酒厂薯干酒精废液的再利用文档格式.docx

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23000

灰分(mg/L)

6604

总磷(mg/L)

244

总氮(mg/L)

1246.9

pH

4.2

1.2 工艺流程

  酒精废液首先进入调节池均化水质、水量,并加入自行研制开发的新型净水剂ZBJH—1,然后用液下泵提升至离心分离机。

分离后的酒糟作为饲料出售,滤液流入沉淀罐,在此加入石灰中和并加入灭菌剂后进行沉淀分离,其上清液泵回生产车间用于拌料,沉淀物则进入斜板沉淀池进一步沉淀后同回流污泥一起泵入UASB厌氧罐进行厌氧发酵。

UASB厌氧罐产生的沼气经水封进入锅炉助燃,出水则进入竖流式沉淀池沉淀。

沉淀后污泥回流,上清液进入预曝池,用废冷却水稀释后流入生物接触氧化池进行好氧生物处理,使部分有机污染物在此分解去除,再进入穿孔旋流斜板沉淀池进行絮凝沉淀处理。

斜板沉淀池出水流入粉煤灰炉渣过滤池进行过滤和吸附后即可达标排放。

工艺流程见图1。

1.3 回用

  ①分离设备的选型

  酒精废液温度高(>95℃)、酸度大、含砂石等较多,对设备会有一定的腐蚀和磨损,而回用技术的关键就在于如何提高分离效率,将废液中的固形物尽可能分离出来以满足对回用水所含固形物量的要求。

经过对设备性能及处理效果进行比较,最终选定DFIL—600型固液分离机和400目筛网。

  DFIL—600型固液分离机的主要技术参数:

  处理能力为8~10m3/h;

转速为1700r/min;

分离液体的温度≤100℃;

处理后废水中固形物粒度≤400目;

分离酒糟含水率为85%~87%。

  ②专用处理剂的研制

  由于酒糟经过蒸煮后粘度较大,为此需添加处理剂以利于固液分离。

结合酒糟废液的性质,研制开发出一种适合酒糟废液分离的新型处理剂ZBJH—1,提高了离心机的固液分离效果,达到了废液回用要求的技术指标。

  ③工艺参数调整

  蒸煮温度为120~130℃;

糖化加H2SO4调pH值至4~4.5。

发酵满1/3罐时,加1μg/mL醪液青霉素,回用液加碱中和至pH值为1.0~2.0。

1.4回用效果分析

  在回用过程中,对其中一个月中约16个批次的酒精产品的主要质量指标作了统计,其中成品醪的主要指标见表2。

 

表2 回用后成品醪的主要指标  10-2g/mL

批次

挥发酸

还原糖

 

1

0.17

0.11

9

0.27

0.32

2

0.21

0.08

10

0.19

3

0.15

11

0.20

0.24

4

0.60

12

0.25

0.33

5

0.28

13

0.34

0.45

6

0.41

0.42

14

0.26

0.43

7

0.38

0.48

15

0.49

8

0.35

16

0.29

  对于成品醪:

  ①pH值基本维持在4.5~6.5。

  ②残还原糖为(0.11~0.49)×

10-2g/mL,波动较大。

  ③由于回用水中含糖而造成总糖浓度的波动(0.42%~0.56%),但基本不累加。

  酒精成品:

  ①甲醇和挥发酸分别稳定在0.06×

10-2和0.3×

10-2g/mL以下,回用基本未对其造成影响。

  ②在回用的16个批次中仅出现4次氧化时间<15min的情况,说明通过糖化调酸,发酵过程中产生的杂质较少。

  酒糟废液:

  酒糟废液、滤液的粘度、密度、TS、SS、COD、总酸、挥发酸等基本在稳定范围内波动。

1.5 深度处理

  废液经物化处理后可大部分回用于生产,但仍有约10%~15%的废液需做深度处理,为此采用厌氧—好氧处理工艺,以使这部分废水最终能达标排放。

其主要设施、设备工艺参数为:

