洗煤厂在洗煤系统现场管理工作会议的汇报材料Word格式文档下载.docx

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洗煤加工费下降(17.88元/吨,比计划19.58元/吨下降1.70元/吨,降幅9.51,同比19.34元/吨下降1.46元/吨,降幅7.55元/吨);

销售损失下降,(21.2万元,比计划46.67万元下降25.47万元,降幅54.57);

生产成本下降(179.79元/吨比计划177.41增高2.38元/吨,同比下降9.23元/吨,降幅4.88)。

实现了安全生产,杜绝了人身事故和二级以上非伤亡事故。

我们之所以能够取得一定的成绩,归纳起来,主要的作法表现在五个方面:

一、围绕市场,积极优化生产,调整产品结构,实现产销两旺

今年以来,煤炭市场骤起骤落,乍暖还寒,我们经过冷静分析,不断调整思路,确立了“优化生产、调整结构、提高质量、取信用户”的生产经营指导思想,实施了一系列技术创新和管理措施,应对了变化的市场,取得了良好的效果。

一是开发新产品,开拓肥煤市场。

积极配合运销分公司开发新余钢、马钢、合肥煤汽化等肥煤用户以及武汉制汽等高灰精煤用户,主动了解用户需要,仔细研究各项指标,全力生产出了适应用户需求的新产品。

二是细化内部生产过程。

在内部生产组织管理上,创造性地实施“四个按级”工作法,即:

通过狠抓质量多变的入洗原煤的分储、分运与合理配洗,发挥仓下配煤优势,实现按级入洗,严把了生产合格产品第一关;

通过精细组织洗煤生产中跳汰、浮选环节的规范管理、规范操作,实现了按级生产与级差生产的最佳配合;

通过充分发挥在线测灰仪和各种生产检测数据的及时控制指导作用,详细把握每时、每段入仓生产产品质量和储存仓位,做到了按级贮存;

通过严格控制装车外运,充分利用多仓多点,指标的准确配合,实现按级销售。

三是副产品生产及装车管理精细化。

在电煤市场大起大落的情况下,我们严格了对各级付产品的指标监控,精细分堆分存,根据各类用户要求,严格实施了装车工作票制度,认真落实了4500、4800、5300大卡的三类用户的配煤装车销售方案,按用户要求,适时配入了高低热值煤,做到每批有方案,形成了装车许可、监护负责的一条龙精细管理机制,最大限度地满足用户的需求,实现了付产品效益最大化。

四是积极优化生产组织方案,根据产品仓小、储量少,销售品种多,难以适应的劣势,利用仓多,能实现多仓配装的优势,采取了减少生产品种,实施配煤装车的生产方案,只生产一个高灰、一个低灰、一个高硫产品,实现多个灰分级别、多个硫分级别、不同煤种的对外销售需要,适应了不同品种的连续突击外运,抓住了每一个宝贵的外运机遇。

五是强化了售后服务,抽调了专业人员拨发了工作经费,完善了管理制度,做到了批批销售有信息反馈,有力的保证了售后效果。

通过以上一系列措施的实施,1-8月份肥煤销售比例达到50.75,中煤优价量(4800大卡以上的销量)达到59.32,较好的适应了市场,使生产外运出现两旺,实现两创,确保了各项目标的实现。

二、围绕产率、质量,广泛开展技术攻关,经济效益显著

在产率、质量管理上,依靠技术进步,以岗位流程为切入点,开展QC攻关,取得较好的效果。

1--8月份,精煤回收率达到49.41,比计划47.39提高2.02,同比提高5.38,商品煤合格率达到96.85,同比提高0.17,商品煤质级相符率达到90.55,提高0.19,销售损失比计划降低25.67万元,降幅54.57。

1、在提高精煤回收率方面主要抓了三方面工作:

一是精细了入洗原煤管理。

根据各种原

 

煤的特性,优化组合,使本矿煤、李雅庄、赤峪煤、团柏10X煤得到了有效配合,确保了精煤产率极限化,达到了最大产率原则,即:

生产方案的实施可满足在精煤灰分一定条件下,实现精煤产率最大化,在满足精煤回收率一定条件下实现精煤灰分最低。

二是实现跳汰浮选的最佳配合,实施了“级差生产”方案,使占精煤总量10左右的浮选精煤灰分,提高半级生产,与跳汰精煤配合,提高浮精抽出率15,影响精煤总产量1,达到最大限度提高浮精产率的目标。

