炼钢连铸技术发展和展望Word下载.docx
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转炉钢比例
电炉钢比例
图12000年以来国内粗钢产量增长与
生产结构的变化
2
年的亿吨增长到2007年的亿吨,平均年增长率为%,高于国内粗
钢产量增长速度。
转炉钢比例相应从2000年的%增长到90%左右。
电炉也是目前国内主要炼钢方法,随着中国钢产量迅速增长,电炉钢比例在
2003年以前缓慢增长,最高达%;
2004年以后,由于转炉钢的快速增长,电
炉钢比例逐年降低,但电炉钢产量持续增长,和2000年相比电炉钢产量翻了一番。
在国内钢产量迅速发
展的同时,连铸比也不断
增长。
如图2所示,2000
年全国连铸坯产量为
亿吨,连铸比
%;
2007年全国连铸
坯产量为亿吨,连铸
比%。
随着连铸比的
提高,成材率也相应提高,平均达到了%,说明连铸技术的进步为我国钢铁
工业增产增效、节能减排做出了重要贡献。
技术经济指标不断优化
国内炼钢-连铸生产技术的进步主要体现在各项技术经济指标不断优化。
表1
给出2003至2007年国内转炉、电炉和连铸的主要技术经济指标变化情况。
表12003年以来国内大、中型钢铁企业炼钢-连铸技术经济平均指标变化
20032004200520062007
钢铁料消耗,kg/t1085
日历作业率,%
转
炉
平均炉龄,炉46305218578568237921
电耗,kWh/t422328
电极消耗,kg/t
电
冶炼周期,min
连铸比,%
连
铸
连浇炉数,炉//
国内转炉炼钢技术进步主要体现在:
完善溅渣护炉工艺,提高转炉炉龄;
推
广强化供氧技术,提高转炉作业率;
推广长寿复吹工艺,进一步降低钢铁料消耗
并提高以终点控制为核心的转炉自动化控制水平。
20年来电炉生产技术发生重大变化:
采用大型高功率和超高功率电炉淘汰
60
65
70
75
85
95
100
连铸比,成材率/%
产量/万吨
年
连铸坯产量
连铸比
成材率
图22000年后连铸坯产量、连铸比、成材率的变化
3
大批30吨以下小型电炉;
建设电炉-精炼-连铸-连轧现代化短流程生产线,采用
优化配料与供电制度,强化供氧提高化学能输入量和部分电炉采用热装铁水等新
工艺技术,达到降低冶炼电耗,缩短冶炼周期,实现多炉连浇。
在此基础上,实
现电炉生产多元化,形成电炉-普钢长材、电炉-特殊钢长材、电炉-无缝钢管、电
炉-中厚板和电炉-薄板坯连铸连轧等多种生产线,完善了电炉钢产品结构,扩大
了生产品种。
20世纪90年代,国内连铸基本以小方坯连铸为主,至2007年已建成板坯
连铸机(宽度700mm以上)175台,237流;
薄(中)板坯连铸机17台,18流;
方坯和矩形坯连铸机(>
)437台,1323流;
小方坯连铸机305台,
1027流;
圆坯连铸机48台,173流。
全国总计连铸机996台,2806流,年生产
能力达到亿吨。
应该看到新世纪以来,我国连铸呈继续快速发展的态势,
而且自主开发的能力进一步提高。
随着国内炼钢-连铸技术的进步和技术经济指标的优化,获得明显经济效益:
据2007年国内93家大中型企业的统计,年利润达亿元,比上年同期增
长%。
建立现代化炼钢生产流程
2000年以后国内钢铁企业重点开展钢铁生产流程与工艺结构的优化,基本
建立起现代化炼钢生产工艺流程:
转炉流程:
铁水脱硫预处理→转炉复合吹炼→二次精炼→全连铸;
电炉流程:
大型超高功率电炉(兑铁水)冶炼→二次精炼→全连铸。
近几年铁水脱硫预处理技术在国内广泛应用,主要采用KR法石灰脱硫和喷
吹法脱硫(包括CaO、CaC2喷吹,纯Mg喷吹和Mg+CaO喷吹)等方法。
铁水
