车间工艺冷却水改造方案Word格式文档下载.docx
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3)洗涤液区:
(1.)现状2台1100kg/台的釜(洗涤),
计划后续再增设1台2000kg/台的釜(洗涤);
洗涤液釜为夹套式反应釜;
(2.)洗涤液釜物料为常温,先用0.30MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用冷却水降温至38℃,生产工序要求降温时间为40min;
(3.)原设计用空调冷水降温,由于管路、冷量设计不足,造成无法满足生产工序要求,目前几乎全年都在用自来水降温,辅以空调冷水;
4)洁面乳区:
(1.)现状2台300kg/台的釜(洁面乳)+2台200kg/台的釜(洁面乳)
洁面乳釜为夹套式反应釜;
(2.)洁面乳釜物料为常温,先用0.20MPa饱和蒸汽加热至85℃,静置后用冷却水降温至35℃,生产工序要求降温时间为40min;
5)园区冷源状况:
(1.)3#厂房空调冷水站房:
地下水源热泵机组:
CL=977KW,目前夏季剩余热量20%;
(2.)5#厂房空调冷水站房:
水环式冷水机组:
CL=842KW,目前夏季剩余热量50%;
2、目前生产工艺运行状况:
1)牙膏车间:
(1.)冬季:
12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约40~60min;
(2.)其它季节时段用自来水(15℃~25℃)降温均满足不了生产要求;
以自来水温度22℃计,物料在搅拌约18min温度就会升至30℃;
通22℃自来水降温大约需要12min;
2)洗涤液车间:
12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约70min;
以自来水温度22℃计,物料由85℃降至38℃,自来水降温大约需要2.80h;
3)洁面乳车间:
12月份~来年2月份的2个月时间段内用市政自来水降温满足生产工艺要求,自来水温度约9℃,降温时间约60min;
以自来水温度22℃计,物料由85℃降至35℃,自来水降温大约需要2.30h;
二、工艺冷却水冷负荷计算:
1、烟台室外气象参数:
季节
大气压
设计干球温度
设计计算湿球温度
室外计算相对湿度
夏季
1001hPa
30.7℃
25.8℃
68.2%
冬季
1021hPa
7.0℃
5.5℃
80%
2、生产工艺冷负荷:
工艺区
冷负荷KW
冷却设备
牙膏釜
44.88KW
空调冷水机组
0.00KW
---
洗涤液釜
240.90KW
冷却塔
洁面乳釜
88.11KW
汇总
373.89KW
329.01KW
3、园区3#站房、5#站房剩余冷量计算:
冷水站房
夏季工况
现场设备原因
3#冷水站房
977KW*0.20=195.4KW
热源井出力不足,1#井抽水,2#井回灌,3#井既抽水又回灌;
5#冷水站房
842KW*0.22=185.2KW
厂区地面硬化完成,仅预留DN80过路管可用;
380.60KW>373.89KW
目前园区空调冷水机组剩余冷量满足牙膏釜、洗涤液釜、洁面乳釜工艺
冷负荷;
三、工艺冷却水改造设计方案:
1、改造目标:
1)满足生产工艺设备要求,提高生产能力,提高产品质量;
2)改造工程尽量节省,充分利用园区内现有冷源;
3)改造后运行费用要最经济;
4)改造后工艺冷却系统要运行可靠,后备能力强;
5)尽量减少对正常的生产的影响;
2、改造设计方案:
1)夏季工况:
对3#、5#冷水站房改造,利用现有空调冷水机组的剩余冷量提供给工艺冷却水系统;
冷水机组提供5℃/10℃的冷水,通过换热后提供7℃/14℃工艺冷却水;
2)冬季工况:
不开冷水机组,利用冷却塔制冷水,满足工艺冷却系统的需求;
冷却塔制取5℃/8℃的冷水,通过换热后提供7℃/14℃工艺冷却水;
3)改造涉及内容:
序号
涉及场所
改造内容
备注
1
3#空调冷水站房
1)增加2台板式换热器;
2)增加1台落地式膨胀罐;
3)增加3台工艺冷却泵;
4)增肌2台冷水泵;
5)改造冷水机房内管路;
机房内施工
不影响生产
2
5#空调冷水站房
1)改造冷水机房内冷水管路;
2)改造5#机房室外冷却塔管路;
3)增加冷却水工艺水泵1台;
4)增加冷却水缓冲水箱1台;
3
5#厂房餐厅
1)DN80冷水旁通连接管路;
2)增加变径将DN80管路变为DN125;
餐厅架空
4
3#车间内
1)增加牙膏车间工艺冷却水管路;
2)增加乳化车间工艺冷却水管路;
3)需要对每台洗涤液反应釜增开2个DN32的冷却进出水口;
4)需要对每台洁面乳反应釜增开2个DN25的冷却水进出口;
车间内施工
影响生产
注意合理安排生产
3#机房改造
5#机房冷却塔
5#机房改造
4)改造工艺流程:
运行模式:
夏季:
3#机房热泵机组和5#机房冷水机组运行,同时制取空调冷水和工艺冷却水;
冬季:
3#机房热泵机组运行,提供空调热水;
5#机房冷水机组停止;
室外冷却塔运行,提供工艺冷却水,
过渡季:
3#机房热泵机组(或5#机房冷水机组)运行,提供工艺冷却水;
四、改造优点:
1)充分利用园区内现有冷源,提高现有冷源的运行效率;
2)没有增加冷水机组,大大减少了初投资;
3)本次改造几乎都是在原有系统上的改造,改造期间对原有系统的正常运行,几乎没有影响;
4)对于牙膏区、乳化区的工艺冷却水管路的改造,可以在不动原有系统的情况下,原有系统正常运行,合理安排施工期,可大大减少对生产的影响;
5)改造后将3#机房与5#机房形成并联模式,两个机房的系统互为备用,大大提供制冷系统的运行稳定性和后备能力;
6)冬季利用冷却塔供冷,利用天然冷源供冷,不开冷水机组,大大降低运行费用;
7)冬季利用冷却塔供冷,改掉了原设计的利用自来水降温,大大节省了自来水的浪费;
8)改造后系统不用自来水降温,可大大节省自来水的浪费,按照现状的生产能力每天可节省自来水的排放约17.6m3/天;