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3号机油净化装置换型可研Word下载.docx

1、评审会意见新疆公司一、概述:1、项目来源:技术难题解决方案的计划2、系统设备配置:3号机油净化装置在线滤油效果一直较差,影响润滑油油质,间接导致润滑油长期不合格,长期外接波尔滤油机进行滤油。3、设备规范:现有油净化装置设备规范型号:TY-II型 公称流量:6000L/H 油液外状:透明工作真空度:-0.075-0.095MPa 机械杂质:无油液含水:工作压力:0.5MPa油液酸值0.3Mg KOH/g工作温度4070工作电压:380V总功率:35kW 总重量650kg出厂编号:2002042 生产厂家:中国江苏省扬中市协隆电力设备厂制造 4、运行方式:3号机油净化装置24小时在线滤油。5、运行

2、情况: 我厂3号机油净化装置现为24小时在线滤油,自2013年开始,主油箱油质一直不合格,油净化装置频繁出现入口滤网堵塞、排油泵出力不足等缺陷,无法正常、有效的过滤主油箱润滑油。二、改造的必要性:1、改造理由及其形成原因的技术分析: 我厂3号机油净化装置存在以下问题:1.1、排油泵出力不足,造成跑油事件的多次发生,该泵为齿轮油泵,经检修人员多次解体检修后未能达到预期的效果,仍然存在出力不足现象。1.2、由于该油净化装置已投运年限较长,设备进入老化阶段,经常出现跑、冒、滴、漏缺陷,且滤油效果较差,自2013年以来,主油箱频繁出现油质不合格缺陷。1.3、真空泵与排油泵不匹配,真空泵出力效果较好,排

3、油泵出力不足造成排油泵空转,影响设备安全运行。1.4、该油净化装置投运后,运行情况不稳定,自动化程度低。油净化装置进油门无法全开(只能开20左右),进油门稍微开大,真空分离室内的油便会过满,运行人员一旦不能及时发现并进行调整就会出现跑油事件。2、解决办法:2.1、建议将3号机油净化装置换型。3、改造的必要性:3.1、3号机油净化装置因运行时间较长,设备已进入老化期,滤油效果差,缺陷频发率较高,使设备维护工作量加大,需耗费大量人力。3.2、新油净化装置滤油效果好、滤油周期短,油质不合格缺陷发生率低,可有效提高设备安全运行的稳定性。3.3、3号机主油箱润滑油采用#32汽轮机油,新采购油净化装置可满

4、足上述油品过滤。3.4、3号机油净化装置真空泵出力与排油泵出力不匹配,真空度达到8KPa后,排油泵不能进行对油的输出,当对真空破坏后(真空度达到7-7.5KPa),排油泵可正常运行,影响设备安全运行;且该油净化装置已经老化,不具备修复价值。三、改造方案:方案一:1、方案概述:1.1、在2016年3号机组小修中,拆除原油净化装置,安装新油净化装置。1.2、购买汽轮机油真空净油机(进口配置)一台(型号:TZJ-100.产地:重庆金润机电有限公司)新购油净化装置设备规范如下:技术指标单位 TZJ-100公称流量L/min6000L/H工作电源/380V 50Hz工作真空度Mpa 0.050 0.09

5、5工作压力0.4运行温度oC2090水分PPM50过滤精度m 5m机械杂质%破乳化b(54oC)Min8工作状态H 在线连续运行运行功率KW5加热功率36进(出)口管径DN32设备重量Kg650外型尺寸长Lmm1300宽W1000高H16001.3、将新采购油净化装置验收合格后,拉运至现场。1.4、联系电气人员拆除原油净化装置电源线,拆除原油净化装置并吊离现场,将新油净化装置安装至就地,连接系统管道。1.5、联系电气人员对新油净化装置电源线进行连接。1.6、将油净化装置调试至合格。1.7、油净化装置投入运行。2、施工图纸:3、施工条件:2016年3号机组小修停机具备条件时。4、工艺要求:5、施

6、工安排:6、外租设备:7、特殊工具:8、关键技术:项目确定后,需请厂家亲临现场对滤油机进行调试和交底。9、关键工序:无。10、质量监督:林泉11、项目负责人:田晓伟12、外委理由:13、改造所需设备和材料清单(见后附材料清单) 、方案二:1.2、购买汽轮机油在线再生装置一台(型号:QZZ-6,产地:西安热工研究院)QZZ-60.050 0.0952.330-5580酸值mg0.2颗粒度NAS16387级在线连续运行7.5240016901800所需设备和材料清单:主要材料名称规格型号数量单价(万元)金额(万元)拟选厂家真空净油机TZJ-10018.8重庆今润机电有限公司物料管理部意 见合计费用

7、: 签字: 日期:汽轮机油在线再生装置台53.2西安热工研究院四、改造方案的技术论证:1、技术可行性:1)新采购油净化装置滤油效果好、系统稳定可有效的对不合格的油质进行24小时连续过滤,并且滤油周期短,提高了机组运行的安全性。2)新采购油净化装置运行稳定,缺陷发生率低,可有效提高油净化装置的使用寿命。3)新采购油净化装置为再生装置,再生原理为强极性选择吸附,除了能脱水外,还能较好的去除杂质及油泥,2、实施方案可行性: 新采购油净化装置到货后,只需拆除原油净化装置,对部分油管道及冷却水管道重新安装连接,将新油净化装置调试正常后,便可投入运行。所以此方案可行。新采购油净化装置到货后,只需拆除原油净

8、化装置,对部分油管道及冷却水管道重新安装连接,将新油净化装置调试正常后,便可投入运行。3、方案比较: 新采购油净化装置为真空滤油,能较好的去除油中水分及杂质。 新采购油净化装置为再生装置,再生原理为强极性选择吸附,除了能脱水外,还能较好的去除杂质及油泥。4、选择方案结论:方案二虽较方案一价格较贵,但脱水效果外,方案二去除杂质及油泥效果较好,我厂前期已购买一台方案一中TZJ-100型滤油机,滤油效果一般。建议选择方案二。五、改造效益预评估:1、安全评估: 该方案实施后,可以有效缩短滤油时间、提高滤油效率,保证主油箱油质合格,从而提高了机组安全运行的可靠性。2、环保评估: 新购油净化装置不存在渗、

9、漏油缺陷,对周围环境不会造成污染。3、经济评估:该项目更换主要的是保证机组安全、经济运行,故无投资回收分析。3.1、经济效益分析:3.2、投资回收期分析:3.3、项目总投资分析:(注:非标项目外委必须包含人工费用) 设备材料费: 53.2万元 外委人工费(包含:调试费): 1.1965万元 共约需要25个工日(安装:25工日、电焊:10工日、起重:5日,每工日估价478.6元,折算为:250.04786=1.6751万元 检定费 0万元 土建、工机具使用费(特殊车辆(吊车、平板等):0万元 其他费用(设备运输费用): 0万元 项目总投资合计:54.3965万元4、计划营销兼法律事务部费用核算:六、成熟先例情况:七、附件:1. 上级文件、会议纪要 无2. 预算 无3. 施工图 无4. 设备报价单 2份2张5. 原始记录 无6. 其他

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