预处理的装备能力逐年提高,至2007年铁水脱硫比已接近50%,宝钢、武钢、
鞍钢等大型钢铁公司已基本实现100%铁水预处理。
表2给出目前国内常用的几
种铁水脱硫工艺技术的比较,说明国内铁水脱硫预处理工艺已经积累了比较丰富
的经验,为钢厂合理选择铁水脱硫预处理工艺提供了广泛的空间。
表2各种脱硫方法的技术比较
脱硫工艺石灰、CaC2脱硫Mg脱硫
脱硫方法KR脱硫喷粉脱硫纯Mg混合
脱硫剂CaO粉CaO+CaC2MgMg+CaO
4
终点[S](%)~~~~
处理时间(min)8~1523~2810~1510~15
处理温降(℃)25~3030~358~1210~15
脱硫剂消耗(kg/t)6~84(CaC2)~12(CaO)~~
综合处理成本(元/t)[1](CaC2)
为提高转炉生产效率和扩大洁净钢生产比例,国内大多数转炉炼钢厂综合采
用铁水预处理、复合吹炼、强化供氧、终点动态控制和溅渣护炉等成套先进工艺
技术,较大幅度提高转炉的生产效率,降低生产成本,提高钢水的洁净度。
2000年以前国内电炉技术进步的重点是采用大型超高功率电炉淘汰小型电
炉,如2000年我国电炉座数已从1600多座减少到179座,其中50吨以上的大、
中型电炉占全国电炉钢产量61%。
2000年以后国内电炉厂综合采用铁水热装、
废钢预热、优化配料供电和供氧等先进技术,获得明显的效果。
如表3所示,电
炉采用铁水热装工艺冶炼电耗平均降低约67kwh/t钢,减少电极消耗35%,缩短
冶炼周期10min。
国内已有16座60~150吨电炉采用铁水热装工艺,其单位公称
吨的生产率超过了8000吨/吨·
年。
表3国内大型电炉全废钢与兑铁水冶炼工艺的技术经济指标比较
统计工厂数
/个
吨位/MVA生产工艺
铁水比
%
电耗
kwh/t
氧耗
M3/t
电极消
耗
kg/t
冶炼周
期
min
450~120
全废钢+预
热
1050~150废钢+铁水20-30
钢材洁净度与品种质量的进步表42007年国内二次精炼设备能力
总汇(不包括吹Ar)
为了满足市场对洁净钢生产的需求,国
内钢厂普遍重视二次精炼工艺,完善二次精
炼设施。
国内大、中型骨干企业钢水二次精
炼的比例从2000年不足20%迅速增长到
2007年64%。
表4给出2007年国内各种二
次精炼设备的台数和公称吨位总计(不包括
吹Ar在内)。
随着精炼设备的增长,二次精炼工艺技术也取得明显的进步,形成了以挡渣
精炼种类台数/台总公称吨位/吨
RH619040
AOD431712
VOD271475
LF29523440
VD322510
CAS-OB162190
合计47440367
5
出钢、合成渣洗、炉渣改质、白渣精炼和喂线与钢中夹杂物形态控制、钢水温度、
成分精确控制以及真空脱碳、脱气、夹杂物上浮分离等核心技术为基础的二次精
炼工艺技术,能满足不同类型产品的批量生产,达到超低氧、超低碳和超低硫等
高品质洁净钢的质量要求。
二次精炼技术的发展使国内钢材的洁净度得到显着的提高:
15年前国内绝
大多数转炉厂生产的钢水洁净度(.(S+P+T.O+N+H))波动在300~,目
前国内多数钢厂已可以大批量生产钢水洁净度≤的洁净钢,宝钢、武钢、
鞍钢和首钢等大型钢铁企业生产的部分钢种洁净度可以达到≤。
从表5
可以看出,国内生产的典型高附加值产品的洁净度已达到国际先进水平。
表5国内某些高质量要求洁净钢达到的水平(.10-6)
钢种[C][N][S][P]T[O][H]夹杂物其它
IF钢<
20<
30<
100<
2d<
高强度汽车板<
50<
管线钢(X80)<
10<
80<
轴承钢(GCr15)<
d<
[Ti]≤30
帘线钢<
40<
无Al2O3夹杂
高速铁路钢轨<
15<
