3号机油净化装置换型可研Word下载.docx

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评审会意见

新疆公司

一、概述:

1、项目来源:

技术难题解决方案的计划

2、系统设备配置:

3号机油净化装置在线滤油效果一直较差,影响润滑油油质,间接导致润滑油长期不合格,长期外接波尔滤油机进行滤油。

3、设备规范:

现有油净化装置设备规范

型号:

TY-II型

公称流量:

6000L/H

油液外状:

透明

工作真空度:

-0.075~-0.095MPa

机械杂质:

油液含水:

工作压力:

≤0.5MPa

油液酸值≤0.3MgKOH/g

工作温度40~70℃

工作电压:

380V

总功率:

35kW

总重量650kg

出厂编号:

2002042

生产厂家:

中国江苏省扬中市协隆电力设备厂制造

4、运行方式:

3号机油净化装置24小时在线滤油。

5、运行情况:

我厂3号机油净化装置现为24小时在线滤油,自2013年开始,主油箱油质一直不合格,油净化装置频繁出现入口滤网堵塞、排油泵出力不足等缺陷,无法正常、有效的过滤主油箱润滑油。

二、改造的必要性:

1、改造理由及其形成原因的技术分析:

我厂3号机油净化装置存在以下问题:

1.1、排油泵出力不足,造成跑油事件的多次发生,该泵为齿轮油泵,经检修人员多次解体检修后未能达到预期的效果,仍然存在出力不足现象。

1.2、由于该油净化装置已投运年限较长,设备进入老化阶段,经常出现跑、冒、滴、漏缺陷,且滤油效果较差,自2013年以来,主油箱频繁出现油质不合格缺陷。

1.3、真空泵与排油泵不匹配,真空泵出力效果较好,排油泵出力不足造成排油泵空转,影响设备安全运行。

1.4、该油净化装置投运后,运行情况不稳定,自动化程度低。

油净化装置进油门无法全开(只能开20%左右),进油门稍微开大,真空分离室内的油便会过满,运行人员一旦不能及时发现并进行调整就会出现跑油事件。

2、解决办法:

2.1、建议将3号机油净化装置换型。

3、改造的必要性:

3.1、3号机油净化装置因运行时间较长,设备已进入老化期,滤油效果差,缺陷频发率较高,使设备维护工作量加大,需耗费大量人力。

3.2、新油净化装置滤油效果好、滤油周期短,油质不合格缺陷发生率低,可有效提高设备安全运行的稳定性。

3.3、3号机主油箱润滑油采用#32汽轮机油,新采购油净化装置可满足上述油品过滤。

3.4、3号机油净化装置真空泵出力与排油泵出力不匹配,真空度达到8KPa后,排油泵不能进行对油的输出,当对真空破坏后(真空度达到7-7.5KPa),排油泵可正常运行,影响设备安全运行;

且该油净化装置已经老化,不具备修复价值。

三、改造方案:

方案一:

1、方案概述:

1.1、在2016年3号机组小修中,拆除原油净化装置,安装新油净化装置。

1.2、购买汽轮机油真空净油机(进口配置)一台(型号:

TZJ-100.产地:

重庆金润机电有限公司)

新购油净化装置设备规范如下:

技术指标

单位

TZJ-100

公称流量

L/min

6000L/H

工作电源

/

380V50Hz

工作真空度

Mpa

-0.050~-0.095

工作压力

≤0.4

运行温度

oC

20~90

水分

PPM

≤50

过滤精度

μm

≤5μm

机械杂质

%

破乳化b(54oC)

Min

≤8

工作状态

H

在线连续运行

运行功率

KW

5

加热功率

36

进(出)口管径

DN

32

设备重量

Kg

650

外型尺寸

长L

mm

1300

宽W

1000

高H

1600

1.3、将新采购油净化装置验收合格后,拉运至现场。

1.4、联系电气人员拆除原油净化装置电源线,拆除原油净化装置并吊离现场,将新油净化装置安装至就地,连接系统管道。

1.5、联系电气人员对新油净化装置电源线进行连接。

1.6、将油净化装置调试至合格。

1.7、油净化装置投入运行。

2、施工图纸:

3、施工条件:

2016年3号机组小修停机具备条件时。

4、工艺要求:

5、施工安排:

6、外租设备:

7、特殊工具:

8、关键技术:

项目确定后,需请厂家亲临现场对滤油机进行调试和交底。

9、关键工序:

无。

10、质量监督:

林泉

11、项目负责人:

田晓伟

12、外委理由:

13、改造所需设备和材料清单(见后附材料清单)

方案二:

1.2、购买汽轮机油在线再生装置一台(型号:

QZZ-6,产地:

西安热工研究院)

QZZ-6

-0.050~-0.095

2.3

30-55℃

≤80

酸值

mg

≤0.2

颗粒度

NAS1638

≤7级

在线连续运行

7.5

2400

1690

1800

所需设备和材料清单:

主要材料名称

规格型号

数量

单价(万元)

金额(万元)

拟选厂家

真空净油机

TZJ-100

1

8.8

重庆今润机电有限公司

物料管理部

意见

合计费用:

签字:

日期:

汽轮机油在线再生装置

53.2

西安热工研究院

四、改造方案的技术论证:

1、技术可行性:

1)新采购油净化装置滤油效果好、系统稳定可有效的对不合格的油质进行24小时连续过滤,并且滤油周期短,提高了机组运行的安全性。

2)新采购油净化装置运行稳定,缺陷发生率低,可有效提高油净化装置的使用寿命。

3)新采购油净化装置为再生装置,再生原理为强极性选择吸附,除了能脱水外,还能较好的去除杂质及油泥,

2、实施方案可行性:

新采购油净化装置到货后,只需拆除原油净化装置,对部分油管道及冷却水管道重新安装连接,将新油净化装置调试正常后,便可投入运行。

所以此方案可行。

新采购油净化装置到货后,只需拆除原油净化装置,对部分油管道及冷却水管道重新安装连接,将新油净化装置调试正常后,便可投入运行。

3、方案比较:

新采购油净化装置为真空滤油,能较好的去除油中水分及杂质。

新采购油净化装置为再生装置,再生原理为强极性选择吸附,除了能脱水外,还能较好的去除杂质及油泥。

4、选择方案结论:

方案二虽较方案一价格较贵,但脱水效果外,方案二去除杂质及油泥效果较好,我厂前期已购买一台方案一中TZJ-100型滤油机,滤油效果一般。

建议选择方案二。

五、改造效益预评估:

1、安全评估:

该方案实施后,可以有效缩短滤油时间、提高滤油效率,保证主油箱油质合格,从而提高了机组安全运行的可靠性。

2、环保评估:

新购油净化装置不存在渗、漏油缺陷,对周围环境不会造成污染。

3、经济评估:

该项目更换主要的是保证机组安全、经济运行,故无投资回收分析。

3.1、经济效益分析:

3.2、投资回收期分析:

3.3、项目总投资分析:

(注:

非标项目外委必须包含人工费用)

●设备材料费:

53.2万元

●外委人工费(包含:

调试费):

1.1965万元

共约需要25个工日(安装:

25工日、电焊:

10工日、起重:

5日,每工日估价478.6元,折算为:

25×

0.04786=1.6751万元

●检定费0万元

●土建、工机具使用费(特殊车辆(吊车、平板等)):

0万元

●其他费用(设备运输费用):

0万元

●项目总投资合计:

54.3965万元

4、计划营销兼法律事务部费用核算:

六、成熟先例情况:

七、附件:

1.上级文件、会议纪要无

2.预算无

3.施工图无

4.设备报价单2份2张

5.原始记录无

6.其他

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