污水处理去除氨氮的可行性研究文档格式.docx
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常用空气作载体(若用水蒸气作载体则称汽提)。
水中的氨氮,大多以氨离子(NH4+)和游离氨(NH3)保持平衡的状态而存在。
其平衡关系式如下:
NH4++OH-⇔NH3+H2O
(1)
氨与氨离子之间的百分分配率可用下式进行计算:
Ka=Kw/Kb=(CNH3·
CH+)/CNH4+
(2)
式中:
Ka——氨离子的电离常数;
Kw——水的电离常数;
Kb——氨水的电离常数;
C——物质浓度。
式
(1)受pH值的影响,当PH值高时,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH值为11左右时,游离氨大致占90%。
由式
(2)可以看出,PH值是影响游离氨在水中百分率的主要因素之一。
另外,温度也会影响反应式
(1)的平衡,温度升高,平衡向右移动。
实验数据表明,当PH值大于10时,离解率在80%以上,当PH值达11时,离解率高达98%。
但在实际运行中是否能达到上述的效果呢,我们也做了大量的实验,下面将一些实验来与大家分享,看一看吹脱法去除氨氮的效果如何。
一、实际实验过程
1.前期准备工作
2010年1月17日晚17:
00分完成酸碱加药装置的临时管线配置工作,管线具备工艺要求。
自1月17日,彻底清理吹脱池曝气管后,为了保证吹脱效果决定对吹脱池曝气管采取重新钻眼,增大曝气气量及曝气均匀度的措施,1月18日,将吹脱池内的水抽干后,对每根曝气管每隔150毫米,加两排φ6的孔,晚17:
40分此项工作结束。
充水曝气后,效果十分理想,具备工艺调试需要。
1月19日,对加药设备及管线进行充水,试运行,对设备及管线出现的泄漏情况进行了处理后,调配酸碱溶液,酸(硫酸)浓度为50%,碱(氢氧化钠)浓度为40%。
2.调试过程:
正式调试时间为15:
00。
酸泵开两台,流量为200L/h,碱泵开两台,流量为360L/h,吹脱池水位为2165mm,吹脱池内的缓冲隔墙两侧水不接触,以保证池内的酸碱水不混合,保证吹脱效果。
吹脱池内水温为21℃度。
鼓风机开两台,频率均为满量50Hz,风量为每台风3918m3/h。
每15分钟记录一次吹脱池内的PH1与PH2数值及吹脱池液位,每2小时取一次入吹脱池的水样和吹脱池出口水样。
零点调试结束。
3.数据表
表1
时间
PH
流量(m3/h)
水位(mm)
PH1
PH2
15:
00
9.0
9.6
220
2165
15
9.2
9.3
2163
30
2164
45
16:
9.8
9.4
2160
2158
17:
10.0
210
2145
10.2
9.7
2130
10.3
2116
18:
10.4
180
2109
2006
10.5
2002
10.6
1996
19:
1896
1993
10.8
9.9
1991
10.7
1884
20:
10.1
1999
2005
21:
2111
2113
2015
200
2018
22:
1998
2032
2030
23:
2021
2035
2065
2050
0:
2059
图表一
4.取样的氨氮及PH值
表2
氨氮(mg/l)
吹脱池入口
吹脱池出口
吹脱池内
PHa
PHb
10
259.41
162.85
9.0
8.9
337.23
227.7
10.0
224.82
207.53
10.3
9.8
10.6
179.88
236.35
9.6
9.7
10.5
164.29
265.17
9.2
1:
311.29
211.85
9.9
图表二
5.结论
(1)前部来水量从15:
00——00:
00分的平均流量为205m3/h,平均水深为2061mm,吹脱池的池容为25*20*2.061=1030.5m3,平均水力停留时间为1030.5/205=5小时,去掉一些影响因素可认为停留时间将近6小时,这样取的水样,因是同步取的水样,可认为15:
10的吹脱池入口水样经过加碱曝气吹脱后其吹脱氨氮后的样为21:
10的吹脱池出口水样,这样15:
10的吹脱氨氮量259.41-236.35=23.06mg/l为吹出的氨氮量,同理可得17:
10的为337.23-265.17=72.06mg/l为吹出的氨氮量。
其吹脱效率在5%-21%之间,并且随着进口氨氮的升高其吹脱效率也提高,吹脱池内吹脱测的PH值越高其吹脱效率越高。
(2)从第一个吹脱池内的PH1及PH2的数据表中可看出,两台加酸泵的流量过小,不能使加碱后的PH值有效的降下来,达到工艺要求的PH为6—9的范围之内,在以后的调试中可试着人工投加。
(3)此次调试的水量平均为205m3/h,没有达到设计的458m3/h的设计值。
(4)此次调试证明了一点,即空气吹脱氨氮是可行的,但吹脱效率不高。
受到温度和碱度以及曝气量等方面因素的影响,本次调试氨氮的吹脱效率很低,不能用于我公司的含氨较高的废水处理中,即出口氨氮达标很困难,分析有以下几方面原因,一是吹脱池内的水温较低。
二是吹脱侧的碱度提得不够高。
