品质管理资料运用QC方法控制一步法泡沫生产线生产过程中的产品质量精品版Word文件下载.docx

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五、

现状分析

六、

要因确定

七、

制定对策

八、

对策实施

九、实施效果

十、 活动效果及下步打算

表1小组概况

表2QC小组成员简况

序号

姓名

年龄

文化程度

组内职务

职责分工

1

蔡红昌

50

大专

组长

组织生产、技术负责

2

胡智尚

32

大本

副组长

生产管理

3

范奉伦

52

高中

组员

组织协调

4

张桂芹

28

中专

质检员

5

左翠兰

成本控制

6

刘滨海

30

组员

生产实施

7

于君海

33

技校

8

冯斌

34

9

田丽丽

39

资料收集

10

贾清峰

42

专业指导

11

张爱红

业务指导

制表人:

张桂芹       制表时间:

2003.8.15

教师教材学生

推进一带一路建设既要

1.一步法聚氨酯泡沫夹克生产线是公司于82年建设的,由于使用年限长,技术落后,目前,处于设备故障率极高的状态,纠偏机是控制保温同心度的关键设备,而现有纠偏机已使用十多年了,其灵敏度小,纠偏范围大,采用压缩空气纠偏环的移动,动作较慢,由于在冷却水冲淋区工作,腐蚀严重,生产的产品偏心较大,产品不合格率提高,造成人力、物力的加大,成本的提高。

所以,现已采用液压纠偏机试运行;

2.

3.期末冲刺100分完全试卷答案

中油大港油田公司管线泡沫黑夹克保温工程,是我公司采用新纠偏机运行的第一项工程,其管线多,工期紧,甲方对产品的质量要求高,产品的性能指标必须达到标准SY/T0415-96的规定;

教学设计与反思免费下载产品合格率达到100%,生产全过程和产品的各项性能指标均达到标准SY/T0415-96的要求,让甲方和监理满意。

智学网教师端下载

数学专业论文选题为实现上述目标,QC小组从2003年8月试运行到9月结束,2003年8月第一次生产的10支Φ159×

6泡沫保温管,经检查产品质量不合格,具体原因分析如下:

不合格因素统计表表3

昆虫记阅读题及答案规格

不合格项目

外观不合格

保温层空洞

泡沫层偏心严重

φ159×

张桂芹                 制表时间:

2003.8.17

备注:

★——主要因素,☆——次要因素

以上可以看出,导致Φ159×

6泡沫黑夹克管不合格的主要原因是泡沫层偏心严重,根本就不能满足甲方的要求,而且还会影响生产进度。

为此QC小组从人、机、料、法、环五个方面对影响产品质量的因素进行分析如下:

人机

责任心不强操作技术不熟练钢管预热温度不够挤出机温度过高

态度不积极技术要领掌握差接头密封不严挤出机螺杆轴承坏

认识不足无生产经验钢管坡口损坏纠偏机失灵

聚乙烯原料受潮,发泡时间短接头切割不均无加热装置合

黑、白料发泡不均固化时间短局部泡沫无催化环境温度低

外观不合格泡沫层变形泡孔不均匀发泡质量差

料法环

因果分析图图1

末端因素

原因确定

结论

操作技术不熟练

第一次采用液压纠偏机,无经验

对新设备性能了解不够

不能完全掌握操作

3

责任心不强态度不积极

人员素质低

原料受潮发泡不均匀

库房密封不严

钢管预热温度不够

加热器失灵

发泡时间短

生产出成品外观凹凸不平

张桂芹          制表时间:

根据以上的分析,造成泡沫层偏心严重的主要因素是

问题

对策

负责人

计划完成时间

技术培训

7天

操作学习

3天

延长发泡时间

张桂芹

张桂芹制表时间:

根据制定的对策,QC小组成员分工负责,逐条落实,由蔡红昌、胡智尚统一协调,具体实施情况如下表:

实施时间

聘请厂家来厂技术培训

8.20~8.26

组织操作人员操作学习

8.23~8.25

更换原料,使原料的发泡时间增加

张桂芹            制表时间:

2003.8.19

5.实施效果:

对策实施后,进行了正常的生产,我厂制作的泡沫管线完全满足甲方(40±

5mm)的要求,且外观光滑,整条生产线运行平稳,协调一致,衔接到位,生产全过程和产品的各项性能指标基本达到标准SY/T0415-96的要求。

调查情况见下表:

泡沫层厚度

泡沫层外观质量

泡沫层密度(kg/m3)

聚乙烯层厚度

泡沫管外观质量

38、41、45、40

合格

52

1.6

42、42、39.42

53

1.5

40、45、39、38

55

39、45、40、40

54

1.7

39、45、39、38

56

35、45、40、40

57

1.5

39、40、41、38

43、42、40、40

1.6

37、38、45、40

50

1.7

10

38、40、39、40

51

张桂芹                      制表时间:

2003.9.12

通过此次活动,提高了小组成员的责任心和操作技能,更进一步加强了一步法泡沫生产过程QC方法的运用,为开拓油田内、外部市场打下了良好的基础,同时大大降低了生产成本,主要原材料组合聚醚和多异青酸酯共节约3.12吨,折合金额5.68万元,由此看出,在提高产品质量的同时也增加了经济效益。

但是,一步法泡沫生产线还需要进一步完善,需要改进的问题和设备都需要我们在工作中不断摸索,才能生产出优质的产品,为此,本公司在今后打算:

1.为了不断提高公司防腐生产的技术水平,组织员工学习新技术、新标准,逐步提高全体员工的技术素质;

在生产过程中不断采用现代化管理方法,进一步提高公司的整体水平。

2.对现有的设备进行技术更新和技术改造,根据市场的需求增加新线的投资;

3.加强管理,降低材料消耗,杜绝浪费。

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