开展QC活动提高现浇混凝土的施工质量讲解.docx

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开展QC活动提高现浇混凝土的施工质量讲解

QC小组

活动成果

开展QC活动,提高现浇

结构施工质量

 

XXX公司

XXXX项目部QC小组

二○○七年九月八日

目录

一、工程概况1

二、小组概况1

三、选题理由2

四、现状调查研究3

五、确定目标及可行性论证4

六、开展QC活动,解决问题5

七、遗留问题及今后打算16

八、体会16

开展QC活动,提高现浇结构施工质量

一、工程概况

XXX工程1#、2#楼由xxx房地产开发有限公司开发,该工程为剪力墙结构,地上十九层,建筑面积28201.9m2,工程造价约为3500万元,由四川省建筑设计院设计,开工日期为2007年3月12日,计划竣工日期为2008年4月,该工程主体已于2007年8月26日封顶。

二、小组概况

QC小组成立于2007年3月10日,小组成员共6人,组长xxx,为工程项目经理,副组长xxx,为项目技术负责人,小组概况详见下表(表1)。

QC小组概况表

表1

姓名

性别

年龄

职务

职称

组内职务

QC

教育

1

38

项目经理

工程师

组长

均超过60学时以上

2

36

项目技术负责人

工程师

副组长

3

40

技术部主任

高级工程师

技术顾问

4

28

技术部办事员

工程师

组员

5

50

责任工长

工程师

组员

6

49

质检员

助工

组员

7

42

钢筋工长

助工

组员

8

35

模板工长

助工

组员

9

28

资料员

技术员

组员

10

35

模板班组班组长

组员

11

42

钢筋班组班组长

组员

三、选题理由

基础抓起,层层把关,建精品工程,筑世纪丰碑

选题理由

课题名称:

开展QC活动,提高现浇结构施工质量

工程一次交验合格率100%,合同履约率100%

2、公司质量目标

3、项目部目标

确保白鸽岛尚1#、2#楼工程一次性交验高分合格,争创优质结构工程

 

图1:

选题理由

四、现状调查研究

1、在项目部及公司乃至我市的建筑工程施工中,现浇结构施工质量不高的问题一直都没有得到很好的解决,影响工程结构创优。

为了保证工程质量,创优质结构工程,满足工程的结构质量及结构安全,我们对现浇钢筋混凝土结构施工质量进行了调查,统计了一些质量问题,如表2所示:

现浇钢筋混凝土问题统计表

表2

序号

项目

频数

累计频数

累计百分比

1

钢筋保护层厚度超标

72

72

72%

2

构件出现蜂窝麻面

16

88

88%

3

构件截面尺寸不合要求

6

94

94%

4

砼强度达不到要求

4

98

98%

5

其它

2

100

100%

 

2、绘制频数分布图,找出主要质量问题(见图2)

频数(点)累计频率(%)

100

98%100

94%

90

88%

90

80

80

72%

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0钢筋保护层

外观质量缺陷

构件截面尺寸

砼强度

其它

图2现浇砼质量问题分布图

从排列图中可以看出,现浇砼的工程质量的主要问题是钢筋保护层厚度超标和现浇构件外观质量缺陷。

五、确定目标及可行性论证

1、确定目标:

开展QC活动,提高现浇结构施工质量,主要解决钢筋保护层厚度超标和现浇构件外观质量缺陷的问题。

2、可行性论证:

(1)公司和建设、监理、质监单位对现浇砼结构施工质量一直非常重视。

(2)保证混凝土施工质量是项目部实现质量目标的要求。

(3)项目部一贯重视工程质量,视质量为项目部生存和发展的根本,项目经理管理工作较严,技术人员质量意识强,全体施工人员高度重视,是实现目标的基本条件。

(4)我公司其他项目部在解决混凝土浇注质量不高这一问题上具备一定的经验,这些现成的经验可以为我项目部提供参考。

(5)我项目部是一个新组建的项目部,认真解决好这个问题有助于提高我项目部的施工水平,对我项目部的长远发展具有积极的作用。

六、开展QC活动,解决问题

通过以上分析,我们首先针对钢筋保护层超标的问题进行了第一次PDCA循环。

第一次PDCA循环(解决钢筋保护层厚度超标的问题)

1、钢筋保护层施工质量不高的原因很多,下面用因果图分析各种原因。

图3钢筋保护层施工质量不高的因果图

我们QC小组成员对影响钢筋保护层尺寸不准确的质量问题进行了讨论,采用因果分析产生的末端因素原因有7个。

(1)砂浆垫块强度不高,易被踩碎、敲碎;

(2)砂浆垫块品种单一,不能满足各部位不同钢筋保护层厚度的要求;

(3)柱上的砂浆垫块难固定;

(4)技术交底不细致;

(5)工人责任心不强,未将垫块垫好;

(6)管理不到位,监督不严;

(7)砼浇筑时踩踏钢筋的人多。

2、要因确认

我们QC小组对因果分析开出了的影响因素,召开QC小组会议,进行了要因确认。

要因确认表

表三

序号

末端因素

验证方法

验证情况

负责人

结论

1

水泥块强度不高,易被踩碎、敲碎

现场调查

传统采用的钢筋保护层为水泥块,因水泥制作后缺少养护等原因影响水泥块强度,当采用低强度的水泥块作垫块时就易破碎。

邓定龙

2

水泥块品种单一导致保护层厚度不准

现场调查

用水泥块制作的钢筋品种单一,而常见的现浇砼结构的钢筋保护层较多,故影响钢筋保护层的施工质量。

邓定龙

3

柱上的砂浆垫块难固定

现场调查

传统的水泥垫块虽然设置了绑扎丝进行固定,但是绑扎位置往往不能满足施工要求。

杜大本

4

技术交底不细致

现场检查

钢筋工不熟悉操作规范要求,部份新进场的工人甚至不知道钢筋保护层厚度有专门要求,导致垫块间距超标。

叶尚伦

5

工人责任心不强,未将垫块垫好

现场调查

现场施工中,部份工人工程质量观念淡薄,不明白钢筋保护层的重要性,实际操作时常常垫不好钢筋保护层。

叶尚伦

6

管理不到位,监督不严

现场调查

技术人员对钢筋班组的管理、督促、检查不够

杜大本

7

砼浇筑时踩踏钢筋多,导致钢筋移位

现场调查

浇筑砼时,现浇面上操作工人较多,容易踩踏钢筋,从而导致保护层厚度超标。

邓定龙

确认以下四个要因:

(1)砂浆垫块强度不高,易被踩碎、敲碎。

(2)工人责任心不强,未将垫块垫好。

(3)砼浇筑时踩踏钢筋的人多,导致钢筋移位。

针对以上三个原因,小组成员研究,制定对策:

对策表

表四

序号

要因

现状

目标

措施

责任人

时间

1

砂浆垫块强度不高,易被踩碎、敲碎

制作的水泥块因缺少养护导致强度偏低易破碎

垫块应牢固可靠,确保钢筋位置正确

购买塑胶垫块保证钢筋保护层厚度

2007.3.20~4.20

2

工人责任心不强,未将垫块垫好

垫块间距偏大,定位不准确

严格按照施工组织设计及规范要求设置混凝土垫块

对工人加强交底并在施工过程中加强管理

2007.3.20~4.20

3

砼浇筑时踩踏钢筋的人多,导致钢筋移位

砼浇筑时现浇面上的操作工人直接踩踏钢筋

避免直接踩踏钢筋,保证负筋位置正确

铺板作施工走道,采用布料机减少对钢筋的踩踏

2007.3.20~4.20

3、组织实施

实施一:

采用塑胶垫块保证钢筋保护层厚度

在以往的钢筋混凝土施工中,通常用砂浆垫块作钢筋保护层,垫块易碎、易移位、难固定,尺寸不准确等质量不稳定的弱点,影响工程结构质量。

QC小组经过认真的调查、分析,决定淘汰落后的工艺,采用新工艺、新材料,针对不同的砼构件,选用与之相适应的塑胶垫块来作钢筋保护层。

在xxx1#、2#楼工程中,经我QC小组研究选用的塑胶垫层如下图所示:

(1)剪力墙、柱胶垫:

该胶垫主要用于剪力墙、柱的钢筋保护层,把胶垫轻轻推进钢筋,胶垫就会很牢固地扣在钢筋上不会滑落,而且拆模时后发现墙面、柱面平滑,没有凹凸不平的现象。

(2)现浇板底筋塑胶垫块:

在钢筋绑扎好后放置胶垫,当钢筋压在胶垫上就不会移动。

(3)梁塑胶垫:

绑扎梁筋时同时放置胶垫,保证现浇梁底部的保护层厚度。

(4)塑胶脚铁镫子

塑胶脚铁镫子用来衬托负筋,保证现浇板负筋的保护层厚度。

钢筋绑扎完毕之后放置塑胶脚铁镫子把负筋支撑起来。

实施二:

对工人加强交底并在施工过程中加强管理

(1)我们项目部采用民工夜校的形式对钢筋工进行培训,使其认识到钢筋保护层对现浇构件成型质量的重要性。

要因确认表

表三

序号

末端因素

验证方法

验证情况

负责人

结论

1

粗细骨料级配不良

现场调查

现场对混凝土拌和质量进行检查,本工程采用商品混凝土,拌和质量良好。

2

木模板破损未及时更换

现场调查

采用木模,木模破损后未进行更换。

3

技术交底不细致

现场调查

模板工不熟悉操作规范要求,未按操作规程对模板进行清理。

4

工人责任心不强,振捣不到位

现场检查

发现在浇注墙、柱时这种情况尤为突出。

5

管理不到位,监督不严

现场调查

现场管理人员对模板班组的管理、督促、检查不够。

6

钢筋太密导致骨料无法下沉

现场调查

个别部位有这种问题。

7

模板安装前未清理干净;

现场调查

模板未进行清理直接安装的现象普遍。

8

砼浇筑前模板未洒水润湿

现场调查

大部分构件浇水润湿到位。

9

模板接缝未封闭密实。

现场调查

模板接缝未封闭密实的现象普遍。

确认以下四个要因:

(1)木模板破损未及时更换。

(2)工人责任心不强,振捣不到位。

(3)模板安装前未清理干净。

(4)模板接缝未封闭密实。

针对以上四个要因,小组成员研究,制定对策:

对策表

表四

序号

要因

现状

目标

措施

责任人

时间

1

木模板破损未及时更换

木模板破损未及时更换,导致混凝土蜂窝麻面

木模板应即使更换,保证混凝土成型效果。

购买新的木模板

2007.4.20~5.20

2

工人责任心不强,振捣不到位

工人责任心不强,振捣不到位

保证振捣效果。

对工人进行教育,保证振捣效果。

2007.4.20~5.20

3

模板安装前未清理干净。

工人素质不高,模板安装前未清理干净,附着有杂物。

模板拆除后、再次安装前必须对模板进行清理。

对工人进行教育,要求模板拆除后、再次安装前必须对模板进行清理。

2007.4.20~5.20

4

模板接缝未封闭密实

模板接缝未封闭密实导致构件漏浆。

尽量减少模板漏浆,保证混凝土成型质量。

采取措施防止发生漏浆。

2007.4.20~5.20

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