平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx

上传人:b****4 文档编号:17612655 上传时间:2022-12-07 格式:DOCX 页数:17 大小:1.57MB
下载 相关 举报
平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx_第1页
第1页 / 共17页
平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx_第2页
第2页 / 共17页
平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx_第3页
第3页 / 共17页
平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx_第4页
第4页 / 共17页
平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx_第5页
第5页 / 共17页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx

《平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx(17页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

平整工作辊磨削质量控制文档格式.docx

平整辊磨后辊型≤10um,不圆度≤10um,锥度≤0.1mm,无表面质量问题

目标

四、活动计划

阶段

步奏

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

P

确定目标

可行性分析

原因分析

要因确认

制定对策

D

对策实施

C

效果检查

A

巩固措施

活动总结

五、可行性分析

轧辊作为带钢生产的关键设备其磨削质量直接影响产品质量,综合现场生产情况与平整反映生产中出现的问题,对其进行归类,并提出解决方案,保证磨后轧辊符合现场生产需要,降低因轧辊问题产生的产品降级现象发生的概率。

六、原因分析

磨削小组对造成工作辊磨后出现的质量问题通过头脑风暴,多次进行讨论、分析总结绘制出因果图如下:

七、要因确认

通过因果图分析最终寻找出3项末端因子:

末端因子

操作过程不规范

工艺参数不合理

设备工况条件差

针对寻找出的3个末端因子进行要因分析并确定要因:

1、要因确认:

小组对装配工操作过程进行现场确认以及相关支撑文件检查,文件检查结果如下:

邯宝公司

2250热轧厂岗位规程(磨床)

标准化作业指导书(磨床)

2250热轧厂技术规程(磨床)

轧辊磨削作业区管理手册

对四个班磨削情况抽查,结果如下:

不同磨削者磨削辊型、圆度不同,圆度、辊型符合标准要求。

四班磨削情况调查发现,不同磨削者磨削结果也存在差异,基于磨削结果在标准要求范围内。

小组最终确认:

操作过程不规范不是影响磨后质量异常的主要因素。

2、要因确认:

对磨后质量可能产生影响的砂轮脱了补偿系数进行磨削统计分析,重点观察修正系数与辊型、锥度的关系;

1、共测试磨后平整工作辊116支。

修正系数

0.1

0.3

0.5

0.7

1.3

1.5

磨削支数

14

34

35

2、经过对比发现当修正系数为0.7、1.3时的辊型与锥度情况要好于其他情况。

3、砂轮修正系数为1.5和2时,辊型变化幅度较大,辊型不好控制.

4、对测量修正系数为0.1,0.3,0.5,0.7,1.3的数据进行统计分析

从控制图中可以看出当修正系数为1.3时磨削辊型控制更好。

单值图中头架相对于尾架偏高,当砂轮修正系数为0.7,1.3时有所改善,当砂轮修正系数为1.3时头架与尾架偏差更小。

对比单值图,当修正系数为1.3时数据更紧密,区间变化更小。

5、砂轮修正系数(0.5/0.7/1.3)的对辊形权值平均值的影响分析

一、独立性检验:

聚类性、混合性、趋势性、振动性的四个p值全部大于0.01,无法拒绝H0。

结论:

数据是独立的。

如下图:

二、正态检验

P值大于0.05,结论:

数据是正态的。

三、相关性分析:

调查3个砂轮修正系数(0.5、0.7、1.3)的对辊形权值平均值的影响是否都一样。

假设H0为一样(P<

0.05时),采用单向方差(ANOVA)分析方法。

目前而言,P值=0.164>

0.05,无法拒绝原假设(H0)。

即砂轮修正系数(0.5、0.7、1.3)的辊形权值平均值彼此间没有显著差异。

但从箱线图中可以看出,三个系数的平均值、标准差等统计值评价,砂轮系数1.3表现最好。

当砂轮修正系数改变P值=0.164>

即砂轮修正系数的辊形权值平均值彼此间没有显著差异。

1、砂轮修正系数改变后头架高、尾架低仍然存在,基于平均值、标准差等统计值评价,相对于调整前有所改善。

2、基于平均值、标准差等统计值评价,砂轮系数1.3表现好。

工艺参数不合理不是影响磨后质量异常的主要因素。

3、要因确认:

工况条件差

1)热轧磨辊间分四台工作辊磨床与两台万能磨床,其中四台工作辊磨床分别磨削两种类型工作辊,2#万能磨床以磨削支撑辊位置,只有1#磨床需要磨削粗轧工作辊、平整辊、夹送辊,每次磨削任务更换都要对应更换托架,而平整辊要求磨削精度高,每次更换托架都会对磨后质量产生一定的影响:

基于平整工作辊三次更换托架磨削后的箱线图与控制图发现,三次变化托架对磨后结果产生一定的影响。

工况条件差是影响磨后质量异常的主要因素。

最终确定要因两项

八、制定对策

小组针对设备工况条件差问题制定对策,具体如下

1、针对轧辊磨后表面出现震痕、横纹情况,每班更换托架时清理托架底面与接触面,保证在磨削中的稳定性,同时对托架四角加螺栓紧固,底座斜铁在横移到位后紧固牢靠避免磨削中发生震动,减少震痕、横纹出现概率,与砂轮厂家协调砂轮硬度降低的可能性,砂轮装好动平衡测试并在磨削中随时观察磨削动态。

2、针对磨后圆度超差问题,点检人员每天点检以外,磨削时首先对测量装置进行清理校准,对中矫正,在每年磨床大修之外联系磨床专业维护人员检查砂轮主轴、各轴配合情况等系统维护,提高磨削质量与效率。

3、针对磨后锥度问题,出磨前对托瓦测量,对中调整之外,利用红外线测距仪、千分表等进行确认保证两侧托瓦高度相同。

4、轧辊磨后技术人员每天对磨削轧辊进行辊面检查,除可见震痕、横纹、锈斑等缺陷外,还要符合标准要求即:

圆度≤10um,辊型≤10um,锥度≤0.1mm,对上述要求除磨床测量值之外进行人工测量确认,确保磨后数据准确。

5、加强磨削操作人员培训,降低因人员因素造成的磨削偏差。

九、经济效益计算

2015年半年平整生产降级30462.684吨,经过逐步改进降级率由最高的13.66%下降到8%左右,目前最好为单月3.26%,且以平均8%计算,可降低生产降级品6000吨,吨钢效益按50元计算,

6000*50*2=元

其中不包括事故时间产生的间接损失。

十、固化措施

1、平整辊磨削操作要点。

2、平整工作辊磨削质量保证措施。

3、平整工作辊磨后质量检查统计。

4、平整工作辊磨磨削考核管理办法。

十二、小结

通过开展活动,强化了作业区的标准化作业,提高了职工的精细化操作水平,提高磨削精度保证轧线的生产顺行。

为平整线降低产品降级率提供有力保障。

在开展活动的同时,也发现了一些问题,设备精度在使用过程中降低对磨削结果产生的影响,砂轮制造过程中产生的硬度差异对磨削产生的影响,冬夏气温的变化对磨床以及轧辊磨削产生的影响等等,在接下来时间要继续与各个部门的协调配合,需要完善的标准制度,制定相应的应急措施。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 自然科学 > 生物学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1