三是实现跳汰精煤产率的最大化,调整了跳汰操作方案,采取了保精煤合格,保矸石污染最低,放开中煤的操作,使跳汰机精煤提高产率1,中煤产率提高1,实现了跳汰分选达到最大回收率的目标。

2、在质量管理上主要抓了四方面的工作:

一是强化了生产过程操作质量责任考核,严格执行了生产班质量超标全部否决产量,低指标否决5产量的班算帐,班考核、计件工资制。

二是细化了产品储存的过程控制,严格执行了入仓、场产品质量上台帐,便于有关部门准确掌握各仓、场质量,准确指导装车销售。

三是依靠科技进步,充分发挥自动化监测调控设备的作用,很好地发挥了原煤的定质、均质入洗,在线测灰仪及时监控精煤灰分的应有效果,确保了产品质量的合格与稳定。

四是依靠IS09002质量管理体系的科学管理,实现了从原料煤入厂、生产过程到最终产品销售的全过程的质量控制,充分发挥了管理体系中52种作业指导书、120种质量记录的指导、控制作用,确保了质量管理过程的稳定和体系的正常运行。

三、围绕高产、高效,严细岗位、过程管理,各项指标得到确保

1、紧紧牵住满负荷生产达到设计入洗能力这个牛鼻子,确立了小时入洗量达设计能力430t,精细生产组织管理,加强各生产环节配合的整体组织配合方案,采取了①两个生产班断开生产,早班11:

00-18:

007小时,晚班23:

00-8:

009小时生产,以确保有时间保养设备,净化煤泥水,充分准备原料煤,保证开机洗煤实现满负荷,达设计能力,同时达到了用电的避峰填谷。

②短路环节流程运行,矸石系统外排运输,能力不足时,临时落地,煤泥处理不及时,先存放浓缩机,确保大系统的正常运行,满负荷生产。

③实施了以小时生产效率和班生产计划达标的浮动单价责任考核管理机制,充分调动了广大职工组织高产高效生产的积极性。

2、时时把握了现场动态。

一是长年坚持组织了和生产班一致的,一天早晚两次的科队长调度生产会,做到了对每个小班生产情况,及时总结,及时安排,及时协调解决问题,确保生产的主动。

二是每天实施了生产现场,各级管理者24小时不间断的督查制,车间做到三班有跟班领导。

调度室主任、调度员、各业务科室做到了对关键环节,关键时间段的现场有效把关。

3、完善了过程控制指标责任考核,覆盖了月、旬、日、班、时、分钟的六个时间段20项考核内容。

即:

月考核:

管理、工程、工效。

旬考核:

车间文明生产、成本、质量标准化。

日考核:

岗位文明生产、岗位成本、各车间的工作量。

班考核:

各车间生产管理,尾煤,矸石污染、洗煤班计划。

小时考核:

生产技术检查,生产快灰,精、中煤产率,洗煤产率、产量。

分钟考核:

生产环节配合,快灰、快浮指导,各车间的设备运行。

整个考核呈现出,大指标实施了班日计划目标联责考核,对精煤产量、产率、质量等综合指标,做到了班日考核,随时把握,随时整改。

小指标实施小时分钟的联责考核,小时入洗量实施了430吨指标考核,影响生产时间实施了1分钟罚1元钱的联责考核。

坚持“两个生产会”及时通报考核结果,及时准确传递到各个岗位、各个环节,起到了生产过程有效控制。

通过以上一系列措施的实施,1--8月份开车时间为2257.53h,同比减少310h;

小时入洗量达到441.45t/h,比计划430t/h提高11.45t/h,同比提高70.8t/h,达到了超负荷、高产高效的目标。

四、围绕成本费用,推行“岗位核算、全员理财”,达到降耗目标

通过全方位细化责任,全过程有效监督,全员联责考核、突出工效,着重电耗等工作,使成本费用管理达到了预期的目标。

一是全方位细化责任,推行了岗位核算,全员理财的管理模式。

在原有的“成本否决、工资负亏、分类核算、工资兑现”的基础上,再细化责任、分解指标,使指标费用分解到117个岗位,真正做到了人人头上有指标,将责、权、利有机地结合起来,形成了人人算帐。

在成本考核体系中,以分公司二级经济责任制为主线完善了三级考核,即:

车间到班组的经济责任制考核;

四级考核,即:

班组到个人的经济责任制考核,形成了涵盖全厂上下每个岗位的考核体系。

二是实现全过程的有效监控,认真落实好各类费用指标的从计划审批、领发、使用、验收等的全过程管理,做到了配件使用有周期表,材料有监控通报,钢材使用有图纸,使各类消耗管理到岗位,控制在过程。