  ①UASB厌氧反应罐:

钢制,内设三相分离器。

设计COD容积负荷为3.5kgCOD/(m3·

d),有效容积为500m3,水力停留时间为10d,COD去除率为85%。

  ②预曝池:

钢筋混凝土结构,池内设有穿孔曝气管,有效容积为50m3,此处用废冷却水4倍稀释。

  ③接触氧化池:

钢筋混凝土结构,分2格,池内设微孔曝气器及半软性组合填料,设计COD容积负荷为1.5kgCOD/(m3·

d),有效容积为200m3。

  ④斜板沉淀池:

钢制,内设孔径为50mm的斜板填料,其表面负荷为1m3/(m2·

h)。

  ⑤加药装置:

采用的药剂为聚合氯化铝,设加药箱及加药泵各1台。

  ⑥泵房:

平面尺寸为12m×

6m,兼作鼓风机房,内设2台罗茨风机,1用1备。

  ⑦污泥脱水机房:

6m,内设箱式板框压滤机(1台)、聚丙烯酰胺加药箱(1个)和加药泵(1台)。

2 结论

  通过酒精废水的回用不仅节约了酒精生产用水,而且大大降低了废液排放量(减少了90%左右),使处理负荷大大降低。

回用后的剩余废水排放到后续工序,进行厌氧—好氧处理,其中经厌氧处理后COD可降至8000mg/L以下,经稀释预曝后进行好氧生物处理,再经沉淀过滤后可达标排放。

  酒精生产是一个复杂的生物化学过程,废液回用后无疑会使酵母的生存环境发生变化,容易产生新菌种。

如管理不善或操作不当,将导致回用失败,故应定期对回用管线及设备进行高温灭菌,并应对杂菌进行跟踪、鉴定和采取相应措施。

上海白龙港污水处理厂

  

1 工程简况

1.1 处理厂位置

  上海白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆乡东侧长江岸边,该处已建白龙港预处理厂,新厂扩建位于预处理厂北侧长江边,总用地面积120hm2。

1.2 污水收集系统

  主要包括市中心区、闵行区及浦东新区,这些地区部分为合流制,部分为分流制。

上海污水二期系统已建成输送管道,预处理厂以及污水排放管,其规模为172万m3/d,服务面积271.7km2,人口355.76万,考虑近期污水系统完善尚待时日,故白龙港污水厂近期处理水量为120万m3/d。

按照2001年全年污水规划,本厂远期处理水量为210万m3/d。

1.3 处理厂尾水排放点

  上海市污水二期工程已建成白龙港污水排放管,直径4.2m,距岸1.6km,分点扩散排放。

经处理后尾水达标排入已建污水扩散管,扩散自净。

  业主单位:

上海水环境建设有限公司;

  设计单位:

上海市政工程设计研究院、上海城市建设设计研究院;

  施工单位:

分9个标,部分标段还在竞争性招标中。

2 工程规模及技术标准

2.1 工程规模

  近期(本期设计):

平均旱流污水量120万m3/d;

  旱季高峰污水量18.06m3/s,

  旱季最小污水量8.33m3/s,

  雨季流量21.85m3/s,

  现状污水量80万~100万m3/d。

  按照2001年上海市污水规划,本厂远期:

污水设计流量为旱季平均210万m3/d,旱季高峰30.6m3/s,雨季流量33.6m3/s。

2.2 污水水质

  本系统为部分合流制,部分分流制,进处理厂污水水质与出厂水质见表1。

表1 污水处理厂进出水水质项目COD(mg/L)BOD(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)TP(mg/L)

进水320130170305

出水≤180≤70≤40≤30≤1

2.3污泥处理及处置目标

  采用储泥池、脱水、卫生填埋,最终作绿化介质土,达到综合利用目的。

3 污水、污泥处理工艺

3.1 污水处理工艺(见图1)

