1、常用空气作载体(若用水蒸气作载体则称汽提)。水中的氨氮,大多以氨离子(NH4+)和游离氨(NH3)保持平衡的状态而存在。其平衡关系式如下:NH4+OH-NH3+H2O (1)氨与氨离子之间的百分分配率可用下式进行计算:Ka=Kw /Kb=(CNH3CH+)/CNH4+ (2)式中:Ka氨离子的电离常数;Kw水的电离常数;Kb氨水的电离常数;C物质浓度。式(1)受pH 值的影响,当PH值高时,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH值为11左右时,游离氨大致占90。由式(2)可以看出,PH值是影响游离氨在水中百分率的主要因素之一。另外,温度也会影响反应式(1)的平衡,温度升高,平衡向右移动。实验数
2、据表明,当PH值大于10时,离解率在80%以上,当PH值达11时,离解率高达98%。但在实际运行中是否能达到上述的效果呢,我们也做了大量的实验,下面将一些实验来与大家分享,看一看吹脱法去除氨氮的效果如何。一、实际实验过程1.前期准备工作2010 年1 月17 日晚17:00 分完成酸碱加药装置的临时管线配置工作,管线具备工艺要求。自1月17日,彻底清理吹脱池曝气管后,为了保证吹脱效果决定对吹脱池曝气管采取重新钻眼,增大曝气气量及曝气均匀度的措施, 1月18日,将吹脱池内的水抽干后,对每根曝气管每隔150 毫米,加两排6的孔,晚17:40 分此项工作结束。充水曝气后,效果十分理想,具备工艺调试需
3、要。1月19日,对加药设备及管线进行充水,试运行,对设备及管线出现的泄漏情况进行了处理后,调配酸碱溶液,酸(硫酸)浓度为50%,碱(氢氧化钠)浓度为40%。2.调试过程:正式调试时间为15:00。酸泵开两台,流量为200L/h,碱泵开两台,流量为360L/h,吹脱池水位为2165mm,吹脱池内的缓冲隔墙两侧水不接触,以保证池内的酸碱水不混合,保证吹脱效果。吹脱池内水温为21度。鼓风机开两台,频率均为满量50Hz,风量为每台风3918m3/h。每15分钟记录一次吹脱池内的PH1与PH2数值及吹脱池液位,每2小时取一次入吹脱池的水样和吹脱池出口水样。零点调试结束。3.数据表表1时间PH流量(m3/
4、h)水位(mm)PH1PH215:009.09.62202165159.29.321633021644516:9.89.42160215817:10.0210214510.29.7213010.3211618:10.41802109200610.5200210.6199619:1896199310.89.9199110.7188420:10.11999200521:211121132015200201822:19982032203023:20212035206520500:2059图表一4.取样的氨氮及PH 值表2氨氮(mg/l) 吹脱池入口吹脱池出口吹脱池内PHaPHb10259.41162
5、.859.0 8.9 337.23227.710.0 224.82207.5310.3 9.8 10.6 179.88236.359.6 9.7 10.5 164.29265.179.2 1:311.29211.859.9 图表二5.结论(1)前部来水量从15:0000:00 分的平均流量为205 m3/h,平均水深为2061mm,吹脱池的池容为25*20*2.061=1030.5 m3 ,平均水力停留时间为1030.5/205=5小时, 去掉一些影响因素可认为停留时间将近6小时,这样取的水样,因是同步取的水样,可认为15:10的吹脱池入口水样经过加碱曝气吹脱后其吹脱氨氮后的样为21:10的吹
6、脱池出口水样,这样15:10的吹脱氨氮量259.41-236.35=23.06 mg/l 为吹出的氨氮量,同理可得17:10的为337.23-265.17=72.06 mg/l 为吹出的氨氮量。其吹脱效率在5%-21%之间,并且随着进口氨氮的升高其吹脱效率也提高,吹脱池内吹脱测的PH值越高其吹脱效率越高。(2)从第一个吹脱池内的PH1及PH2的数据表中可看出,两台加酸泵的流量过小,不能使加碱后的PH值有效的降下来,达到工艺要求的PH为69的范围之内,在以后的调试中可试着人工投加。(3)此次调试的水量平均为205 m3/h,没有达到设计的458m3/h 的设计值。(4)此次调试证明了一点,即空气
