SS4型电力机车高低压试验程序要点文档格式.docx

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SS4型电力机车高低压试验程序要点文档格式.docx

570QS)。

(2)扳钮试验

1.主断路器试验(简称主断)

(1)闭合“主断合”按键(401SK)

听:

主断闭合声,恢复中间继电器562KA吸合声;

“零压”灯灭又亮;

听:

时间继电器539KT释放声和继电器562KA释放声;

看:

“主断”灯灭

(2)合“主断断”按键(400SK)听:

主断断开声看:

“主断”灯亮。

(3)再合“主断合”401SK(现象同

(1),反复合断

2-3次正常后,合上主断)。

2.劈相机试验

(1)合“劈相机”按键(404SK)

劈相机中间继电器567KA吸合后,劈相机起动电

阻接触器213KM和劈相机接触器201KM吸合,同时时间继电器523KT、526KT、527KT、535KT、536KT和压缩机放风电控阀247YV吸合;

“劈相机”灯亮。

(2)人为闭合劈相机起动继电器试验按钮283AK听:

劈相机起动中间继电器566KA吸合,213KM释放

后延时3s,533KT释放;

“劈相机”灯灭

3.压缩机试验

合“压缩机”按键(405SK)(总风缸压力小于700kPa时按“压缩机”按键,总风缸压力大于700kPa时按“强泵”按键408SK)

压缩机接触器203KM吸合声,延时3s后,听时间继电器523KT和电空阀247YV释放声。

4.各风机试验

(1)合“通风机”按键开关(406SK)听:

牵引风机1接触器205KM吸合声;

主台“辅助回路”灯亮,副台“牵引风机1”灯亮;

3s后听:

时间继电器535KT释放声和接触器206KM吸合声;

主台“辅助回路”灯亮,副台“牵引风机2”灯

亮;

又3s后,听:

时间继电器536KT释放声和接触器

211KM212KM吸合声;

主台“辅助回路”灯亮,副台“油泵”灯亮;

再延时3s后,听:

时间继电器527KT释放声。

(2)合“制动风机”按键(407SK)

接触器209KM吸合声;

主台“辅助回路”灯亮,副台“制动风机1”灯

3s后听:

时间继电器526KT释放声和接触器210KM吸合声;

主台“辅助回路”灯亮,副台“制动风机2”灯

亮。

5.断开压缩机、通风机、制动风机按键(或扳键开关),听各接触器释放声。

(三)电阻制动试验

将换向手柄置“制”位,电空阀107YVF108YVF和

107YVB108YVB得电(前节车方向鼓“前位”,后节车方向鼓“后位”,牵--制鼓均在“制”位),同时牵引制动转换中间继电器560KA561KA及风速延时继电器530KT吸合。

1.听:

两位置转换开关转换声;

2.将制动风缸压力缓解到150kPa以下,调速手轮离开

“0”位:

线路接触器12KM22KM32KM42KM吸合后,励磁接触器91KM92KM吸合,然后556KA吸合。

“电制动”灯亮,“预备”灯灭。

3.正常后,空气制动阀制动,制动缸压力300kPa

91KM92KM释放及556KA释放声;

“电制动”灯灭,“预备”灯亮;

正常后将调速手轮拉回“0”位,听各线路接触器释放

(四)换向试验

1.换向手柄置“前”位

两位置转换开关转换声(牵――制鼓转“牵引”位);

“预备”灯灭(560KA561KA释放,530KT、556KA吸合)。

2.换向手柄置“0”位听:

两位置转换开关排风声;

“预备”灯亮。

3.换向手柄置“后”位听:

两位置转换开关转换声(前节车转“后位”,后节车转“前位”)。

“预备”灯灭。

正常后将573QS574QS589QS590QS置“正常”位。

(五)牵引试验

1.换向手柄置“前”位,“预备”灯灭;

调速手轮离开“0”位后置“1”级。

558KA、568KA和零位延时继电器532KT吸合后,线路接触器12KM22KM32KM42KM吸合声;

