关于薄璧墙施工中模板加固Word下载.docx

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我们路桥公司第三项目部QC小组成立于2004年,小组编号为SDTYQC12-03,小组类型为攻关型,经过两年的工程实践,凭着迎难而上的作风,我们小组日趋成熟。

小组主要成员有7人,平均受QC教育时间为60小时,小组的基本情况如下:

序号

姓名

性别

年龄

文化程度

职务

职称

组内职务

组内分工

1

孙纪绪

32

中专

项目经理

工程师

组长

全面负责

2

29

大专

技术负责人

副组长

小组活动组织

3

尹得存

42

高中

施工队长

技师

组员

对策实施

4

袁照昌

40

木工工长

5

周先鹤

26

技术员

助工

检查、验证

6

范国庆

56

质安员

7

辛本永

实验资料员

资料收集

三、选题理由

1、1#拦水坝工程是临沂市重要的景观工程项目,工程质量对公司信誉和临沂市后续工程的承揽影响很大。

公司特委派公司技术科长裴兆波到工地做技术指导。

2、本工程薄壁墙施工难点在于墙体高、壁厚、砼方量大,无固定加固点,在施工中容易出现胀膜、模板接缝不好等问题;

公司在其他工程项目也曾作过薄壁墙施工,由于对质量控制的力度不够,致使薄壁墙施工水平不高,效果不理想。

3、大薄壁墙施工投资大,质量要求又高,加强对模板的施工管理是项目

部提高经济效益和主体工程质量的有效途径。

四、现状调查

为了解工程质量情况,小组成员对已施工的同类型的工程实体进行了调查,影响大体积混凝土薄壁墙模板质量的因素如下:

薄壁墙存在问题调查表

检查项目

检查点

不合格点数

不合格率(%)

胀模

100

8

模板接缝不平

10

墩墙垂直度

接口漏浆

表面不清洁

螺栓预留空渗水

其他

合计

700

43

制表人:

周先鹤日期:

2006年11月

五、小组活动目标及可行性论证

1、活动目标

目标控制值表

A分项工程指标

1、胀模目标值2点

2、模板接缝不平目标值3点

3、墩墙垂直度目标值2点

4、接口漏浆目标值2点

5、表面不清洁目标值0点

6、螺栓预留孔渗水目标值2点

7、其他目标值1点

B工期目标提前20天完成主体工程

C经济效益目标节约成本15万元

2、可行性论证

(1)本工程是公司指定争创优良工程,公司领导对本工程能否创优

十分重视。

(2)项目部大部分管理人员有多年现场施工经验,并且在以前的

工程中作过薄壁墙模板,积累了一定的薄壁墙模板施工经验。

(3)木工队有多年的模板支设经验,能够胜任本工程薄壁墙模板的

施工。

六、原因分析

为了找出影响薄壁墙质量问题的原因,小组根据调查统计表绘制了频数统计表进行分析。

从排列图中可以看出影响薄壁墙工程质量的主要因素是胀模、模板接缝不平和接口漏浆三个问题,因此如何支设好模板是保证本分项工程质量的关键。

频数

累计频数

累计频数(%)

18.6

18

41.86

60.5

30

69.8

35

81.4

93.02

周先鹤2006年11月

N=43C类

累计频率

50

B类

80

60

20

其它

1、分析原因

针对主要问题,小组绘制出关联图,找出造成胀模、模板接缝不平和接口漏浆三大问题的10条末端因素,见下图。

原因分析关联图

2、主因确定

我们对10条末端因素进行了原因分析,见下表。

末端原因

调查确认

负责人

结果

检查不严格

检查不严格,不能及时整改,导致隐患发生、问题重复。

要因

混凝土坍落度偏大

坍落度偏大会降低其强度,产生漏浆、麻面,而影响质量。

配合比不佳

配合比不佳影响施工质量,经调整可达到质量要求。

非要因

模板损坏

经多次周转,部分模板有损坏,加强监控,防止使用坏模板,保证质量。

螺杆布置不合理

经调查,模板受力不均扣件夹具有关,会直接影响工程质量。

螺杆间距偏大

施工中,有部分螺杆间距偏大,影响了模板接口质量,但能及时整改纠正。

周转次数多

模板经多次周转后,部分模板有损坏,加强监控,防止使用坏模板可保证质量。

漏放双面胶

为防板缝漏浆、漏,板缝必须用双面胶修补。

9

楞木厚度不一致

楞木厚度不一致,对支模质量有一定的影响,经处置可得到解决。

混凝土振捣时接触模板

振捣时接触模板,可能损坏模板表面胶皮。

采取有经验人员专人操作问题可解决。

吕凤勇日期:

2007年1月5日

经小组成员认真分析,从10项末端原因找出以下4条原因:

1、螺杆布置不合理;

2、漏放双面胶

3、混凝土坍落度偏大

4、检查不严格

七、对策措施针对以上4项原因,制定如下对策:

序号

现状

目标

措施

时间

地点

螺杆布置不合理导致墙梁受力不均易胀模、错缝

合理布置螺杆,保证墙、梁模板加固受力均匀

确定螺杆数量间距位置画图指导施工。

施工过程

现场

致使板缝漏浆、漏水。

保证板缝不漏放双面胶,浇筑时不漏浆。

模板安装中,板缝及时用双面胶补好,并挤紧。

其会影响质量,混凝土粘坏胶合板。

采取有效措施,确保坍落度在规定范围

根据含水率和实际情况选择坍落度,现场控制。

检查不严格,致使问题未及时整改,隐患重复发生

严格检查、把关,防止隐患重复发生。

原材料、支模、拆模过程严格把关,严格管理、落实到人。

吕凤勇日期:

2007年1月25日

八、对策实施

实施一:

合理布置螺杆

壁墙在混凝土浇注过程中出现胀模、错缝均与螺杆布置不合理有关。

壁墙模板安装措施如下:

木胶板外侧附5cm*10cm木方,间距中到中30cm。

要求木方厚度一致,我们将刚到现场的楞木,专人开料、压刨,确保楞木的厚度一致,保证受力均匀。

外侧用双排钢管横向加固加穿穿墙螺杆进行加固,最外侧采用顶拉结合式钢管进行固定,防止中轴线移位。

墙截面尺寸厚不超过50cm、高不超过3.5m时,采用ф14穿墙螺杆作为紧固夹件,左右间距40cm,上下间距50cm。

墙截面尺寸厚超过50cm、高超过3.5m时,采用ф16穿墙螺杆作为紧固夹件,左右间距40cm,上下间距50cm。

在该工程施工中,离地200mm设置第一道,依次往上布置其他穿墙螺杆,最底端采用多个螺丝帽紧固,以防止浇注过程中被拉崩。

控制关键点:

木方厚度、螺丝帽紧固、螺杆间距等。

实施二:

防板缝漏浆、漏水的控制

壁墙在混凝土浇筑过程中出现麻面和蜂窝现象与模板缝漏浆,漏水有关,模板的质量问题、拼模过程板缝不严密,均会造成在板缝漏浆、漏水。

因此,我们将刚到现场的楞木,专人开料、压刨,确保楞木的厚度一致,模板统一集中加工,板缝刨平,不是用变形、破损和翘曲的模板,操作前,由主责工长进行文字交底和口头交底;

板缝用双面胶补好,为确保不漏放双面胶,我们采取严格的管理检查制度,指定专人操作,专人检查,混凝土施工前,由主责工长再检查一遍补缝情况,责任落实到人。

确保了不漏浆、不漏水,混凝土平整。

控制关键点:

板缝是否严密、模板是否破损等。

实施三、混凝土坍落度控制

控制混凝土坍落度是确保混凝土质量和防止胀模的有效手段,为此,我们对进厂商品混凝土按要求,认真实施,严格把关。

根据现场情况,采用泵送混凝土的施工工艺,设计坍落度12-15mm。

并有专人现场监督,做到现场每车都测量塌落度。

现场测量

实施四、严格监督检查,严格控制,把好质量关

模板进场检验,模板进场时由现场主管工长、材料员共同验收,每块板均验收到位。

材质、表面观感、平整度、板的长度、宽度、厚度、是否一致逐一检查,达不到验收要求的退货不使用。

模板制作加工检验。

模板有专人现场制作加工,加工完毕,由主管工长和质检员检验模板规格是否保持一致,误差是否控制在规定范围内,方木是不是平直。

模板安拆过程检验。

底模安装完毕,用仪器复测标高后方可进行侧模安装,。

墙、梁四周与中间轴线均放控制、检查线进行检查,复核,模板安装完毕全部上脱模剂,按控制线定位校正,执行自检、班组检查、施工员、质检员验收制度,检查时按定位控制线分上、中、下拉线点尺为准。

模板、安装过程执行严格的管理制度,不按要求操作者重罚;

防止出现胀模、垂直度、平整度超差,严禁拆模过程使用撬棍乱撬,必须使用预先埋好的拆模线,并用木楔从周边加压,严禁从高处仍模板,拆下的板垫好板归类,严禁人为的出现模板损坏、变形现象。

严格要求,严格检查。

九、效果检查

效果一:

从左中联涵洞闸室及船闸,拆模后的情况看,混凝土表面平整、光滑,线条顺直,经实测,每检测点不合格点调查统计如下表:

项目

实测值

目标值

模板接口不平

墙墩垂直度

螺栓预留孔渗水

2007年3月25日

效果二:

由于加强了对模板的质量控制,对模板的安装拆除过程进行严格质量要求和控制,不仅保护了混凝土成品,而且模板的损坏率也大大下降,同时根除了返工现象,使工程的进展十分顺利,为单位工程顺利竣工奠定了良好的基础。

而且节约了成本,取得了较好的经济效益。

效果三:

通过对模板的质量控制,确保了工程混凝土表面平整光滑,线、角顺直,缩短了施工工期,节约了工程成本投入,赢得了甲方的赞誉,实现了QC小组预定的目标。

十、巩固措施

通过本次QC小组活动,我们取得了混凝土模板工程的部分成功经验,现已将本次活动成果整理成混凝土模板施工指导书,为公司今后混凝土模板的施工提供了施工准则。

十一、今后打算

随着工程的不断进行,我们将不断总结施工经验,保质保量,使工程顺利完成。

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