同时也为厌氧AF滤池的厌氧处理的更好发挥做保障。

尺寸:

长:

5.6m宽:

4.6m高:

6m,HRT=4H

结构:

半地下池。

钢混结构。

4.2DC-曝气生物滤池

DC-曝气生物滤池依靠其内的粒状填料表面上生长的膜,在污水流过滤料层并在供氧的条件时,污水中的有机物在好氧菌膜的作用下得以降解。

DC曝气生物滤池还将生物转化过程中产生的剩余污泥和进水带入的悬浮物进一步截留在滤床内,起到生物过滤的作用。

这个构筑物和原工艺BAF构成二段曝气生物滤池工艺。

高7.8m,长4.6m宽4.6m

钢混结构,半地下池

4.3MBR池的工艺改造

1)回流泵需要根据回流量选型。

回流至水解酸化沉淀池进水井。

2)MBR膜重选,更新。

构筑物估算

序号

名称

参数

总价(万元)

1

水解酸化沉淀池

5.6*4.6*6钢混

2.4

2

DC-BAF

4.6*4.6*7.8钢混

7.04

总价

9.44

设备和材料

单价

排泥系统

排泥管DN150及阀门

0.8万元

进水系统

进水水布水管及进水总管

0.4

3

出水系统

出水晏板

0.8

1万元

曝气系统

鼓风机曝气管曝气器

3万元

排泥管及闸阀

0.5万元

MBR池

回流系统

DN65

1万

MBR膜

2300M2

140元/m2

30万

37.1万

材料施工及总工程造价

项目

费用(万元)

材料

施工

10

安装

8

4

设计调试

5

运费

6

其他

7

合计

22

总造价

68.54

改造后工艺增加了DC-BAF的鼓风机和MBR池的回流泵。

用电费用上增加了鼓风机用电67.2元和每天回流2H-5H的回流泵用电22元

按电费0.8元/千瓦时

吨水增加电费:

(67.2+22)/700=0.127元

由于改造工艺在只增加2处用电,其他不需要人工操作,所以人力及其他都不会增加,因此处理每吨水增加费用是0.127元。

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