污水处理去除氨氮的可行性研究文档格式.docx

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污水处理去除氨氮的可行性研究文档格式.docx

常用空气作载体(若用水蒸气作载体则称汽提)。

水中的氨氮,大多以氨离子(NH4+)和游离氨(NH3)保持平衡的状态而存在。

其平衡关系式如下:

NH4++OH-⇔NH3+H2O

(1)

氨与氨离子之间的百分分配率可用下式进行计算:

Ka=Kw/Kb=(CNH3·

CH+)/CNH4+

(2)

式中:

Ka——氨离子的电离常数;

Kw——水的电离常数;

Kb——氨水的电离常数;

C——物质浓度。

(1)受pH值的影响,当PH值高时,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH值为11左右时,游离氨大致占90%。

由式

(2)可以看出,PH值是影响游离氨在水中百分率的主要因素之一。

另外,温度也会影响反应式

(1)的平衡,温度升高,平衡向右移动。

实验数据表明,当PH值大于10时,离解率在80%以上,当PH值达11时,离解率高达98%。

但在实际运行中是否能达到上述的效果呢,我们也做了大量的实验,下面将一些实验来与大家分享,看一看吹脱法去除氨氮的效果如何。

一、实际实验过程

1.前期准备工作

2010年1月17日晚17:

00分完成酸碱加药装置的临时管线配置工作,管线具备工艺要求。

自1月17日,彻底清理吹脱池曝气管后,为了保证吹脱效果决定对吹脱池曝气管采取重新钻眼,增大曝气气量及曝气均匀度的措施,1月18日,将吹脱池内的水抽干后,对每根曝气管每隔150毫米,加两排φ6的孔,晚17:

40分此项工作结束。

充水曝气后,效果十分理想,具备工艺调试需要。

1月19日,对加药设备及管线进行充水,试运行,对设备及管线出现的泄漏情况进行了处理后,调配酸碱溶液,酸(硫酸)浓度为50%,碱(氢氧化钠)浓度为40%。

2.调试过程:

正式调试时间为15:

00。

酸泵开两台,流量为200L/h,碱泵开两台,流量为360L/h,吹脱池水位为2165mm,吹脱池内的缓冲隔墙两侧水不接触,以保证池内的酸碱水不混合,保证吹脱效果。

吹脱池内水温为21℃度。

鼓风机开两台,频率均为满量50Hz,风量为每台风3918m3/h。

每15分钟记录一次吹脱池内的PH1与PH2数值及吹脱池液位,每2小时取一次入吹脱池的水样和吹脱池出口水样。

零点调试结束。

3.数据表

表1

时间

PH

流量(m3/h)

水位(mm)

PH1

PH2

15:

00

9.0

9.6

220

2165

15

9.2

9.3

2163

30

2164

45

16:

9.8

9.4

2160

2158

17:

10.0

210

2145

10.2

9.7

2130

10.3

2116

18:

10.4

180

2109

2006

10.5

2002

10.6

1996

19:

1896

1993

10.8

9.9

1991

10.7

1884

20:

10.1

1999

2005

21:

2111

2113

2015

200

2018

22:

1998

2032

2030

23:

2021

2035

2065

2050

0:

2059

图表一

4.取样的氨氮及PH值

表2

氨氮(mg/l)

吹脱池入口

吹脱池出口

吹脱池内

PHa

PHb

10

259.41

162.85

9.0

8.9

337.23

227.7

10.0

224.82

207.53

10.3

9.8

10.6

179.88

236.35

9.6

9.7

10.5

164.29

265.17

9.2

1:

311.29

211.85

9.9

图表二

5.结论

(1)前部来水量从15:

00——00:

00分的平均流量为205m3/h,平均水深为2061mm,吹脱池的池容为25*20*2.061=1030.5m3,平均水力停留时间为1030.5/205=5小时,去掉一些影响因素可认为停留时间将近6小时,这样取的水样,因是同步取的水样,可认为15:

10的吹脱池入口水样经过加碱曝气吹脱后其吹脱氨氮后的样为21:

10的吹脱池出口水样,这样15:

10的吹脱氨氮量259.41-236.35=23.06mg/l为吹出的氨氮量,同理可得17:

10的为337.23-265.17=72.06mg/l为吹出的氨氮量。

其吹脱效率在5%-21%之间,并且随着进口氨氮的升高其吹脱效率也提高,吹脱池内吹脱测的PH值越高其吹脱效率越高。

(2)从第一个吹脱池内的PH1及PH2的数据表中可看出,两台加酸泵的流量过小,不能使加碱后的PH值有效的降下来,达到工艺要求的PH为6—9的范围之内,在以后的调试中可试着人工投加。

