应用软件实践大作业 异丙苯制备与分离流程模拟Word文档下载推荐.docx
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指导教授:
教授
北京化工大学化学工程学院
二零一年月日
摘要
本文首先利用反应器、换热器、精馏塔构成简单的流程进行模拟计算(图1),精馏塔采用简单模块,换热器初始换热温度为50℃。
获得计算结果后发现,异丙苯的分离可以达到要求,但是排除物料中含有较多的苯,为了提高苯的利用率和降低生产成本,在原来设计流程的基础上,进行精馏塔复杂模块计算,将精馏塔冷凝器改为分凝器,分离出一部分的苯循环使用。
并对流程进行了优化,优化目标为流程的热负荷,优化变量为换热器换热温度。
最终确定工艺流程(图13),换热器换热温度为125摄氏度,热负荷节约35%,产物异丙苯的含量达到%。
一、设计任务与要求
本人学号为:
,包含0、1、2、4、7五个数字,对应甲烷、丙烯、正丁烷、异丙醇、苯五种物质,进行异丙苯制备和分离。
异丙苯制备及分离
学号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
分子
甲烷
丙烯
丙烷
正丁烷
正戊烷
甲苯
乙醇
异丙苯
苯
(1)进口物料:
压力温度120℃
流量:
苯和丙烯各60kmol/s,其他组分分别为10kmol/s
(2)反应器:
丙烯转化率,压力降、热负荷为:
(3)换热器:
压力降atm
(4)精馏塔:
要求压力为1atm(全塔),塔釜苯摩尔含量为
二、流程设计
根据合成及分离要求设计流程如下图1所示:
简单模块流程有3部分:
反应器(REACTOR)、换热器(HEATER)、精馏塔(RAD)三个部分。
原料(FEED)首先进入反应器(REACTOR)进行反应,丙烯和苯反应生成异丙苯,连同未反应的物质一同进入换热器中进行冷凝,经过冷凝器降温后的混合物进入精馏塔精馏,轻组分物流(VAP)拟为排出物,重组分物流(PRODUCT)拟为反应产物。
图1.反应流程图
三、简单模块设计计算
1.在画完反应流程图后,进入图2界面输入物料组分:
图2.输入物流组分
2.物性方法选择,选择物性方法为RK-SOAVE:
图3.物性方法选择
3.输入物性方法参数
图4.物性方法参数
4.输入进料
图5.输入进料
5.新建单位
图6.新建单位
6.换热器初始温度和压降,设置为50℃和
图7.换热器初始温度和压降
7.精馏塔简单模块参数输入:
设置轻组分苯,塔顶产出苯的摩尔量占进料苯摩尔量的比为;
重组分为异丙苯,塔顶异丙苯的摩尔量占进料异丙苯的摩尔量(经多次试验后、达到苯的要求)
图8.精馏塔简单模块参数输入
8.反应器条件设置:
反应器压强设置为,热负荷为0。
图9.反应器条件设置
9.反应器条件设置:
设置反应(苯+丙烯异丙苯),反应丙烯转化率为。
图10.反应器条件设置
10.输出精馏塔分离结果
图11.精馏塔分离结果
图12.精馏塔具体数据
分析讨论:
由图11可知,PRODUCT结果中异丙苯含量为,达到分离要求,精馏塔轻组分中仍含有较多的苯,如果全部排放,后期废液处理需要的成本较高,而苯作为反应物之一,如能循环利用,可大大提高经济效益。
如果将轻组分全部输送回反应器,由于其中含有较多的低碳物质,沸点低,冷凝需要大量的公用工程,生产成本过高。
综合考虑,在精馏塔上部,考虑采用分凝器,将苯分离产出,循环利用。
精馏塔简单模块所得数据为图12所示,用于后期精馏塔复杂模块radfrac计算。
四、复杂模块设计
由简单模块计算可知,为提高苯的利用率和经济效益,精馏塔上部采用分凝器,将轻组分物流组分分离出苯后输送进入反应器重新反应。
其反应流程图更新如图13所示:
图13.反应流程图
反应器(REACTOR)和换热器(HEATER)的参数设置保持不变,对精馏塔采用复杂模块,参数设置如图14所示:
图14-1.精馏塔复杂模块设置
(1)
图14-2.精馏塔复杂模块设置
(2)
图14-3.精馏塔复杂模块设置(3)
图14-4.精馏塔复杂模块设置(4)
为了使苯在塔釜中的摩尔分数小于,在DesignSpecification中进行如下设置(见图15):
图15-1
图15-2
图15-3
图15-4
变量D/F值变化范围为。
五、设计优化
对工艺流程进行优化,进入ModelAnalysisTools中Optimization内容
图16.优化模块界面
图17.建立优化内容
其中HDUTY是换热器热负荷,DDUTYC是精馏塔冷凝器热负荷,DDUTYR是再沸器热负荷。
图18.建立优化目标
其中优化目标为流程总的热负荷最小。
图19.设定优化变量
优化变量为换热器换热温度,变化范围为0-300℃。
通过上述步骤一一设定,输出的优化结果如图20所示:
图20.优化结果
由图20可知,比初始换热温度条件节省了34%的热负荷。
6、计算结果
最终采用的工艺流程图为
输出最终结果如表2所示:
CYC
FEED
HOUT
PRODUCT
R-OUT
VAP
Substream:
MIXED
MoleFlowkmol/sec
CH4
10
C3H6-2
60
C2H5OH
C6H6
C9H12-2
C4H10-1
MoleFrac
TotalFlowkmol/sec
150
TotalFlowkg/sec
TotalFlowcum/sec
TemperatureC
120
Pressureatm
VaporFrac
LiquidFrac
SolidFrac
EnthalpyJ/kmol
+08
+07
EnthalpyJ/kg
-1389300
355355
-481210
-134730
-1849400
EnthalpyWatt
+09
EntropyJ/kmol-K
-361570
-132090
-287830
-474120
-224570
-185200
EntropyJ/kg-K
Densitykmol/cum
Densitykg/cum
AverageMW
LiqVol60Fcum/sec
表2.最终结果
换热器最终温度为125℃。