7、吹脱氨氮是可行的,但吹脱效率不高。受到温度和碱度以及曝气量等方面因素的影响,本次调试氨氮的吹脱效率很低,不能用于我公司的含氨较高的废水处理中,即出口氨氮达标很困难,分析有以下几方面原因,一是吹脱池内的水温较低。二是吹脱侧的碱度提得不够高。NH4+OH- NH3+H2O当PH值高时,平衡向右移动,游离氨的比例较大,当PH值为10.5左右时,游离氨大致占80。(5)在调试期间10#线出水极不稳定,氨氮含量忽高忽低。二、综合以上调试可得出如下结论:1.氨氮的吹脱与前部来水中氨氮的高低关系密切,随着来水氨氮的浓度增高,吹脱效率也随之提升,但随着前部来水氨氮的提升,出水的氨氮也随之提升,大大加大了后序处
8、理的难度,所以应尽量控制前部来水中氨氮的浓度。使吹脱后的出水中氨氮的浓度稳定在50mg/l以下,以适应后序处理的需要。2.氨氮吹脱,碱度对其影响巨大,碱度越高,吹脱效果越好。3.氨氮的去除对于高浓度废水吹脱效率较高,但对于低深度废水吹脱效率不理想。三、其他方法在实际运行工作中,吹脱法对氨氮的吹脱效果不够理想,我公司采用严格控制10#线来水中的氨氮含量在100 mg/L 以下,通过吹脱池吹除一部分后,再进行生化处理,即进行生物硝化与反硝化(生物陈氮法),其反应原理如下:(一)生物硝化与反硝化(生物陈氮法)1.生物硝化在好氧条件下,通过亚硝酸盐菌和硝酸盐菌的作用,将氨氮氧化成亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的
9、过程,称为生物硝化作用。生物硝化的反应过程为:NH3 NO2 NO3 ,由上式可知:(1)在硝化过程中,1g氨氮转化为硝酸盐氮时需氧4.57g。(2)硝化过程中释放出H+,将消耗废水中的碱度,每氧化lg氨氮,将消耗碱度(以CaCO3 计)7.lg。影响硝化过程的主要因素有:(1)PH值:当PH值为8.08.4时(20),硝化作用速度最快。由于硝化过程中PH 将下降,当废水碱度不足时,即需投加石灰,维持PH值在7.5 以上。(2)温度:温度高时,硝化速度快。亚硝酸盐菌的最适宜水温为35,在15以下其活性急剧降低,故水温以不低于15为宜。(3)污泥停留时间:硝化菌的增殖速度很小,其最大比生长速率为
10、:0.30.5d-1(温度20,PH8.08.4)。为了维持池内一定量的硝化菌群,污泥停留时间必须大于硝化菌的最小世代时间。在实际运行中,一般应取2或大于2。(4)溶解氧:氧是生物硝化作用中的电子受体,其浓度太低将不利于硝化反应的进行。一般,在活性污泥法曝气池中进行硝化,溶解氧应保持在23mg/L 以上。(5)BOD负荷:硝化菌是一类自养型菌,而BOD氧化菌是异养型菌。若BOD5负荷过高,会使生长速率较高的异养型菌迅速繁殖,从而自养型的硝化菌得不到优势,结果降低了硝化速率。所以为要充分进行硝化,BOD5负荷应维持在0.3kg(BOD5)/kg(SS).d 以下。(二) 生物反硝化在缺氧条件下,
11、由于兼性脱氮菌(反硝化菌)的作用,将NO2-N 和NO3-N还原成N2的过程,称为反硝化。反硝化过程中的电子供体(氢供体)是各种各样的有机底物(碳源)。以甲醇作碳源为例,其反应式为:6NO3-十2CH3OH6NO2-十2CO2 十4H2O6NO2-十3CH3OH3N2十3CO2十3H2O 十60H-由上可见,在生物反硝化过程中,不仅可使NO3-N、NO2-N 被还原,而且还可为有机物氧化分解。(三)影响反硝化的主要因素:1.温度:温度对反硝化的影响比对其它废水生物处理过程要大些。一般,以维持2040为宜。苦在气温过低的冬季,可采取增加污泥停留时间、降低负荷等措施,以保持良好的反硝化效果。2.P
12、H 值:反硝化过程的PH 值控制在7.08.0。3.溶解氧:氧对反硝化脱氮有抑制作用。一般在反硝化反应器内溶解氧应控制在0.5mg/L 以下(活性污泥法)或1mg/L 以下(生物膜法)。4.有机碳源:当废水中含足够的有机碳源,BOD5/TN(35)时,可无需外加碳源。当废水所含的碳、氮比低于这个比值时,就需另外投加有机碳。外加有机碳多采用甲醇。考虑到甲醇对溶解氧的额外消耗,甲醇投量一般为NO3-N的3倍。此外,还可利用微生物死亡、自溶后释放出来的那部分有机碳,即内碳源,但这要求污泥停留时间长或负荷率低,使微生物处于生长曲线的静止期或衰亡期,因此池容相应增大。在实际运行中,通过以上两种方法,氨氮的去除能做到出水达标排放。
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