2.牵引风机自起试验

(1)调速手轮置“3”级以上

205KM吸合;

主台“辅助回路”亮,副台“牵引风机1”亮;

3s后,听:

206KM吸合;

副台“牵引风机2”亮;

又3s后,听:

211KM212KM吸合;

副台“油泵”亮。

(2)调速手轮置“3”级以上25s后,低级延时继电器525KT动作。

正常后,闭合“通风机”(406SK)按键,再断开“通

风机”(406SK)按键。

3.磁场削弱试验

调速手轮置6级以上

(1)换向手柄置“I”级(磁削)。

电空阀17YV、47YV吸合,磁削接触器17KM27KM37KM47KM吸合声。

(2)换向手柄置“H”级(磁削)。

电空阀18YV48YV排风声,接触器17KMK47KM释放声;

电空阀18YV48YV吸合声,接触器18KM28KM38KM48KM吸合声。

(3)换向手柄置“川”级(磁削)。

电空阀17YV47YV吸合、磁削接触器17KMK47KM吸合声。

(4)换向手柄由“『、“H”、“I”依次退回“前”位。

各磁削接触器释放声。

(5)调速手轮,换向手柄均回“0”后,取出换向手

柄。

(六)辅助司机控制器操纵试验

1.将换向手柄放入辅助司机控制器“前”位,推向调速区。

两位置转换开关电空阀得电声,其他电器动作同主台;

“预备”、“零位”灯灭。

2.换向手柄取出,放入“后”位推向调速区。

听:

两位置转换开关转换声,其他电器动作同主台;

“预备”,“零位”灯灭。

3.辅台试完后,将手柄取出,放入主台置“前”位。

断开“劈相机”按键(或扳键开关404SA)。

(七)保护试验

1.接地保护

(1)主接地闭合主断,人为使主电路接地,主电路接地继电器

97KE或98KE动作。

主断跳闸声;

主台“主断”、“主接地”、“零压”灯亮;

副台“主接地1”或“主接地2”灯亮。

(2)辅接地

闭合主断,人为使辅助回路接地,辅助回路接继电器

285KE动作。

主台“主断”、“零压”、“辅助回路”灯亮;

副台

辅接地”灯亮

(3)控制电路接地闭合主断,人为使控制电路接地,控制电路接地继电器554KA动作。

616QA接地自动开关跳开;

主台“控制电路接地”灯亮。

2.过载

(1)牵引过载闭合主断,人为闭合牵引电机过流继电器557KA。

主台“牵引电机”、“主断”、“零压”灯亮。

(2)原边过流闭合主断,人为闭合原边过流继电器101KC。

主台“原边过流”、“主断”、“零压”灯亮。

(3)辅过载

闭合主断,人为闭合辅过流中间继电器282KC。

主台“辅助回路”、“主断”、“零压”灯亮;

副台“辅过流”灯亮。

(4)制动励磁过流换向手柄置“制”位,调速手轮离开“0”位,人为闭合励磁过流中间继电器559KA。

91KM释放声;

主台“励磁过流”灯亮。

试验完后,将各开关恢复至正常位。

(8)大秦线SS4G机车locotrol试验

按locotrol系统试验方法进行试验。

高压试验

一、准备工作

1.低压试验良好,各机械、电气设备良好;

2.车顶作业和隔离开关作业完毕(车顶门锁闭);

3.各故障转换开关、自动开关、闸刀、风路塞门均在正常工作位;

4.A、B节车各室无人,锁闭各室门,确认所有人员齐全且处于安全位置;

5.总风缸压力700kPa以上,制动缸压力300kPa以上二、试验程序与要求

1.升弓试验

(1)合钥匙570QS听:

门联锁动作声;

“零位”灯亮。

(2)升弓

1合“后弓”按键(402SK)

受电弓升起时,升弓时间不大于8s,无冲网现象,网压表显示19〜29kV。

2断开“后弓”按键(402SK)看:

降弓时无砸车顶现象,降弓时间不大于7s。

2.主断路器试验

合“主断合”按键(401SK)听:

主断闭合声,主变压器交流声;

主台“主断”、“零压”灯灭,控制电压上升至110V。

(确认前、后节车的“主断”灯均灭后,再松开按键。

)3.劈相机试验

合“劈相机”按键(404SK)。

劈相机起动声音正常;

主台“劈相机”灯先亮又灭。

注:

发现劈相机起动异常,立即断电。

4.压缩机试验

(1)合“压缩机”按键(405SK)

247YV电空阀排风声和压缩机起动声,3s后听247丫V停止排风声;

辅压表波动一次。

(总风缸压力达到900kPa时,压缩机自动停止泵风。

(2)按“强泵”按键(408SK)

总风压力达到950kPa时,高压安全阀喷气后,断开按键。

5.制动机试验按制动机试验方法进行试验。

6.电阻制动试验

(1)合“通风机”按键(406SK)

牵引风机1起动,隔3s牵引风机2起动,再隔

3s变压器风机和油泵同时起动;

主台“辅助回路”—亮又灭,副台“牵引风机1”

一亮又灭,3s后主台“辅助回路”一亮又灭,副台“牵引风机2”一亮又灭;

再过3s主台“辅助回路”—亮又灭,副台“油泵”—亮又灭。

(2)合“制动风机”按键(407SK)听:

制动风机1起动,隔3s制动风机2起动;

主台“辅助回路”一亮又灭,副台“制动风机l”一亮又灭;

3s后主台“辅助回路”一亮又灭,副台“制动风机2”一亮又灭。

(3)换向手柄置“制”位,空气制动阀缓解,使制动缸压力降至100kPa,调速手轮离开“0”位。

线路接触器12KM—42KM吸合,励磁接触器91KM92KM吸合声及530KT吸合声。

主台“电制动”灯亮,“预备”灯灭。

(4)调速手轮离开“0”位到最大位

励磁电流上升到930A,制动电流上升到50A。

(5)断开“通风机”按键(406SK)

牵引风机I、2停转,530KT释放。

“预备”灯亮,励磁电流和制动电流下降到0A。

(6)合“通风机”按键,待牵引风机1、2起动,530KT

吸合后,“预备”灯灭,励磁电流升至930A、制动电流升至

50A。

断开“制动风机”按键:

制动风机l、2停转530KT释放;

“预备”灯亮,励磁电流和制动电流下降到OA。

(7)合“制动风机”按键,待制动风机1、2起动,530KT吸合后:

“预备”灯灭,励磁电流升至930A,制动电流升

至50A。

空气制动阀制动,制动缸压力升至300kPa。

91KM92KM释放声;

“预备”灯亮,励磁电流和制动电流下降到0A。

(8)将调速手轮拉回“O'

位,换向手柄置“前”位,“预备”灯灭后,关闭各通风机、制动风机,进行下一项试

验。

7.牵引试验

(1)调速手轮进到1级

“零位”灯灭,牵引电机电流升到150A。

(2)调速手轮回到“0”位

“零位”灯亮,牵引电机电流下降至0A。

(3)辅台牵引试验

1手柄置“1”级

“零位”灯灭,牵引电机电流上升到150A。

2手柄回到“0”位

“零位”灯亮;

牵引电机电流下降至0A。

(4)将两节车电子柜A、B组转换开关均置“B”组,换向手柄置“前”位,调速手轮离开“0"

位后缓慢推向牵引区

牵引电流上升后(电流不超过150A),立即将调速

手轮拉回“0”位

(转换电子柜A、B组时,要求降弓断电;

试验正常后,将两节车电子柜重新置“A”组。

8.紧急制动试验按“紧急制动”按钮。

(1)听:

紧急放风阀排风声,主断跳闸,并自动撒砂;

列车管压力急剧下降到0,“主断”灯亮。

(2)大闸放置重联位,15s后解锁缓解,再闭合主断。

9.失压保护试验

降下前、后受电弓。

1.5s后286KT释放,主断跳闸;

“零压”、“主断”灯亮。

试验完毕后,将各开关恢复试验前状态。

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