建城西府QC报告EPC板Word格式文档下载.docx

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小组名称

课题名称

新型材料EPC保温板施工质量控制

成立时间

2014年3月

小组类型

创新型

小组活动时间

2014.3-2014.11

小组人数

7人

活动次数

28次

成员出勤率

99%

序号

姓名

年龄

文化程度

职称

小组职务

成员分工

1

闫绪甲

39

大专

工程师

组长

全面负责

2

李海霞

33

副组长

技术负责

3

薛步友

27

助工

组员

具体实施

4

刘怀海

32

本科

质量检查

5

唐培振

28

质量控制

6

王明智

24

/

数据整理

7

范晓雪

本工程采用保温体系为国家绿色建筑节能推荐产品

该工艺为现浇混凝土复合保温系统,工艺新颖,技术质量要求高,体现公司的技术能力水平。

EPC复合保温板与主体同时施工,缩减了工程整体工期,并大幅度的降低了工程施工的安全风险系数。

此项工程没有可以借鉴的经验,施工过程中容易出现固定点少、拼缝不密实、垂直度及穿墙螺栓封堵不密实等质量问题。

为了提高EPC板的安装质量并积累施工经验,决定运用QC方法保证EPC保温板安装的质量。

四、EPC复合保温板现浇混凝土外墙外保温系统介绍

材料简介:

EPC复合保温板是由XPS保温板两侧附加钢丝网片、水泥砂浆一次压制成型,工厂化生产,可根据现场所需尺寸进行切割。

XPS保温板两侧的水泥砂浆属不燃材料,复合板的防火性能显著提高,水泥砂浆具有一定的强度,对XPS保温板起到保护作用。

工艺流程:

钢筋隐蔽验收→按图纸排版→固定保温板→验收EPC保温板→支外侧模板→支内侧模板→浇筑混凝土→混凝土养护→拆除模板

工艺特点:

EPC复合保温在外墙钢筋绑扎完毕并验收合格后进行安装,通过板上伸出的钢丝绑扎在钢筋上,操作相对简单;

EPC复合保温板与结构一起浇筑,保温板与混凝土形成整体,将承重、防火、阻燃、保温集为一体。

优点:

EPC复合保温板现浇混凝土外墙外保温系统整体性好,具有良好的保温节能和防火性能效果,并能加快施工进度,节约成本,由于是和结构一起浇筑,实现了建筑保温的建筑结构一体化施工。

我们QC小组就确定的攻关课题组织有丰富施工经验的专业工程技术人员,对本工程以及对本地区其他在建或已建工程进行了详细调查,发现质量合格率仅能达到85%,针对EPC板施工质量缺陷统计结果如下:

表二:

EPC板安装及HB砌块砌筑质量调查表

项目

频数

频率(%)

累积频率(%)

固定点少

29

接缝不密实,砼浇筑时跑浆

20

49

剪力墙、梁截面尺寸偏差大

17

66

细部观感质量差

72

拆模后垂直度、平整度不合格

12

84

穿墙螺栓眼封堵不密实

91

二次浇筑构件EPC固定不牢

9

100

 

合计

制表人:

王明智日期:

2014年3月2日

表中数据表明现有施工方法存在问题较多,施工工艺还不是特别熟练。

确定目标:

目标一、熟练掌握EPC复合保温板施工工艺,提高施工质量

目标二、检查合格率提高到90%以上。

可行性分析:

1、熟练掌握该施工工艺,可提高保温板施工质量,减少工期。

2、小组成员都具有创新精神,对新事物接受能力强。

3、厂家派人指导施工,有助于我们快速准确掌握该施工工艺。

表三:

末端因素汇总表

检查指导不到位

交底不充分

施工工序搭配不合理

EPC板固定点少

EPC板拼缝不密实,出现跑浆

材料计划提取错误

截面尺寸控制不当

8

施工过程中材料破损

10

二次浇筑砼构件外侧EPC板固定不牢

小组全体成员对末端因素进行逐一分析,从中确认主要因素:

确认过程表四:

要因确认表

确认一:

确认内容

确认方法

现场检查

确认过程

1、项目部有完善的样板间开路制度、工序报验制度、分项工程验收制度、质检员巡视检查制度;

2、该工程配备的3名专业质检员具有丰富施工经验,能及时发现问题并解决问题,保证各分项工程检查指导到位。

确认标准

确认结果

影响程度不大

确认结论

非要因

确认人

确认时间

2014年3月20日

确认二:

交底落实不充分

工程量大,工期紧,施工班组较多,人员素质,技术水平参差不齐。

个别班组长缺乏质量意识,交底落实不到每个人

现场监督检查

影响不大

确认三:

钢筋绑扎和EPC板安装时交叉作业影响施工进度及施工质量

确认四:

保温板固定点少

对现场一层外墙EPC板固定点数量进行检查

1m²

5个点

4-5个

要因

确认五:

现场调查

对现场EPC板安装情况进行检查验收

影响较大

确认六:

保温板计划出错

核对计划

对保温板计划进行再次核对

存在少量误差

确认七:

对现场一层外围截面尺寸进行测量,共计测量20处,有5处不合格

确认八:

工人施工过程对板的破坏

对施工班组材料运输及现场施工进行检查,发现操作过程中出现少量材料浪费及破损现象,加强管理做好成品保护

确实存在破坏

确认九:

由于二次浇筑构件EPC板尺寸相对较小,不容易固定,出现定位不准确,保温板倾斜

确认十:

要因汇总:

1、保温板固定点少

2、EPC板拼缝不密实,出现跑浆

3、穿墙螺栓眼封堵不密实

4、二次浇筑砼构件外侧EPC板固定不牢

表5:

对策表

对策

目标

措施

负责人

增加保稳定固定点

减少板与板之间拼缝,做到完成面不出现明显缝隙

1、按照1m²

5个固定点进行固定

2、在模板合模前由质检员进行检查后再进行合模

控制板缝宽度

接缝密实,保证不出现跑浆现象

绘制排版图,严格按照图纸施工及检查

加强检查,交底落实

封堵密实,保证外墙不出现渗漏

安排专业人员从外侧发泡封堵并涂刷防水剂

增加固定点

保证构件稳定

增加固定点,对细部结构进行检查

实施一:

严格按照1m²

5个点的要求进行固定

严格按照要求1m²

5个固定点进行安装,按照固定点图进行打眼穿铁丝,并逐个检查留置影响资料,保证安装牢固,加大检查监督力度,增强过程控制,建立工人的施工习惯,保证施工质量。

实施二:

控制EPC板拼缝,杜绝跑浆现象

严格按照排版图进行对号安装,杜绝工人的私自乱拼,保证接缝密实,杜绝跑浆现象,楼层砼浇筑完毕后,及时安排人员清理EPC板顶部砼浆,保证下层接茬密度,保证施工质量。

实施三:

穿墙螺栓封堵不密实

外墙抹灰前对外墙穿墙螺栓眼进行封堵,安排专业操作人员从外侧用发泡剂进行封堵,封堵完成后用防水材料涂刷,保证防水效果不出现外墙渗漏现象

实施四:

对二次浇筑的砼构件进行单独加固,每个安排专职质检员构件单独验收,确保保温效果。

效果一:

质量目标

2014年4月10日,我们QC小组对建城·

西府住宅小区EPC板及HB砌块施工质量进行了详细检查:

表六:

EPC及HB砌块质量检查表

检查点

不合格点

合格点

合格率(%)

18

-

19

140

11

129

92.1

2014年9月10日

从以上检查结果来看,本次QC小组活动效果非常显著,检验合格率达到92.1%,实现了预期目标。

效果二:

社会效益

通过这次活动使现场的施工质量得到极大的改善,获得了监理、甲方的高度认可,更使新材料、新工艺得到了应用推广,为今后的施工获得了宝贵的经验。

效果三:

加强了团队精神

小组成员经过本课题QC活动,激发了小组各成员的主观能动性、积极性和创造性,积累了宝贵的经验,更加深刻地意识到团结协作对各项工作的推动意义,使我们团队更加紧密,更加有信心去出色完成新的课题。

有毅力的坚持好的方式方法,摒弃坏的、不适合的方式方法。

通过QC小组的活动,培养了管理人员的创新和思维能力,在质量通病和技术困难面前,不断探索,认真思考,寻求一种全新的解决方法。

通过本次QC活动,使得EPC板施工质量得到很大提高,同时积累了丰富的施工经验,为今后类似的保温一体化工程提供了有效的施工依据,并极大的增强了施工和技术人员的积极性和责任心。

今后我们将一如既往的坚持全面质量管理,对施工和技术各环节进行有效控制,加强过程控制,从细节抓起,寻找科学、有效的施工方法,努力创新不断提高。

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