[Al]<
40
电工钢(35W230)<
24<
不锈钢(409L)<
70<
150<
钢材洁净度的大幅度提高导致我国钢铁工业产品结构发生了重大改变。
如表
6所示,近几年国内典型高品质钢种的生产比例迅速增长,不仅给钢铁企业带来
更大的经济效益,而且有力的支持了国家经济建设。
表62000~2006年典型高品质钢种增长率
钢种
铁道
用钢
大型
型钢
特厚板中厚板
冷轧
薄板
镀层板
冷轧电
工钢板
无缝管
2000年产量/万吨15836076166849532864415
2006年产量/万吨3349173288214260516253301484
增长率/%
节能环保技术的发展
年份综合能耗转炉电炉
2000920
2001876
2002815
2003780
表7国内炼钢工序能耗变化(kgce/t钢)
6
近年来,国内钢铁企业高度重视
节能减排工作,研究开发和应用各种
先进的节能环保技术。
如表7所示,
2000年以来随着国内节能环保技术
的发展,吨钢综合能耗和电炉工序能耗逐年降低。
和国际先进水平(日本转炉工
序能耗为-6kgce/t)相比仍有较大差距,说明国内转炉工序尚有较大的节能空间。
实现负能炼钢的核心是要解决转炉煤气、蒸汽的回收和有效利用问题。
转炉
煤气含硫低、热值高,适用于生产高品质石灰;
而采用大型转炉蒸汽用于RH或
VD炉等真空处理设备也具有较大的经济效益。
这些应是今后技术改造中应提倡
的节能环保技术。
目前国内转炉绝大多数采用OG法除尘工艺,基本解决了转炉烟尘对环境的
严重污染。
今后要进一步发展半干法或干法转炉除尘工艺,达到节水、节能和保
护环境的目标。
近几年,太钢、包钢等钢厂推广采用转炉干法除尘新工艺代替
OG法获得了明显的效益,如表8所示。
表8国内投产的转炉干法除尘技术经济指标
工厂投产时间
除尘水耗
t/t
除尘电耗
kWh/t
煤气回收
Nm3/t
蒸汽回收
作业率
太钢10383100
包钢8521100
宝钢100
莱芜96
炼钢渣和烟尘的回收与循环利用技术近几年在国内钢厂也得到充分重视,自
主研究开发的转炉渣闷渣处理和滚筒法或轮淬法炉渣连续处理等新工艺,在生产
实践中取得较好的应用效果。
转炉烟尘含铁高,基本全部利用,作为烧结矿料或
冷却剂供转炉使用。
马钢、包钢等企业试验采用15~20kg/t钢的转炉渣作为石灰
的替代品返回转炉使用也取得一定成效。
为实现炼钢厂固体废弃物“零”排放,
提高资源利用率,今后应加强对炼钢渣和烟尘回收利用技术的研发与推广工作。
连铸坯热送热装工艺可以大幅度降低加热炉燃料消耗,已被多数炼钢厂采
用。
今后的工作应进一步提高铸坯的热送温度和装入温度,解决无缺陷铸坯生产
的关键技术和热装相关的冶金质量问题,进一步提高连铸坯热送热装比例。
2004761
2005747
2006*645
注:
*按新公布的电折算系数统计。
7
装备大型化与设备国产化率
近几年,炼钢-连铸生产装备的大型化
与设备国产化率日益提高。
2003年以后国
内钢铁企业大力建设100吨以上的大、中
型冶炼设备。
至2007年底,国内200吨以
上的大型转炉已达到24座,公称总吨位为
6400吨,和2003年相比大型转炉的产能
增加1倍。
最近2~3年,为提高钢材洁净度,扩大高附加值钢材产品的生产规模,大多
数钢厂在配备LF炉、CAS和吹氩搅拌等常压二次精炼设备的基础上,针对板带
材的生产特别是冷轧薄板的生产,又新建了RH和VD等真空精炼设备。
随着国
内薄板(特别是冷轧薄板)生产比例的增长,RH真空精炼设备的增长尤为迅速。
如图3所示,2003年以后国内已投产的RH由20台迅速增长到59台,总吨位
达到9070吨,比目前整个欧洲RH的生产能力(总吨位5790吨)大56%。