NH4++OH-⇔NH3+H2O当PH值高时,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH值为10.5左右时,游离氨大致占80%。
(5)在调试期间10#线出水极不稳定,氨氮含量忽高忽低。
二、综合以上调试可得出如下结论:
1.氨氮的吹脱与前部来水中氨氮的高低关系密切,随着来水氨氮的浓度增高,吹脱效率也随之提升,但随着前部来水氨氮的提升,出水的氨氮也随之提升,大大加大了后序处理的难度,所以应尽量控制前部来水中氨氮的浓度。
使吹脱后的出水中氨氮的浓度稳定在50mg/l以下,以适应后序处理的需要。
2.氨氮吹脱,碱度对其影响巨大,碱度越高,吹脱效果越好。
3.氨氮的去除对于高浓度废水吹脱效率较高,但对于低深度废水吹脱效率不理想。
三、其他方法
在实际运行工作中,吹脱法对氨氮的吹脱效果不够理想,我公司采用严格控制10#线来水中的氨氮含量在100mg/L以下,通过吹脱池吹除一部分后,再进行生化处理,即进行生物硝化与反硝化(生物陈氮法),其反应原理如下:
(一)生物硝化与反硝化(生物陈氮法)
1.生物硝化
在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程,称为生物硝化作用。
生物硝化的反应过程为:
NH3→NO2-→NO3-,由上式可知:
(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为硝酸盐氮时需氧4.57g。
(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化lg氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计)7.lg。
影响硝化过程的主要因素有:
(1)PH值:
当PH值为8.0~8.4时(20℃),硝化作用速度最快。
由于硝化过程中PH将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持PH值在7.5以上。
(2)温度:
温度高时,硝化速度快。
亚硝酸盐菌的最适宜水温为35℃,在15℃以下其活性急剧降低,故水温以不低于15℃为宜。
(3)污泥停留时间:
硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速率为:
0.3~0.5d-1(温度20℃,PH8.0~8.4)。
为了维持池内一定量的硝化菌群,污泥停留时间必须大于硝化菌的最小世代时间。
在实际运行中,一般应取2或大于2。
(4)溶解氧:
氧是生物硝化作用中的电子受体,其浓度太低将不利于硝化反应的进行。
一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶解氧应保持在2~3mg/L以上。
(5)BOD负荷:
硝化菌是一类自养型菌,而BOD氧化菌是异养型菌。
若BOD5负荷过高,会使生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,从而自养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。
所以为要充分进行硝化,BOD5负荷应维持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d以下。
(二)生物反硝化
在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。
反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。
以甲醇作碳源为例,其反应式为:
6NO3-十2CH3OH→6NO2-十2CO2十4H2O
6NO2-十3CH3OH→3N2十3CO2十3H2O十60H-
由上可见,在生物反硝化过程中,不仅可使NO3--N、NO2--N被还原,而且还可为有机物氧化分解。
(三)影响反硝化的主要因素:
1.温度:
温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。
一般,以维持20℃~40℃为宜。
苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果。
2.PH值:
反硝化过程的PH值控制在7.0~8.0。
3.溶解氧:
氧对反硝化脱氮有抑制作用。
一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法)。
4.有机碳源:
当废水中含足够的有机碳源,BOD5/TN>(3~5)时,可无需外加碳源。
当废水所含的碳、氮比低于这个比值时,就需另外投加有机碳。
外加有机碳多采用甲醇。
考虑到甲醇对溶解氧的额外消耗,甲醇投量一般为NO3--N的3倍。
此外,还可利用微生物死亡、自溶后释放出来的那部分有机碳,即"
内碳源"
,但这要求污泥停留时间长或负荷率低,使微生物处于生长曲线的静止期或衰亡期,因此池容相应增大。
在实际运行中,通过以上两种方法,氨氮的去除能做到出水达标排放。