降低汽轮发电机组轴系振动Word下载.docx

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32

班长

副组长

刘春江

中专

副班长

组员

胡万畅

23

技术员

刘宏

22

二、小组活动概况

阶段

活动内容

进度

P

1.选定课题,现状调查,提出目标。

2.分析原因,确定要因。

3.制定对策,落实到人。

2000.2-3

D

实施活动计划

2000.3-8

C

试运中检查对策实施情况,效果对比及论证。

2000.9

A

措施巩固,总结和下一步打算。

2000.10

三、选题理由

汽轮发电机组本体安装在发电厂建设中具有核心作用,其轴系振动直接影响到机组的安全运行,公司已将轴系的振动值做为精品工程考核的主要指标之一,且在莱城电厂#2机组试运阶段因机组振动而多次停机进行处理,影响了机组整体移交工期与经济技术指标。

因此,我们决定把莱城电厂#1机组降低轴系振动作为本次QC小组活动的课题。

四、现状调查

我们针对刚刚施工过的莱城电厂#2机组进行了现状调查,搜取了相关的数据,整理如下:

莱城电厂#2机组试运轴系振动表:

单位um

时间

状态

项目

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

1999、11、6

3000转/分

负荷0MW

轴振

27

55

56

58

50

75

42

瓦振

7

1

17

14

26

6

1999、12、29

负荷300MW

6.2

35

36

43.6

53

68

4

5

16

10

19

11

从上表中可以看出,首次达到3000转/分时,轴系振动较好,但随着负荷的增加,轴振值也增大,最大达到110um,瓦振最大达到50um。

经过试运过程的处理调整,将轴振最大稳定在75um。

国内300MW机组轴系振动优良标准为小于76um,莱城#2机组轴振值在优良范围内但接近优良标准的上限,且试运中处理轴振问题的时间较长,处理的效果也不甚理想。

其次,我们本着对精品质量的不懈追求,在工程技术上精益求精、更上一层楼的宗旨,小组决定制定更高的活动目标,来降低莱电#1机组的轴系振动值。

五、目标确定及目标可行性分析

1.目标确定

国家优良标准是轴振小于76um,而我公司近期安装的几台同类型机组的最大轴振值都在70-76um之间,

所以我们将活动目标定为最大轴振小于70um。

2.可行性分析

(1)小组成员大都参加过多台同类型机组汽轮发电机本体的安装,文化素质较高,并且具有丰富的现场安装实际经验,业务水平较高。

(2)公司把降低轴系振动列为公司2000年度科技进步攻关项目。

项目工地、工程处上下非常重视,组织人员重点攻关。

(3)在莱城#2机组试运过程中通过对机组负荷分配与阶梯形垫片布置的调整,使机组振动情况有所改观,我们已初步掌握了一定消除振动的经验。

六、原因分析

我们小组成员对近期投产的同类型机组及莱城#2机组的施工及试运情况进行了深入的研究分析,确定了影响机组轴系振动的因素,并绘制树形图如下:

 

设备出厂加工缺陷多

设备

现场处理缺陷达不到工艺标准

对安装质量、工艺没有严格的制度

工艺

机组轴系振动大

缺少专业培训

施工人员青工较多

操作水平低

汽缸膨胀量与转子胀差控制不力

转子和汽封、轴封动静部分产生磨擦

低压缸喷水系统管路内部易堵塞

低压缸排汽温度偏高

运行

氢冷器的温度控制调节阀位置不合理

发电机四角氢冷器的温度控制不稳

汽轮发电机组轴系振动因素树形图

绘图人:

高金林绘图时间:

2000年2月26日

七、要因确认

我们对分析出的七条末端因素逐一进行了确认:

·

要因确认一:

未进行全过程设备监造

我们小组对莱城电厂#2机组出现的的主要缺陷进行了调查分析,发现共有11项主要缺陷,其中,设备本身引起的缺陷则有7项。

而电厂仅在试车阶段进行监造,未进行全过程的设备监造。

我们认为“未进行全过程设备监造”是要因。

确认人:

高金林胡万畅确认时间:

2000年3月2日

要因确认二:

设备到货验收不严

我们小组到施工现场进行调查,发现设备到货后,大部分设备是物资公司在未通知工程技术人员的情况下进行验收的,有些设备只是简单地清点一下数量,或者仅检查一下外观质量,难以发现设备本身内在缺陷。

我们认为“设备到货验收不严”是要因。

张士涛确认时间:

2000年3月5日

要因确认三:

我们小组派刘宏到现场进行调查,发现除了设备的主要缺陷以外,还有一些次要缺陷,这些缺陷我们通常是在施工过程中进行消缺处理。

这些缺陷不是主要缺陷,只要进行适当的消缺,完全能够达到施工质量要求。

如果有现场无法消缺的设备,我们按要求把设备返厂处理,直到合格才进行施工。

所以我们认为“现场处理缺陷达到工艺标准”是非要因。

刘宏确认时间:

2000年3月6日

要因确认四:

编写的施工工序卡不严密

我们小组对莱电#2机组的安装工序进行了调查分析,发现制造厂家未提供安装工序说明书,而我们施工单位的安装工序要求不严密,可操作性差,造成施工人员在安装过程中随意性较大。

我们认为“编写的施工工序卡不严密”是要因。

刘春江张忠确认时间:

2000年3月6日

要因确认五:

人员缺少专业培训

我们对现场施工的人员进行了调查,发现从事汽轮机安装的职工共有17人,其中没有新进厂人员,且都从事过2台以上机组的施工安装,有比较丰富的安装经验。

我们又通过工程处对这些人员进行了相关专业知识的试卷问答,全部合格,且13人的成绩达到85分以上。

我们认为“人员缺少专业培训”是非要因。

高金林确认时间:

2000年3月7日

要因确认六:

汽缸膨胀量与转子胀差控制不力

我们小组到莱电#2机组现场进行了调查,发现机组启动前如果进行充分的暖机,胀差就能够控制在规定要求之内,避免产生动静磨擦。

我们认为是非要因。

要因确认七:

我们在现场发现,由于喷水减温系统管路复杂,管径较细,容易堵塞,导致无法正常喷水,而使低压缸排汽温度偏高,影响了机组的振动。

我们认为是要因。

胡万畅刘春江确认时间:

2000年3月8日

要因确认八:

我们在试运过程中发现,氢冷器温度调节阀装在进水管路上,氢冷器顶部易窝存空气,致使冷却水循环不畅,造成氢冷器局部温度过高且四角温度不一致。

张忠确认时间:

通过要因确认,我们共找出了5条主要原因,分别是:

未进行全过程设备监造、设备到货验收不严、编写的施工工序卡不严密、低压缸喷水系统管路内部易堵塞、氢冷器的温度控制调节阀位置不合理。

八、对策制定

针对确定的要因,我们小组认真讨论,制定相应对策并确定目标。

绘制对策表如下:

对策表

主要

原因

对策

目  标

措   施

负责人

时间及地点

对设备进行现场监造

设备制造质量应符合《火电施工质量检验及评定标准》中有关要求

1.向电厂建议派人进行全过程设备监造

2、派小组成员与电厂人员共同对关键工序进行监造,提高设备出厂标准

2000.2-6

上海汽轮机有限公司;

施工现场

严格设备到货检验制度

主要设备无重大质量缺陷,辅助设备无外观缺陷

1、严格设备到货验收制度和程序;

2、加强设备开箱时与物资公司联合验收,发现问题及时与厂家协商处理

张忠

编写严密的施工工序卡

工序卡编写严密,并易于操作

1、与制造厂联系,索取相关的安装工序资料;

2、组织小组成员讨论,编写严密的施工工序卡;

3、通过安装前的技术交底,强化施工人员对安装工序重要性的认识。

2000.3-7

施工过程中加强对喷水系统管路清理

提高喷水系统管路内部的清洁度,不发生堵塞

1.安装中对减温水管路内部进行酸洗;

2.试运中加强对喷水系统的冲洗。

.2000.8

改变氢冷器的温度控制调节阀位置

发电机四角氢冷却器温度差值控制在5º

℃内

1.申请设计变更;

2.将发电机氢冷器温度调节阀改至回水管路上

3.试运中加强运行监护

2000.7-8

九、对策实施

实施一、

1、在制造厂进行设备组装、调试时,项目工地与电厂联系,并受电厂委托,派我小组的专工高金林同志到制造厂家进行设备监造,对发现的问题及时反馈到制造厂,进行了处理,消除了设备的缺陷隐患,确保加工制造缺陷不遗留至现场。

在监造中发现缺陷情况统计如下表:

不符合项内容

处理情况

对汽封间隙抽查发现部分偏大

对发现部分全部更换,重新调整

2

部分隔板静叶片上有焊珠

全部打磨清理干净

3

轴瓦钨金接触角不均匀

修刮至符合要求

低压6、7级隔板膨胀缝偏小

用气焊割出膨胀缝

建议设备出厂前保护好,防止生锈

设备出厂装箱前涂油进行保护

低压内缸人孔门螺栓与内缸焊缝易开裂

改进螺栓焊接工艺,由碰焊改为氩弧焊

2、12月5日上海汽轮机厂做转子动平衡时,高金林同志参与了有关调试项目,学到了一定减小轴振及调整转子做动平衡的理论知识。

动平衡情况如下:

首次3000r/min:

V1=3.1573mm/sV2=2.771975mm/s经过3次平衡块的调整,振动数值为:

3000r/min:

V1=0.212mm/sV2=1.2164292mm/s达到了制造厂出厂标准(制造厂出厂标准值优良小于1.3mm/s)。

实施二、

1、我们小组与项目工地物资公司协商,共同制定了《汽轮发电机组安装设备到货检验程序》,在设备到货验收过程中,物资公司要通知我们小组派人员参加设备验收,到货验收清单要由多方签字方可。