二次精炼的发展促进了精炼设备国产化率的提高。
国内已经掌握了自主设
计、制造、安装、调试大型二次精炼设备(如300tRH)的能力,在精炼设备工
艺布局、工序衔接以及不同产品的精炼工艺等方面不仅积累了丰富的经验,而且
加强了技术创新。
如武钢新二炼钢厂采用RH在线布置工艺,将RH布置在转炉
出钢线上,并采用RH钢水罐卷扬提升装置、双室平移交替和真空室整体吊装等
新技术,取得了良好的效果:
可节约行车运行时间10min左右,减少吊运过程温
降10℃,缩短RH设备空置时间5min,使新二炼钢的RH精炼处理比例达到80%。
国内连铸技术的发展促进了连铸机设计和制造能力的提高,已能自主设计和
制造小方坯、方坯和板坯连铸机,并实现快速达产。
从20世纪90年代初国产连
铸机以小方坯为主要机型的格局,逐步扩展到自主设计制造适应各种品种和规格
的方坯、圆坯及板坯和中薄板坯等多种机型。
我国自主设计和建造的曹妃甸京唐钢厂是国内大型钢铁联合企业建设的范
例,首次采用5500m3超大型高炉、300吨铁水包直装、全量铁水“三脱”预处
理与转炉高速冶炼、高拉速连铸和海水淡化等先进技术,标志着国内大型钢铁联
合企业设计与设备制造的综合水平达到国际先进。
20
30
50
2009
已投产RH台数/台
1997196719992001200320052007
图3历年来国内投产RH的增长
8
国内炼钢-连铸生产设备大型化与国产化率的提高促使钢铁厂的建设投资明
显降低:
大型联合企业(含冷轧、涂镀层、码头、电厂在内)的吨钢投资已降至
6500~6800元;
棒线材钢厂由于工序理顺和全面国产化,吨钢投资降低幅度更大。
重大技术创新项目取得好成绩
科技进步是我国钢铁工业迅速发展的主要推动力。
近几年,国内钢铁企业日
益重视企业技术进步和广泛开展科技创新活动,取得了大量的科技成果。
表9
给出近几年国内冶金科技奖中炼钢-连铸成果获奖情况。
表92005~2007年冶金科技进步奖炼钢-连铸成果获奖情况
年度特等奖一等奖二等奖三等奖合计
200525613
200623914
200715713
最近3~5年国内钢铁企业积极研究开发和推广以下重大技术创新成果,取得
良好的成绩。
(1)转炉溅渣护炉与长寿复吹技术
近10年来,转炉溅渣护炉技术在国内大、中、小型转炉上广泛推广,取得
了良好的成绩。
全国转炉平均炉龄已接
近8000炉,最高炉龄已超过30,000炉,
使我国转炉炉龄达到国际领先水平。
国
内自主研究开发的长寿复吹转炉技术,
利用溅渣过程中形成的透气性炉渣蘑菇
头保护底吹喷嘴,使底吹喷嘴的寿命和
溅渣后转炉的炉龄同步,底吹喷嘴最高寿
命超过30,000炉(武钢)。
目前,钢铁研究总院已在国内近200座转炉上推广采
用该项新工艺技术,达到炉龄超过10000炉,复吹比100%和终点[C][O]≤
的良好效果,如图4所示[2]。
(2)转炉高效吹炼工艺
为了提高转炉的生产效率,不少转炉将供氧强度从传统的~
重钢[C][O]=
本钢[C][O]=
武钢[C][O]=
首钢[C][O]=
[%O]
[%C]
图4长寿复吹转炉终点C-O平衡
9
提高到~,缩短了冶炼周期,加快转炉生产节奏,提高转炉生产
效率。
如表10所示,采用高效供氧技术的大型转炉供氧强度平均达到
,冶炼周期缩短到36min;
中型转炉供氧强度平均达到
,冶炼周期缩短到;
小型转炉供氧强度可达到,
冶炼周期缩短到。
随供氧强度的提高转炉作业率大幅度提高,氧气与钢
铁料消耗略有降低,具有较明显的经济效益。
表10国内大、中、小型转炉高效吹炼工艺的技术经济指标
炉型
炉容量
吨
统计
炉数
炉容
比
供氧强度
Nm3/
底吹强度
钢铁料
消耗
冶炼
周期