(3)此次调试的水量平均为205m3/h,没有达到设计的458m3/h的设计值。

(4)此次调试证明了一点,即空气吹脱氨氮是可行的,但吹脱效率不高。

受到温度和碱度以及曝气量等方面因素的影响,本次调试氨氮的吹脱效率很低,不能用于我公司的含氨较高的废水处理中,即出口氨氮达标很困难,分析有以下几方面原因,一是吹脱池内的水温较低。

二是吹脱侧的碱度提得不够高。

NH4++OH-⇔NH3+H2O当PH值高时,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH值为10.5左右时,游离氨大致占80%。

(5)在调试期间10#线出水极不稳定,氨氮含量忽高忽低。

二、综合以上调试可得出如下结论:

1.氨氮的吹脱与前部来水中氨氮的高低关系密切,随着来水氨氮的浓度增高,吹脱效率也随之提升,但随着前部来水氨氮的提升,出水的氨氮也随之提升,大大加大了后序处理的难度,所以应尽量控制前部来水中氨氮的浓度。

使吹脱后的出水中氨氮的浓度稳定在50mg/l以下,以适应后序处理的需要。

2.氨氮吹脱,碱度对其影响巨大,碱度越高,吹脱效果越好。

3.氨氮的去除对于高浓度废水吹脱效率较高,但对于低深度废水吹脱效率不理想。

三、其他方法

在实际运行工作中,吹脱法对氨氮的吹脱效果不够理想,我公司采用严格控制10#线来水中的氨氮含量在100mg/L以下,通过吹脱池吹除一部分后,再进行生化处理,即进行生物硝化与反硝化(生物陈氮法),其反应原理如下:

(一)生物硝化与反硝化(生物陈氮法)

1.生物硝化

在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的过程,称为生物硝化作用。

生物硝化的反应过程为:

NH3→NO2-→NO3-,由上式可知:

(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为硝酸盐氮时需氧4.57g。

(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化lg氨氮,将消耗碱度(以CaCO3计)7.lg。

影响硝化过程的主要因素有:

(1)PH值:

当PH值为8.0~8.4时(20℃),硝化作用速度最快。

由于硝化过程中PH将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持PH值在7.5以上。

(2)温度:

温度高时,硝化速度快。

亚硝酸盐菌的最适宜水温为35℃,在15℃以下其活性急剧降低,故水温以不低于15℃为宜。

(3)污泥停留时间:

硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速率为:

0.3~0.5d-1(温度20℃,PH8.0~8.4)。

为了维持池内一定量的硝化菌群,污泥停留时间必须大于硝化菌的最小世代时间。

在实际运行中,一般应取2或大于2。

(4)溶解氧:

氧是生物硝化作用中的电子受体,其浓度太低将不利于硝化反应的进行。

一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶解氧应保持在2~3mg/L以上。

(5)BOD负荷:

硝化菌是一类自养型菌,而BOD氧化菌是异养型菌。

若BOD5负荷过高,会使生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,从而自养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。

所以为要充分进行硝化,BOD5负荷应维持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d以下。

(二)生物反硝化

在缺氧条件下,由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2--N和NO3--N还原成N2的过程,称为反硝化。

反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。

以甲醇作碳源为例,其反应式为:

6NO3-十2CH3OH→6NO2-十2CO2十4H2O

6NO2-十3CH3OH→3N2十3CO2十3H2O十60H-

由上可见,在生物反硝化过程中,不仅可使NO3--N、NO2--N被还原,而且还可为有机物氧化分解。

(三)影响反硝化的主要因素:

1.温度:

温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。

一般,以维持20℃~40℃为宜。

苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果。

2.PH值:

反硝化过程的PH值控制在7.0~8.0。

3.溶解氧:

氧对反硝化脱氮有抑制作用。

一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L以下(活性污泥法)或1mg/L以下(生物膜法)。

4.有机碳源:

当废水中含足够的有机碳源,BOD5/TN>(3~5)时,可无需外加碳源。

当废水所含的碳、氮比低于这个比值时,就需另外投加有机碳。

外加有机碳多采用甲醇。

考虑到甲醇对溶解氧的额外消耗,甲醇投量一般为NO3--N的3倍。

此外,还可利用微生物死亡、自溶后释放出来的那部分有机碳,即"

内碳源"

,但这要求污泥停留时间长或负荷率低,使微生物处于生长曲线的静止期或衰亡期,因此池容相应增大。

在实际运行中,通过以上两种方法,氨氮的去除能做到出水达标排放。

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