2、在现场施工过程中,工程处派专人负责设备开箱及施工过程中的质量监督,发现问题及时与制造商联系处理事宜,对现场处理达不到出厂标准的缺陷均返厂处理。

1#机组现场处理缺陷情况:

缺陷情况

处理结果

前箱台板局部变形,最大间隙为0.38mm

现场台板与轴承座对研,用0.05mm塞尺检查不入

轴瓦垫块与轴承座洼窝接触不好

现场研刮,接触均匀,用0.03mm塞尺检查不入

高压内缸定位销孔偏斜

现场重新攻丝

低压缸2块台板地脚螺栓孔错位

将地脚螺栓孔加工成椭圆形

发电机#5、#6轴瓦钨金砂眼严重,有明显的划痕

现场修刮处理,与转子对研,接触均匀,将砂眼消除

发电机密封瓦椭圆度超标

返厂更换合格的密封瓦

发电机#5、#6轴瓦支座垫块与轴承座间有楔形间隙

现场加工楔形垫片,对研至接触均匀

实施三、

1、小组人员先向制造厂商索取相关的设备安装工艺规程。

2、小组根据厂家提供的设备安装工艺规程,编写了严密的施工工序卡。

例如:

发电机中心找正后,反复进行了负荷分配和阶梯垫片的布置,减少了发电机负荷不均对轴振的影响。

莱城电厂#2机组发电机负荷分配情况:

0.500.450.350.15

在莱城电厂#2机组试运中,我们将发电机底部平垫片改为总厚度1.45mm的阶梯垫片,轴振略有下降,但效果不明显,经检查发现发电机定子阶梯垫片布置后,中间位置存在间隙,最大为1.0mm,在定子四角用顶丝拧紧,振动爬升,取消后,在定子中间将顶丝拧紧,振动减小,根据现场情况对#1机的阶梯垫片厚度进行了调整,将总厚度变为1.05mm,效果比较理想。

#1机负荷分配情况如下:

0.450.300.150.15

3、组织施工人员参加公司在莱城工地举办的质量管理知识讲座,提高了职工的质量意识和精品工程意识。

通过班组内培训园地、技术交底等形式,对职工进行业务技术知识的讲解,进一步提高了施工人员按图纸、标准、工序管理卡进行施工的自觉性,使安装工作严格按规定的程序进行。

实施四、

为使低压缸排气温度达到运行规程要求,施工过程中对喷水减温系统管路内部进行了认真的清理和检查,试运前预先投入系统进行管路酸洗,然后在试运过程中加强对喷水系统的冲洗,确保无堵塞现象。

试运过程中则加强了低压缸排气温度监控,以减少对机组振动的影响。

实施五、

经过莱城#2机试运中对发电机氢冷器冷却水系统检查,发现氢冷器温度调节阀装在进水管路上,氢冷器顶部易窝存空气,致使冷却水循环不畅,造成氢冷器局部温度过高且四角温度不一致。

在莱城#1机施工中我们征得设计院同意,进行了设计变更,将温度调节阀改到回水管路上,在莱城#1机试运中效果良好,确保了氢冷器四角温度一致。

莱城#2机氢器冷却器冷却水系统示意图

氢冷器

进水回水

温控仪

莱城#1机氢器冷却器冷却水系统示意图

回水

进水

温控仪

十、效果检查

1.实现了小组活动的目标:

通过以上措施的实施,莱城#1机组轴系振动值最大为54um,且一次启动成功,达到了预期目标。

2.活动前后机组轴系振动值的比较:

机组轴振值(3000r/min)单位um

编号

莱城#2机

莱城#1机

1.5

39

54

40

45

活动前后机组轴系最大振动值的比较:

(单位:

um)

75

莱城2#机振动值活动目标值莱城#1机实际值

3.机组投产后,连续运行132天,机组轴振值一直保持在机组移交时的水平。

4.机组轴振值的减小,保证了机组的安全经济运行,对机组申报世界吉尼斯世界记录起了决定性作用。

十一、巩固措施

1、将轴瓦清理安装施工工艺和氢冷器冷却水管道安装工艺上报工程处,纳入汽机专业施工细则中,在以后的机组施工中严格执行。

2、把机组在施工和试运中存在的问题及处理方案汇总成册,作为探讨课题来提高安装人员的整体业务水平。

十二、回顾及今后打算

1、通过莱城#1机汽轮发电机本体安装QC小组的活动,成功地降低了机组轴系的振动值,取得了显著的成果,莱城#1机汽轮发电机本体安装工程被公司评为优质工程项目。

2、通过QC活动,提高了施工人员的质量意识、精品意识和攻克技术难题的能力。

3、我们准备在今后的机组安装中,运用本次QC小组的成功经验去解决施工中的实际问题,并继续开展QC活动小组,以取得更大的效益。

我公司下一个施工项目是华德#6机组660MW汽轮发电机的安装,因此我们下一个QC课题是《降低华德#6汽轮发电机轴瓦振动》。

(小组活动推进者:

胡长印)

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降低汽轮发电机组的轴系振动

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