在费用指标的宏观管理上,坚持了周总结、周分析,时时把握消耗动态,专用材料做到日耗、日清、日通报。

三是采取工效激励考核,定死单价工资,弹性生产,严控加班,充分减少用人用工,用工同比减少4785个,用人减少39人,人头效率达到135.05吨/人.月,同比提高32.18吨/人.月。

四是严格用电管理。

严格实施避峰填谷作业,满负荷生产,内部用电全部计量考核,严格控制外供电,强化照明管理,实行分片区域责任管理,杜绝私拉乱接。

1-8月份谷峰比在1.5左右,平均电价0.28元/度,用电单耗下降0.49元/吨,同比降幅10.15,节约电费36.79万元。

五是狠抓回收复用、修旧利废,复用一切可以利用的,修理一切可以修理的,自制一切可以自制的。

1-8月份共修复旧滤布210块,旧滤板130块,复用旧皮带230M,修复旧阀门12个,总体节约费用近15万元。

通过以上一系列的措施,洗煤加工费在消化了内燃机车费用、质量标准化投入等诸多增耗因素的条件下,比计划下降了1.7元/吨,达到了17.88元/吨,实现了经济工作会议安排的目标。

五、围绕管理,开展创新,整体水平实现提高

1、全面推行工作票制度

全面使用工作票,对主要生产现场的关键环节进行有效控制,把握非正常生产状态下的安全状况,规范各层次、各环节工作程序,使洗煤厂现场整体处于受控状态,同时赋于其自检互检复检的内涵,实施安全、质量、效率三位一体的项目考核,达到提高现场管理水平的目的。

我们结合工作实际,制定了两类(A、B)十X大的调动了广大员工的工作积极性,形成了强大的凝聚力和竞争力,而又产生了一种前所未有的千方百计去搞好本职工作的强大动力,达到了层层争先恐后,人人争当排头兵的良好效果。

3、全厂设备实施“三定”程序管理

根据我厂机电设备多,种类复杂,管理难度大的特点,创造性的开展了设备“三定”(即定时检查、定时保养、定时检修)程序化管理,确保了机电设备的良好运转。

首先是把全厂使用的591台设备归类,把每台设备所需检查、保养、检修部位分块,细化工作内容,量化工作指标,统一编号,合理安排“三定”周期,经过细化优选,共确定了2538条具体内容,编写进计算机软件,设立设备档案数据库。

其次是按照规定时间和工作内容,每天由机电科下达“三定”工作票,对设备进行全面的、无遗漏定检、保养和检修。

通过该管理软件的应用,简化了纷繁复杂的管理工作,彻底解决了设备现场管理粗放,定检、定保时间记录不准,定检项目和定检责任不明确,把关验收不到位,问题不好追究等弊端,做到了准确无误的,明确责任的,严格把关的,对设备实施“三定”。

通过一段时间的运行证明,计算机软件管理与工作票管理的有机结合,对设备进行“三定”是有效的,是成功的管理典范,通过它,我厂的设备完好率得到提高,事故率大大降低,小事故影响时间同比下降了50,最有力的确保了生产安全运行。

总结1--8月份的工作,有以下启示,概括起来讲就是:

原料煤有机调配入洗是基础,机电设备“三定”是手段,赛马机制是动力,配煤装车是关键,工作票制度是保证。

基层管理的重点是岗位,实现各项目标的核心是过程。

回顾XXX洗煤厂的发展历史,如果将我们走过的路程划分为:

调试生产阶段,达产补套阶段的话,那么以这次会议为标志,XXX洗煤厂将进入一个以精细管理,不断创新,全面提高企业内涵水平、产生最大经济效益的崭新的发展阶段,我们有十X大的距离,特别是整体资源量的不足,入洗原料性质波动,以及关键设备进口跳汰机的零部件奇缺,主要调整参数,已无法保证最佳分选效果。

主要环节设备圆盘过滤机性能落后,不能适应市场精煤水分的要求。

部分生产环节,选前给料系统,依然需要尽快去完善。

我们还面临着1/3焦煤市场狭窄,肥煤硫份偏高,付产品热值4200、4500大卡偏低,没有市场等诸多矛盾的困扰。

为此,我们还是迫切的需要向兄弟单位学习,迫切的需要集团公司领导给予更多的关怀和支持,以促使我们早日跨入高效洗煤厂的行列,实现质的飞跃。

以上汇报发言有不妥之处请批评指正。

谢谢大家!

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