胶球清洗系统改进提高收球率Word下载.docx

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胶球清洗系统改进提高收球率Word下载.docx

活动次数:

10次

小组成员:

7名

平均年龄:

42

组长:

吕德友

培训时数:

20小时/年

2、小组成员情况:

序号

姓名

性别

年龄

职务*职称

QC小组分工

1

吕德友

39

副主任(工程师)

组长

2

赵淮明

40

专工(工程师)

技术指导

3

胡广明

41

班长(技术员)

副组长

4

技术员(工程师)

5

傅荣安

45

组长(中级工)

实施

6

王生武

38

7

程祥伦

54

安全员(中级工)

二、选题理由:

我厂#1—4机凝汽器(包括小机)都采用了胶球清洗装置。

凝汽器胶球清洗装置由收球网、装球室、胶球泵、管道、阀门等部件组成。

胶球被胶球泵送入凝汽器水侧循环水进口管中,借助水流的作用力将大于冷却管内径的胶球挤过凝汽器冷却管,顺水流入凝汽器循环水管中,在出水管中布置有半扇形的二块收球网,以收集循环水出水中的胶球,胶球随水流进入收球网下部被胶球泵吸入泵体送入凝汽器进水管中,如此循环完成清洗工作。

我厂#1—4机胶球清洗系统收球率一直都很低,投进的胶球几乎是一去不复返,不但不能在机组运行时循环清洗凝汽器,而且大部分胶球到了冷却塔,会堵塞循环水滤网网眼,影响循环水流量,从而威胁机组安全运行(还浪费胶球)。

因此,为了能使胶球清洗系统正常投入,可在机组不减负荷情况下较有效的清洗凝汽器,并且尽快提高收球率,我们辅机班QC小组经过研究、讨论,把“胶球清洗系统改进,提高收球率”作为我们小组的课题,并首先对#3机进行改进。

三、现状调查:

1、#3机胶球清洗系统收球率情况调查:

我们小组把我厂2001—2003年度#3机胶球清洗系统投、收球情况全部进行了核查,发现收球率实在太低,有时加入几百个球甚至连一个球都收不到,现摘录其中几次投、收球数据,以供大家了解我厂收球率。

#3机胶球清洗系统收球率:

(表一)

日期

机组

投球

收球

收球率

01年09月13日

#3机

A侧

1000

25

2.5%

B侧

44

4.4%

02年01月11日

500

80

16%

22

02年09月02日

600

0.33%

0.5%

03年04月08日

03年10月18日

88

17.6%

19

3.8%

03年12月8日

7.5%

0.83%

制表:

胥卫华制表日期:

04.01.10

从表中可以看出,#3机胶球清洗系统收球率确实很低(平均收球率4.8%)。

2、#3机冷却塔滤网被胶球堵塞情况调查:

由于大量胶球随循环水进入了冷却塔,使冷却塔滤网堵塞严重,极大的影响了循环水流量,机组的安全运行(特别是夏季)受到了威胁,因此,2003年07月25日—08月08日,我分场组织了30多人的清污队伍,对#3机冷却塔滤网进行掏球清污,共计掏球近2编织袋。

3、设备情况调查:

#3机胶球引出管长达10米多,有7个弯头,胶球泵进水口高出胶球引出管口达1.3米,这些因素都阻碍胶球(收球时)顺利回到加球室;

收球网存在缺陷,有时关不到位;

检修人员技术水平参差不齐,使得收球网和加球室切换阀限位有时对的不正确;

凝汽器水室存在涡流;

收球室下部有“死区”,这些都影响胶球系统收球率。

四、课题目标及可行性分析:

1、目标值:

使胶球清洗装置收球率95%。

收95%

4.8%

活动前目标值

2、目标必要性:

#3机胶球清洗系统收球率太低,不能在机组运行时清洁凝汽器,而且大量胶球随循环水进入了冷却塔,使冷却塔滤网堵塞严重,影响了循环水流量,使机组的安全运行受到了极大的威胁,因此,对胶球清洗系统改进,提高收球率是必要的。

3、目标可行性:

通过对马鞍山电厂、田家庵电厂、淮北二电厂的调查得知,他们的胶球清洗装置(与我们型号一样)收球率都很高,有的收球率都达到97%,因此,我们的目标是可以实现的。

五、原因分析:

根据现状调查情况,QC小组多次召开专题分析会,从人员、设备、方法、环境等四大因素进行分析,得到如下因果:

人设备管道弯头多,胶球泵位置高

凝汽器水室有涡流

胶球清洗系统收球率低

技术水平低收球网漏球

责任心不强收球室有“死区”

现场照明不足收球网限位不正确

检修场地狭小切换阀限位不正确

环境方法

胶球清洗系统收球率低因果图

制图:

04.01

六、要因确认及要因论证:

根据因果图,我们小组经过多次讨论、分析,确认如下主要原因并论证。

主要原因及论证:

(表二)

主要原因

要因论证

胶球引出口小,收球室内有死区

收球网上有胶球吸附。

胶球引出管弯头多,胶球泵位置高

检修时发现有大量胶球滞留于胶球引出管内

3

收球网和切换阀限位不正确

检修时发现收球网关不到位,加球室下部存有胶球

制表人:

04.01.12

七、制定对策:

根据以上主要原因,制定对策表:

(表三)

要因项目

现状

目标

对策措施

执行人

执行日期

检查人

胶球引出口小,收球室内有“死区”。

胶球吸附在收球网上

收球室内无“死区”。

在胶球引出口上方500mm处加装绕流装置。

王生

04.03.15

鲁叶茂

钱杰胥卫华

胶球引出管长、弯头多,胶球泵位置高。

大量胶球滞留于胶球引出管

胶球引出管无胶球滞留。

胶球引出管做成有斜度,尽量减少拐弯,降低胶球泵位置高度。

收球网和切换阀限位不正确,有时漏球。

因收球网和切换阀关不到位而漏球。

收球网、切换阀限位正确。

在收球网两片网之间加焊宽为50mm的扁铁;

正确对限位。

傅荣安

04.03.17

鲁叶茂钱杰胥卫华

04.03.14

八、实施:

根据对策措施表所列内容,QC小组成员进行了认真的实施。

1、用Φ30mm1Cr18Ni9Ti加工长1200mm的轴,在轴上加焊δ=20mm、宽为160mm(每边各80mm)的铁板,用A3钢加工两套轴套焊接于循环水壁上,开口处用盘根密封,紧固压盖,加球时旋转轴,扰动胶球,使其更顺利地回到胶球引处管,减少“死区”存在的可能。

绕流装置示意图:

胶球

铁板

绕流装置示意图

制图人:

2、把胶球清洗系统部分设备拆除重新安装,把胶球泵安装于凝汽器下部,使胶球泵进口低于胶球引出管不少于1米,并把胶球引出管布置成有斜度,把弯头减少为一个(此项没实施)。

3、在收球网两片网之间(上方)加焊宽为50mm的扁铁,使得两片网闭合时严密无缝;

在两网板下部加焊铁板,确保网板与管壁无缝隙。

九、效果检查:

胶球清洗装置收球率:

(表四)

04年04月25日

200

148

74%

400

375

93.7%

04年05月20日

348

68

19.6%

126

36

28.6%

04年06月17日

102

3.9%

438

10.3%

04.07.10

从表中看出,收球率比活动前有所提高(平均收球率38.3%)。

38.3%

活动前目标值活动后

04.07.15

十、经济效益:

可在机组不减负荷情况下比较有效地清洗凝汽器,冷却塔循环水滤网堵塞有所减弱。

十一、遗留问题:

1、收球率还远远低于目标值。

2、胶球清洗系统管道及胶球泵位置没按对策措施实施。

3、胶球清洗时绕流装置操作不方便,还有待改进。

十二、下一步打算:

1、加强技术培训,提高全员业务技术水平;

到收球率高的厂学习、取经。

2、胶球清洗系统管道及胶球泵位置严格按上述对策措施实施。

3、绕流装置制作不规范,操作也不方便,重新制作,可能的话使用电动。

4、QC小组还将继续对胶球清洗系统进行改进,直至收球率达到目标值。

二○○四年十一月

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