炉龄
日历
作业
率
大型转炉200~30014~
中型转炉80~18026~
小型转炉<
803310316
(3)高效连铸技术
2000年以后国内钢厂大力推广以高拉速为核心的高效连铸技术,取得了明
显的进步,形成了完整的高效连铸技术,主要包括:
提高钢水质量,推广采用大
容量中间包全保护浇注;
采用连续锥度结晶器提高热交换效率;
采用板簧导向振
动减小振动轨迹误差;
采用多点连续矫直,适当增加冶金长度;
推广结晶器电磁
搅拌和优化二冷配水等工艺技术。
高速连铸技术的推广不仅提高了连铸机的产
量,而且进一步改善了铸坯的表面质量和内部质量,基本实现无缺陷坯生产。
如
表11所示,通过连铸机高效化改造后,铸机的产量和拉速均有明显提高。
表11连铸机高效化改造前后技术经济指标对比
改造前改造后国际先进
坯形单流产量
(万吨/年)
拉速
(m/min)
单流产量
小方坯5~8~12~15~/3~
板坯50100150~2002~
从表中可以看出,国内小方坯高效连铸技术已基本接近国际先进水平,但板坯高
效连铸技术尚与国际先进水平存在一定差距。
今后要在提高板坯平均拉速和改进
板坯质量,提高铸机产量等方面开展更深入的研究工作。
(4)连铸恒速浇注技术
连铸浇注过程由于钢水温度波动和供钢节奏的影响造成拉速的波动。
随着拉
速波动量的增大,铸坯表面纵裂机率上升,表层卷渣严重,中心偏析恶化,氧、
氮含量升高。
为解决拉速波
动引起的铸坯质量问题,武
钢炼钢厂开发出“典型拉速
下连铸恒速浇注”技术。
典
型拉速是指不同钢种在标准
浇注温度下所对应的标准拉
速,而恒速浇注是指保持典型拉速恒定不变(拉速允许波动.5%)的浇注过程。
实现恒速浇注的关键技术是:
○1优化转炉与铸机的匹配,合理确定不同钢种的典
型拉速和浇钢时间;
○2加强工序时间控制,采用计算机在线进行生产调度;
○3加
强钢水温度控制,稳定过程温降,使中间包温度合格率≥90%。
通过加强典型拉
速达标率的技术考核(如图5所示[3]),使典型拉速达标率提高和稳定,铸坯综
合质量合格率大幅度提高,更重要的是促进了炼钢厂内所有工序的稳定运行和协
同运行,推动了从铁水脱硫直至连铸机出坯等所有工序的工艺优化和装备管理优
化。
(5)薄板坯连铸-连轧生产工艺达到国际先进水平
我国已建成13条薄板坯连铸-连轧生产线(其中2条为中厚度铸机),生产
能力超过3000万吨/年。
其中多项技术经济指标达到国际领先水平。
珠钢CSP
薄板坯连铸机的作业率高达%,薄板坯连铸-连轧的品种开发也取得重大进
展,可以大批量生产超高强度集装箱板(Re≥700MPa),2006年珠钢生产薄规格
(≤2mm)钢板的比例达到%。
包钢在薄板坯连铸-连轧生产工艺高效化和品
种开发等方面也做出了优异成绩,多年来在提高生产效率、改进工艺装备和产品
开发方面做了大量的、有成效的工作并实现了技术输出。
唐钢双流薄板坯连铸-
连轧生产线2005年产量曾达300万吨,最高连浇炉数达到34炉。
马钢CSP生产
线在生产低碳冷轧料方面获得明显的进步,打通了铁水预处理-转炉冶炼-二次精
炼-薄板坯连铸-热轧-冷轧-镀锌-彩涂生产流程,2006年产品冷轧比达到
%,而且通过CSP线成功地试制了无取向硅钢。
涟钢在转炉吨位较小的情况
下克服种种困难,薄板坯连铸-连轧工艺也取得了优异的成绩,特别是≤2mm热
图5二分厂典型拉率与综合质量合格率对
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
199819992000200120022003200420052006
99.60
99.65
99.70
99.75
99.80
99.85
99.90
典型拉率,