图1 污水处理工艺流程

3.2污水处理主要技术参数

  为满足近期以除磷为目标的污水处理要求,同时考虑远期达到国家规定的二级排放标准,经方案比较推荐采用近期物化法,远期再增加曝气生物滤池工艺。

由于处理厂用地面积有限,故物化法选用高效沉淀池布置方案。

把混合、絮凝、沉淀3个工序合并在一个构筑物内,其主要参数如下。

  混合时间:

64s,投药量PAC86mg/L,PAM0.5mg/L;

絮凝时间:

14min;

高效沉淀池:

表面负荷17m3/(m2·

h),停留时间50min,污泥回流比4%。

产生污泥量197t/d,含水率97%,污泥量6930m3/d。

3.3 高效沉淀池

  高效沉淀池近期设3组,每组6只池。

远期增加2组。

每组处理水量约42万m3/d(见图2)。

图2 高效沉淀池工艺流程示意

每组具有独立反应单元,由混合区、絮凝区、推流反应区、沉淀区及污泥浓缩区组成。

单池长25.9m,宽17m,水深8.3m,容积2407m2,停留时间64min。

在沉淀区上部设斜板,单池斜板面积170m2,混凝池单池容积140m3,尺寸6m×

3.2m×

7.3m。

  混合区配置Ф500混合搅拌机18套,絮凝区配置Ф3600絮凝搅拌机18套,浓缩区配置Ф17m浓缩刮泥机18套,剩余污泥泵18用6备,回流污泥泵18用6备。

另外,设投药系统,包括混凝剂化解、稀释、配比及投加,用PLC控制。

3.4 污泥处理与处置

  近期污泥处理量为197t/d,经方案比较后采用污泥储存→脱水→卫生填埋+综合利用方案(近期实施物化法)见图1。

  主要污泥处理构筑物:

  

(1)污泥储存池。

分6格,每格13m×

13m,水深4.5m,每格设潜水搅拌机2台,污泥先进储存池再进脱水机房。

  

(2)污泥脱水机房。

平面尺寸13.3m×

27m,二层式,设离心脱水机4用1备,单机容量2600kg/h,每天工作20h,另有投药设备3套。

经离心脱水污泥,含水率约65%,运往污泥填埋场处置。

  (3)污泥堆棚。

平面尺寸36m×

27m,可堆脱水泥约7d。

  (4)污泥填埋场。

利用厂区围堤内空白地块作为污泥填埋场,厂内面积约27hm2,厂外约16hm2,厂内及厂外填埋场分别各划分为6个填埋区域,最大一个填埋区约5.5hm2,用土堤分隔,隔堤上修单行车道,便于运送污泥。

填埋场设垂直防渗帷幕,并设垂直与水平渗滤液收集系统及填埋气收集系统。

每单元填满后采用封场作业。

封场作业由45cm植被层,PVC防水膜,30cm排泥层组成。

经过约5年堆置,该污泥腐熟化后,重新挖出作绿化用土,空余体积再埋填污泥,这样重复循环,达到污泥综合利用的目的。

3.5 中水回用

  本厂经一级加强处理后的污水,确定2500m3/d规模作为中水回用,采用曝气生物滤池工艺,处理后达到中水水质标准,供厂内使用。

4 工程造价及建设进度

4.1 工程造价

  初设工程投资概算61586.15万元,单位处理成本0.28元/m3。

4.2 工程进度

  2001年4月通过“上海市白龙港城市污水处理厂工程总体方案设计征集”,上海市政工程设计研究院和上海城市建设设计研究院中标,承担工程设计。

  2001年12月编就上海市白龙港城市污水处理工程可行性研究报告。

  2002年4月上海市计划委员会批准可行性研究。

  2002年5月编就上海市白龙港污水处理厂初步设计。

  2002年6月上海市建设与管理委员会批准初步设计。

  2002年6月开始编制施工阶段竞争性招标文件。

  2002年7月开工,计划在2003年底试运转。

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